丁 維
(東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司,四川德陽(yáng) 618025)
汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,為了確保汽輪發(fā)電機(jī)可以持續(xù)保持高出力的運(yùn)行狀態(tài),大部分汽輪發(fā)電機(jī)均使用水、氫、氫的冷卻方式來(lái)對(duì)電機(jī)本體進(jìn)行冷卻,取得非常好的冷卻效果。但在采用這種方式進(jìn)行冷卻的過(guò)程中,如果發(fā)電機(jī)內(nèi)出現(xiàn)漏氫,勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致出力下降,甚至?xí)绊懓l(fā)電機(jī)組的正常運(yùn)行,影響電廠的經(jīng)濟(jì)效益。所以,做好汽輪發(fā)電機(jī)漏氫問(wèn)題的分析工作,對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行妥善處理是保證電廠正常運(yùn)行的一項(xiàng)重要工作。
QFSN-600—2-22型三相同步發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)的額定容量667 MV·A,額定功率600 MW,額定功率因數(shù)為0.9,額定電壓22 kV,最大連續(xù)輸出功率679.4 MW,發(fā)電機(jī)使用水-氫-氫的方式進(jìn)行冷卻,最大容量755 MV·A。采用軸向和徑向氣隙隔板,可以使氣體劃分到不同的冷熱區(qū)域,從而在一定程度上對(duì)冷熱風(fēng)的混合造成遏止,保證溫度可以均勻分布到轉(zhuǎn)子軸向周圍。使用閉門式氫氣循環(huán)系統(tǒng)作為發(fā)電機(jī)氫冷系統(tǒng),氫氣每天的設(shè)計(jì)泄漏量為10 m3。氫氣冷卻器劃分成4組,使用繞片式結(jié)構(gòu),利用2個(gè)閥門線路控制兩側(cè)氫氣冷卻器冷卻水流量,采用對(duì)稱布置的方法布置氫氣冷卻器進(jìn)出水管路,通過(guò)對(duì)水量進(jìn)行調(diào)節(jié),使冷氫氣的溫度保持在(40~46)℃,發(fā)電機(jī)的兩端分別布置了密封瓦,發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)見圖1所示。1#汽輪發(fā)電機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)漏氫問(wèn)題,最大時(shí)達(dá)30 m3/d,出現(xiàn)真空油箱油位低、直流密封油泵聯(lián)啟現(xiàn)象。
圖1 發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)
通常情況下,汽輪發(fā)電機(jī)漏氫主要是由發(fā)電機(jī)本體漏氫和密封油、定冷水系統(tǒng)漏氫2方面原因所致。其中發(fā)電機(jī)本體漏氫指的是機(jī)座和端蓋結(jié)合面由于密封不到位造成漏氫、轉(zhuǎn)子部分長(zhǎng)期運(yùn)行使密封膠圈老化造成漏氫、氫氣冷卻器上下法蘭和機(jī)殼結(jié)合處銀橡膠墊腐蝕出現(xiàn)破裂造成漏氫[1]。密封油系統(tǒng)漏氫主要指密封瓦座和端蓋垂直結(jié)合面密封墊受力不均勻、錯(cuò)口不平造成的漏氫、壓差閥或平衡閥調(diào)節(jié)性能差造成的漏氫等。結(jié)合電廠實(shí)際情況,對(duì)汽輪發(fā)電機(jī)漏氫問(wèn)題進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),汽輪發(fā)電機(jī)漏氫主要有5個(gè)方面的原因。
(1)由于1#發(fā)電機(jī)很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)冷水,銅離子嚴(yán)重超標(biāo)。據(jù)此初步分析發(fā)電機(jī)中絕緣水管和“煙斗”焊接位置出現(xiàn)了漏點(diǎn)或者發(fā)電機(jī)中筒導(dǎo)線受到了嚴(yán)重的腐蝕。
(2)發(fā)電機(jī)絕緣引水管和定子線圈冷卻水進(jìn)(回)水集環(huán)管之間的連接接頭松動(dòng),導(dǎo)致出現(xiàn)滲漏。
(3)定子線圈進(jìn)水集管排污管穿發(fā)電機(jī)氣側(cè)墊圈出現(xiàn)破損,并且發(fā)電機(jī)絕緣引水管持續(xù)嚴(yán)重泄漏。
(4)利用自動(dòng)漏氫巡檢儀將封閉母線中的壓縮空氣倒流到冷水箱,空氣為水箱中的起壓介質(zhì),機(jī)內(nèi)氫氣有可能會(huì)漏入到封閉母線,然后再流入到水箱中,此外,發(fā)電機(jī)中有可能還存在一些很大的外漏點(diǎn)。
(5)水介質(zhì)和氫氣有連通的情況存在。由于采用波紋筒式氫/水差壓開關(guān)感應(yīng)件,差壓值非常大,運(yùn)行過(guò)程中很容易出現(xiàn)破損情況,由于定子線圈的進(jìn)水壓力<機(jī)內(nèi)氫壓,壓差在(70~90)kPa,定子冷水系統(tǒng)中會(huì)進(jìn)入氫氣。拆除自動(dòng)漏氫檢測(cè)儀和定子冷水箱軟管后,發(fā)現(xiàn)氣流主要是從定子冷水箱漏出,對(duì)氣體進(jìn)行測(cè)定后證明為氫氣。隔離氫/水壓開關(guān)、持續(xù)觀測(cè)4 h后發(fā)現(xiàn),氫壓力下降速度明顯降低。在沒(méi)有隔離之前氫氣壓下降速度為0.7 kPa/h,隔離后氫氣壓的下降速度為0.1 kPa/h。但是這不是導(dǎo)致發(fā)電機(jī)內(nèi)出現(xiàn)漏氫的主要因素,進(jìn)一步觀測(cè)后發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致氫氣壓下降速度降低的主要因素是由于氫氣溫度升高后,在一定程度上抑制了氫氣壓的下降[2]。
(1)對(duì)發(fā)電機(jī)汽、勵(lì)端密封瓦之間的間隙進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)勵(lì)磁段空側(cè)位置瓦間隙嚴(yán)重超標(biāo),立即對(duì)其進(jìn)行更換。進(jìn)一步檢查后發(fā)現(xiàn),汽端轉(zhuǎn)子位置有輕微磨損,導(dǎo)致密封瓦部分間隙超標(biāo),但是最小間隙依然在規(guī)定范圍內(nèi)。
(2)拆卸下發(fā)電機(jī)上4個(gè)氫冷卻器進(jìn)行進(jìn)一步檢修,對(duì)內(nèi)部進(jìn)行清理,并更了換水密封墊,回裝后進(jìn)行壓力試驗(yàn),試驗(yàn)壓力為0.8 MPa,持續(xù)時(shí)間4 h。
(3)檢查處理氫氣系統(tǒng)中原有的漏點(diǎn),更換發(fā)電機(jī)氣端氫側(cè)回油管。
(4)對(duì)主機(jī)潤(rùn)滑油進(jìn)行濾油,然后實(shí)施24 h發(fā)電機(jī)風(fēng)壓試驗(yàn)。試驗(yàn)過(guò)程中,模擬發(fā)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài),調(diào)試好密封油系統(tǒng)后,向密封瓦內(nèi)正常供油,油質(zhì)達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)。投入發(fā)電機(jī)定子冷卻水系統(tǒng)后,將冷卻水溫度控制在穩(wěn)定狀態(tài)下,為了避免發(fā)電機(jī)內(nèi)部出現(xiàn)結(jié)露情況,需要在水側(cè)投入氫氣冷卻器水,試驗(yàn)采用經(jīng)過(guò)凈化干燥處理的空氣作為試驗(yàn)氣體,為了保證結(jié)果的準(zhǔn)確性,將發(fā)電機(jī)中氫氣冷卻出風(fēng)口冷風(fēng)網(wǎng)溫度和氫氣冷卻器進(jìn)口熱風(fēng)溫度控制在規(guī)定的平均值范圍內(nèi)[3]。
(1)利用氫氣側(cè)漏儀器對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查后發(fā)現(xiàn),氫氣冷卻器下部密封點(diǎn)出現(xiàn)泄漏,安排專人對(duì)螺栓進(jìn)行了緊固。在進(jìn)行負(fù)荷升降過(guò)程中,注意對(duì)氫氣冷卻水流量進(jìn)行調(diào)整,并將氫器溫度控制在(40~46)℃。重新檢測(cè)后沒(méi)有再次出現(xiàn)氫氣滲漏情況,但依然沒(méi)有達(dá)到規(guī)定要求。
(2)安排工作人員定期對(duì)排氫口氫氣的純度進(jìn)行測(cè)定,發(fā)現(xiàn)純度>70%,并且漏氫量比較大時(shí),需要調(diào)節(jié)密封油系統(tǒng)的油氫差壓,將差壓從原來(lái)的56 kPa調(diào)整到70 kPa。
(3)進(jìn)一步檢查后發(fā)現(xiàn),密封油真空油箱中存在泡沫,對(duì)主機(jī)潤(rùn)滑油進(jìn)行化驗(yàn),潤(rùn)滑油油質(zhì)符合規(guī)定要求??紤]到泡沫會(huì)導(dǎo)致真空油箱油位下降且影響密封油泵順利打油,并使直流密封油泵聯(lián)合啟動(dòng),造成密封油壓力波動(dòng)過(guò)大。將真空油箱中的真空度從原來(lái)的-98 kPa降至-91 kPa,提升了密封油壓力的穩(wěn)定性。
(4)為了避免油氫差壓值產(chǎn)生過(guò)大的波動(dòng),在DCS(Decentralization Control System,分散控制系統(tǒng))中接入氫差壓變送器,實(shí)時(shí)對(duì)密封油系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。采用這種方式后,顯著降低了發(fā)電機(jī)氫氣泄漏量。對(duì)運(yùn)行數(shù)據(jù)實(shí)際監(jiān)測(cè)后發(fā)現(xiàn),發(fā)電機(jī)每晝夜氫氣的平均泄漏量為8.6 m3,達(dá)到了規(guī)定要求[4-5]。
在QFSN-600-2-22型汽輪發(fā)電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中,引起氫氣泄漏的因素比較多,歸納起來(lái)主要有2種,一種是氫氣泄漏到發(fā)電機(jī)封閉母線外殼中和油水系統(tǒng)中,另一種是氫氣泄漏到大氣中。前者氫氣滲漏不易察覺,漏點(diǎn)位置不明確,對(duì)漏點(diǎn)進(jìn)行檢查和處理時(shí)相對(duì)比較復(fù)雜。例如氫氣有可能會(huì)從定子線圈漏到定子冷卻水系統(tǒng)中、氫氣可以從密封瓦漏入到密封油系統(tǒng)中。后者常見的漏氫點(diǎn)主要包括氫氣管理系統(tǒng)滲漏、出線罩泄漏、發(fā)電機(jī)端蓋泄漏、測(cè)溫元件接線柱板泄漏等,這種類型的泄漏可以利用相應(yīng)的滲漏檢測(cè)方法將漏點(diǎn)找出來(lái),然后解決氫氣滲漏問(wèn)題。
在實(shí)際檢修過(guò)程中,需要嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)子的嚴(yán)密性和定子繞組水路,密封油系統(tǒng)差壓閥要求可靠、靈活、準(zhǔn)確。在發(fā)電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中要對(duì)油溫進(jìn)行密切監(jiān)視,使發(fā)電機(jī)中氫壓力和密封油壓之間的壓力差可以保持在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。提高密封油的清潔度,防止因?yàn)槊芊馔吣p后間隙的變大,進(jìn)而導(dǎo)致氫氣的泄漏量變大。在發(fā)電機(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中,水接頭和線棒焊接位置有可能會(huì)出現(xiàn)滲漏、氫氣冷卻水側(cè)也有可能會(huì)出現(xiàn)泄漏,這均會(huì)使氫氣的泄漏量增加,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引發(fā)安全事故,因此需要嚴(yán)格防范發(fā)電機(jī)氫氣的泄漏。一旦發(fā)現(xiàn)有氫氣泄漏的情況立即進(jìn)行處理。