董錦川,董翰寧
(1.國網(wǎng)新源控股有限公司潘家口蓄能電廠,河北 唐山064309;2.國網(wǎng)新源控股有限公司電力檢修分公司,北京100068)
某抽水蓄能電站位于××省××市三山區(qū)峨橋鎮(zhèn)境內(nèi),裝機(jī)容量1000MW(4×250MW),采用可逆式水泵水輪機(jī)-發(fā)電電動(dòng)機(jī)機(jī)組,為日調(diào)節(jié)純抽水蓄能電站。電站樞紐由上庫、輸水系統(tǒng)、地下廠房系統(tǒng)、開關(guān)站和下水庫等建筑物組成,以二回500kV出線接入華東電網(wǎng),擔(dān)任調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相以及事故備用等任務(wù)。該電站電氣一次設(shè)備由500kV、35kV、15.75kV、0.4kV 電壓等級組成。水泵水輪/發(fā)電電動(dòng)機(jī)組、15.75kV單元母線、主變壓器、500kV系統(tǒng)及其繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置、與調(diào)度業(yè)務(wù)有關(guān)的通信和自動(dòng)化設(shè)備、影響機(jī)組出力的輔助設(shè)備屬華東網(wǎng)調(diào)管轄,繁三322線屬繁昌縣調(diào)管轄,其余屬該電站管轄。
該電站發(fā)電電動(dòng)機(jī)為立軸半傘式密閉自循環(huán)全空氣冷卻三相凸極可逆式同步發(fā)電電動(dòng)機(jī),單機(jī)容量250MW,型號SFD250-24/8500,哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司制造。額定電壓15.75(±6.5%)kV;額定頻率50Hz;額定容量:發(fā)電工況277.8MVA、電動(dòng)工況277.15MW;額定功率因數(shù):電動(dòng)工況0.9(滯后)、電動(dòng)工況0.98(超前);額定轉(zhuǎn)速250r/min。
該電站水泵水輪機(jī)為立軸、單級、混流可逆式水輪機(jī),單機(jī)容量250MW,哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司制造。額定出力:水輪機(jī)254MW,最大出力:水泵268MW;水輪機(jī)額定水頭190m,額定轉(zhuǎn)速250r/min,發(fā)電方向?yàn)槟鏁r(shí)針旋轉(zhuǎn)(俯視),抽水方向?yàn)轫槙r(shí)針旋轉(zhuǎn)(俯視)。主要由轉(zhuǎn)輪、主軸、蝸殼、座環(huán)、導(dǎo)水機(jī)構(gòu)、導(dǎo)軸承、頂蓋、底環(huán)、尾水管、主軸密封等部分組成。
2018年02月03 日02:41,故障發(fā)生前全站運(yùn)行方式:500kV系統(tǒng)合環(huán)運(yùn)行,5051開關(guān)、5054開關(guān)、5012開關(guān)合閘運(yùn)行,1、2、3號主變負(fù)載運(yùn)行,4號主變空載運(yùn)行,1、2、3機(jī)組抽水運(yùn)行,4號機(jī)停機(jī)備用;廠用電系統(tǒng)分段運(yùn)行。02:41,監(jiān)控報(bào)出:4號主變保護(hù)A/B套低壓側(cè)零序電壓報(bào)警。06:35,1、2、3號機(jī)組按照負(fù)荷計(jì)劃正常轉(zhuǎn)停機(jī)。
故障發(fā)生時(shí)運(yùn)行方式:2018年02月03日07:23:22,監(jiān)控報(bào):4號主變B套保護(hù)RCS-985TM總跳閘動(dòng)作,5012開關(guān)和5054開關(guān)分閘。現(xiàn)地檢查4號主變保護(hù)盤柜:4號主變保護(hù)B套過激磁保護(hù)動(dòng)作。500kV系統(tǒng)單線運(yùn)行,5051開關(guān)合閘運(yùn)行,5054開關(guān)、5012開關(guān)分閘,1、2號主變空載運(yùn)行,3、4號主變停運(yùn),1、2、3、4號機(jī)停機(jī)備用,廠用電I段帶II段串聯(lián)運(yùn)行。
(1)值守人員將保護(hù)動(dòng)作情況匯報(bào)網(wǎng)調(diào),通知運(yùn)維負(fù)責(zé)人組織ON-CALL人員消缺,檢查廠用電備自投正常動(dòng)作,填報(bào)缺陷。
(2)操作ON-CALL人員檢查廠用電負(fù)荷正常運(yùn)行,許可消缺工作票和事故搶修單,準(zhǔn)備對4號主變、4號勵(lì)磁變、2號廠變進(jìn)行檢查的隔離措施。
(3)維護(hù)人員對可能存在原因的情況梳理:
1)主變低壓側(cè)PT、勵(lì)磁變、廠變、電纜等一次設(shè)備存在接地點(diǎn);
2)主變壓器本體存在故障;
3)保護(hù)裝置存在誤動(dòng)作現(xiàn)象;
4)二次回路故障。
(4)出現(xiàn)4號主變保護(hù)低壓側(cè)零序電壓報(bào)警后,ON-CALL人員做如下檢查工作:
1)03:00 ,ON-CALL 人員到達(dá)地下廠房,現(xiàn)地檢查4號主變保護(hù)裝置報(bào)警確實(shí)存在。同時(shí)通過監(jiān)控查閱4號勵(lì)磁變高壓側(cè)電壓(取自主變低壓側(cè)5PT)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),A、B相均為15.38kV,C相為0V,正常情況下三相均為8.78kV左右。
2)現(xiàn)地檢查2號廠變室、2號電抗器室、4號主變室、4號勵(lì)磁變、4號機(jī)主變低壓側(cè)PT、4號主變低壓側(cè)避雷器等,均未發(fā)現(xiàn)明顯放電、異味等現(xiàn)象。
3)04:10 ,向網(wǎng)調(diào)匯報(bào)現(xiàn)場初步檢查情況,網(wǎng)調(diào)答復(fù)繼續(xù)檢查。06:35,1、2、3 號機(jī)組全部按照負(fù)荷計(jì)劃抽水轉(zhuǎn)停機(jī)。
4)1、2 、3 號機(jī)組停穩(wěn)后,用萬用表測量 4號主變低壓側(cè)PT44、PT45二次側(cè)空開相電壓,A、B相為100V,C相為0V,正常情況下單相電壓為57.7V左右,初步判斷C相有接地,檢查4號勵(lì)磁變低壓側(cè)三相電壓正常。
5)對4號主變低壓側(cè)PT44、PT45二次側(cè)至4號機(jī)發(fā)電機(jī)層盤柜電纜溝進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)有異常潮濕、放電、接地等現(xiàn)象。
6)試切4號主變低壓側(cè)PT44、PT45二次側(cè)至4號機(jī)組同期裝置、調(diào)速器側(cè)網(wǎng)頻、2號高廠變測量、SFC輸入測量等4個(gè)用戶的二次空開6QF、7QF、8QF,4號主變低壓側(cè)PT44、PT45二次側(cè)相電壓未發(fā)生變化,排除該4個(gè)用戶接地的可能。
7)檢查4號主變低壓側(cè)PT負(fù)荷及控制柜端子接線是否存在松動(dòng)接觸不良現(xiàn)象,當(dāng)檢查到5PT X5端子排接線時(shí),4號主變B套過激磁保護(hù)動(dòng)作出口跳閘。
(5)對主變低壓側(cè)零序電壓報(bào)警進(jìn)行檢查:
1)對主變低壓側(cè)PT44/PT45進(jìn)行外觀檢查,無異常,熔斷器進(jìn)線進(jìn)行直阻測試,6根熔斷器直阻數(shù)值均在95Ω左右,數(shù)據(jù)正常,同時(shí)對PT一次側(cè)主回路首末端進(jìn)行直阻測試,數(shù)據(jù)均在94Ω左右,說明內(nèi)部高壓側(cè)繞組無短路現(xiàn)象,排除PT本體故障。
2)對主變低壓側(cè)避雷器進(jìn)行外觀檢查,避雷器各連接部位及表面無燒灼痕跡,排除主變低壓側(cè)避雷器故障。
3)對4號主變低壓側(cè)勵(lì)磁變壓器ET04、2號廠高變ST02內(nèi)部各連接引線及接頭、高低壓側(cè)線圈及支撐絕緣子等進(jìn)行詳細(xì)外觀檢查,均無燒灼痕跡,引線接頭無松動(dòng),排除勵(lì)磁變ET04及廠高變ST02故障。
4)對4號主變外觀進(jìn)行檢查,繞組、油面溫度、油枕油位均正常,變壓器油箱表面無滲油現(xiàn)象。4號主變絕緣油取樣進(jìn)行油色譜化驗(yàn),化驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示總烴、乙炔等放電特征氣體均在正常范圍內(nèi),排除主變本體放電故障可能性。
5)打開2號廠變高壓開關(guān)柜上端進(jìn)線電纜橋架封板,發(fā)現(xiàn)C相電纜絕緣破損并有明顯放電痕跡(圖1),對4號主變低壓側(cè)限流電抗器至2號廠變開關(guān)電纜、限流電抗器至ICB62開關(guān)電纜利用分割法進(jìn)行對地絕緣測試,發(fā)現(xiàn)電抗器至2號廠變開關(guān)C相電纜絕緣測試數(shù)據(jù)不合格,僅有2kΩ,其他電纜對地絕緣測試數(shù)據(jù)均合格,進(jìn)一步確定電纜絕緣破損處為導(dǎo)致主變低壓側(cè)零序電壓故障報(bào)警的故障點(diǎn)。
圖1 2號廠變高壓開關(guān)C相進(jìn)線電纜故障點(diǎn)
6)檢查該電纜最近一次的試驗(yàn)記錄,2016年10月份按照技術(shù)監(jiān)督年度計(jì)劃要求(按Q/GDW 11150-2013標(biāo)準(zhǔn)每3年一檢),對2號廠高變輸入電抗器及電纜進(jìn)行過絕緣監(jiān)督試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)合格。
(6)分析、查找過激磁保護(hù)動(dòng)作跳閘原因:
1)運(yùn)維人員現(xiàn)場檢查主變保護(hù)裝置,主變A套保護(hù)裝置報(bào):主變低壓側(cè)零序電壓報(bào)警;主變B套保護(hù)裝置報(bào):主變低壓側(cè)零序電壓報(bào)警、反時(shí)限過勵(lì)磁保護(hù)動(dòng)作。波形如圖2。
用波形分析軟件對故障跳閘時(shí)間段各線電壓波形進(jìn)行分析,正序分量U1*=156.8V,不考慮PT短時(shí)磁飽和及諧波分量的影響,則過激磁倍數(shù)為N=156.8/100=1.568,明顯大于過激磁定時(shí)限保護(hù)定值1.4倍,因?qū)嶋H運(yùn)行時(shí)會(huì)存在短時(shí)磁飽和以及諧波分量的影響,N值會(huì)明顯小于理論分析值,因此過激磁保護(hù)反時(shí)限動(dòng)作。
圖2 主變保護(hù)動(dòng)作波形
2)根據(jù)發(fā)變組故障錄波圖(圖3)可以看出,4號主變B套保護(hù)動(dòng)作(圖中1線)之前,4號主變高壓側(cè)三相電壓為穩(wěn)定的三相正弦電壓,且波形無干擾波動(dòng)現(xiàn)象,說明主變高壓側(cè)電壓很穩(wěn)定,4號主變本體無過激磁現(xiàn)象,排除4號主變本體故障。
3)查看發(fā)電電動(dòng)機(jī)-主變壓器單元電流互感器、電壓互感器接線圖主變與故障錄波部分可知,發(fā)變組故障錄波柜及主變保護(hù)A柜中主變低壓側(cè)電壓取自主變低壓側(cè)4PT,主變保護(hù)B柜電壓取自主變低壓側(cè)5PT。
4)分析主變B套保護(hù)裝置A、B相采樣偏大,ULBC采樣值最大值達(dá)225.197V,ULCA采樣值最大值達(dá)225.197V,ULAB采樣值最大值達(dá)98.456V,懷疑PT二次回路可能存在故障。
圖3 發(fā)電組高壓側(cè)電壓波形
5)打開4號主變低壓側(cè)PT控制柜二次電纜槽盒,對二次電纜進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)主變低壓側(cè)5PT開口三角形L端電纜(圖4故障處電纜1)和星形接線C相繞組L端(圖4故障處電纜2)存在絕緣破損現(xiàn)象,兩根絕緣破損的電纜搭碰在一起,導(dǎo)致已單相接地的ULBC(已達(dá)到100V)再被注入開口三角形的100V電壓,造成ULBC電壓異常升高到過激磁反時(shí)限動(dòng)作定值,導(dǎo)致主變過激磁反時(shí)限保護(hù)動(dòng)作出口,詳見電壓向量圖(圖5)。
圖4 4號主變5PT控制柜內(nèi)電纜
圖5 電壓向量圖
6)查找Q/GDW 11150-2013標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于電磁式電壓互感器的試驗(yàn)項(xiàng)目、周期和要求,其中對PT二次回路電纜的絕緣試驗(yàn)沒有明確規(guī)定,所以投產(chǎn)后未對PT二次回路電纜進(jìn)行過絕緣試驗(yàn)。
(7)確定故障點(diǎn):
1)2號廠變進(jìn)線側(cè)高壓開關(guān)柜上端進(jìn)線C相電纜絕緣破損放電,導(dǎo)致4號主變保護(hù)A/B套低壓側(cè)零序電壓報(bào)警。
2)4號主變低壓側(cè)5PT二次星形接線與角形接線線纜外絕緣破損,并搭碰在一起,造成電壓疊加,導(dǎo)致4號主變B套過激磁保護(hù)動(dòng)作出口跳閘。
(8)處理步驟:
1)隔離2號電抗器,將原2號廠變高壓開關(guān)柜進(jìn)線C相電纜抽出,重新敷設(shè)新電纜并進(jìn)行電纜頭制作工作。電纜送電前按照要求對兩根C相電纜進(jìn)行了交接試驗(yàn) 。相關(guān)測試結(jié)果均滿足GB 50150-2006電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求。
2)更換5PT二次星形與角形外絕緣破損的接線,更換后利用昂立繼保儀對5PT三相加電壓,對保護(hù)、同期、勵(lì)磁、調(diào)速等各測量回路進(jìn)行測量,測量數(shù)值滿足要求。
3)02月 03日 22:49,在故障處理后,按調(diào)度令恢復(fù)5054開關(guān)和5012開關(guān)送電正常,未影響機(jī)組發(fā)電和抽水運(yùn)行。
(1)2號廠變開關(guān)C相電纜進(jìn)入開關(guān)柜時(shí)采用金屬封板處理,未加裝護(hù)套或者防磨損措施,導(dǎo)致電纜受磨損。
(2)4號主變低壓側(cè)5PT二次星形接線與角形接線在安裝施工或電纜整治時(shí),存在未按照標(biāo)準(zhǔn)施工工藝進(jìn)行敷設(shè),單芯線纜與金屬部件摩擦,導(dǎo)致外絕緣受損;可能在檢查二次接線端子是否松動(dòng)期間,槽盒內(nèi)絕緣受損的線纜搭碰,造成電壓疊加現(xiàn)象。
(1)設(shè)備維護(hù)不到位,2號廠變開關(guān)柜C相電纜進(jìn)線側(cè)原采用全封閉橋架,不便于定期開展檢查。
(2)運(yùn)維人員技能水平不足,對故障判斷定位分析不及時(shí)、不準(zhǔn)確。
(3)二次電纜安裝施工和電纜整治時(shí)存在驗(yàn)收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)、現(xiàn)場監(jiān)管不到位現(xiàn)象。
(4)運(yùn)檢規(guī)程對出現(xiàn)主變低壓側(cè)接地故障時(shí)現(xiàn)場應(yīng)急處置方法無明確規(guī)定。
(5)運(yùn)維人員現(xiàn)場處置培訓(xùn)力度不夠,處置流程不熟練。
為預(yù)防和控制同類缺陷再次發(fā)生而采取的技術(shù)措施、管理措施,以及舉一反三的排查和防控措施等見表1。
表1
本文針對某抽水蓄能電站4號主變低壓側(cè)5PT二次星形接線與角形接線線纜外絕緣破損,并搭碰在一起,造成電壓疊加,導(dǎo)致4號主變B套過激磁保護(hù)動(dòng)作出口跳閘原因分析及相應(yīng)的檢查處理過程進(jìn)行了介紹,可以看出,原因是4號主變低壓側(cè)5PT二次星形接線與角形接線在安裝施工或電纜整治時(shí),存在未按照標(biāo)準(zhǔn)施工工藝進(jìn)行敷設(shè),單芯線纜與金屬部件摩擦,導(dǎo)致外絕緣受損;運(yùn)維人員在檢查二次接線端子是否松動(dòng)期間,槽盒內(nèi)絕緣受損的線纜搭碰,造成電壓疊加現(xiàn)象。針對此問題該電站將原2號廠變高壓開關(guān)柜進(jìn)線C相電纜抽出,重新敷設(shè)新電纜并進(jìn)行電纜頭制作工作,電纜送電前按照要求對兩根C相電纜進(jìn)行了交接試驗(yàn)。同時(shí),更換5PT二次星形與角形外絕緣破損的接線。故障處理后,按調(diào)度令恢復(fù)5054開關(guān)和5012開關(guān)送電正常,保證了機(jī)組發(fā)電和抽水可靠運(yùn)行。