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反應(yīng)釜連續(xù)反應(yīng)多變量控制系統(tǒng)設(shè)計

2018-11-06 06:34史冬琳蔡子強周浩杰
東北電力大學(xué)學(xué)報 2018年5期
關(guān)鍵詞:反應(yīng)釜組態(tài)液位

史冬琳,蔡子強,周浩杰,呂 鑫

(東北電力大學(xué) 自動化工程學(xué)院,吉林 吉林 132012)

連續(xù)反應(yīng)釜在化工生產(chǎn)過程中是一種常用的反應(yīng)容器[1],其內(nèi)部的化學(xué)反應(yīng)具有非線性、時變、多擾動等特性,精確的數(shù)學(xué)模型難以建立,且現(xiàn)場環(huán)境對生產(chǎn)人員身體健康傷害極大.設(shè)計在線控制[2],可對反應(yīng)進行遠程實時監(jiān)控,降低人員進入工業(yè)現(xiàn)場頻率,保證加工過程中釜內(nèi)液位、溫度、產(chǎn)物濃度的變化符合理想工藝曲線,從而提高產(chǎn)物質(zhì)量及產(chǎn)量,達到較高的經(jīng)濟效益.

文獻[3~5]提出采用上位機監(jiān)控界面和下位機控制器相結(jié)合的方法,來實現(xiàn)對反應(yīng)過程的實時監(jiān)控,驗證了在解決人員進入工業(yè)現(xiàn)場頻率問題上的可行性.而針對一般仿真系統(tǒng),采取的是理想情況,未考慮化工生產(chǎn)過程中各控制回路之間存在的影響,也未考慮干擾值的影響,使得所設(shè)計的控制系統(tǒng)魯棒性較差,且難以適應(yīng)實際化工生產(chǎn)過程中惡劣的環(huán)境和反應(yīng)釜內(nèi)部參數(shù)迅速的變化.

SMPT1000取材于過程工業(yè)常見的被控對象,例如鍋爐與蒸發(fā)器構(gòu)成的水汽熱能系統(tǒng),連續(xù)反應(yīng)釜系統(tǒng)等,廣泛見于石油、化工、冶金、制藥、食品、生物、電力等過程工業(yè)的生產(chǎn)裝置中,它能有效的幫助我們對工業(yè)過程生產(chǎn)進行研究[6~9].本文針對SMPT1000實驗平臺中的反應(yīng)釜過程,使用西門子PCS7過程控制系統(tǒng),設(shè)計了一套連續(xù)反應(yīng)釜液位、溫度、產(chǎn)物濃度控制系統(tǒng),通過調(diào)節(jié)進料比例,減溫水閥開度,及產(chǎn)物出口閥開度使反應(yīng)釜中三個主要變量達到穩(wěn)定,并通過PID參數(shù)在線整定克服了各控制回路之間存在的影響,通過擾動測試驗證了系統(tǒng)具有一定的魯棒性.其中下位機使用S7-400進行軟件編程,實現(xiàn)對SMPT1000反應(yīng)釜系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集以及相關(guān)的PID回路控制;上位機使用WinCC組態(tài)軟件搭建監(jiān)控界面,用于監(jiān)控系統(tǒng)運行及PID參數(shù)在線整定.

1 工藝描述

本文所描述被控對象的反應(yīng)過程為反應(yīng)物A、反應(yīng)物B以及催化劑C發(fā)生反應(yīng),生成產(chǎn)物D.其工藝流程圖,如圖1所示.

圖1 工藝流程圖

具體工藝過程描述如下:首先打開FV1203,開始B進料;當(dāng)液位達到50%,打開FV1201,開始A進料;當(dāng)液位到達60%,打開FV1202,且保證液位穩(wěn)定在60%±1%;接著打開攪拌閥HS1101,然后打開加熱開關(guān)HS1102,誘發(fā)反應(yīng);打開FV1104,開始催化劑進料;當(dāng)溫度TI1201上升到40 ℃,關(guān)閉加熱水開關(guān),如果此時溫度繼續(xù)上升,則反應(yīng)誘發(fā)成功;調(diào)節(jié)冷卻水進料使反應(yīng)器溫度緩慢上升,直到到達70 ℃,并且使其穩(wěn)定在(70±1) ℃;整個過程要求壓力PI1201不超過1.2 MPa.

該控制過程可分為三個部分:(1)控制液位達到給定值讓反應(yīng)有較大的停留時間;(2)升溫升壓使釜內(nèi)溫度達到最佳反應(yīng)溫度;(3)通過報警監(jiān)控畫面在線調(diào)整使液位、溫度、產(chǎn)物濃度穩(wěn)定在工藝要求范圍,并確保整個反應(yīng)過程安全有序進行.

2 控制策略

2.1 過程控制系統(tǒng)設(shè)計

針對反應(yīng)釜中液位、溫度、產(chǎn)物濃度在反應(yīng)進行時變化特性[10],分別設(shè)計了前饋—串級控制系統(tǒng)、串級控制系統(tǒng)、變比值控制系統(tǒng),原理圖如圖2所示.

圖2 反應(yīng)釜控制原理圖

液位、溫度、產(chǎn)物濃度控制回路中控制器均采用PID控制器,其控制規(guī)律如表1所示.

表1 反應(yīng)釜基本控制回路及控制規(guī)律

2.2 順序控制

順序控制是通過PCS7中順序功能圖SFC完成.順序功能圖是一種新穎的、按照工藝流程圖進行編程的圖形編程語言,在程序中可直觀地看到設(shè)備動作順序,方便尋找故障所在;也不需要復(fù)雜的互鎖電路,容易設(shè)計和維護.該系統(tǒng)的順序功能圖SFC設(shè)計流程,如圖3所示.

圖3 順序控制設(shè)計流程圖

2.3 WinCC組態(tài)監(jiān)控畫面

WinCC可編輯要在操作員站上顯示給操作員并用于過程控制的仿真圖形,可在創(chuàng)建過程畫面時自動插入所有塊圖標(biāo);另外WinCC還可以歸檔過程值,歸檔消息和報警,設(shè)計過程值或消息的打印輸出布局,通過OPC訪問PCS7的數(shù)據(jù)[10~12].

利用WinCC 7.2組態(tài)軟件開發(fā)的監(jiān)控界面,如圖4所示.圖4(a)為系統(tǒng)運行縱觀界面,負責(zé)在線監(jiān)視反應(yīng)釜生產(chǎn)全過程;圖4(b)為控制柜界面,負責(zé)在線PID參數(shù)整定及開車、停車,保證系統(tǒng)運行安全.

圖4 WinCC組態(tài)監(jiān)控界面

3 控制系統(tǒng)實施及結(jié)果分析

對網(wǎng)絡(luò)進行組態(tài),實現(xiàn)S7-400與工控組態(tài)軟件WinCC的通信之后,在WinCC組態(tài)監(jiān)控界面中運行SFC,同時運行SMPT1000實驗軟件.反應(yīng)釜處于開車運行中,各執(zhí)行機構(gòu)按照開車順序控制的要求啟動,經(jīng)過一段時間,系統(tǒng)全部投入自動,穩(wěn)定運行.

圖5 反應(yīng)釜開車控制系統(tǒng)運行曲線

SMPTlab趨勢圖監(jiān)控畫面的運行曲線,如圖5所示.圖5中a部分為系統(tǒng)從開車到全部投入自動過程,圖中曲線LI1201、TI1201、AI1101、PI1201分別是反應(yīng)釜液位、溫度、產(chǎn)物濃度、壓力的趨勢曲線.其中釜內(nèi)液位、溫度、產(chǎn)物濃度操作員設(shè)定值分別為60%、70 ℃、10%,釜內(nèi)壓力要求不超過1.2 MPa.

待系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,首先打開加熱開關(guān),對溫度進行擾動測試,待溫度重新穩(wěn)定在70 ℃左右一段時間后,再關(guān)閉加熱開關(guān),直到溫度再次穩(wěn)定在70 ℃左右.測試曲線如圖5中b部分所示,其中(1)為打開加熱水開關(guān)擾動測試階段,(2)為關(guān)閉加熱水開關(guān)擾動測試階段.再對系統(tǒng)進行提負荷測試,在控制柜界面中將產(chǎn)物濃度控制器的給定值改為12,等待濃度曲線上升到給定值并穩(wěn)定在12左右.升負荷測試曲線如圖5中c部分所示.

從動態(tài)開車過程中可以看到實現(xiàn)了反應(yīng)釜液位全程控制、溫度全程控制;進料、誘發(fā)反應(yīng)、升溫等順序動作均達到開車標(biāo)準要求.在系統(tǒng)穩(wěn)定運行一段時間后,通過趨勢曲線圖可看出整個控制系統(tǒng)的控制效果較好,也較好的滿足了工藝要求.同時對溫度和產(chǎn)物濃度進行擾動測試,實驗結(jié)果表明在添加擾動和改變給定值的情況下,系統(tǒng)仍能在較短的時間內(nèi)重新達到穩(wěn)態(tài),且超調(diào)量較小,驗證了系統(tǒng)具有一定的抗干擾能力和自適應(yīng)能力.

4 結(jié) 論

在SMPT-1000實驗平臺上,設(shè)計連續(xù)反應(yīng)釜在線控制系統(tǒng),降低了人員進入現(xiàn)場頻率,避免了工業(yè)生產(chǎn)中化學(xué)反應(yīng)難以建立精確的數(shù)學(xué)模型的不足;通過建立WinCC組態(tài)監(jiān)控畫面,對反應(yīng)進行實時監(jiān)控,根據(jù)趨勢曲線圖在線調(diào)整PID參數(shù),保證加工過程中釜內(nèi)液位、溫度、產(chǎn)物濃度的變化符合理想工藝曲線.從實驗結(jié)果表明,所設(shè)計的實驗系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)一鍵式啟、停,具有較好的安全性、穩(wěn)定性、簡便性、魯棒性,控制效果良好,并且提高了產(chǎn)物質(zhì)量及產(chǎn)量,具有較高的經(jīng)濟性.

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