華瑩珂
(江西銅業(yè)集團有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
2007 年,貴溪冶煉廠為了適應工廠的發(fā)展,解決銅冶煉行業(yè)物料無害化處理的難題,回收銅、錸、鉍等多種有價元素,實現(xiàn)集團公司節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟的戰(zhàn)略目標,進行了為期1 年的加壓浸出工業(yè)化試驗,并于2008 年一次性投料生產(chǎn)成功,項目的投產(chǎn)成功標志著我國砷物料處理技術由國外引進轉(zhuǎn)變?yōu)閲鴥?nèi)自主研發(fā)的質(zhì)的飛躍[1]。目前,貴冶含砷物料處理工藝的核心是加壓浸出工藝[2],共有5 臺立式反應釜用于周期性加壓浸出;2019年底,硫酸車間為進一步優(yōu)化工藝過程,提高生產(chǎn)效率,利舊新材料車間臥式反應釜用于連續(xù)性加壓浸出工業(yè)試驗,這也是貴溪冶煉廠首次在砷物料處理工藝中使用臥式反應釜。
立式反應釜采用周期性加壓浸出生產(chǎn),目前該工序的一個生產(chǎn)周期主要分為“進液—反應—排出”三個過程。進液過程的主要控制變量為反應釜液位,反應過程主要控制變量為釜內(nèi)溫度、壓力和進氣流量。雖然單臺立式反應釜配備了較多自控設備,但由于控制機理難以模型化,故而部分控制變量的調(diào)控仍然采用人工干預方式。
與立式反應釜相比,臥式反應釜的工藝更為復雜,操作更加繁瑣,所以在臥式反應釜上配備了更多的自控裝備。臥式反應釜內(nèi)部結構由入口至出口分為4 個反應區(qū)(如圖1),反應釜主體及其4 個反應區(qū)都有各自相關控制變量的測控儀表。
表1 立式反應釜主要控制變量和控制方式
圖1 臥式反應釜簡圖
主要控制變量有1 個進液流量、1 個反應釜液位、1 個反應釜壓力、4 個進氣流量和4 個反應區(qū)溫度。
臥式反應釜進液控制回路由1 臺進液調(diào)節(jié)閥和1 臺流量計構成,出料控制回路由1 臺出液調(diào)節(jié)閥和2 臺液位計構成,反應釜壓力控制回路由1 臺壓力調(diào)節(jié)閥、1 臺壓力放空閥和1 臺壓力變送器組成;4 個反應區(qū)都設有升溫控制閥、降溫控制閥、熱電阻組成的溫度控制回路和風量調(diào)節(jié)閥、風流量構成的風量控制回路。
表2 臥式反應釜主要控制回路
臥式反應釜的各控制變量除4 個反應區(qū)溫度外,反應釜壓力與進風流量、進液流量、反應釜液位都存在很強的耦合關系。
反應釜壓力變化時,壓力控制回路會通過調(diào)節(jié)壓力調(diào)節(jié)閥開度來穩(wěn)定反應釜壓力,但反應釜壓力的變化會對進風流量產(chǎn)生干擾,流量控制回路需要調(diào)節(jié)風流量調(diào)節(jié)閥開度來穩(wěn)定進風量;另一方面,當進風流量負荷變化或改變設定值時,會對反應釜壓力產(chǎn)生干擾,壓力控制回路需要調(diào)節(jié)壓力調(diào)節(jié)閥開度來穩(wěn)定反應釜壓力。由此可見,反應釜壓力控制回路對進風流量控制回路有關聯(lián),進風流量控制回路對反應釜壓力控制回路也有關聯(lián),說明這兩個回路是雙向關聯(lián)關系,并且具有顯著的負相關性(如圖2)。
圖2 反應釜壓力與進風流量趨勢
反應釜壓力增大后,與進液泵輸出壓力的壓差減小,在進液調(diào)節(jié)閥開度不變的情況下,流量隨之減??;反之,反應釜壓力減小時,與進液泵輸出壓力的壓差增大,在進液調(diào)節(jié)閥開度不變的情況下,流量隨之增大(如圖3)。
臥式反應釜出液亦是如此,反應釜壓力增大后,與反應釜出口壓力的壓差增大,在出液調(diào)節(jié)閥開度不變的情況下,液位快速下降;反應釜壓力減小時,與反應釜出口壓力的壓差減小,在出液調(diào)節(jié)閥開度不變的情況下,液位快速上升(如圖4)。
綜上所述,反應釜壓力增大,進液量減小而出液量增大,反應釜壓力減小,進液量增大而出液量減小。分析可見,反應釜壓力變化會影響進出液平衡。
亞砷酸臥式反應釜相較于原有的立式反應釜,工藝更復雜,控制要求也更高,因此設置的控制回路也更多。這些變量之間相互關聯(lián),從而構成了多輸入多輸出的耦合系統(tǒng)。因此分析各被控變量和各操縱變量之間的關聯(lián)程度,合理地選擇操縱變量減少關聯(lián)就顯得很重要。對于多變量系統(tǒng)之間的耦合,有些可以采用被控變量和操縱變量之間的適當配對或重新整定調(diào)節(jié)器參數(shù)的方法來加以解耦[3]。但對于關聯(lián)較為嚴重的系統(tǒng),則一般采用附加補償裝置,用以解除系統(tǒng)中各控制回路之間的耦合關系[4]。
圖3 反應釜壓力與進液流量趨勢
圖4 反應釜壓力與反應釜液位趨勢
PID 控制一直是通用、 有效的控制方法,但是必須等測量值和設定值產(chǎn)生偏差后,才開始糾正偏差。面對多變量、強耦合、非線性為特點的復雜工業(yè)過程,PID 控制效果會變差甚至不可控[5],PID控制的另一個問題就是閉環(huán)反饋回路的穩(wěn)定性問題,其控制精度與穩(wěn)定性相互矛盾。
以反應釜壓力和進風流量為例,理想狀態(tài)下當反應釜壓力發(fā)生變化時,進風流量受其干擾發(fā)生變化,進風流量調(diào)節(jié)器PID 開始作用,風量調(diào)節(jié)閥開度調(diào)整,使實際風量與設定值偏差減小,最終回歸穩(wěn)態(tài)。實際情況是當反應釜壓力發(fā)生變化時,進風流量受其干擾發(fā)生變化,進風流量調(diào)節(jié)器PID 開始作用,風量調(diào)節(jié)閥開度調(diào)整,實際風量發(fā)生變化同時引起反應釜壓力變化,此時可能出現(xiàn)跟蹤不及時或超調(diào)量過大,進而導致過渡過程時間長。
實際生產(chǎn)過程中,反應釜進風量的變化是反應釜壓力控制的最主要干擾,反應釜壓力穩(wěn)定亦是其他控制變量穩(wěn)定的重要保證,只要能穩(wěn)定反應釜壓力就能使其他控制變量收到的干擾降到最?。?]。但前饋控制只針對特定的擾動變量,當有多個擾動變量時,則需要組成多變量前饋控制系統(tǒng)[7]。通過改良多變量前饋控制(如圖5),將反應釜的4個進風流量控制回路的測量值歸算為系數(shù),再將該系數(shù)通過運算,作為反應釜壓力反饋控制的前饋值。前饋反饋控制系統(tǒng)可以在進風流量變化時提前對反應釜壓力進行調(diào)整,同時通過反饋作用將反應釜壓力穩(wěn)定在設定值。
圖5 臥式反應釜前饋-反饋控制系統(tǒng)圖
2019 年底的工業(yè)試驗是臥式反應釜在貴冶是第一次真正意義上的投入運行,從目前來看工業(yè)試驗的結果是成功的,但自動控制方案仍有進一步優(yōu)化的空間?;谂P式反應釜多變量控制的設想為生產(chǎn)過程穩(wěn)定控制提供了思路。