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脫硫除霧器堵塞機(jī)理分析及預(yù)防措施

2018-11-05 05:19:04王智
機(jī)械 2018年10期
關(guān)鍵詞:吸收塔結(jié)垢石膏

王智

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脫硫除霧器堵塞機(jī)理分析及預(yù)防措施

王智

(陜西華電蒲城發(fā)電有限責(zé)任公司,陜西 渭南 715501)

脫硫除霧器結(jié)垢和堵塞事故頻發(fā),嚴(yán)重制約發(fā)電機(jī)組的正常運(yùn)行。通過資料收集、現(xiàn)場調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、取樣化驗(yàn)、現(xiàn)場測試等手段,總結(jié)除霧器從局部結(jié)垢到整體堵塞的發(fā)展過程,分析結(jié)垢的發(fā)生機(jī)理,對事故頻發(fā)的原因進(jìn)行深入全面的分析,提出了一系列的預(yù)防措施:加強(qiáng)沖洗水噴嘴及管道、閥門、在線儀表的檢修維護(hù),增設(shè)一級(jí)塔上級(jí)除霧器背面沖洗水,合理控制除霧器沖洗周期,優(yōu)化除霧器沖洗水水質(zhì),合理控制漿液參數(shù),加強(qiáng)漿液等介質(zhì)的手動(dòng)化驗(yàn)以提供運(yùn)行參考,控制入口煙氣溫度和含塵濃度,脫硫系統(tǒng)啟停措施,脫硫系統(tǒng)水平衡優(yōu)化,加裝除霧器壓降測點(diǎn)等。

除霧器;脫硫;結(jié)垢;堵塞

除霧器是濕法脫硫塔中非常重要的核心裝置,除霧效率的高低和壓降的大小會(huì)直接影響脫硫后煙氣“干凈”程度,并影響脫硫裝置的長期連續(xù)運(yùn)行。本文以某公司脫硫除霧器為研究對象,通過分析垢樣成分、研究除霧器結(jié)垢和堵塞的機(jī)理,提供系列應(yīng)對措施。

1 脫硫除霧器系統(tǒng)存在的問題

陜西華電發(fā)電公司2×660 MW超臨界燃煤空冷機(jī)組2008年12月投產(chǎn)。脫硫除霧器故障率較高,檢查發(fā)現(xiàn)存在以下問題:

(1)上、下兩級(jí)除霧器有20多個(gè)單元垮塌或掀翻,整個(gè)除霧器被石膏漿液鋪滿,堵塞嚴(yán)重,除霧器葉片間有大量石膏垢及黑色片狀垢物,靠近凈煙氣出口處的吸收塔塔壁上有大量黑色垢物;

(2)沖洗水管上殘留大量石膏垢,同時(shí)部分除霧器沖洗水噴嘴被石膏漿液堵塞;

(3)凈煙氣煙道中有大量石膏垢存在。

2 脫硫除霧器垢樣及結(jié)垢機(jī)理分析

除霧器固體垢物如圖1所示。采用X射線光電子能譜分析法對固體樣品中的元素進(jìn)行半定量分析,同時(shí)采用電鏡掃描法分析固形物的表面形貌特征。

圖1 除霧器垢樣

2.1 垢樣分析

2.1.1 XPS化驗(yàn)結(jié)果分析

不同區(qū)域垢樣XPS元素半定量分析后可見,除霧器葉片間垢樣與噴淋區(qū)垢樣和晶體的化學(xué)成分較為接近,均為石膏(CaSO4·2H2O),可以確定除霧器垢物來源為脫硫循環(huán)漿液。由于取樣位置不一致,不同位置的垢物組分略有差異。

煙氣經(jīng)過時(shí)流速分布偏差較大,除霧效果下降,高速煙氣對垢物產(chǎn)生沖刷作用可帶走一定水分,導(dǎo)致部分石膏垢結(jié)晶水丟失形成燒石膏(CaSO4·0.5H2O)。

2.1.2 SEM分析

對噴淋區(qū)垢樣、除霧器垢樣及脫硫石膏進(jìn)行掃描電鏡分析,如圖2所示。可以觀察到噴淋區(qū)垢樣為明顯的層狀規(guī)則晶體結(jié)構(gòu),脫硫石膏呈現(xiàn)為相對均勻的短柱狀顆粒,而除霧器垢樣則呈現(xiàn)為顆粒狀與片狀層狀混雜的不規(guī)則的形態(tài)。

圖2 掃描電鏡分析

2.2 除霧器結(jié)垢和堵塞機(jī)理分析

通過對垢樣進(jìn)行元素、晶相組成分析及電鏡掃描分析,可以判斷除霧器垢物主要來源為循環(huán)漿液所攜帶的固體顆粒物硫酸鈣、亞硫酸鈣、碳酸鈣及少量煙塵,如果未能被及時(shí)沖洗掉,會(huì)與煙氣中殘留的SO2繼續(xù)反應(yīng),生成的硫酸鈣晶體在葉片表面和原先截留的固體顆粒上快速成長,形成了形態(tài)混雜的硬垢,沖洗失效,導(dǎo)致除霧器結(jié)垢。

除霧器表面的垢物與煙氣接觸的部分會(huì)逐漸產(chǎn)生結(jié)晶垢,結(jié)晶垢的發(fā)生將從外往里逐步發(fā)展,反應(yīng)不徹底和不均勻,在局部位置形成了層狀垢。

3 除霧器堵塞原因分析

通過提取陜西華電發(fā)電公司5#、6#機(jī)組脫硫系統(tǒng)半年的運(yùn)行數(shù)據(jù),同時(shí)在電廠進(jìn)行實(shí)地跟蹤調(diào)研和現(xiàn)場試驗(yàn),分析除霧器堵塞原因?yàn)椋?/p>

(1)沖洗系統(tǒng)的影響

除霧器都設(shè)計(jì)有沖洗裝置,及時(shí)沖洗沉積物,可避免除霧器結(jié)垢和堵塞。

經(jīng)觀測分析,因沖洗系統(tǒng)因素造成除霧器堵塞的原因主要有:沖洗水系統(tǒng)設(shè)計(jì)沖洗覆蓋率不足,沖洗周期較長,沖洗水壓偏低,沖洗水管道及噴嘴、閥門損壞等。另外,沖洗水水質(zhì)不符合JB/T 10989-2010的要求,也是造成除霧器堵塞的直接原因之一。

(2)漿液的影響

漿液中的石灰石和石膏溶解度都較低,吸收塔及脫硫管路系統(tǒng)很容易發(fā)生結(jié)垢。漿液的pH值控制不合理、吸收劑補(bǔ)充過量、石膏漿液濃度高、漿液中亞硫酸鈣含量多、漿液氧化效率低、冷卻水冷卻效果差等等,均是導(dǎo)致除霧器結(jié)垢堵塞的因素。

(3)煙氣參數(shù)的影響

為保證除霧效果必須把煙氣流速控制在合適范圍內(nèi),并盡量接近臨界流速。同時(shí)存有垢物的葉片表面粗糙,沖洗效果下降,會(huì)加快結(jié)垢直至除霧器徹底堵塞。除霧器的臨界流速高,煙氣流速在除霧器的設(shè)計(jì)工況下,對于除霧器的正常運(yùn)行較為有利。

如果脫硫系統(tǒng)進(jìn)口煙氣飛灰(含有Al2O3、SiO2及可溶性鹽)含量較高,飛灰與煙氣中的殘余SO3、SO2與漿液反應(yīng)會(huì)形成類似水泥的硅酸鹽,一旦結(jié)垢很難去除。

一般要求經(jīng)過除霧器的煙氣溫度不得超過80℃。長時(shí)間高溫?zé)煔饬鬟^時(shí)會(huì)導(dǎo)致變形,導(dǎo)致葉片間距和形狀改變,形成死角,在運(yùn)行中極易引發(fā)結(jié)垢。

(4)系統(tǒng)原因的影響

首先,脫硫系統(tǒng)重新啟動(dòng)前,除霧器葉片很干燥,當(dāng)漿液液滴碰撞到除霧器葉片上時(shí)干燥的除霧器葉片會(huì)吸收水分,使?jié){液變得超飽和,易發(fā)生結(jié)垢。停運(yùn)后會(huì)逐漸干燥成垢。

其次,吸收塔水平衡是脫硫裝置長期穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ),除霧器的定期沖洗是保證除霧器長期、高效運(yùn)行的保障。

(5)其他因素的影響

本項(xiàng)目一級(jí)塔平板式除霧器的下部與頂層噴淋管中心間距為2.0 m,兩級(jí)除霧器間距1.435 m,上級(jí)除霧器與凈煙氣出口間距1.347 m。除霧器距離頂部噴淋管和煙氣出口的間距均偏小,除霧效率下降,容易結(jié)垢。另外,歷史運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,除霧器表計(jì)顯示不準(zhǔn)確,顯示數(shù)據(jù)與理論值存在明顯偏離,難以及時(shí)指導(dǎo)運(yùn)行調(diào)整,嚴(yán)重影響除霧器的正常運(yùn)行。

4 除霧器結(jié)垢和堵塞預(yù)防措施及建議

4.1 保證沖洗效果

4.1.1 加強(qiáng)沖洗水噴嘴及管道的檢修維護(hù)

嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程要求進(jìn)行除霧器沖洗,避免硬垢的發(fā)展,保證除霧器葉片的清潔。建議檢修人員在每次停機(jī)后都對該區(qū)域設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)檢查,及時(shí)更換和清理沖洗水管路上掉落和堵塞的噴嘴,修復(fù)沖洗水管道,確保沖洗水系統(tǒng)的“硬件”正常。在封人孔門前,應(yīng)先做除霧器沖洗試驗(yàn),觀察沖洗效果,調(diào)整沖洗壓力。

4.1.2 增設(shè)一級(jí)塔上級(jí)除霧器背面沖洗水

建議在一級(jí)脫硫塔上級(jí)除霧器背面設(shè)置手動(dòng)沖洗裝置,在除霧器運(yùn)行過程中,根據(jù)具體情況對除霧器進(jìn)行全面的沖洗,特別是當(dāng)脫硫系統(tǒng)停運(yùn)時(shí),對上級(jí)除霧器進(jìn)行徹底的清理,可有效避免除霧器的頻繁結(jié)垢。

4.1.3 合理控制除霧器沖洗周期

在控制脫硫塔液位與進(jìn)行除霧器沖洗相矛盾時(shí),應(yīng)側(cè)重于除霧器沖洗,而不是優(yōu)先控制液位。當(dāng)發(fā)現(xiàn)除霧器差壓有上升趨勢時(shí),縮短沖洗周期。

4.1.4 加強(qiáng)沖洗水閥門的日常維護(hù)

加強(qiáng)除霧器沖洗水閥的日常維護(hù)和管理,避免閥門內(nèi)漏導(dǎo)致除霧器沖洗水量的減少;對二級(jí)塔除霧器沖洗水閥門區(qū)域加裝保溫間,同時(shí)起到保溫和防雨的作用,延長設(shè)備使用壽命。

4.1.5 優(yōu)化除霧器沖洗水水質(zhì)

本項(xiàng)目除霧器沖洗水硬度和SO4-2濃度較高,建議電廠對該水源進(jìn)行優(yōu)化,控制來水的硬度和SO4-2濃度;避免漿液成分通過內(nèi)漏的閥門進(jìn)入工藝水箱,惡化除霧器沖洗水水質(zhì);在工藝水箱補(bǔ)水口或除霧器沖洗水泵入口管路加裝固體顆粒過濾器,避免雜質(zhì)顆粒進(jìn)入除霧器沖洗管路。

4.2 合理控制漿液參數(shù)

4.2.1 維持合理的漿液pH值

漿液的pH值應(yīng)嚴(yán)格穩(wěn)定在5.2~5.8之間。

4.2.2 維持合理的漿液密度

以吸收塔設(shè)計(jì)值和脫水系統(tǒng)設(shè)計(jì)值的最低值作為參考,控制合理的石膏飽和度,避免漿液在吸收塔漿池外的其他部位發(fā)生結(jié)晶反應(yīng)。

4.2.3 加強(qiáng)介質(zhì)化驗(yàn)

由于脫硫系統(tǒng)對線表計(jì)的要求較高,在線表計(jì)故障頻發(fā)對于運(yùn)行操作帶來了很大限制,建議運(yùn)行人員實(shí)驗(yàn)室分析數(shù)據(jù)控制吸收塔漿液CaSO3含量。

4.3 改善煙氣參數(shù)

4.3.1 避免高溫?zé)煔鉀_刷

建議設(shè)置事故噴淋裝置和事故噴淋備用水源,確保除霧器不受高溫?zé)煔鉀_刷。必須在循環(huán)泵運(yùn)行的前提下,煙氣才能進(jìn)入吸收塔;吸收塔出口煙氣降至80℃以下,循環(huán)泵才能停運(yùn)。

4.3.2 降低入口煙氣含塵濃度

加強(qiáng)電除塵的運(yùn)行和維護(hù),以此控制脫硫系統(tǒng)入口煙氣含塵濃度,避免入口煙氣含塵濃度高帶來的除霧器結(jié)垢和堵塞。

4.4 脫硫系統(tǒng)優(yōu)化措施

4.4.1 脫硫系統(tǒng)啟停相關(guān)措施

脫硫系統(tǒng)啟動(dòng)前和停機(jī)后,及時(shí)進(jìn)行除霧器沖洗。脫硫系統(tǒng)初次投運(yùn)時(shí),向吸收塔進(jìn)石灰石漿液時(shí),應(yīng)加入足夠量的石膏晶種,有效避免脫硫塔內(nèi)部的結(jié)垢。機(jī)組每次停機(jī)后,對其進(jìn)行徹底清理,保證停運(yùn)期間除霧器葉片的清潔。

4.4.2 開展脫硫系統(tǒng)水平衡優(yōu)化

當(dāng)系統(tǒng)負(fù)荷降低時(shí),應(yīng)通過以下途徑來改善系統(tǒng)和吸收塔的水平衡,提高吸收塔補(bǔ)水量:①加強(qiáng)運(yùn)行維護(hù),減少閥門內(nèi)漏水;②加強(qiáng)設(shè)備的檢修維護(hù),降低設(shè)備的切換頻率,以減少各類漿液泵及管道沖洗水量;③新建集水坑對機(jī)封水進(jìn)行回收利用;④避免機(jī)組長期在低負(fù)荷下運(yùn)行;⑤恢復(fù)脫硫廢水處理系統(tǒng),保證脫硫系統(tǒng)定期外排廢水。

4.5 加強(qiáng)儀表維護(hù)工作

對在線儀表應(yīng)制定定期巡視、檢查、校驗(yàn)制度,加大對除霧器差壓計(jì)、密度計(jì)、pH計(jì)的維護(hù)工作力度,確保其準(zhǔn)確性。建議兩座吸收塔除霧器區(qū)域各增加一組測點(diǎn)。建議建立引風(fēng)機(jī)電流、脫硫塔入口煙氣壓力等參數(shù)的運(yùn)行卡片,便于運(yùn)行人員在操作中隨時(shí)比對,通過觀察引風(fēng)機(jī)電流、吸收塔入口壓力等參數(shù)的變化(特別是在機(jī)組高負(fù)荷時(shí)),及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。

5 結(jié)論

(1)除霧器垢物來源及結(jié)垢機(jī)理:除霧器垢樣組分與脫硫石膏的組分接近,主要來源就是脫硫循環(huán)石膏漿液,是煙氣所攜帶液滴中的固體顆粒在除霧器葉片上發(fā)生了沉積和結(jié)晶反應(yīng)形成的混合垢。

(2)除霧器局部結(jié)垢至堵塞的過程:當(dāng)煙氣經(jīng)過結(jié)垢的除霧器葉片時(shí),葉片表面一旦開始發(fā)生局部結(jié)垢,流通面積減少,氣流速度提高,形成了惡性循環(huán),致使結(jié)垢區(qū)域迅速擴(kuò)大,最終導(dǎo)致除霧器堵塞。

(3)除霧器局部結(jié)垢和堵塞的原因分析:①除霧器沖洗水系統(tǒng)的運(yùn)行狀況對除霧器結(jié)垢堵塞影響重大,沖洗水噴嘴和管道異常、沖洗周期過長、沖洗水質(zhì)較差、沖洗水閥門內(nèi)漏、沖洗水壓不穩(wěn)定均是除霧器結(jié)構(gòu)的原因。②漿液pH值較高、濃度過大、氧化效果差等與除霧器結(jié)垢有直接關(guān)系。③煙氣流速過高、原煙氣的含塵量高導(dǎo)致除霧器易結(jié)垢。④除霧器補(bǔ)水量偏低、沖洗水量不足是除霧器結(jié)垢和堵塞的主要原因。⑤一級(jí)塔除霧器與頂層噴淋管距離較短,易于引發(fā)除霧器除霧效率下降和結(jié)垢堵塞事故。⑥除霧器差壓在線表計(jì)不準(zhǔn)確,不利于除霧器的沖洗維護(hù),需采取措施加強(qiáng)對除霧器運(yùn)行情況的監(jiān)管。

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2018-05-23

王智(1973-),男,陜西渭南人,助理工程師,主要從事大型發(fā)電裝置設(shè)備維修維護(hù)工作。

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10.3969/j.issn.1006-0316.2018.10.008

1006-0316 (2018) 10-0035-05

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