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某重型汽車裝配線平衡技術(shù)應(yīng)用與探索

2018-10-22 08:39:32何曉博徐偉超郝寧華趙明王新榮
汽車實用技術(shù) 2018年19期
關(guān)鍵詞:流水線瓶頸工位

何曉博,徐偉超,郝寧華,趙明,王新榮

(陜西重型汽車有限公司,陜西 西安 710200)

前言

線平衡技術(shù)是依照流水線作業(yè)的工程順序,以生產(chǎn)目標(biāo)計算出周期時間,對生產(chǎn)的全部操作工序進(jìn)行管理,通過作業(yè)分割或者結(jié)合,使生產(chǎn)工藝達(dá)到最優(yōu)化,調(diào)整后使各工位作業(yè)時間盡可能均勻或相近的IE改善技術(shù),從而提高產(chǎn)線的平衡率及效率,是最重要的方法體系。但是,常見的線平衡技術(shù)應(yīng)用于局部或者較短的流水線。

1 確定車型及項目實施范圍

TZ是國內(nèi)某知名商用車集團(tuán)下屬事業(yè)部,該事業(yè)部裝配線建立于90年代,經(jīng)改造已全面實現(xiàn)軍民融合,提高產(chǎn)能是當(dāng)期最為緊要的任務(wù)。通過細(xì)分年度車型(軍品21%、民品76%、出口車 2.6%),結(jié)合排車計劃及市場需求,選取了 A天然氣車型為本次線平衡技術(shù)研究的對象,涉及23個工位,約70人。從實際貢獻(xiàn)度出發(fā),首次將該工具應(yīng)用定義在整條流水線范圍內(nèi)應(yīng)用,最終建立可推廣模型。

2 方法研究,確定節(jié)拍,繪制平衡圖

2.1 作業(yè)分析及時間測定

借助精益工具中的作業(yè)分析法,了解產(chǎn)品實現(xiàn)過程,圖1中清晰了23個工位的作業(yè)內(nèi)容。通過影像拍攝、時間測定、作業(yè)要素分析,建立了作業(yè)時間、人員配置等基礎(chǔ)生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫,完成裝配內(nèi)容與 70名作業(yè)人員的對應(yīng)關(guān)系以及作業(yè)時間。

2.2 繪制改善前線平衡圖

繪制平衡圖是技術(shù)的運用基礎(chǔ),用于分析生產(chǎn)線各工位平衡狀態(tài)的工具,它在一面墻上顯示生產(chǎn)線每個工位的周期時間,直觀體現(xiàn)工位或人員間的作業(yè)差異等信息。鑒于 TZ裝配作業(yè)均為并行作業(yè),故只選取每個工位最長的作業(yè)時間進(jìn)行繪制圖1。

圖1 線平衡圖

2.3 確定生產(chǎn)節(jié)拍及線平衡率

生產(chǎn)節(jié)拍是根據(jù)客戶需求應(yīng)該用多長時間生產(chǎn)一個產(chǎn)品的時間平均值,確定了每一工位必須完成工作的速率,即流水線的生產(chǎn)節(jié)奏。該線生產(chǎn)節(jié)拍 = 有效作業(yè)時間/(生產(chǎn)計劃量*(1+不良率))*100%=3600*22*23/1800*100%=1012s。

線平衡率是衡量生產(chǎn)線上各工位節(jié)拍符合度的一個綜合比值,平衡狀態(tài)的好壞通常用線平衡率或平衡損失率表示。一般來講,批量生產(chǎn)的流水線平衡率低于85%時需要加以改善。經(jīng)計算:線平衡率 = ∑作業(yè)時間/瓶頸時間*工位數(shù)*100% =17544/1218*23*100%=62.6%。

經(jīng)分析, 3、6工位是瓶頸工位, 2、4、13工位等工位存在較大的作業(yè)等待浪費,是影響線平衡率和運行效率的關(guān)鍵因素。

3 整線的平衡改善

3.1 以消除瓶頸為核心,利用ECRS, 作業(yè)合理化

3.1.1 工序間的拆分改善

瓶頸3工位相鄰2個工位作業(yè)時間不僅小于節(jié)拍時間,而且工序間的時間配合度較差,影響整體的生產(chǎn)效率。經(jīng)作業(yè)分析, 3工位的裝穿線護(hù)套和分裝、組裝閥體作業(yè)與2工位裝配作業(yè)相接,不干涉,可拆分合并至2工位。工藝確認(rèn),3工位的消聲器托架裝配與4工位的制動管路及減震器裝配在車架同側(cè),可合并作業(yè)至4工位裝配,見圖2。

圖2 3工位山積圖

利用ECRS進(jìn)行工序間的作業(yè)組合優(yōu)化, 3工位的作業(yè)時間從1030秒降低至896秒,小于節(jié)拍時間,瓶頸消除。

3.1.2 工序內(nèi)作業(yè)組合優(yōu)化

瓶頸6工位的3名人員作業(yè)時間不平衡,最長作業(yè)時間1218秒,最短628秒,非增值時間約48%,作業(yè)等待浪費嚴(yán)重。圖3顯示,將M3裝配打氣泵和氣壓傳感器作業(yè)依次拆分合并至M1和M2后,工位作業(yè)時間從1218秒縮短至869秒,大幅消除了等待時間,消除瓶頸。

圖3 6工位改善山積圖

3.2 “數(shù)據(jù)”引導(dǎo),實現(xiàn)快速認(rèn)同,激發(fā)員工自主改善,促進(jìn)平衡率提升

技術(shù)應(yīng)用過程中獲取的作業(yè)、動作、人員及時間等 “數(shù)據(jù)”信息,借助工具展示,快速得到員工認(rèn)同,激發(fā)自主改善的意愿。例如:駕駛室搭裝17工位,按照拿取、吊裝、預(yù)裝、裝配、檢驗、步行及等待的動作分析,員工依次識別出駕駛室從吊裝到搭裝過程中存在等待、動作浪費。員工通過作業(yè)順序調(diào)整、擋風(fēng)板裝配取消,前置到零部件供應(yīng)方、駕駛室手動變?yōu)樽詣臃D(zhuǎn)等一系列創(chuàng)新改善,作業(yè)時間縮短300余秒,減少1名人員浪費,消除了兩項懸空作業(yè)的安全隱患。水管路裝配15工位,鑒于發(fā)動機(jī)搭裝后,連接緊固作業(yè)困難,作業(yè)耗時長。員工根據(jù)實際裝配工藝,申請在分裝負(fù)9工位實施預(yù)先分裝水管,改善后不受作業(yè)空間限制,作業(yè)效率能夠提高300秒,提高過程裝配質(zhì)量。在引導(dǎo)下,借助創(chuàng)新改善平臺,員工自主創(chuàng)新共完成11項系統(tǒng)性的改善,促進(jìn)平衡率的提升。

3.3 建立服務(wù)節(jié)拍與生產(chǎn)節(jié)拍相匹配的理念,促進(jìn)節(jié)拍及效率穩(wěn)定

借助線平衡技術(shù)的應(yīng)用過程顯性化了物料配送、計劃發(fā)布及工具配置等造成人員作業(yè)時間不穩(wěn)定等的隱性問題。以穩(wěn)定流水線的節(jié)奏為目的,通過開發(fā)了多樣化的物流配送模式、物料自動分揀程序及特定的定時配送系統(tǒng)等,提高物流的準(zhǔn)確性和及時性,使服務(wù)節(jié)拍與生產(chǎn)節(jié)拍匹配,降低對生產(chǎn)節(jié)拍的影響度。同時在工具配置、現(xiàn)場布局等進(jìn)行改善消除等待和多余動作等浪費,促進(jìn)效率提升。

4 改善效果的驗證與評價

對改善后的裝配線再次進(jìn)行了作業(yè)測定及分析,并繪制新平衡率圖,驗證改善效果。具體如下:

4.1 生產(chǎn)經(jīng)營及效率方面

實現(xiàn)產(chǎn)能從 24輛/班提升并穩(wěn)定至 40輛/班,滿足內(nèi)外部客戶需求。線體的平衡率從 62.6%降低至 76.7%,減少 1個工位,瓶頸作業(yè)時間縮短至986秒,整線速率提高顯著。促進(jìn)人員效率的提升,在未增加人員的情況下,人均萬小時量提升至110輛以上。

4.2 持續(xù)改進(jìn)方面

獲得了A車型、天然氣車型的基礎(chǔ)生產(chǎn)數(shù)據(jù)庫,為后續(xù)的持續(xù)改善提供方向和決策依據(jù),在數(shù)據(jù)引導(dǎo)的基礎(chǔ)上,提升了班組的創(chuàng)新改善氛圍。

4.3 模式建立與推廣

結(jié)合企業(yè)自身情況,建立了可推廣的技術(shù)應(yīng)用模型,大致分為8步,21個環(huán)節(jié)。截止目前已從三個層級推廣,開發(fā)了10個應(yīng)用型項目。

5 結(jié)語

生產(chǎn)線平衡是企業(yè)不斷優(yōu)化和追求生產(chǎn)效率和效益最大化的提供優(yōu)化的方向與基礎(chǔ),本次項目最大的特點在于整條生產(chǎn)線的應(yīng)用,較以往局部優(yōu)化或某生產(chǎn)要素改善,更加凸顯了系統(tǒng)性的“降本增效”效果,較以往的理論研究,有著更大應(yīng)用性研究貢獻(xiàn)。同時,借助企業(yè)自身創(chuàng)新平臺的搭建,基于線平衡靈活豐富的數(shù)據(jù)信息,不僅為后續(xù)的改善提供了依據(jù),更加提高了員工的創(chuàng)新改善意識,實現(xiàn)雙向驅(qū)動,為后續(xù)建立智能化新工廠奠定了基礎(chǔ)。

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