王星星
摘 要:APV75-118型高壓泵為蘭州石化催化劑廠微球車間噴霧干燥環(huán)節(jié)最主要的設(shè)備之一,其作用就是在產(chǎn)品成型環(huán)節(jié)為介質(zhì)提供較高的壓力,從而使微球具有良好的形狀和大小。在使用過程中出現(xiàn)因單向閥損壞引起頻繁的刺缸和壓力波動(dòng),嚴(yán)重影響到催化劑產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。通過對(duì)催化劑二套微球APV75-118型高壓泵單向閥組件失效的分析,為其改造提供理論基礎(chǔ),并提出合理改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:失效;分析;改進(jìn)措施
1 單向閥使用過程中存在的問題
為提高閥座硬度,將原一體式的閥座密封部分鑲嵌硬質(zhì)合金,不僅提高了閥座的硬度,減小了閥座的故障率,損壞后還可只更換鑲嵌的硬質(zhì)合金部分,降低了材料成本。鑒于鋼球損壞的情況,為減小撞擊力,并且使閥球能自由旋轉(zhuǎn),使得運(yùn)動(dòng)過程中能有不同的接觸面,減少疲勞損傷,因此選用與原鋼球同等直徑的尼龍球,去掉輔助彈簧,鋼球行程也由原來的15mm降低到5mm。改造后,球的壽命和閥座的壽命大大提高,維修成本降低。但催化劑車間因改變工藝和提高產(chǎn)量,將高壓泵中介質(zhì)溫度提高到了80℃。此時(shí)尼龍球頻繁出現(xiàn)因壓痕導(dǎo)致的密封失效。在對(duì)尼龍球的失效形式進(jìn)行細(xì)致觀察,發(fā)現(xiàn)在尼龍球的一個(gè)環(huán)形壓痕內(nèi)深度不同,不難推斷,球產(chǎn)生了偏砸現(xiàn)象。因尼龍球已經(jīng)不適于生產(chǎn)工藝,因此將尼龍球又改為鋼球,又考慮到降低維修成本,因此鋼球選用國產(chǎn)鋼球。但鋼球仍然經(jīng)常發(fā)生疲勞點(diǎn)蝕,閥座砸壞的故障率也升高。
2 問題分析
2.1 運(yùn)動(dòng)分析
2.1.1 柱塞的運(yùn)動(dòng)分析
圖(2-1)是高壓泵曲軸與柱塞的運(yùn)動(dòng)示意,可以根據(jù)柱塞與曲軸的運(yùn)動(dòng)關(guān)系來確定柱塞與流量的變化規(guī)律。
A為活塞截面積 ω為曲軸角速度 r為曲拐偏心距
2.1.2 球的運(yùn)動(dòng)分析
當(dāng)柱塞開始從左向右運(yùn)動(dòng)時(shí),閥球兩側(cè)的壓力差ΔP在球上的作用力大于球的重力時(shí),閥開啟,液體進(jìn)入液缸,球在液流的推力作用下,繼續(xù)上升,直至撞到閥罩內(nèi)的限位架上;球撞擊限位架時(shí),會(huì)產(chǎn)生反彈力,如果反彈力大于液流推力,則球會(huì)發(fā)生反彈現(xiàn)象;在正常情況下,反彈現(xiàn)象是比較輕微的,球在液流推力的作用下,會(huì)再次貼到限位架上,此時(shí)液流推力大于球重力,球就停留在限位架上,直到活塞接近止點(diǎn)位置時(shí),活塞速度降低,瞬時(shí)流量降低,液流推力減小,當(dāng)液流推力不足以克服球重力時(shí),球開始離開限位架,向閥座方向運(yùn)動(dòng)。最理想的情況是當(dāng)活塞達(dá)到止點(diǎn)位置時(shí),球也剛好落在閥座上,此時(shí)球完成一次工作。若最大液流推力不足以克服球的重力,球不能一直貼在限位架上,球在壓差的作用下剛打開便又關(guān)閉,復(fù)又在壓差作用下打開,但又馬上關(guān)閉,故而只能在閥座和限位架間不斷跳動(dòng),造成振顫。當(dāng)由于各種原因閥球在活塞到達(dá)止點(diǎn)位置時(shí)不能及時(shí)落到閥座上,造成滯后關(guān)閉,而此時(shí)隨著柱塞運(yùn)動(dòng)超過止點(diǎn)后速度增大,瞬時(shí)流量增大,液流推力增大。當(dāng)液流推力疊加在重力上時(shí)就有可能會(huì)使球?qū)ο尬患芎烷y座產(chǎn)生猛烈撞擊,使球和限位架、閥座提前破壞。
2.2 球與閥座的損壞分析
2.2.1 正常撞擊的分析
球是在活塞運(yùn)動(dòng)接近止點(diǎn)時(shí)開始下落的,這一時(shí)刻與閥球質(zhì)量、流體流速等都有關(guān),很難通過簡單計(jì)算得到。在整個(gè)下落過程中,閥球受到重力,液流推力共同作用,液流推力從與重力反向相等逐漸減小到零,再變成與重力同向逐漸增大。合力表現(xiàn)為從零逐漸增大到與重力相等,再繼續(xù)增大直到落在閥座上。整個(gè)過程是一個(gè)初速度為零的變加速運(yùn)動(dòng),結(jié)合瞬時(shí)流量與曲軸轉(zhuǎn)角的關(guān)系,下落時(shí)間越長,柱塞超過止點(diǎn)后越多,瞬時(shí)流量就越大,流速就越大,液流推力也就越大。因此整個(gè)下落過程占整個(gè)周期的比例越小,閥和閥座的沖擊力越小。
2.2.2 偏砸的分析
往往閥罩更換的頻率比較低,閥罩因球的磨損最大直徑可以增大1-2mm,球因閥罩限位不夠,落到閥座上時(shí)發(fā)生偏斜。球在偏砸時(shí),球砸在了閥座上的V形臺(tái)邊緣上,造成了完全的線接觸,接觸面積劇減,產(chǎn)生了應(yīng)力集中。根據(jù)P=f/S,接觸面積是原來的10%,則球和閥座所受的壓強(qiáng)就是原來的10倍,是原來的1%,球和閥座所受的壓強(qiáng)就是原來的100倍。因此,球的偏砸是造成球和閥座失效的一個(gè)可能原因。
3 改造措施
3.1 減小沖擊力
高壓泵單向閥失效的可能原因是偏砸、閥球的延遲關(guān)閉,最終都是因閥球?qū)﹂y座的撞擊力過大而造成的。沖擊力公式:
中,球的行程h越大,下落速度越大。用定性分析的方式來盡可能減小撞擊力,從而減小球與閥座的失效頻率。要減小沖擊力F,可以減小球的質(zhì)量m,球的行程h,球的彈性模量E1、閥座的彈性模量E2(單向閥的大小已定,因此建議鋼球與閥座的尺寸不再改變)。
3.2 降低偏砸的影響
為降低偏砸的影響,在接觸面上用一個(gè)圓弧段進(jìn)行過渡。這種設(shè)計(jì)最大的優(yōu)點(diǎn)可以防止密封面的直接被砸壞,減小應(yīng)力集中,保護(hù)球與閥座的密封面。
參考文獻(xiàn):
[1]孫桓,陳作模,葛文杰.機(jī)械原理[M].北京:高等教育出版社,2013.