王樹強(qiáng)
摘 要:油水井套管起著支撐井壁,滿足油氣開采條件的作用。套管的損壞變形直接影響著油水井的正常生產(chǎn),甚至導(dǎo)致油水井停產(chǎn)、報廢。高升油田應(yīng)用多級串聯(lián)液壓套變整形技術(shù)取得了較好的效果,其套變整形成功率達(dá)到80%以上,為油水井的后續(xù)生產(chǎn)提供了技術(shù)保障,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
關(guān)鍵詞:套管損壞;修復(fù);縮徑;鉛印;套變
1 前言
高升油田油水井從地理位置上來講,處于十分復(fù)雜的復(fù)式油氣區(qū)內(nèi),而且又存在著注汽、注水、火驅(qū)等多種開發(fā)方式,同時又是生產(chǎn)開發(fā)了40多年的老油田,套管損壞問題十分嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計,目前該油田共有各類油水井1300余口,套管變形損壞的有449口,套損井占總井?dāng)?shù)的1/3左右。截至2018年6月份,正在生產(chǎn)的油水井有745口,生產(chǎn)井中存在各類套管損壞的有250口,占生產(chǎn)井總數(shù)的1/3,帶病生產(chǎn)的問題嚴(yán)重,套損問題造成部分井生產(chǎn)層產(chǎn)能受限,潛力層無法動用,精細(xì)注水無法實(shí)現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計,每年因套損井影響整個油田原油產(chǎn)量3.5萬噸,影響注水量12萬立方米,嚴(yán)重影響油水井的正常生產(chǎn)。
2 技術(shù)應(yīng)用
2.1 技術(shù)原理
多級串聯(lián)液壓套變整形技術(shù)主要由滑道提拉式泄壓器、液壓式錨定器組、多級串聯(lián)液壓推進(jìn)器、加長桿和輥柱整形器等設(shè)備構(gòu)成。當(dāng)整形器下放到套變位置時,套變點(diǎn)阻擋了整形器的下行,這時整形器及上部管柱的重量全部作用在套變點(diǎn)上,隨著油管內(nèi)注入水壓力的增加,液壓式錨定器上的錨爪伸出,座封在套管內(nèi)壁上,使整套管柱固定,當(dāng)壓力繼續(xù)增大,多級串聯(lián)液壓推進(jìn)器的三組活塞,形成疊加合力,作用在活塞桿上向下緩慢推出,進(jìn)而推動加長桿和輥柱整形器的中芯桿向下運(yùn)移,輥柱整形器外套不動,中芯桿向外擠壓輥柱,使整形器的外徑增大,當(dāng)擴(kuò)漲到最大直徑時,整形器隨著輥柱的滾動向下推進(jìn),對套變點(diǎn)形成滾動擠壓,將套管縮徑修復(fù),當(dāng)整形器移動最大行程后,上提管柱通過滑道提拉式泄壓器,使油管內(nèi)液體壓力釋放,液壓式錨定器的錨爪和整形器的輥柱復(fù)位,整體直徑恢復(fù)到初始狀態(tài),完成一次整形,重新下放,即可對下一套變點(diǎn)修復(fù)。
2.2 套變修井選井條件
①套管經(jīng)過打鉛印,確定套變位置,準(zhǔn)確無誤定性為縮徑變形;②套管變形處無明顯S形彎、狗腿子形彎、無明顯措斷,保證整形工具不蹩勁能夠順利通過;③套變井段附近保證無異物,在套變部位以下有3-5米井段的空間無砂子、無落物,確保修井工具能夠可靠下到套變位置;④稠油井應(yīng)當(dāng)先洗井,將井內(nèi)死油沖出,避免管柱下井時遇阻;⑤套管縮徑變形處以上無如補(bǔ)貼管等小于套管內(nèi)徑的剛性異物。
2.3 主要技術(shù)參數(shù)
①總體外形長度:15000mm;②最大剛性外徑:Φ152mm;③最大工作壓力:40MPa(根據(jù)實(shí)際可增加或減?。虎茏畲笸七M(jìn)力:150噸(根據(jù)實(shí)際情況可增加或減?。?;⑤使用溫度:m≤150℃;⑥套管修整后通徑:Φ154mm;⑦上聯(lián)接尺寸:mΦ89平式油管螺紋。
2.4 作業(yè)施工程序
①起出油井內(nèi)的生產(chǎn)或測試管柱;②井底有沉積砂時,需沖砂作業(yè),將修井段以下3-5米內(nèi)的砂子沖凈,保證修井工具可靠下到位置;③下入修井工具:下入順序?yàn)椋?整形器、加長桿、多級串聯(lián)液壓推進(jìn)器、雙向開關(guān)、錨定器組、提拉式泄壓器、油管柱;④下入油管,下入要求與普通生產(chǎn)管柱相同。當(dāng)下端工具遇到套管變形部位后,管柱遇阻,說明整形器已經(jīng)接觸到了套變部位;⑤調(diào)整管柱長度,使管柱上端方便的與泵車水管接頭方便聯(lián)接;⑥將油管的上端與泵車水管接頭連接;⑦管柱上端由作業(yè)機(jī)吊住并適當(dāng)放松,避免管柱掉入井內(nèi);⑧往油管內(nèi)注滿清水,緩慢加壓至20-30MPa,穩(wěn)壓3-5分鐘;⑨提拉管柱,打開泄壓開關(guān),泄掉油管柱內(nèi)的水,再提拉管柱,關(guān)閉泄壓開關(guān);⑩卸壓后管柱下落約500mm,則說明套變已經(jīng)修復(fù)了500mm;然后重復(fù)上述程序,一直將套變部位全部修整好為止,起出管柱和工具。
2.5 技術(shù)特點(diǎn)
多級串聯(lián)液壓套變整形技術(shù)是在總結(jié)了現(xiàn)有技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對幾種關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了革新,經(jīng)過多次修改設(shè)計、不斷完善和逐步改進(jìn)所完成。本技術(shù)從幾個方面具有重大的突破, 解決了數(shù)項(xiàng)關(guān)鍵性技術(shù)難題。
①對套管無損傷。套管修整過程緩慢,無明顯撞擊,不傷害套管,是其它方法所不能比擬的;②整形頭部可伸縮,修井尺寸大。本技術(shù)中在向下入管柱時,整形器的直徑為152mm(Φ177.8套管) ,遇到套變處整形時,整形器的直徑增大到Φ159 mm(壁厚9.19㎜)或直徑增大到Φ161 mm(壁厚8.05㎜),上提起出時整形器的直徑變小到152mm,直徑縮小7mm,經(jīng)過地面多次試驗(yàn)表明,套管回彈后,內(nèi)徑大于156 mm,因此可以可靠的將工具可靠取出;③整形動力富余量大。30-40MPa的壓力下,輸出動力可達(dá)到150噸以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于修整套變所需要的動力,具有比較高的可靠性和富余量;④小修隊(duì)伍干大修活。具體作業(yè)施工由小修作業(yè)隊(duì)實(shí)施,程序簡單,與一般小修作業(yè)方法基本相同,技術(shù)容易掌握;⑤作業(yè)施工程序簡單,修井時間短。修井時間短,正常情況下,一個作業(yè)班次即可完成。
3 現(xiàn)場應(yīng)用及效益評價
多級串聯(lián)液壓套變整形技術(shù)于2011年開始在高升油田應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計,截至2018年6月,高升油田應(yīng)用該技術(shù)實(shí)施套管整形158口井,其中整形成功的135口井,不成功的有23口井,成功率達(dá)到85.4%,與傳統(tǒng)的套變整形方式相比,成功率較高。該技術(shù)對于注汽、注水、撈油、點(diǎn)火等大直徑工具下不去的套變井實(shí)施整形,具有非常好的效果。該技術(shù)具有整形后通徑大、對套管無損傷、施工簡單等優(yōu)勢,套變井通過整形后,就可以進(jìn)行一系列生產(chǎn)措施,對油氣生產(chǎn)提供了非常大的幫助。