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SZorb催化汽油吸附脫硫裝置的運(yùn)行優(yōu)化及問題處理

2018-10-21 09:36劉范平
科技信息·下旬刊 2018年9期
關(guān)鍵詞:吸附劑

劉范平

摘要:S Zorb裝置自首次開工已運(yùn)行3年多,采取優(yōu)化措施減小水汽對吸附劑活性的影響,對反應(yīng)器接收器汽提氫流量進(jìn)行了優(yōu)化,總結(jié)了程控閥故障的原因及處理方法,優(yōu)化了循氫機(jī)停機(jī)應(yīng)急處理和停開工方案,處理了催化汽油硫含量超標(biāo)和反應(yīng)進(jìn)料與產(chǎn)物換熱器內(nèi)漏問題。

關(guān)鍵詞:S Zorb;吸附脫硫;運(yùn)行優(yōu)化;吸附劑;程控閥;汽油硫含量

1 S Zorb裝置概述

天津石化90萬噸/年S Zorb裝置于2015年5月25日首次開工正常,2016年8月7日按總體安排進(jìn)行首次檢修,2016年10月1日開工正常,裝置總體運(yùn)行平穩(wěn)。S Zorb催化汽油吸附脫硫裝置以催化裂化裝置生產(chǎn)的催化汽油為原料,生產(chǎn)硫含量低于10ppm的低硫清潔汽油產(chǎn)品。

2 裝置運(yùn)行優(yōu)化措施

2.1 減小水汽對吸附劑活性影響的措施

吸附劑遇到水汽將發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成硅酸鋅,降低了吸附劑的活性;生成的硅酸鋅易結(jié)塊堵塞管道,使吸附劑轉(zhuǎn)劑不暢。采取優(yōu)化措施一是監(jiān)控催化汽油原料攜帶水量;二是控制還原器溫度在260℃左右,溫度太高會使還原器內(nèi)還原反應(yīng)劇烈,產(chǎn)生的水汽分壓偏高,易生成硅酸鋅[1];三是控制再生器貧氧操作,過剩氧會使吸附劑形成硫氧化物,硫氧化物進(jìn)入還原器和反應(yīng)器經(jīng)還原產(chǎn)生水;四是提高再生空氣罐D(zhuǎn)-124壓力,同時加大干燥吹掃氣排放量,提高干燥效果。

2.2 反應(yīng)器接收器D-105汽提氫流量的優(yōu)化調(diào)整

進(jìn)入反應(yīng)器接收器D-105的吸附劑與汽油進(jìn)行了接觸,吸附劑中帶有一定量的油氣,在D-105底部通入熱氫氣可以脫除吸附劑上的油氣,從而減少閉鎖料斗氮?dú)庵脫Q時間,還可使D-105中的吸附劑充分流化。但如果D-105汽提氫流量太大,汽提氫攜帶吸附劑顆粒會造成D-105脫氣線彎頭磨損泄漏。裝置D-105汽提氫流量由580Nm3/h逐漸優(yōu)化降至500Nm3/h,D-105脫氣線運(yùn)行3年多未明顯減薄。

2.3 更換程控閥時的工藝優(yōu)化操作

部分程控閥所處空間狹小,吊裝困難,更換時間較長。更換程控閥時吸附劑停止循環(huán),再生器內(nèi)吸附劑上的硫很快會燒干凈,再生煙氣氧含量升高,吸附劑易生成鋅的硫氧化物而影響吸附劑活性。應(yīng)降低再生風(fēng)量,向再生器中補(bǔ)入氮?dú)?,逐漸關(guān)小再生取熱水量直至關(guān)閉,開大再生空氣電加熱器EH-102功率,維持再生器溫度在350℃以上;適當(dāng)提高反應(yīng)溫度、反應(yīng)壓力和氫油比,保證汽油產(chǎn)品硫含量合格。

2.4 循氫機(jī)停機(jī)應(yīng)急處理方案的優(yōu)化

循氫機(jī)停機(jī)聯(lián)鎖后,緊急氫啟動,用于對反應(yīng)器底部、還原器底部、反應(yīng)器引壓點(diǎn)進(jìn)行松動,此時使用的緊急氫為反吹氫,反吹氫的壓力會逐漸降低,新氫會通過XV2235引入系統(tǒng),作為緊急氫為反應(yīng)系統(tǒng)各個松動點(diǎn)進(jìn)行松動。但反吹氫和新氫作松動氣流量太小,通過稍開D-121安全閥旁路對反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行泄壓,使反吹氫、新氫和反應(yīng)系統(tǒng)存在一定的壓差,增大反應(yīng)系統(tǒng)松動氣流量,有利于恢復(fù)開工。

2.5 裝置停開工的優(yōu)化措施

在裝置降量、降溫階段,反應(yīng)系統(tǒng)高溫臨氫部位容易發(fā)生泄漏,提前安排專人對反應(yīng)器過濾器ME-101大法蘭、反應(yīng)進(jìn)料與產(chǎn)物換熱器E-101封頭等部位進(jìn)行測漏,并嚴(yán)格控制降溫、降量速率。加強(qiáng)對反應(yīng)器支吊架和臨時架設(shè)的檢查,保證反應(yīng)器降溫時能夠自由下降。開車過程中,再生器向再生器接收器轉(zhuǎn)劑困難,對再生器底部滑閥前過濾器清理三遍后轉(zhuǎn)劑順利。

3 裝置遇到問題的處理

3.1 催化汽油硫含量超標(biāo)問題的處理

2018年1月5日13:05,裝置內(nèi)操發(fā)現(xiàn)原料在線硫含量由107ppm開始上漲,產(chǎn)品在線硫含量由5ppm開始上漲,內(nèi)操立即將閉鎖料斗循環(huán)時間由40分鐘調(diào)至35分鐘,自吸附劑儲罐D(zhuǎn)-113向再生器接收器D-110加一斗新吸附劑。聯(lián)系對S Zorb原料和產(chǎn)品進(jìn)行加樣分析,化驗(yàn)結(jié)果顯示催化來原料硫含量193ppm,產(chǎn)品硫含量41ppm,判斷上游催化來料出現(xiàn)問題,聯(lián)系調(diào)度將S Zorb產(chǎn)品切至輕污油流程,停催化汽油進(jìn)料,S Zorb切閉路循環(huán)。汽油產(chǎn)品硫含量不合格原因?yàn)樯嫌未呋b置穩(wěn)定塔底再沸器內(nèi)漏,催化汽油原料攜帶重組分物料進(jìn)入S Zorb裝置,物料中含噻吩硫等S Zorb反應(yīng)難脫除的硫。

3.2 反應(yīng)進(jìn)料與產(chǎn)物換熱器E-101內(nèi)漏問題的處理

自2018年9月開始,汽油產(chǎn)品硫含量持續(xù)偏高,裝置對原料硫含量、吸附劑活性和反應(yīng)深度進(jìn)行了排查調(diào)整,向再生系統(tǒng)加入新吸附劑,適當(dāng)提高了反應(yīng)氫油比和反應(yīng)壓力,但汽油產(chǎn)品硫含量仍偏高。裝置采樣分析了換熱器E-101A和E-101D殼程出口反應(yīng)產(chǎn)物硫含量,連續(xù)三組樣品平均結(jié)果為5.2ppm和34.3ppm,判斷E-101D/E/F換熱器內(nèi)漏。經(jīng)分析E-101內(nèi)漏原因是汽油在E-101F管束后半部分完全汽化,物料體積迅速膨脹,流速加快,對管束產(chǎn)生沖刷腐蝕。裝置將換熱器切出后進(jìn)行了檢修堵漏處理。

3.2 程控閥故障的原因排查及處理方法

程控閥回訊連接件松動,聯(lián)系儀表緊固;程控閥儀表風(fēng)風(fēng)壓偏低,聯(lián)系儀表調(diào)大儀表風(fēng)壓或緊固泄漏的儀表風(fēng)管線;程控閥內(nèi)部球體長時間受吸附劑磨損,球面損壞卡澀,需對程控閥下線進(jìn)行維修;程控閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣缸膜片內(nèi)漏,需更換氣缸內(nèi)件;程控閥伴熱溫度偏低,由于熱脹冷縮造成閥門卡澀,外操巡檢時注意檢查程控閥的伴熱溫度,并確認(rèn)保溫完好。

參考文獻(xiàn):

[1]陳堯煥.汽油吸附脫硫(S Zorb)裝置技術(shù)問答.北京:中國石化出版社,2015,65

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