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苯罐區(qū)VOCs治理裝置的運行及改造

2018-10-17 06:50:16閆宗磊魏理統(tǒng)劉祖虎蔣劍云
山東化工 2018年18期
關鍵詞:冷箱真空泵變送器

閆宗磊,魏理統(tǒng),劉祖虎,蔣劍云

(1.中國石油華北石化公司油品運行部,河北 任丘 062550; 2.江蘇金門能源裝備有限公司,江蘇 句容 212434)

中國石油華北石化公司老罐區(qū)苯罐為3臺1000m3的內(nèi)浮頂罐[1],雖然設置了氮封系統(tǒng),但仍存在靜止儲存損耗、發(fā)油損耗和收油損耗[2],產(chǎn)生VOCs無組織排放[3]。苯是致癌物,其無組織排放對生態(tài)環(huán)境和人員健康有重要影響[4]。

2016年2月,河北省環(huán)保廳發(fā)布《工業(yè)企業(yè)揮發(fā)性有機物排放控制標準》(DB13/2322-2016),規(guī)定:產(chǎn)生揮發(fā)性有機物的主要生產(chǎn)工藝和裝置必須設立整體或局部氣體收集系統(tǒng)和凈化處理裝置。2017年4月1日,雄安新區(qū)設立,對周邊環(huán)境提出了更高的要求。為響應國家建設雄安新區(qū)政策,貫徹地方減排標準,打造優(yōu)美自然生態(tài)環(huán)境,華北石化油品運行部于2017年7月為老罐區(qū)苯罐設置了VOCs治理裝置,經(jīng)過近一年的運行,顯著減少了VOCs排放,但在運行中也出現(xiàn)了部分問題?,F(xiàn)將該VOCs治理裝置的運行情況、存在的問題和改造情況進行分析,以期對類似裝置的運行提供指導。

1 裝置概況

1.1 基本參數(shù)

老罐區(qū)苯罐采用江蘇金門能源裝備有限公司設計、制造的JM-VRECS-CD/AD-100型VOCs治理裝置,冷凝+吸附集成工藝[5],裝置主要參數(shù)如表1。

表1 VOCs治理裝置基本參數(shù)

1.2 工藝流程

采用冷凝系統(tǒng)對VOCs進行預處理,將大部分的可凝組分冷凝回收,降低進入吸附系統(tǒng)的VOCs濃度。未凝氣去吸附罐進行吸附處理,達標后排放,吸附解吸氣循環(huán)至冷凝裝置處理、回收。該系統(tǒng)的本質(zhì)是冷凝實現(xiàn)VOCs可凝組分回收,吸附實現(xiàn)VOCs達標排放[6]。VOCs治理裝置流程圖如圖1。

1-凝液收集罐;2-氣液分離罐;3-液位變送器;4-風機;5-冷箱;6-制冷機組;7-吸附罐進口閥A;8-吸附罐進口閥B;9-吸附罐A;10-吸附罐B;11-溫度變送器A;12-溫度變送器B;13-溫度變送器C;14-溫度變送器D;15-溫度變送器E;16-溫度變送器F;17-吸附罐出口閥A;18-吸附罐出口閥B;19-吸附罐破真空閥A;20-吸附罐破真空閥B;21-吹掃氣進口閥A;22-吹掃氣進口閥B;23-吸附劑床層A;24-吸附劑床層B;25-真空脫附閥A;26-真空脫附閥B;27-真空泵;28-回液泵;29-外輸液流量開關閥;30-緊急放空閥;31-排放筒

圖1 VOCs治理裝置流程圖

來自儲罐的VOCs氣體由管道進入VOCs治理系統(tǒng),VOCs入口管道設置有壓力傳感器和流量計,當壓力高于設定值時,變頻防爆風機啟動,VOCs氣體進入冷凝單元的冷箱,與來自制冷機組的冷媒進行換熱,大部分VOCs組分冷凝、液化、析出,低溫VOCs再去回熱交換器與冷凝單元入口VOCs進行回熱交換,溫度回升到接近常溫,完成氣路的冷量回收利用。冷凝單元設置有利用制冷系統(tǒng)壓縮機排出的過熱蒸汽融霜的化霜系統(tǒng),將冷箱內(nèi)的結(jié)霜融化、回收[7]。

未冷凝的低濃度VOCs,進入到吸附單元,吸附系統(tǒng)由兩臺交替進行吸附-脫附的吸附罐組成[8],VOCs中的大部分有機組分被吸附罐內(nèi)的活性炭吸附,達標后的氣體經(jīng)排放管放空。當吸附罐吸附飽和后,對吸附罐進行抽真空脫附[9],真空泵出口排放氣循環(huán)至冷凝單元冷箱進行冷凝處理。冷箱冷凝下來的液態(tài)烴進入儲罐,經(jīng)輸油泵,泵送至回收儲罐。

2 運行情況和存在的問題

2.1 運行參數(shù)

VOCs治理裝置主要運行參數(shù)如表2。

表2 VOCs治理裝置運行參數(shù)

表2(續(xù))

2.2 存在的問題2.2.1 冷箱回收的液量少

裝置運行兩個月,與冷箱連接的儲罐液位僅30%,約25L,回收的液量明顯偏少,分析原因:

(1)苯儲罐是內(nèi)浮頂罐,且?guī)в械庀到y(tǒng)[10],排放氣中有機物濃度低,實測VOCs治理裝置入口非甲烷總烴在20000~25000mg/m3之間;

(2)實際運行的氣量較低,遠達不到100Nm3/h的設計處理量,正常運行時,VOCs治理裝置氣體流量在20~50m3之間;

(3)化霜時間不夠長,停止化霜溫度不夠高,經(jīng)手動化霜,大量液體自冷箱流出,實際運行中有機物在進入冷箱后直接凝華[11],在冷箱內(nèi)壁結(jié)晶。

2.2.2 真空泵頻繁自停

由于采用的是干式螺桿真空泵,其優(yōu)點在于其真空度高[12],可達到3Pa的極限真空[13],但同時對進氣的顆粒物和含液量要求高[14],運行期間,數(shù)次因活性炭粉末和苯蒸汽冷凝積液停機。

3 排放指標不合格

裝置運行初期兩個月,每周取樣檢測,排放指標正常,非甲烷總烴維持在80mg/m3以下,苯維持在2mg/m3以下。

運行兩個月后,非甲烷總烴排放超過10000mg/m3,活性炭飽和[15]。分析原因,一方面,由于冷箱內(nèi)結(jié)霜嚴重,提高了進入吸附罐的有機物濃度;另一方面,真空解吸不能完全將活性炭解吸,導致被吸附的有機物逐漸積累,以致活性炭飽和,甚至失活[16]。

3 裝置改造

3.1 設備改造

考慮到干式螺桿真空泵的使用要求和本裝置的實際情況,將干式螺桿真空泵更換為更可靠的無油干式渦旋真空泵,其對進氣顆粒物和液滴的接受性更強[17],適于長周期穩(wěn)定運行。

真空泵入口增設5μm過濾器,保證最少的雜質(zhì)進入真空泵腔體[18]。

真空泵出口管道增設保溫和電伴熱[19],防止高濃度解吸氣在環(huán)境溫度較低時冷凝,保證真空泵正常運轉(zhuǎn)。

3.2 工藝改造

考慮到真空解吸不能使活性炭解吸完全,增設活性炭罐熱氮氣吹掃系統(tǒng)[20]。

具體地,在現(xiàn)有吸附罐氮氣吹掃管線增設氮氣電加熱器,用于對氮氣進行加熱;在真空泵入口管道引出一條支路至冷箱入口,該支路上設置開關閥和風冷冷卻器,用于對吹掃后的熱氮氣尾氣進行降溫和再處理。改造后的VOCs治理裝置流程圖如圖2。

1-凝液收集罐;2-氣液分離罐;3-液位變送器;4-風機;5-冷箱;6-制冷機組;7-吸附罐進口閥A;8-吸附罐進口閥B;9-吸附罐A;10-吸附罐B;11-溫度變送器A;12-溫度變送器B;13-溫度變送器C;14-溫度變送器D;15-溫度變送器E;16-溫度變送器F;17-吸附罐出口閥A;18-吸附罐出口閥B;19-吸附罐破真空閥A;20-吸附罐破真空閥B;21-吹掃氣進口閥A;22-吹掃氣進口閥B;23-吸附劑床層A;24-吸附劑床層B;25-真空脫附閥A;26-真空脫附閥B;27-真空泵;28-回液泵;29-外輸液流量開關閥;30-緊急放空閥;31-排放筒;32-加熱器;33-熱氣體溫度變送器;34-熱氣體脫附開關閥;35-冷卻器、36-冷卻溫度變送器

圖2 改造后的VOCs治理裝置流程圖

活性炭吹掃間歇運行,現(xiàn)以A罐的吹掃為例,對流程進行說明。

依次打開吸附罐A真空閥、吸附罐B進氣閥、吸附罐B出口閥、制冷系統(tǒng)、吸附罐A吹掃閥、排氣電磁閥、風冷冷卻器,對吸附罐A進行氮氣預吹掃,預吹掃2min,排出吸附罐內(nèi)的空氣。然后,電加熱器打開,開始對氮氣進行加熱,熱氮氣對活性炭床層進行吹掃,氮氣吹掃時間控制在120min左右,熱吹掃結(jié)束后,關閉電加熱器,用冷氮氣吹掃,將床層溫度降低至30℃以下。

吹掃過程中,熱氮氣的路徑依次為:氮氣管道-電加熱器-吹掃閥-真空閥-排氣開關閥-風冷冷卻器-冷箱-吸附罐-排空。

冷氮氣吹掃結(jié)束,將床層溫度降低至30℃以下,排氣電磁閥、風冷冷卻器關閉。

經(jīng)吹掃后,正常運行時,非甲烷總烴排放維持在100mg/m3以下,苯排放維持在4mg/m3以下,達到了排放要求。

采用該種方式吹掃,可以最大程度的對活性炭床層進行深度解吸附,且解吸氣再次經(jīng)過冷凝和吸附處理,解吸氣的排放也達到排放標準要求。

3.3 控制系統(tǒng)改造

(1)吹掃控制系統(tǒng)

為降低吹掃的勞動強度,在VOCs治理裝置自帶的PLC系統(tǒng)中增設吹掃程序,實現(xiàn)吹掃過程的一鍵啟動。

吹掃程序中,預吹掃時間、熱吹掃時間、吹掃后床層溫度均可以由現(xiàn)場操作員手動設定,增強了吹掃操作的便利性和實用性。

(2)手動化霜程序

考慮到冷箱回收液相少的現(xiàn)狀,如在VOCs治理裝置正常運行時增加化霜時間,那么將導致化霜期間進入活性炭罐的有機物濃度升高,縮短吸附罐的連續(xù)運行周期。而且,自動運行時,不易觀察化霜的實際效果和狀態(tài)。

基于實際運行要求,考慮間歇手動化霜,因此增設了手動化霜程序。手動化霜程序中,化霜時間和化霜停止溫度可自主設定,根據(jù)現(xiàn)場的實際化霜情況,進行化霜的操作,增強了化霜操作的有效性。

3.4 運行參數(shù)調(diào)整

經(jīng)過實踐的摸索,初始設定的運行參數(shù)對于VOCs治理裝置的達標排放是不恰當?shù)?,具體地:

(1)冷箱溫度上限和下限溫度過高,不能充分發(fā)揮冷凝單元的效果,需進一步降低冷箱溫度[21];

(2)考慮到手動化霜程序的增設,化霜主要的依靠操作員現(xiàn)場操作,因此,可以合理的減少自動化霜時間,使冷箱長周期處于低溫狀態(tài);

(3)考慮到真空解吸的局限,可適當延長吸附時間。

調(diào)整后VOCs治理裝置主要運行參數(shù)如表3。

表3 調(diào)整后 VOCs治理裝置運行參數(shù)

4 結(jié)論

采用冷凝+吸附集成工藝進行苯儲罐VOCs治理是有效的,能夠?qū)崿F(xiàn)非甲烷總烴≯100mg/m3,苯≯4mg/m3的排放指標。

對于冷凝裝置,運行中應特別注意冷箱化霜的操作,以及時回收廢氣中的可凝組分,保證進入吸附系統(tǒng)的有機物濃度不超標。

真空解吸對于苯系物的吸附不能完全解吸附,需借助熱氮氣吹掃才能充分解吸附。

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