◆焊材事業(yè)部QC小組 / 文
中國電建集團上海能源裝備有限公司(原上海電力修造總廠有限公司)于1958年開始生產電焊條,是我國最早能夠制造電焊條的企業(yè)之一,也是中國電力行業(yè)建立的第一家專用焊條的制造企業(yè)。發(fā)展至今,公司擁有焊條、鎢極氬弧焊絲、氣體保護焊絲、埋弧焊絲及藥芯焊絲五大焊材系列二百余種產品。半個多世紀以來,電力牌焊接材料得到了客戶一致好評,產品遍布全國各地電力建設公司及安裝公司、各大水電工程公司、絕大部分的300MW 等級以上大中型火電發(fā)電廠、50% 以上的大中型水電站及水利樞紐,不少電力牌產品被列為電力建設指定產品。
根據(jù)公司焊材事業(yè)部2016年質量管理要求,鎢極氬弧焊絲合格率≥90%。小組對2016年1~3月鎢極氬弧焊絲合格率情況進行統(tǒng)計,統(tǒng)計結果顯示,合格率一直在80%左右浮動,由此降低了客戶滿意度及產品競爭力。為此,公司成立攻關小組,針對鎢極氬弧焊絲合格率開展攻關活動。小組課題目標設定為:提高鎢極氬弧焊絲合格率至≥90%。
小組針對2016年1~3月鎢極氬弧焊絲合格率低的情況進行了統(tǒng)計調查,并作餅圖分析,以確定問題產生的主導因素。
由餅圖分析可知,鍍銅問題是導致鎢極氬弧焊絲合格率低的主要原因,占比為80%。若采取有效措施解決鍍銅問題的65%,即可將鎢極氬弧焊絲合格率提高至90.09%,則本次小組活動目標設定的鎢極氬弧焊絲合格率≥90%可以實現(xiàn)。
為確保目標值的順利實現(xiàn),公司為鎢極氬弧焊絲質量攻關提供了有力的技術支持和資源保障。指定了焊材事業(yè)部部長、技術主管、主任工程師各一名,以及多名經驗豐富的一線生產技術員工參與問題攻關。小組成員長期致力于產品生產工藝改進,在生產、質量等方面具有豐富的實踐經驗和良好的團隊精神與創(chuàng)新意識。
小組通過關聯(lián)圖進行了討論和分析,根據(jù)鎢極氬弧焊絲鍍銅生產工藝流程,共找到8個末端因素,如圖1所示。
圖1 末端因素
為確定要因,小組成員于5月10~30日分別趕赴生產現(xiàn)場,對每個末端因素逐一進行確認(見表1)。
小組成員檢查堿液濃度情況,檢測結果發(fā)現(xiàn)只有5月26日堿液濃度為114.4g/L,超出標準要求,導致12根焊絲鍍銅層粗糙。經確認分析,此原因占問題癥結的比重為1.41%。
確認結果:非要因。
小組成員檢查酸液濃度情況,檢測結果均符合標準要求。此原因占問題癥結的比重為0%。
確認結果:非要因。
小組成員檢查鍍銅中硫酸濃度情況,檢測結果發(fā)現(xiàn)只有5月20日硫酸濃度為38.10g/L,超出標準要求,導致10根焊絲鍍銅層薄。經確認分析,此原因占問題癥結的比重為1.17%。
確認結果:非要因。
小組成員檢查硫酸銅濃度情況,檢測結果發(fā)現(xiàn),63個數(shù)據(jù)中有46個數(shù)據(jù)點不在標準范圍內,導致421根焊絲鍍銅層薄,此原因占問題癥結的比重為49.41%。
確認結果:要因。
小組成員檢查收集盤上絲速度情況,檢測結果發(fā)現(xiàn),收集盤上絲速度均不大于5m/s,符合標準要求,但仍導致5根焊絲鍍銅層薄。經確認分析,此原因占問題比重的0.59%。
確認結果:非要因。
小組成員檢查環(huán)境溫度情況,從檢查情況可以得出,環(huán)境溫度最高為30℃,最低24℃,符合標準要求,但仍導致8根焊絲鍍銅層生銹。經確認分析,此原因占問題比重的0.94%。
表1 要因確認計劃表
確認結果:非要因。
小組成員檢查環(huán)境濕度情況,檢測結果發(fā)現(xiàn),僅有5月29日環(huán)境濕度超標,導致22根焊絲鍍銅層生銹。經確認分析,此原因占問題癥結的比重為2.58%。
確認結果:非要因。
小組成員檢查烘箱溫度情況,檢測結果發(fā)現(xiàn),63個數(shù)據(jù)中有52個數(shù)據(jù)超標,導致374根焊絲鍍銅層生銹。經確認分析,此原因占問題比重的43.90%。
確認結果:要因。
從表2可以看出,導致鎢極氬弧焊絲鍍銅質量合格率的主要因素有:鍍液硫酸銅濃度超標;烘箱溫度超標。
小組成員對確認的2個要因,運用“頭腦風暴法”,根據(jù)現(xiàn)場實際生產情況,分別提出了不同的解決方案,并對不同解決方案的優(yōu)缺點進行了闡述,從操作性、經濟性、安全性及有效性等方面進行分析,確定了最佳實施方案,制訂了對策表并實施。
根據(jù)化學鍍鍍銅工藝及鍍槽體積,硫酸銅濃度范圍宜控制在75~105g/L,并采用定時定量加料方法:
(1)每天加5次五水硫酸銅,具體時間為每天7點整、9點整、11點整、13點整和15點整;
(2)每次五水硫酸銅加入量為25kg。
經檢測,采用定時定量加料方法后效果明顯,硫酸銅濃度控制在75.86~104.62g/L范圍內,達到對策目標——硫酸銅濃度為75~105g/L。
表2 末端因素匯總表
小組成員委托專業(yè)廠家設計了自動恒溫烘箱,自動恒溫烘箱溫度控制精度在±3℃以內,設定超溫控制器,溫度范圍為主溫控±5℃之間。為了確保烘箱溫度符合設計要求,小組制定了烘箱的維護保養(yǎng)措施。采用自動恒溫烘箱后,烘箱溫度均控制在標準范圍內,效果明顯。
通過對策實施,小組對9~12月鞏固期鎢極氬弧焊絲合格率進行了統(tǒng)計,合格率達到94%以上,超額完成了焊材事業(yè)部2016年質量管理要求——鎢極氬弧焊絲合格率≥90%。
通過此次QC活動,鎢極氬弧焊絲合格率得到了顯著提高,提升了品牌形象,極大地提高了客戶滿意度及產品市場競爭力,同時增強了焊材事業(yè)部的凝聚力和向心力,為以后各項活動的順利開展奠定了良好的基礎,也使“創(chuàng)造精品、創(chuàng)造價值、創(chuàng)新發(fā)展、共贏未來”的公司文化深入每個員工的心里。
為了鞏固現(xiàn)有成果,我們將活動中行之有效的措施上報焊材事業(yè)部和安全質量環(huán)保部批準,編入《鎢極氬弧焊絲生產工藝規(guī)程》。該標準經審批、歸檔,于2017年1月4日起正式實施。QC小組經上海市質量協(xié)會推薦參加評選,榮獲“2017年全國優(yōu)秀質量管理小組”稱號。