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制氫裝置變壓吸附現(xiàn)狀分析及改造措施

2018-10-16 03:49肖風(fēng)良
石油煉制與化工 2018年10期
關(guān)鍵詞:程控制氫吸氣

許 楠,肖風(fēng)良

(中國石化洛陽分公司,河南 洛陽 471012)

成品油的需求量與質(zhì)量不斷提高,煉油廠油品質(zhì)量升級刻不容緩,增加加氫工藝裝置成為煉油廠升級的必由之路,隨之氫氣資源的缺乏也逐漸變成煉油廠的重要問題[1]。針對這一問題,各大煉油廠都積極拓寬制氫來源,而含氫干氣的高效利用已成為降低產(chǎn)氫、用氫成本的重要手段[2-3]。中國石化洛陽分公司(簡稱洛陽分公司)制氫裝置公稱能力為40 000 m3/h 工業(yè)氫,采用輕烴水蒸氣制氫技術(shù),年開工8 400 h,生產(chǎn)純氫30.2 kt。制氫裝置由原料加氫脫硫、水蒸氣轉(zhuǎn)化、中溫變換、變壓吸附(PSA)氫氣提純及余熱回收系統(tǒng)組成[4]。其中PSA氫氣提純部分由成都華西化工科技股份有限公司設(shè)計(jì),加工量為40 000 m3/h,制氫裝置于2009年5月一次開車成功,生產(chǎn)出純度為99.9%的工業(yè)氫。2015年12月裝置大檢修后停運(yùn)制氫裝置,外購濟(jì)源氫氣和洛陽分公司所產(chǎn)重整氫共同構(gòu)成氫管網(wǎng),制氫裝置原料富氫氣體進(jìn)入高壓瓦斯管網(wǎng)作為燃料氣。富氫氣體流量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))為10 500~12 000 m3/h,氫氣體積分?jǐn)?shù)為60%~75%,作為燃料氣造成高壓瓦斯管網(wǎng)過剩(夏季尤為突出)。為降低購氫成本,2016年,對制氫裝置中PSA單元進(jìn)行改造,利舊現(xiàn)有PSA實(shí)施改造,富氫氣體直接進(jìn)入PSA進(jìn)行提純,2016年11月改造項(xiàng)目完成并成功投產(chǎn)。2017年10月30日至11月10日停工檢修,更換了10臺程控閥后,至今運(yùn)行正常。以下主要介紹洛陽分公司制氫PSA裝置的特點(diǎn)和現(xiàn)狀以及制氫PSA改造內(nèi)容和改造后的標(biāo)定情況。

1 裝置概況

制氫裝置原PSA單元由10臺吸附塔、2臺順放罐、1臺解吸氣緩沖罐、1臺解吸氣混合罐,83個程控閥及1個液壓泵站構(gòu)成。產(chǎn)品氫外送至管網(wǎng),解吸氣送至轉(zhuǎn)化爐作為燃料氣的一部分燒掉。整個吸附提純過程通過程序設(shè)計(jì)控制83個程控閥自動開關(guān)來實(shí)現(xiàn),采用10-2-4流程設(shè)計(jì),即在一個吸附周期內(nèi)10塔流程,2塔同時(shí)吸附,吸附過程包括 4次連續(xù)均壓回收氫氣,逆放、沖洗再生過程。單獨(dú)對于一個吸附塔,共有10個程控閥,通過程控閥的開關(guān)變化,完成吸附、一均降、二均降、三均降、四均降、順放、逆放、沖洗、四均升、三均升、二均升、一均升、產(chǎn)品氫終升共13個工藝步序。

2 改造方案的主要內(nèi)容

利舊現(xiàn)有制氫裝置的PSA單元,實(shí)施適當(dāng)改造,調(diào)整吸附劑配置,停掉制氫裝置原料加氫脫硫、水蒸氣轉(zhuǎn)化、中溫變換、余熱回收系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)富氫氣體直接進(jìn)入PSA單元進(jìn)行提純回收氫氣,同時(shí)仍保留中變氣(即利用富氫氣體脫硫后進(jìn)轉(zhuǎn)化爐進(jìn)行反應(yīng),再進(jìn)入中變反應(yīng)器后的氣體產(chǎn)物)進(jìn)料運(yùn)行工況。本次PSA改造包括兩部分,分別為PSA流程改造和吸附劑換劑。

2.1 PSA流程改造

改造后PSA工藝流程示意見圖1。富氫氣體經(jīng)富氫氣體分液罐分液后,經(jīng)過富氫氣體脫硫塔脫硫后,經(jīng)原料氣壓縮機(jī)從0.6 MPa升壓至2.4 MPa,進(jìn)入原有中變氣冷卻流程,利舊中變氣空冷器和中變氣水冷器冷卻至40 ℃,經(jīng)中變氣分水罐分水后,進(jìn)入PSA原料預(yù)處理罐攔截重?zé)N類雜質(zhì),再進(jìn)入PSA進(jìn)行氫氣提純(PSA吸附劑部分利舊),PSA解吸氣需要經(jīng)壓縮機(jī)升壓后送至高壓瓦斯管網(wǎng),氫氣進(jìn)入產(chǎn)品氫升壓機(jī)升壓至3.5 MPa后進(jìn)入氫氣管網(wǎng)。

本次改造新增PSA原料預(yù)處理罐1臺,改造后PSA采用8-1-4工藝流程,仍由 10臺吸附塔、2臺順放罐、1臺解吸氣緩沖罐、1臺解吸氣混合罐,83個程控閥及1個液壓泵站構(gòu)成,8個塔工作,其余2個塔處于備用狀態(tài)。運(yùn)行時(shí)1臺始終處于吸附狀態(tài),其余7臺處于再生的不同階段。吸附塔的整個吸附與再生過程都是通過65臺程控閥門按一定的工藝步驟和順序進(jìn)行開關(guān)來實(shí)現(xiàn)。

單獨(dú)對于1個塔,共有 10 個程控閥,通過程控閥的開關(guān)變化,仍完成吸附、一均降、二均降、三均降、四均降、順放、逆放、沖洗、四均升、三均升、二均升、一均升、產(chǎn)品氫終升共 13 個工藝步序,但是吸附時(shí)間相比改造前進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。

圖1 改造后PSA工藝流程示意

2.2 PSA吸附劑更換

本次吸附劑裝填方案見表1,主要涉及PSA原料預(yù)處理罐吸附劑裝填(表中序號1),原有的10個吸附塔吸附劑部分更換(表中序號2~7)。從表1可以看出,根據(jù)PSA進(jìn)料組成的變化,主要在原料預(yù)處理罐中裝填攔截重?zé)N類的吸附劑HXBC-30D,補(bǔ)充吸附水和烴類的吸附劑HXSI-01、HXBC-15D,減少了吸附甲烷和氮?dú)獾奈絼〩XBC-15B、HX5A-98H。

表1 吸附劑裝填方案

3 改造后工藝特點(diǎn)和裝置運(yùn)行效果

3.1 改造后工藝特點(diǎn)

為提高裝置運(yùn)行的連續(xù)性和可靠性,編制了一套自動切塔與恢復(fù)程序,即當(dāng)某一臺吸附塔出現(xiàn)故障時(shí),可將其脫出工作線,讓剩余的7個吸附塔轉(zhuǎn)入7-1-3流程(7塔流程、1塔處于吸附、3次均壓)運(yùn)行,如果再有一臺吸附塔出現(xiàn)故障則可繼續(xù)切除,轉(zhuǎn)入6-1-3流程(6塔流程、1塔處于吸附、3次均壓),但此時(shí)裝置處理氣量和產(chǎn)氫量等指標(biāo)會發(fā)生變化,切塔后流量和壓力參數(shù)的變化見表2。

表2 切塔后流量的變化

3.2 標(biāo)定結(jié)果

改造項(xiàng)目于2016年11月20日投產(chǎn)后,運(yùn)行平穩(wěn)正常。于2017年2月13—16日對裝置進(jìn)行了標(biāo)定。標(biāo)定進(jìn)料條件為:PSA進(jìn)料量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))10 000~15 000 m3/h,富氫氣氫體積分?jǐn)?shù)不小于70%。以組成來計(jì)算氫氣回收率(Y)的公式見式(1)。

(1)

式中:φP,φF,φD分別為原料、產(chǎn)品和解吸氣中氫氣體積分?jǐn)?shù)。

3.2.1標(biāo)定原料組成富氫氣原料組成見表3。從表3可以看出,標(biāo)定期間的原料氣組成變化不大,氫氣體積分?jǐn)?shù)平均為71.88%,屬于中等含量的富氫氣體,為典型的以低壓分離氣為主的含氫氣體,雜質(zhì)以C1~C4為主,硫化氫含量極少,C5+重?zé)N類也很少,較適合作為PSA的原料。

表3 富氫氣原料組成 φ,%

3.2.2標(biāo)定主要操作條件標(biāo)定時(shí)的主要操作條件和參數(shù)見表4和表5。由表4和表5可以看出,標(biāo)定期間的操作條件比較平穩(wěn),基本與制氫工況類似,由于其工藝流程較簡單,因此操作參數(shù)控制點(diǎn)并不多,2個分液罐的液位控制都較低,PSA入口溫度和壓力較為平穩(wěn)。

表4 主要操作條件

表5 主要操作參數(shù)

1)為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。

3.2.3產(chǎn)品性質(zhì)制氫PSA的兩種產(chǎn)品解吸氣和氫氣組成見表6和表7。從表6和表7可以看出:由于本裝置PSA為沖洗再生流程,因此解吸氣中有一定量的氫氣,原料氣中的絕大部分雜質(zhì)均在解吸氣中;產(chǎn)品氫中氫氣體積分?jǐn)?shù)達(dá)到99%以上,CO體積分?jǐn)?shù)平均值小于1 μL/L,CO2體積分?jǐn)?shù)平均值小于5 μL/L,還有極少量的甲烷,完全滿足下游加氫裝置的需求。

表6 解吸氣組成 φ,%

表7 產(chǎn)品氫氣組成 φ,%

1)單位為μLL。

3.2.4物料平衡及氫氣回收率物料平衡數(shù)據(jù)及氫氣回收率見表8和表9。從表8和表9可以看出,原料富氫氣體中氫體積分?jǐn)?shù)平均為71.88%,解吸氣中氫體積分?jǐn)?shù)平均為32.13%,氫氣回收率為81.6%,產(chǎn)品氫體積分?jǐn)?shù)平均為99.52%,滿足用氫需求,此次改造基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

表8 物料平衡數(shù)據(jù) m3/h

表9 氫氣回收率 φ,%

3.3 裝置運(yùn)行效果

自2017年2月開始,制氫PSA開始最大量產(chǎn)氫,引入芳烴干氣進(jìn)制氫PSA,擴(kuò)大原料來源,按照進(jìn)料量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))不小于16 000 m3/h、產(chǎn)品氫中(CO+CO2)體積分?jǐn)?shù)不大于10 μL/L來控制,氫氣體積分?jǐn)?shù)始終保持在99%以上,2017年1—10月制氫PSA產(chǎn)氫量見表10,不僅滿足了用氫單位的需求,也降低了用氫成本。

表10 2017年1—10月制氫PSA產(chǎn)氫量

4 存在的問題及對策

4.1 氣體流量儀表波動較大

原制氫裝置PSA設(shè)計(jì)進(jìn)料量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))為59 000 m3/h,產(chǎn)氫量為40 000 m3/h,改造后進(jìn)料量(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))為12 000~15 000 m3/h,產(chǎn)氫量為7 000~8 700 m3/h,原始管徑過大,造成計(jì)量儀表不準(zhǔn)確,給物料統(tǒng)計(jì)帶來一定困難。通過對中變氣進(jìn)PSA流量計(jì)和產(chǎn)氫流量計(jì)進(jìn)行縮量程改造,基本滿足了計(jì)量的要求。

4.2 入口分液罐帶液

由于該項(xiàng)改造投用后效益比較明顯,而干氣量主要來源于重整裝置、催化裂化柴油加氫、直餾柴油加氫、噴氣燃料加氫、蠟油加氫等裝置的低壓分離氣、酸性氣和廢氫,實(shí)施高低硫原油順序加工時(shí),干氣量較大,經(jīng)過富氫氣體脫硫塔后,再經(jīng)過原料氣壓縮機(jī)壓縮后,產(chǎn)生了一定量的胺液和輕烴類混合物,夏季時(shí)排放至裝置放空罐,但是冬季氣溫較低情況下,又是間斷排放,存在凍凝現(xiàn)象,造成PSA被迫降量,以減少帶液。通過增加排凝管線伴熱,既保證了最大量產(chǎn)氫,又防止管線后路凍凝。

4.3 程控閥部分內(nèi)漏

由于裝置自2009年開工至改造期間,程控閥沒有進(jìn)行更換,部分存在著內(nèi)漏現(xiàn)象,造成氫氣回收率下降,在2017年11月檢修過程中,運(yùn)用靜態(tài)基準(zhǔn)塔判斷法[5],更換了10臺存在內(nèi)漏的程控閥,同時(shí)發(fā)現(xiàn)程控閥中有少量吸附劑粉末,初步判斷為塔頂部絲網(wǎng)可能發(fā)生破損,為此更換了新絲網(wǎng),跑劑原因可能是因?yàn)槲絼﹥H是部分更換,吸附劑受烴類長期浸透和穿透產(chǎn)生粉化從絲網(wǎng)漏出。因此,監(jiān)控原料組成、根據(jù)在線分析儀及時(shí)調(diào)整吸附時(shí)間對于制氫PSA長周期運(yùn)行十分必要。

5 結(jié) 論

PSA制氫裝置改造后,優(yōu)化了產(chǎn)氫流程,提高了供氫量,在原料富氫氣體中氫體積分?jǐn)?shù)為71.88%的條件下,產(chǎn)品氫中氫體積分?jǐn)?shù)達(dá)到99%以上,CO體積分?jǐn)?shù)平均值小于1 μL/L,CO2體積分?jǐn)?shù)平均值小于5 μL/L,氫氣回收率為81.6%,基本滿足了用氫要求。

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