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連續(xù)重整-C5/C6異構(gòu)化組合工藝技術(shù)及其工業(yè)應(yīng)用

2018-10-16 03:49:36剛,陳
石油煉制與化工 2018年10期
關(guān)鍵詞:異構(gòu)化重整汽油

李 剛,陳 虎

(中國石化塔河煉化有限公司,新疆 庫車 842000)

隨著環(huán)保要求日趨嚴(yán)格,車用汽油標(biāo)準(zhǔn)升級速度加快,2017年1月1日全國實施國Ⅴ汽油標(biāo)準(zhǔn),2019年1月1日,全國擬實施國Ⅵ(A)階段汽油標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定:①芳烴體積分?jǐn)?shù)不大于35%;②烯烴體積分?jǐn)?shù)不大于18%;③苯體積分?jǐn)?shù)不大于0.8%,同時,國Ⅵ汽油標(biāo)準(zhǔn)將汽油餾程(50%餾出溫度)的控制指標(biāo)由國Ⅴ汽油的120 ℃降低到110 ℃,意味著車用汽油可以添加更多的諸如C5/C6異構(gòu)化汽油等高辛烷值的優(yōu)質(zhì)輕質(zhì)汽油調(diào)合組分[1-3]。

中國石化塔河煉化有限公司(簡稱塔河煉化公司)在國內(nèi)首次采用通過原料預(yù)處理切除重整原料中生成苯的反應(yīng)前軀物(簡稱苯前軀物),控制重整原料中的C6烷烴以及環(huán)烷烴(甲基環(huán)戊烷、環(huán)己烷),使重整產(chǎn)物的苯含量滿足汽油標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)方案,配合C5/C6異構(gòu)化裝置形成C7+連續(xù)重整-C5/C6異構(gòu)化組合工藝,生產(chǎn)國Ⅴ或國Ⅵ車用汽油。具體來說:通過優(yōu)化設(shè)計預(yù)加氫-連續(xù)重整聯(lián)合裝置的預(yù)分餾塔,控制預(yù)分餾塔塔頂餾分的切割溫度,將重整原料中苯前軀物組分(C6烷烴、甲基環(huán)戊烷及環(huán)己烷)從塔頂餾出,作為C5/C6異構(gòu)化裝置的原料;預(yù)分餾塔塔底的C7+餾分作為連續(xù)重整原料。該連續(xù)重整-C5/C6異構(gòu)化組合裝置自2014年7月開工運轉(zhuǎn)。以下主要介紹塔河煉化公司連續(xù)重整-C5/C6烷烴異構(gòu)化組合工藝的技術(shù)特點以及工業(yè)運轉(zhuǎn)情況。

1 連續(xù)重整-C5/C6異構(gòu)化組合工藝技術(shù)特點

塔河煉化公司連續(xù)重整-C5/C6異構(gòu)化組合工藝主要包含3個單元:0.9 Mt/a原料預(yù)加氫精制裝置、0.6 Mt/a連續(xù)重整裝置以及0.3 Mt/a低溫C5/C6異構(gòu)化裝置,組合工藝的流程示意見圖1。

圖1 連續(xù)重整-C5/C6異構(gòu)化組合工藝的流程示意

1.1 0.9 Mt/a原料預(yù)加氫精制裝置

輕石腦油餾分經(jīng)過預(yù)加氫反應(yīng)單元進行加氫精制處理,得到雜質(zhì)含量滿足連續(xù)重整進料要求的精制輕石腦油,再經(jīng)預(yù)分餾塔進行精餾,塔頂餾分作為C5/C6異構(gòu)化原料,塔底餾分作為連續(xù)重整原料。

對于聯(lián)合裝置,加氫精制后輕石腦油中的雜質(zhì)除滿足重整催化劑對原料技術(shù)指標(biāo)的要求外,還要滿足低溫異構(gòu)化催化劑更為苛刻的對原料技術(shù)指標(biāo)的要求,要求硫、氮等雜質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.3 μg/g,所以預(yù)加氫裝置的工藝控制以及加氫催化劑的選擇至關(guān)重要。

對于連續(xù)重整裝置,由于取消了重整產(chǎn)物的苯抽提裝置,為保證重整產(chǎn)物中苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.91%的控制指標(biāo),要求連續(xù)重整原料中苯前軀物(C6烷烴+甲基環(huán)戊烷+環(huán)己烷)質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.2%,初餾點不低于105 ℃。對于C5/C6異構(gòu)化裝置,為保證異構(gòu)化產(chǎn)物的收率以及異構(gòu)化催化劑運轉(zhuǎn)壽命滿足技術(shù)控制指標(biāo),要求C5/C6異構(gòu)化原料中C7+餾分質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于3%。為使預(yù)分餾塔的操作同時滿足塔頂、塔底物料的控制指標(biāo),需要進一步提高預(yù)分餾塔的分離精度,設(shè)計中將分離塔塔板數(shù)由30塊大幅增加到70塊,再結(jié)合塔頂、塔底操作溫度的調(diào)整和精細操作,可同時滿足連續(xù)重整和C5/C6異構(gòu)化裝置對原料的要求。

1.2 0.6 Mt/a連續(xù)重整裝置

0.6 Mt/a連續(xù)重整裝置采用中國石化洛陽工程公司開發(fā)的新一代超低壓國產(chǎn)連續(xù)重整成套工藝技術(shù),連續(xù)重整再生器燒焦區(qū)內(nèi)構(gòu)件采用新的結(jié)構(gòu),可確保再生器內(nèi)網(wǎng)在滿足再生器苛刻運行環(huán)境下的長周期安全運行;再生煙氣脫氯技術(shù)采用中國石化石油化工科學(xué)研究院(簡稱石科院)開發(fā)的連續(xù)重整裝置再生煙氣脫氯技術(shù),避免再生系統(tǒng)的氯腐蝕;排放氣中氯化氫質(zhì)量濃度小于0.5 μg/L,不存在廢堿液排放的問題,滿足環(huán)保要求[4]。

重整催化劑采用石科院開發(fā)的PS-Ⅵ連續(xù)重整催化劑,以加氫精制后的石腦油為原料,副產(chǎn)的氫氣并入全廠氫氣管網(wǎng)。連續(xù)重整裝置典型的原料組成見表1,主要雜質(zhì)含量見表2。從表1和表2可以看出,經(jīng)過塔板數(shù)為70的預(yù)分餾塔分離,重整裝置原料油的正構(gòu)烷烴、異構(gòu)烷烴、烯烴、環(huán)烷烴、芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為29.28%,37.86%,0.24%,20.55%,12.07%,苯前軀物含量可以達到較低的水平,同時,實際運行中能夠保證重整原料油中雜質(zhì)氯、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)均低于0.5 μg/g,氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.3 μg/g,為裝置的長期平穩(wěn)運轉(zhuǎn)提供保證。

表1 典型連續(xù)重整原料油的組成 w,%

表2 典型連續(xù)重整原料油的主要雜質(zhì)含量 μg/g

1.3 0.3 Mt/a低溫C5/C6異構(gòu)化裝置

0.3 Mt/a C5/C6異構(gòu)化技術(shù)選擇UOP公司的低溫異構(gòu)化技術(shù),采用Penex-DIH(異構(gòu)化反應(yīng)-脫異己烷塔)工藝流程,C5/C6異構(gòu)化工藝的流程示意見圖2,典型的異構(gòu)化原料組成見表3。經(jīng)脫氮、脫氯、脫水處理后的原料進入異構(gòu)化反應(yīng)單元,反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)穩(wěn)定塔分離后,塔底產(chǎn)物經(jīng)過DIH精餾塔處理,將產(chǎn)物中低辛烷值的正構(gòu) C6和部分甲基戊烷返回到異構(gòu)化反應(yīng)單元進一步轉(zhuǎn)化,經(jīng)過異構(gòu)化反應(yīng)的戊烷組分和高辛烷值的雙甲基丁烷組分經(jīng)DIH塔頂分離餾出[5]。

圖2 C5/C6異構(gòu)化工藝流程示意

w,%

從預(yù)分餾塔塔頂來的輕石腦油含有質(zhì)量分?jǐn)?shù)5~10 μg/g的水,經(jīng)脫氮、脫硫處理得到氮、氧質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.1 μg/g的異構(gòu)化原料,然后進入原料干燥脫水單元。來自重整裝置的補充氫氣,經(jīng)脫氯、脫硫和脫氧處理后,得到氯、硫以及氧質(zhì)量濃度低于0.1 μg/L的反應(yīng)用氫氣,然后進入原料干燥脫水單元。脫氮、脫硫后的原料油到原料干燥脫水處理單元進行脫水處理,得到水質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.1 μg/g 的異構(gòu)化原料,然后進入到異構(gòu)化反應(yīng)單元。脫氯、脫硫和脫氧后的補充氫進入氫氣干燥脫水單元進行處理,得到水質(zhì)量濃度低于0.1 μg/L的氫氣,然后進入到異構(gòu)化反應(yīng)單元。

Penex工藝采用2個反應(yīng)器,串聯(lián)布置,催化劑裝填量相等,通常情況下,采取4年更換前置反應(yīng)器中催化劑而不再生的操作方式,在裝置運轉(zhuǎn)過程中需要連續(xù)補充氯化物助劑以保持異構(gòu)化催化劑的活性,注氯量為進料的150~300 μg/g,多余的氯化氫隨穩(wěn)定塔干氣經(jīng)堿洗脫除。

異構(gòu)化產(chǎn)物經(jīng)穩(wěn)定后,塔底產(chǎn)物到異構(gòu)化產(chǎn)品分離單元DIH,塔頂產(chǎn)物含有較高的氯化氫,需要采取堿洗脫氯技術(shù)脫除,脫氯后的不凝氣進管網(wǎng),液化氣作為產(chǎn)品出裝置。

因為異構(gòu)化產(chǎn)物中還含有較多低辛烷值的正己烷和甲基戊烷組分,需要通過DIH將正己烷及甲基戊烷分離并返回到異構(gòu)化反應(yīng)單元進行深度異構(gòu)化,戊烷組分和高辛烷值的二甲基丁烷組分從脫異己烷塔塔頂作為異構(gòu)化產(chǎn)品出裝置,塔底少量的甲基戊烷等組分作為產(chǎn)品出裝置。

2 連續(xù)重整-C5/C6異構(gòu)化組合工藝的工業(yè)應(yīng)用

塔河煉化公司連續(xù)重整-C5/C6異構(gòu)化聯(lián)合裝置于2014年7月開車成功,主要生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)合組分,副產(chǎn)氫氣、液化氣。

2.1 0.6 Mt/a連續(xù)重整裝置

塔河煉化公司0.6 Mt/a連續(xù)重整裝置于2014年3月中交,經(jīng)過前期的準(zhǔn)備,6月19日開始裝填催化劑,共裝填PS-Ⅵ催化劑50 t。6月25日預(yù)加氫裝置進油開工,6月28日精制石腦油及輕石腦油中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.5 μg/g,氮質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.5 μg/g,氯質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.5 μg/g,加氫產(chǎn)物的主要性質(zhì)指標(biāo)滿足C5/C6異構(gòu)化裝置進料和連續(xù)重整裝置進料的技術(shù)指標(biāo)要求。2014年7月12日,重整裝置進油投產(chǎn),經(jīng)過調(diào)整,裝置操作及運行平穩(wěn),至2017年7月已平穩(wěn)運轉(zhuǎn)3年。

取2017年6月15日的運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),連續(xù)重整進料的主要性質(zhì)見表4,主要反應(yīng)條件和結(jié)果見表5。由表4可見,原料的餾程范圍為107~165 ℃。由表5可見:當(dāng)加權(quán)平均入口溫度為510 ℃時,C5+產(chǎn)物RON達到100.8;C5+液體產(chǎn)物收率為92.87%,比設(shè)計值高4.91百分點;芳烴收率為79.31%,比設(shè)計值高1.98百分點;純氫收率為 4.0%,比設(shè)計值高 0.19百分點;催化劑積炭量為3%,滿足燒焦要求;催化劑損耗量為1.8 kg/d,比設(shè)計值低1.1 kg/d;產(chǎn)物中苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.50%,低于0.91%的控制指標(biāo)??梢姡B續(xù)重整裝置可生產(chǎn)RON不低于100且苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.91%的高辛烷值汽油調(diào)合組分,各項指標(biāo)均達到了預(yù)期目標(biāo)。

表4 連續(xù)重整進料的主要性質(zhì)

表5 連續(xù)重整的主要反應(yīng)條件和結(jié)果

2.2 0.3 Mt/a低溫C5/C6異構(gòu)化裝置

0.3 Mt/a低溫C5/C6異構(gòu)化裝置于2014年3月中交,4月開工準(zhǔn)備,在完成裝置的吹掃、氣密、儀表調(diào)試等后,5月進行了各種助劑的裝填,并開始異構(gòu)化裝置的試運行,7月初進行臨氫系統(tǒng)的酸化干燥處理,將臨氫系統(tǒng)的水質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在1 μg/g以下,7月14—18日進行異構(gòu)化催化劑裝填,總裝填量為36.2 t,同時調(diào)整異構(gòu)化其它各單元的操作到滿足反應(yīng)器進油條件,重整預(yù)分餾塔調(diào)整操作,使塔頂拔頭油性質(zhì)滿足C5/C6異構(gòu)化裝置進料要求,塔底重整進料性質(zhì)滿足重整裝置進料要求,7月20異構(gòu)化裝置進油,進油后裝置很快進入平穩(wěn)操作,8月5—7日對異構(gòu)化裝置進行了初期標(biāo)定。

標(biāo)定時C5/C6異構(gòu)化原料油的主要性質(zhì)見表6,主要反應(yīng)條件及結(jié)果見表7。從表6和表7可以看出:與設(shè)計值相比,標(biāo)定時實際原料的餾程范圍為 30.5~79.6 ℃,C4組分含量略有增加,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5.19%,重組分C7+含量也有所增加,達到4.59%;前置反應(yīng)器入口溫度為135.7 ℃,出口溫度為169.8 ℃,溫升為34.1 ℃;后置反應(yīng)器入口溫度為121.7 ℃,出口溫度為124.7 ℃,溫升為3 ℃,從溫度的變化可以判斷異構(gòu)化催化劑具有良好的異構(gòu)化活性;異構(gòu)化產(chǎn)物收率為87.71 %,異構(gòu)化產(chǎn)物的RON、MON分別達到85.2、84.9,與原料相比分別提高了18.0個單位和19.8個單位,產(chǎn)品的飽和蒸氣壓為87.5 kPa,各項指標(biāo)均達到設(shè)計控制指標(biāo)。截止到2017年7月,裝置已經(jīng)平穩(wěn)運轉(zhuǎn)超過3年的時間,生產(chǎn)RON不低于85的優(yōu)質(zhì)清潔汽油調(diào)合組分——異構(gòu)化汽油。

表6 C5/C6異構(gòu)化原料的主要性質(zhì)

表7 異構(gòu)化裝置的主要反應(yīng)條件和結(jié)果

3 出廠汽油的主要指標(biāo)和性質(zhì)

塔河煉化公司出廠汽油組分包括重整汽油、臨氫異構(gòu)化汽油、改質(zhì)汽油及外購MTBE組分,出廠成品汽油牌號為92號車用汽油(國Ⅴ)與95號車用汽油(國Ⅴ),95號出廠汽油的主要性質(zhì)見表8。由表8可以看出:增加C5/C6異構(gòu)化汽油后,汽油的抗爆指數(shù)達到92.3,50%餾出溫度為87 ℃,飽和蒸氣壓為54.3 kPa,均滿足國Ⅴ汽油的控制指標(biāo),特別是95號出廠汽油產(chǎn)品中苯體積分?jǐn)?shù)僅為0.24%,遠低于0.8%的國Ⅵ車用汽油標(biāo)準(zhǔn)的控制指標(biāo)。從表8還可以看出,除汽油中的芳烴指標(biāo)外,其它指標(biāo)達到即將于2019年實施的國Ⅵ(A)汽油標(biāo)準(zhǔn)要求,意味著塔河煉化可以以較小的成本將出廠汽油由國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)提升為國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)。

表8 95號出廠汽油的主要性質(zhì)

4 結(jié) 論

(1)塔河煉化公司連續(xù)重整裝置在取消苯抽提裝置的情況下能夠生產(chǎn)RON不低于100且苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)不大于0.91%的重整汽油,節(jié)省了固定投資。

(2)采用異構(gòu)化反應(yīng)-脫異己烷塔工藝,C5/C6異構(gòu)化裝置可以生產(chǎn)RON大于85的異構(gòu)化汽油。

(3)采用連續(xù)重整裝置-C5/C6異構(gòu)化組合工藝,生產(chǎn)的95號出廠汽油產(chǎn)品中苯體積分?jǐn)?shù)為0.24%,遠低于0.8%的國Ⅵ車用汽油標(biāo)準(zhǔn)的控制指標(biāo)。

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