劉言理,楊延征,聶上振
(大港油田石油工程研究院 天津300456)
水平井套管內(nèi)擠壓充填完井工藝是一種礫石充填防砂完井工藝,也是一種效果好、有效期長(zhǎng)的防砂完井工藝,對(duì)疏松砂巖油氣藏,管內(nèi)礫石充填防砂完井技術(shù)不但有很好的防砂效果,而且可以最大程度地減低防砂完井表皮系數(shù),提高油井產(chǎn)量。這種完井工藝結(jié)合了射孔完井和礫石充填的優(yōu)點(diǎn),對(duì)疏松砂巖油氣藏防砂增油效果明顯[1-6]。
由于充填過程中管內(nèi)外攜砂液流動(dòng)規(guī)律復(fù)雜,而且井底的壓力沖擊、速度沖擊無法直接測(cè)量,采用Fluent數(shù)值計(jì)算軟件進(jìn)行相關(guān)物理量的分析不失為一種可行的研究方法。目前有關(guān)充填工具內(nèi)流場(chǎng)數(shù)值計(jì)算的研究非常稀少,嚴(yán)重制約了該工藝的進(jìn)一步發(fā)展,所以專項(xiàng)研究非常有必要。
本文結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的施工參數(shù),對(duì)充填施工的過程進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,得到了不同截面處的速度云圖,并依據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)充填工具結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)及現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用。
充填裝置是水平井充填過程中的導(dǎo)流部件。高壓的攜砂液井油管泵入,經(jīng)沖管進(jìn)入充填服務(wù)器,從其周向布置的3個(gè)孔流出,經(jīng)過充填防砂裝置對(duì)應(yīng)的孔道后一部分進(jìn)入套管和篩管的環(huán)形空間,如圖1。
圖1 擠壓充填防砂完井施工示意圖Fig.1 Construction diagram of extrusion-filled anti-sand completion
在現(xiàn)場(chǎng)的施工過程中,井底充填防砂裝置處的壓力和流速等參數(shù)不能被直接測(cè)量到,而這些參數(shù)對(duì)于裝置和施工工藝的優(yōu)化至關(guān)重要,所以對(duì)充填防砂裝置口中心上147.5mm和下42.5mm之間的攜砂液流體進(jìn)行了數(shù)值計(jì)算,得到了 20、45和 90mm 處截面的壓力、速度等參數(shù)的云圖分布,為相關(guān)擠壓充填防砂完井提供了定量參數(shù)。
使用Fluent中的前處理軟件Gambit建立幾何模型并進(jìn)行網(wǎng)格的劃分,圖 2為流體幾何模型。本文通過對(duì)幾何模型進(jìn)行簡(jiǎn)化,建立了內(nèi)部流體的幾何模型。充填服務(wù)器內(nèi)徑取 51mm,噴砂孔簡(jiǎn)化為周向25mm、周向 20mm 的方形孔道,油層套管內(nèi)徑為124.26mm。
圖2 流體幾何模型Fig.2 Fluid geometry model
圖3為流體對(duì)應(yīng)的橫斷面網(wǎng)格。對(duì)于網(wǎng)格外面的環(huán)柱切分成三部分相同的流體,網(wǎng)格用結(jié)構(gòu)化的六面體網(wǎng)格,軸向方向采用copper拓?fù)洹_@種劃分方法不僅避免了圓柱中心處極差質(zhì)量網(wǎng)格點(diǎn)的存在,而且能控制網(wǎng)格的數(shù)目,同時(shí)網(wǎng)格面與流體流動(dòng)方向基本一致,利于模型計(jì)算。
圖3 z=45mm處橫斷面的網(wǎng)格Fig.3 A cross-sectional grid at z=45mm
網(wǎng)格劃分總數(shù)157800,最小網(wǎng)格值0.0163766,最大網(wǎng)格值 0.964891,網(wǎng)格質(zhì)量達(dá)到理想標(biāo)準(zhǔn)的比例為94.11%,完全符合數(shù)值計(jì)算的要求(見表1)。
表1 網(wǎng)格質(zhì)量表Tab.1 Grid quality
入口采用速度入口,流體流量為 2.5m3/min,即150m3/h,根據(jù)入口面積求得流速為:
水力直徑:
運(yùn)動(dòng)黏度:
出口采用自由出流。湍流模型選用能模擬復(fù)雜流動(dòng)且收斂性較好的兩方程標(biāo)準(zhǔn) k-ε模型(高雷諾數(shù)模型),壁面采用標(biāo)準(zhǔn)壁面函數(shù)。求解方法采用SIMPLE算法對(duì)壓力-速度耦合場(chǎng)進(jìn)行計(jì)算,從入口處對(duì)流場(chǎng)進(jìn)行初始化。
圖4是攜砂液流動(dòng)過程中的跡線圖,跡線的顏色以速度的大小為標(biāo)準(zhǔn)繪制,砂粒從入口處釋放。從圖 4可以看出,在噴砂孔以上流體的速度變化不大,基本保持在 24m/s附近,在噴砂孔下方由于噴砂孔的分流作用流體的速度降低。因?yàn)榱髁渴嵌ㄖ担?個(gè)噴砂孔的截面積變小,所以攜砂液速度在噴砂孔處達(dá)到最大值,接近42.8m/s。從噴砂孔到環(huán)形空間,存在截面的突擴(kuò),導(dǎo)致攜砂液速度陡降,基本速度值在環(huán)空中僅為 10m/s以下,同時(shí)從跡線可以看出流體的摻雜更為強(qiáng)烈。
圖4 流體流動(dòng)跡線圖Fig.4 Fluid flow pattern
圖5 顯示了z=20mm的截面處軸向速度分布云圖。可以看出在充填服務(wù)器中流體在中心處最小,呈近似三角形,流體在沖擊服務(wù)器底部后出現(xiàn)了反向流動(dòng)且在靠近服務(wù)器邊壁附近相互擠壓并逐漸增大,在近壁區(qū)域形成了 3個(gè)小的渦流區(qū)。在環(huán)形空間內(nèi)壁面處存在一個(gè)大速度梯度區(qū)域,在3mm的距離內(nèi)速度由 0m/s陡增到 18m/s,達(dá)到最大值后又緩慢下降到零速度區(qū)域。分析原因是流體由噴孔流出后對(duì)環(huán)空底部沖擊造成的,同時(shí)此處也是受沖擊最嚴(yán)重的區(qū)域,可以考慮機(jī)械加工的時(shí)候予以針對(duì)性加硬處理。與此對(duì)應(yīng),在近外壁面區(qū)域存在 3個(gè)大速度渦流區(qū)域,是由于流體沖擊環(huán)空底部后反向流動(dòng)造成的,此流動(dòng)對(duì)環(huán)空的外壁造成了一定的沖擊。分析認(rèn)為,從噴砂孔噴出的流體分為3個(gè)方向流動(dòng):一個(gè)是直接沖擊正對(duì)應(yīng)的外壁面,形成大速度梯度的渦流區(qū);另外兩個(gè)分別向兩邊流動(dòng),同時(shí)相互擠壓形成大速度區(qū)域,如圖中3個(gè)紅色區(qū)域所示。
圖5 z=20mm截面處的軸向速度分布云圖Fig.5 Cloud map of axial velocity at z=20 mm
圖6 顯示了z=45mm截面處的軸向速度分布云圖。可以看出充填服務(wù)器和3個(gè)噴砂孔形成了速度大小均布的三角形區(qū)域,在此區(qū)域的邊壁上速度將為零后又反向增大。沿噴砂孔到環(huán)空近壁區(qū)域流體速度降為零后又增大到 18m/s,隨后在環(huán)空外壁面處降為零,該區(qū)域存在一個(gè)較大的速度梯度。環(huán)形空間內(nèi)且處于兩個(gè)噴砂孔之間的區(qū)域的速度分布與 z=20mm處的趨勢(shì)一致,此處不再?gòu)?fù)述。
圖6 z=45mm截面處的軸向速度分布云圖Fig.6 Cloud map of axial velocity at z=45 mm
圖7 顯示了 Y=0截面處的軸向速度分布云圖??梢钥闯鲚S向速度最大處發(fā)生在噴砂孔的上端,為30.8m/s。噴砂孔處的負(fù)速度區(qū)域主要集中在噴砂孔的下半端,噴砂孔上端外側(cè)速度正向流動(dòng)。噴砂孔兩側(cè)速度為較大正值,最大達(dá) 18.1m/s,如圖 7中紅色區(qū)域所示,故對(duì)充填服務(wù)器外側(cè)壁面產(chǎn)生了很強(qiáng)的沖擊效應(yīng)。施工結(jié)束后從油井內(nèi)起出的充填服務(wù)器外側(cè)壁面由于沖擊造成了嚴(yán)重的變形和磨損,如圖8和圖9所示,與數(shù)值計(jì)算的結(jié)果吻合較好。
圖7 Y=0截面處的軸向速度分布云圖Fig.7 Cloud map of axial velocity at Y=0
圖8 現(xiàn)場(chǎng)施工結(jié)束后的充填服務(wù)器Fig.8 Fill server after site construction
圖9 原三孔結(jié)構(gòu)充填服務(wù)器上部Fig.9 The upper part of the server of original three-hole structure fills
為徹底釋放壓力和速度,同時(shí)提高加砂排量,進(jìn)行了全通徑充填裝置的研制,具體結(jié)構(gòu)如圖 10所示。充填服務(wù)器采用全通徑管,以增加通流面積,避免速度和壓力對(duì)充填工具造成的沖擊磨損。該工具最大外徑設(shè)計(jì)為 110mm,服務(wù)器內(nèi)通徑 48mm,適用于5-1/2″(139.7mm)的套變井充填完井。
圖10 全通徑充填裝置結(jié)構(gòu)圖Fig.10 Structure diagram of full bore filling device
全通徑充填裝置在大港油田應(yīng)用3井次,施工成功率達(dá) 100%,施工過程中排量 0.4~0.8m3/min,砂比 5%~10%,油壓 5~15MPa,施工結(jié)束后礫石充填工具沒有產(chǎn)生磨損現(xiàn)象,可重復(fù)使用,大幅降低了完井成本。
采用 k-ε模型對(duì)水平井充填過程中的充填服務(wù)器和充填裝置內(nèi)流場(chǎng)進(jìn)行了數(shù)值計(jì)算,攜砂液在噴砂孔位置出現(xiàn)了復(fù)雜渦流,導(dǎo)致流體對(duì)套管內(nèi)壁面和噴砂孔形成了一定角度的沖擊,是影響工具壽命的重要原因。
研制六孔充填工具及全通徑充填工具,在保證充填服務(wù)器橫截面強(qiáng)度的同時(shí)能減小噴砂孔位置的渦流尺度,降低流體對(duì)充填裝置的沖擊作用,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果良好。