崔 蕊,劉 嫘,王云強,于煥良,王連超
(天津石油化工公司 天津300456)
2017年 4月 9日,中石化天津分公司常減壓裝置突然出現(xiàn)電脫鹽裝置電流增大、乳化層增厚的現(xiàn)象。采集凈化水、常頂切水、減頂切水和電脫鹽切水,均發(fā)生變黑的現(xiàn)象,特別是常頂切水變黑最為嚴(yán)重。本文對常頂切水中的黑色物質(zhì)組成、形成機理進行分析,并制定相應(yīng)的措施,以減緩常壓塔頂腐蝕[1]。
2017年4月10日9時,采集常減壓裝置常壓塔頂切水,水樣為白色乳濁液,靜置2min后,發(fā)現(xiàn)切水樣品逐漸變黑,仔細(xì)觀察水溶液中出現(xiàn)黑色顆粒在水樣的上部。放置數(shù)小時后,黑色物質(zhì)與水層有明顯的分層,倒入分液漏斗進行分離。靜置 12h后,上層黑色物質(zhì)消失,上層出現(xiàn)淺黃綠色懸浮物質(zhì),水有明顯的臭雞蛋氣味,懷疑是H2S。
將常頂切水水樣過濾,取上層過濾物進行溶解性考察,如表1所示。
表1 過濾物溶解性Tab.1 Solubility of filter
由表1可知,黑色物質(zhì)不溶于無水乙醇,全部溶于硝酸,通過滴加硝酸銀溶液有黃色硫化銀沉淀,可知溶液中含有S2-。
委托天津大學(xué)對黑色過濾物進一步做定性定量分析,能量吸收譜圖及分析結(jié)果如表2及圖1所示。
表2 能譜分析結(jié)果Tab.2 Results of energy spectrum analysis
圖1 能量吸收譜圖Fig.1 The spectrum of energy absorption
結(jié)論:根據(jù)能譜分析結(jié)果和文獻分析,推斷黑色物質(zhì)應(yīng)該是由 FexSy、FeO、FeCO3和鐵與有機胺的絡(luò)合物組成。
原油在加熱過程中,生成腐蝕介質(zhì)氯化氫和硫化氫,在塔頂?shù)蜏夭课恍纬?HCl—H2S—H2O 的腐蝕環(huán)境[2-4],將裝置中的鐵腐蝕變成 Fe2+,與有機胺形成絡(luò)合物存在于常壓塔頂切水中,從而形成白色渾濁液體。當(dāng)溶液與空氣接觸后,空氣中的 O2、CO2破壞了絡(luò)合物的離子之間的平衡,使溶液中的絡(luò)合物表面的Fe2+發(fā)生以下反應(yīng):一部分 Fe2+與溶液中 S2-反應(yīng),生成FexSy,另一部分Fe2+與空氣中的O2、CO2反應(yīng),生成 FeO 和 FeCO3。因此,垢物中存在 FexSy、FeO、FeCO3和鐵與有機胺的絡(luò)合物。吳迪等[5]研究表明,絡(luò)合物沉積在油水界面上形成排列緊密的剛性界面膜,阻止水珠間的聚并,使油水過渡層穩(wěn)定化而不斷增厚。電脫水器內(nèi)油水過渡層加厚,導(dǎo)致脫水電流過高,電場頻繁破壞。在電場破壞時脫出的污水呈黑色,含大量FeS顆粒。
2017年 4月初,煉油部3#常減壓裝置開始單獨煉制伊拉克巴士拉輕質(zhì)原油,幾天之后,發(fā)現(xiàn)常頂切水變黑的現(xiàn)象,懷疑是原油性質(zhì)發(fā)生變化引起的。因此,將近兩年原油性質(zhì)部分?jǐn)?shù)據(jù)進行對比,具體結(jié)果見表3。
通過兩年伊拉克巴士拉輕原油性質(zhì)比對可知,氯含量變化較大,其余性質(zhì)變化不大。2016年氯含量為13.68μg/g,而 2017年氯含量為 52.54μg/g,增加了近 3倍。原油中氯含量明顯增高,而鹽含量明顯減少,說明氯是以有機氯的形式存在于原油中。
表3 原油部分?jǐn)?shù)據(jù)對比Tab.3 The comparison of crude oil data
邱金榮等[6]研究表明,原油中有機氯的結(jié)構(gòu)類型主要為 C1—C6氯代烷烴的混合物。由氯代烷烴的物化性質(zhì)可知,它們在微堿性條件下可發(fā)生水解反應(yīng)生成氯化氫氣體。邱金榮等[6]研究了三氯甲院和四氯化碳的水解規(guī)律,發(fā)現(xiàn)這些氯代烷烴的水解率隨溫度和pH值的升高而增大。原油電脫鹽溫度一般在 120~140℃,有機氯化物在此溫度范圍條件下很難水解。但常壓塔進料溫度一般為360~370℃,0.5MPa過熱汽提水蒸汽的溫度為 420℃,電脫鹽后水又呈微堿性,這些條件都有利于氯代烷烴的水解反應(yīng),生成HCl,破壞常壓塔頂FeS保護膜,造成腐蝕,反應(yīng)方程如下:
因此,氯含量高造成常壓塔頂嚴(yán)重腐蝕。由于電脫鹽和減壓塔頂注污水汽提的凈化水,減頂切水再回注常頂,電脫鹽切水和常頂水送污水汽提凈化,造成一系列切水變黑的現(xiàn)象。除此之外,經(jīng)污水汽提后,含有絡(luò)合物的凈化水注入到電脫鹽單元,造成乳化層增厚,電流波動較大,電脫鹽效率低,并引起電脫鹽切水變黑的現(xiàn)象。
通過對黑色物質(zhì)組成和形成機理分析,探索腐蝕原因并提出以下建議措施:電脫鹽注水改為除鹽水,并切除乳化層;加強原油性質(zhì)的監(jiān)控,優(yōu)化原油摻煉;對于單一油種的硫、氯含量高的原油,在電脫鹽階段適當(dāng)加入脫氯劑、氯轉(zhuǎn)移劑等;合理控制常壓塔頂?shù)?pH 值,建議控制在 6.5~7.5;建立近紅外快評系統(tǒng),對裝置安全穩(wěn)定運行是十分必要的。
將提出的建議措施部分應(yīng)用在常減壓裝置:一是將常減壓裝置原料油改為科威特和福蒂斯,混煉比例為 3∶1。二是注有機胺控制 pH 值從常頂切水變黑之前的5.5~7.5到變黑之后已經(jīng)為6.5~7.5。裝置運行 3d后,發(fā)現(xiàn)切水變黑的現(xiàn)象有所好轉(zhuǎn),上層黑色物質(zhì)逐漸變少;到4月末已經(jīng)沒有切水變黑的現(xiàn)象,裝置運行平穩(wěn),有效解決了常壓塔切水變黑的問題。