高志英
摘要:結合平崗洗煤廠浮選工藝系統(tǒng)所存在的問題,分析改造后給企業(yè)帶來的經濟效益。
關鍵詞:存在問題;技術改造;效益分析
平崗礦洗煤廠是一座設計處理能力為1.2Mt1年的煉焦煤礦井型洗煤廠。工藝系統(tǒng)采用全重介和浮選聯(lián)合流程,尾煤采用濃縮、壓濾工藝回收。主要設備基本上為進口設備,洗水實現(xiàn)閉路循環(huán)。主導產品為10級冶煉精煤,主要銷往鞍鋼、本鋼等大型鋼廠。
該廠投產三年來,累計生產精煤近80萬噸,為集團公司實現(xiàn)又好又快發(fā)展,做出了積極的貢獻。但是,作為主要分選設備之一的進口詹姆森浮選機,由于國內至今未有配套使用的浮選藥劑,雖經各方人士多次反復調試,各項指標均未達到設計要求,嚴重影響了精煤回收率。因此改進、優(yōu)化工藝系統(tǒng)及設備,進一步提高精煤回收率,實現(xiàn)精煤回收率和效益最大化,成為一個急待解決的新課題。
一、改造前工藝系統(tǒng)運行現(xiàn)狀及存在的問題
(一)改造前浮選工藝流程
(二)存在的問題
1.該浮選機在國內推廣時間短,無成熟經驗和技術。
2.各項指標存在“兩高一低”。據統(tǒng)計,藥耗平均高達2.6Kg/噸干煤泥。尾礦濃度平均在30g/l,浮選精煤抽出率平均不足40%。
3.增加了后續(xù)作業(yè)的負荷。由于尾煤量大,使壓濾作業(yè)停氣滯后于洗煤2-3小時,成為影響洗煤廠達產的“瓶頸”。
二、改造措施
針對實際生產中存在的問題,并通過參觀學習、調查、論證,決定對煤泥水系統(tǒng)進行技術改造,即把現(xiàn)使用的進口浮選機更換成目前國內應用較普遍的XJM-S16型浮選機。浮選精礦采用快開隔膜壓濾機處理。
(一)改造后煤泥水工藝流程
(二)改造后工藝主要特點
1.XJM-S16型浮選機采用先進的入料方式一“假底底吸,周邊溢流”,該入料方式即克服了直流式入料礦漿易發(fā)生短路的現(xiàn)象,又克服了自吸式礦漿量通過量小的特點,且氣泡在槽內分布均勻,流態(tài)合理,并可實現(xiàn)分室加藥的工藝要求。
2.工藝系統(tǒng)具有靈活性。浮選系統(tǒng)改造,老系統(tǒng)依然保留,當新建浮選系統(tǒng)不正常時,可重新恢復老系統(tǒng),以確保洗煤生產。
3.減輕了后續(xù)作業(yè)的壓力。由于浮選精煤回收率的提高,勢必減少了浮選尾煤的產量,解決了尾煤壓濾作業(yè)制約生產的“瓶頸”,為洗煤廠的增型創(chuàng)造了條件。
4.采用直接浮選工藝。
三、效益預測
(一)基本數(shù)據
1.為便于計算和分析,入洗原煤量按100萬噸/年計算。
2.精煤售價為847元/噸(龍煤目前收購價格,不含稅)。
3.煤泥售價為110元/噸(目前售價)。
4.改造后,精煤回收率將增加3.5個百分點,但煤泥同時將減少3.5個百分點。
5.預計需投入技改資金910萬元。其中購買設備需370萬元,土建工程需260萬元,安裝及材料費需280萬元。
(二)計算過程
1.年增加銷售收入2964.5萬元
100萬噸x3.5%x847元=2964.5萬元
2.年節(jié)省浮選藥劑70.72萬元
技改前藥耗2.5kg/t·干煤泥,技改后藥耗1.2kg/t·干煤泥
100萬噸×17%×(2.5-1.2)×6000元=132.6萬元
3.年增加支出170萬元
其中,新增負荷740KW,年增加電費115萬元:增加員工10人,年增加工資費10萬元:年增加維修費45萬元。
4.煤泥減少收入385萬元
100萬噸×3.5%×110元=385萬元.
5.年可創(chuàng)效1216.72萬元
2964.5+132.6-170-385=2542.1萬元
由此可見,改造后僅4.3月的時間即可收回全部技改投資,經濟效益是顯著的。
四、結語
平崗礦洗煤廠針對浮選系統(tǒng)運行狀態(tài)存在“浮選精煤回收率低、藥耗高、尾礦濃度高”的實際情況,嚴重影響經濟效益這一實際情況,有的放矢的對浮選系統(tǒng)進行了技術改造,此工程在投入較小的情況下可取得良好的經濟效益,同時必將為集團公司實施的精煤戰(zhàn)略作出一定的貢獻。