陳 建
(南京鋼鐵集團有限公司, 江蘇 南京 210035)
南京鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“南鋼”)高速線材廠于1992年建成投產(chǎn),設(shè)計年產(chǎn)量20萬噸,最高軋制速度75 m/s,其關(guān)鍵設(shè)備如精軋機、吐絲機、飛剪由意大利達涅利公司供貨。1996年進行了“提速改造”,增加了1臺精軋機主電機,更換了精軋機增速箱,將精軋機的最大軋制速度由75 m/s提高到100 m/s。2003年又進行了加熱爐和精整區(qū)改造,加熱爐由推鋼爐改為步進梁爐,精整區(qū)由卷芯架輥道運輸系統(tǒng)改為PF線鏈?zhǔn)竭\輸系統(tǒng);改造后年產(chǎn)量最大達到60萬噸。
南鋼高速線材生產(chǎn)線由26個機架組成,0V立式軋機,1#~11#是全水平的粗中軋機,12#~15#是平立交替的預(yù)精軋機,16#~25#是平立交替的精軋機。軋機使用坯料尺寸150 mm×150 mm×12200 mm。產(chǎn)品規(guī)格Φ5.5~16 mm。生產(chǎn)的主要鋼種有簾線鋼、彈簧鋼、軸承鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼及易切削鋼等中、低檔次用鋼。
在粗中軋區(qū),現(xiàn)有12臺粗中軋機(除1臺Φ550 mm立式粗軋機外)全部為水平軋機,軋件在軋制過程中需要通過導(dǎo)衛(wèi)扭轉(zhuǎn)才能咬入下一機架,容易發(fā)生產(chǎn)品表面劃傷,影響產(chǎn)品質(zhì)量。而且,因原生產(chǎn)線是按生產(chǎn)普碳鋼設(shè)計的,軋機均為輕載型,不能適應(yīng)品種鋼低溫軋制的要求,造成了許多需要低溫出鋼的鋼種如簾線鋼、彈簧鋼等無法按工藝要求生產(chǎn),產(chǎn)品性能不佳,表面脫碳嚴(yán)重。另一方面也使得氧化燒損增加,改造前的出鋼溫度最低在1080 ℃左右,氧化燒損在1.2%左右,遠遠高于加熱爐燒損率0.7%的理論設(shè)計值。
改造前的成品軋制為10機架連軋的精軋機組,軋制時高速形變產(chǎn)生的變形熱量使鋼溫升溫軋制,終軋溫度偏高,達到1040 ℃以上,對產(chǎn)品組織性能產(chǎn)生不利影響。
從精軋機軋出的產(chǎn)品外形尺寸精度(±0.25~0.3 mm)及不圓度,無法滿足市場對高檔次線材的需求;而國內(nèi)裝備了減定徑機組的高線廠產(chǎn)品尺寸精度可控制在±0.10 mm以內(nèi)。用戶對彈簧鋼、簾線鋼、合金工具鋼、特殊焊接用鋼、軸承鋼等產(chǎn)品的外形尺寸及精度要求很高。缺少減定徑機組無法實現(xiàn)精密軋制和低溫終軋,只能生產(chǎn)低端的鋼簾線和彈簧鋼等品種鋼,產(chǎn)品性能和尺寸精度無法達到高端用戶的要求。
南鋼高線廠技改后可年產(chǎn)50萬噸規(guī)格為Φ5.0~40 mm的光面圓鋼盤條及Φ6.0~16 mm的帶肋鋼筋盤條,生產(chǎn)的主要鋼種有:鋼簾線、彈簧鋼、軸承鋼、易切削鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼、焊接用鋼、鋼纖維等中、高檔品種鋼。
將原粗中軋區(qū)域12臺閉口式軋機全部拆除,更換為平立交替布置的短應(yīng)力線高剛度軋機;同時增加2臺粗軋機和1臺飛剪,以降低粗中軋機減面系數(shù),解決生產(chǎn)易切削鋼出現(xiàn)開花頭等問題。改造后的14臺粗中軋機與現(xiàn)有4臺預(yù)精軋機形成“6+6+6”主流標(biāo)準(zhǔn)配置,具備低溫開軋條件。
在現(xiàn)有精軋機后增加4架次減定徑機組,前2架為可以承擔(dān)較大軋制力的減徑機,后2架為規(guī)圓用定徑機。軋件在現(xiàn)有精軋機軋制以后再經(jīng)過水冷卻,以較低的溫度進入減定徑機組進行軋制、規(guī)圓,實現(xiàn)精密軋制和低溫軋制。
按照改造后的產(chǎn)品大綱,對不適合中、高檔產(chǎn)品生產(chǎn)要求的設(shè)備進行全面系統(tǒng)改造: 更換高壓水除鱗泵,將除鱗水壓力提高至25 MPa,改善產(chǎn)品表面質(zhì)量;增加1臺在線測徑儀,用于進入減定徑機的軋件尺寸檢測;對水冷線進行改造,增強控制冷卻能力。
拆除原粗中軋區(qū)域12臺閉口式軋機和飛剪,更換為14臺平立交替布置的短應(yīng)力線高剛度軋機和兩臺新飛剪。改造后的粗中軋機與現(xiàn)有4臺預(yù)精軋機形成“6+6+6”主流標(biāo)準(zhǔn)配置,具備低溫開軋條件。
經(jīng)過高線廠多方考察、科學(xué)論證,將重量較大的Φ650 mm粗軋機采用旋轉(zhuǎn)導(dǎo)衛(wèi)座結(jié)構(gòu),可單獨更換導(dǎo)衛(wèi);而重量較輕的Φ425 mm中軋機則采用導(dǎo)衛(wèi)梁結(jié)構(gòu),通過整體更換機架來更換導(dǎo)衛(wèi),以節(jié)省軋機間距。這種軋機導(dǎo)衛(wèi)布置方式是首次采用,投產(chǎn)后使用十分方便。
3.1.1 粗中軋機技術(shù)性能
粗中軋機技術(shù)參數(shù)表如表1所示。
3.1.2 飛剪技術(shù)性能
飛剪技術(shù)參數(shù)表如表2所示。
表1 粗中軋機技術(shù)參數(shù)表
表2 飛剪技術(shù)參數(shù)表
減定徑機組技術(shù)參數(shù)如表3所示。
表3 減定徑機組技術(shù)參數(shù)表
(1)將原3臺臥式高壓水除鱗泵更換為立式除鱗泵,除鱗水壓力由18 MPa提高至25 MPa。
(2)在減定徑機組前增加1臺測量規(guī)格Φ4~30 mm的測徑儀,以控制來料尺寸。
實現(xiàn)了低溫軋制:開軋溫度≤950 ℃,減定徑機組終軋溫度≤800 ℃,產(chǎn)品的綜合機械性能得到有效保證;實現(xiàn)了全線無扭軋制:通過將粗中軋機改造為平立交替布置,解決了扭轉(zhuǎn)軋制對產(chǎn)品表面劃傷的問題,改善了產(chǎn)品表面質(zhì)量,減少了粗中軋堆鋼故障發(fā)生率;提高了產(chǎn)品尺寸精度:Ф5.0~16 mm規(guī)格產(chǎn)品的尺寸精度都可控制在±0.1 mm范圍內(nèi);提高了軋制速度:最大軋制速度由 98 m/s提高到112 m/s,但由于某些品種規(guī)格生產(chǎn)時需要控制軋制速度,因此提高軋制速度對產(chǎn)能的影響不明顯。
改造后,南鋼高線廠的裝備水平進入國內(nèi)一流企業(yè)的行列,中、高檔線材產(chǎn)品的比例由30%提高到80%,經(jīng)濟效益顯著提高,改造達到了預(yù)期的目的。