陸麗霞
(柳化氯堿有限公司,廣西 柳州 545600)
柳化氯堿有限公司(簡稱柳化氯堿)離子膜法制堿裝置采用旭化成自然循環(huán)復極槽電解槽及工藝,于2010年順利投產(chǎn)。淡鹽水脫氯裝置是按照20萬t/a燒堿的產(chǎn)能設計,采用真空聯(lián)合化學法脫氯工藝,在脫氯塔入口加31%的高純酸,出口加32%的燒堿及10%的亞硫酸鈉溶液來控制。
從離子膜燒堿電解槽陽極室內流出的淡鹽水含有的氯氯有溶解氯,游離氯兩種形態(tài)。溶解氯是指溶解在鹽水中的氯氣。氯氣在鹽水中的溶解量與淡鹽水的溫度、濃度、溶液上方氯氣分壓有關。游離氯在淡鹽水中的存在形態(tài)是由于電解反應中OH-反滲使淡鹽水中的OH-增加,發(fā)生化學反應。在穩(wěn)定生產(chǎn)過程中,因為淡鹽水的濃度、溫度變化不大,所以脫氯主要取決于淡鹽水的pH值和壓力(即真空度)。氯氣溶解于水并保持如下平衡:
Cl2+H2O?HCl+HClO
HClO?ClO-+H+。
脫氯就是破壞上述平衡關系,使反應向生成氯氣的方向進行。由于氯氣在水(包括鹽水)中的溶解度非常小,近似遵守亨利(Henry)定律:P=KN。其中:P為氣相中的氯氣分壓;K為實驗測定的常數(shù);N為溶液中的溶質摩爾數(shù)。要把氯氣從溶液中析出,除需增加一定的酸度外,還要不停地降低液體表面的氯氣分壓。根據(jù)上述可逆反應方程式可以看出,要使平衡向產(chǎn)生氯氣的方向移動的,可以通過增加H+濃度,使HClO分解,然后再應用氯氣在鹽水中不同的壓力下有不同溶解度這一原理,降低淡鹽水表面的氯氣分壓,在一定的真空條件下,使較高溫度的淡鹽水處于沸騰狀態(tài),連續(xù)產(chǎn)生的大量氣泡使液相中的溶解氯不斷地向氣相轉移,利用真空泵將混合氣體抽走,把淡鹽水中的大部分游離氯除掉。
化學法脫氯是利用亞硫酸鈉的還原性來進行。在堿性條件下,由于氯的歧化反應,游離氯會以次氯根的形式存在,在堿性溶液中被ClO-氧化成。
化學法脫氯在一般在堿性條件下進行,過高的堿性會影響到一次鹽水的質量。一般真空脫氯反應后加亞硫酸鈉前保持淡鹽水pH值9~11,可以加快反應。
圖1 真空脫氯工藝流程示意圖
從淡鹽水泵來的約80°C的淡鹽水,加入適量的鹽酸,通過鹽酸調節(jié)閥調節(jié)其 pH 值為(1.3±0.2)后,進入脫氯塔上部,其中一小部分淡鹽水經(jīng)淡鹽水冷卻器冷卻送至pH調節(jié)閥檢測pH值后進入陽極排放槽。大部分淡鹽水在真空下因沸點降低而沸騰,水蒸汽攜帶氯氣進入脫氯塔冷卻器,冷卻水去陽極排放槽,氯氣經(jīng)真空泵出口送入氯氣總管,從脫氯塔冷凝器、真空泵氣液分離器出來的冷凝水經(jīng)過氯水密封罐回到陽極排放槽,用泵送到進入脫氯塔前的淡鹽水管。
出脫氯塔后的淡鹽水中通過pH調節(jié)閥加入32%的堿調節(jié)其pH值(開膜除硝時為2~3,不開時9~11),然后再加入亞硫酸鈉除去殘余的游離氯,最后淡鹽水由脫氯淡鹽水泵送到一次鹽水工序。一小部分經(jīng)淡鹽水冷卻器冷卻后送至pH值計和氧化還原電位計以檢測pH值和游離氯。正常生產(chǎn)時真空脫氯回收的氯氣純度較高達90%以上,可以直接拼到氯氣總管,物料得到較高的利用率。
(1)加酸量。淡鹽水pH值越低對氯氣的析出越有利,但也不能過低,否則不僅增加鹽酸的消耗,還會增加化學脫氯所用的NaOH。因為柳化氯堿另有脫氯酸鹽工序,過高則影響氯氣的析出。從脫氯酸鹽槽來的氯水過酸量,酸度一般在0.5~0.7,因此塔前的加酸量要根據(jù)脫氯酸鹽氯水泵送來氯水量來調節(jié)。當氯水量過大,塔前甚至不需再加鹽酸。
(2)溫度。淡鹽水的溫度越高,氯氣在淡鹽水中的溶解度越小,越有利于氯氣的析出。淡鹽水的溫度由出電解槽的陽極液溫度決定,生產(chǎn)負荷大,排出的淡鹽水溫度高。正常生產(chǎn)的情況下,該溫度一般穩(wěn)定在80~85℃,只是在電解槽開停車時,淡鹽水的溫度較低且變化較大,需要處理的淡鹽水也比較多,這時真空脫氯效果就比較差。此時加酸量要根據(jù)淡鹽水量的變化而變化,同時加強化學脫氯單元的控制,通過增加NaOH的加入量來確?;瘜W脫氯后淡鹽水的pH值,再通過增加還原劑Na2SO3的量來確保徹底去除游離氯。當系統(tǒng)較長時間不能提高淡鹽水溫度時就會對一次鹽水造成負擔,比如過多的NaOH會造成過堿量,影響一次鹽水精制。這種情況下會通過在脫氯塔吹入空氣,通過空氣流動將析出的氯氣吹出,吹出的氯氣逆到廢氯管,在下一工序用堿液吸收,用于生產(chǎn)次氯酸鈉溶液。
(3)真空度。真空度是影響真空脫氯效果的重要因素,因為氯氣在鹽水中的溶解度隨壓力的降低而降低。只有在一定的真空(柳化氯堿要求真空度60~85 kPa)環(huán)境中,才能讓淡鹽水在脫氯塔內在沸騰狀態(tài)下使氯氣充分析出。在實際生產(chǎn)中影響真空度的因素主要有真空泵效率及運行狀態(tài)、真空系統(tǒng)的密封性、冷卻器的換熱效果、循環(huán)水的流量、循環(huán)水的溫度以及脫氯塔液位的穩(wěn)定性等。淡鹽水脫氯時造成真空度低的因素有系統(tǒng)漏氣、管道系統(tǒng)阻力增加、抽真空裝置故障、負荷增加等。在真空泵能力有保證且運行良好、真空系統(tǒng)的密封性得到保證的條件下,真空脫氯真空度主要由冷卻器換熱效果、冷卻水流量和溫度及脫氯塔的液位決定。為提高冷卻器的換熱效果,冷卻水流量和溫度的控制也非常關鍵。在夏季,脫氯塔冷卻器出口溫度不高于45℃,冬季時出脫氯塔冷卻器的氯水溫度不低于10℃。
(4)加堿量。pH值的控制是化學脫氯的關鍵,直接關系到化學脫氯的效果及淡鹽水中游離氯是否徹底去除。Na2SO3在酸性條件下很容易水解。因為NaSO3這一特性,在一次鹽水工序的膜除硝不開時,在向淡鹽水中加入Na2SO3之前,將淡鹽水調至堿性,再根據(jù)氧化還原電位器顯示加入亞硫酸鈉就能完全去除游離氯。但鹽水的pH值也不能控制過高,否則除了會增加NaOH的消耗,還可能導致鹽水精制系統(tǒng)不易控制,故化學脫氯淡鹽水的pH值一般控制在9~11。膜除硝開車時,pH調到2~3,ORP控制500~400,在膜除硝前調pH值4~5,再加亞硫酸鈉將有離氯控制在工藝指標內。在實際生產(chǎn)中,脫氯的3個pH值一般由在線pH計監(jiān)控,因此,pH計應保證準確,以防因在線pH計顯示不準而導致實際pH值過低或過高, 使游離氯去除效果不佳或NaOH的消耗增大。柳化氯堿的生產(chǎn)中,pH值的采集點在泵出口加亞硫酸鈉之后,pH計顯示就有一定的滯后性。因此若根據(jù)pH來的調節(jié)就需要延遲時間看pH計顯示再調整堿量。
(5)亞硫酸鈉的加入及氧化還原電位控制Na2SO3的加入是化學脫除游離氯的最后一道操作,也是整個脫氯工藝的最后一步,其加入量是是否完全脫除游離氯的關鍵。柳化氯堿通過調節(jié)10%亞硫酸鈉溶液的流量來控制,利用氧化還原電位計在線監(jiān)控。在正常生產(chǎn)的情況下,膜脫硝未開車時,該氧化還原電位控制相對穩(wěn)定,但在裝置開停車、負荷變化較大等情況下,因陽極液流量、溫度變化而導致真空脫氯效果較差,真空脫氯后游離氯含量增大,此時應在保證化學脫氯pH值的基礎上加大Na2SO3的加人量。
柳化氯堿自2010年投產(chǎn)以來采用這一工藝來處理淡鹽水,生產(chǎn)穩(wěn)定,脫出的氯氣純度達到可直接并入電解氯氣總管的標準,無廢氣產(chǎn)生,也沒有廢水產(chǎn)生,淡鹽水完全得到回收再利用,有效降低成本、減少環(huán)境污染。