花發(fā)奇 唐湘姬
(安徽龍潤環(huán)保技術(shù)工程有限公司,安徽 合肥 230088)
山東某城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠滲濾液處理要求“零排放”。處理后滲濾液回用于廠區(qū),要求滿足《城市污水再生利用 工業(yè)用水水質(zhì)》(GBT 19923-2005)中敞開式循環(huán)冷卻水補(bǔ)水標(biāo)準(zhǔn)。
該垃圾焚燒發(fā)電廠設(shè)計(jì)處理垃圾量1000t/d,垃圾滲濾液取值20%,故滲濾液處理規(guī)模設(shè)計(jì)為200t/d。其進(jìn)出水水質(zhì)要求見表1。
表1 滲濾液站設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)
生活垃圾焚燒廠滲濾液成分復(fù)雜,水質(zhì)水量變化大且呈非周期性,處理難度非常大。本工程采用生化和膜處理技術(shù)相結(jié)合的工藝,以滿足處理要求。具體工藝如圖1所示。
由于來水不均勻,滲濾液處理系統(tǒng)設(shè)置調(diào)節(jié)池進(jìn)行緩沖,主要作用為均化滲濾液水質(zhì)水量。調(diào)節(jié)池設(shè)計(jì)尺寸28.0m×14.0m×6.0m,有效容積2000m3,停留時(shí)間10d。調(diào)節(jié)池為地上式鋼砼結(jié)構(gòu),分為兩格,可獨(dú)立運(yùn)行,方便檢修。調(diào)節(jié)池前設(shè)置過濾器作為預(yù)處理,用于截留大塊污染物,確保后續(xù)運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)行正常。
滲濾液污染物濃度較高,故設(shè)置厭氧進(jìn)行處理。厭氧反應(yīng)器采用鋼結(jié)構(gòu),尺寸Φ11.0m×14.8m,有效容積1300m3,停留時(shí)間6.5d。厭氧配套加熱系統(tǒng)和沼氣處理系統(tǒng)。加熱系統(tǒng)采用螺旋管換熱器,間接加熱厭氧循環(huán)水,確保反應(yīng)器內(nèi)部溫度。沼氣處理采用火炬燃燒,并預(yù)留綜合利用接口。
本處理單元主要作用是進(jìn)行反硝化/硝化反應(yīng),用于去除滲濾液中的氨氮。兩級A/O池采用地上鋼砼結(jié)構(gòu),總尺寸37.0m×11.0m×6.0m,總有效容積2000m3,停留時(shí)間10d。其中一級反硝化池停留時(shí)間1.4d,一級硝化池停留時(shí)間7.2d,二級反硝化池停留時(shí)間16.5h,二級硝化池停留時(shí)間16.5h。反硝化池設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī)用于泥水?dāng)嚢杌旌?,防止污泥沉降,硝化池采用管式曝氣器進(jìn)行充氧曝氣。硝化池由于曝氣量較大等原因,夏季容易導(dǎo)致水溫較高,故設(shè)置冷卻系統(tǒng)用于保證硝化池的溫度。
圖1 工藝流程圖
MBR膜系統(tǒng)用于生化出水泥水分離,清液進(jìn)入后續(xù)處理單元,污泥回流到生化池。MBR池采用鋼結(jié)構(gòu),尺寸4.5m×2.5m×3.5m。MBR采用浸沒式中空纖維膜,單支膜面積12m2,設(shè)計(jì)產(chǎn)水量12LMH,膜數(shù)量70支。MBR膜系統(tǒng)設(shè)置清水反洗和化學(xué)清洗系統(tǒng)。膜使用年限5年。
深度處理系統(tǒng)采用NF系統(tǒng)+RO系統(tǒng)。NF的作用是去除滲濾液中難以生化降解的有機(jī)物,并確保后續(xù)的反滲透正常運(yùn)行。NF膜采用卷式聚酰胺復(fù)合膜,單支膜面積37m2,產(chǎn)水量12LMH,設(shè)計(jì)回收率85%。RO的作用主要是去除滲濾液中的鹽分,確保出水滿足回用的要求。RO膜采用卷式聚酰胺復(fù)合膜,單支膜面積37m2,產(chǎn)水量12LMH,設(shè)計(jì)回收率75%。膜使用年限3年。
各單元污泥首先收集在污泥池濃縮。污泥池清液回流到生化池,濃縮污泥用螺桿泵輸送到脫水機(jī)。脫水機(jī)采用離心式污泥脫水機(jī),設(shè)計(jì)處理量3m3/h,脫水污泥含水率≤80%。脫水泥餅運(yùn)送至焚燒爐焚燒處置。
滲濾液站臭氣經(jīng)收集后通過離心風(fēng)機(jī)輸送到垃圾坑負(fù)壓區(qū),用于焚燒爐助燃。滲濾液站內(nèi)部設(shè)置1套臭氣處理系統(tǒng),處理量4000m3/h,用于應(yīng)急處理。臭氣處理系統(tǒng)采用兩級噴淋的處理工藝。
滲濾液站于2015年5月進(jìn)行調(diào)試,至2015年12月調(diào)試完成,達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行,各項(xiàng)出水指標(biāo)達(dá)標(biāo)。各單元處理效果見表2。
表2 滲濾液站處理效果
工程總投資1850萬元,折算噸水投資9.25萬元。滲濾液站運(yùn)行費(fèi)用32.15元/m3滲濾液(不含設(shè)備折舊)。
(1)采用預(yù)處理→厭氧UASB→MBR系統(tǒng)→深度處理系統(tǒng)的組合工藝處理生活垃圾焚燒電廠滲濾液,運(yùn)行效果穩(wěn)定,出水完全滿足《城市污水再生利用工業(yè)用水水質(zhì)》(GBT 19923—2005)中敞開式循環(huán)冷卻水補(bǔ)水標(biāo)準(zhǔn)。
(2)系統(tǒng)主要有機(jī)污染物是通過厭氧來處理,調(diào)試成功后,厭氧系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,抗沖擊能力強(qiáng),整體運(yùn)行管理較為方便。
(3)系統(tǒng)運(yùn)行管理的核心是MBR系統(tǒng)。由于生化段污泥濃度高,水質(zhì)成分復(fù)雜,MBR系統(tǒng)在運(yùn)行過程中,較易產(chǎn)生膜堵塞,通量下降快的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)效率下降。故在實(shí)在生產(chǎn)中,應(yīng)格外重視MBR系統(tǒng)的運(yùn)行管理,嚴(yán)格控制污泥濃度、沉降比、溶解氧、溫度等各項(xiàng)指標(biāo),并及時(shí)清洗膜系統(tǒng)。