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雷神二次雷達(dá)大盤故障搶修案例分析

2018-08-30 09:34胡石根
裝備制造技術(shù) 2018年7期
關(guān)鍵詞:基座大盤馬達(dá)

胡石根

(民航中南空管局技術(shù)保障中心,廣東 廣州510405)

0 前言

航管監(jiān)視雷達(dá)是空中交通管制系統(tǒng)的重要組成部分,如果說甚高頻地空通信系統(tǒng)是管制員的嘴巴和耳朵,那么航管雷達(dá)就是管制員的眼睛[1]。管制員通過雷達(dá)對(duì)空中的飛機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)視,根據(jù)飛機(jī)的飛行動(dòng)態(tài),安全有序地指揮飛機(jī)。雷達(dá)設(shè)備在長(zhǎng)時(shí)間不間斷的運(yùn)行過程中,不可避免地會(huì)出現(xiàn)或大或小的故障,作為設(shè)備維護(hù)人員,在面對(duì)雷達(dá)系統(tǒng)故障時(shí),如何準(zhǔn)確地分析、判斷故障點(diǎn),采取一切必要措施快速恢復(fù)設(shè)備正常工作,對(duì)于確保空中交通管制安全有著重要的意義[2]。文章對(duì)韶關(guān)雷神二次雷達(dá)出現(xiàn)的大盤故障進(jìn)行了分析,詳細(xì)介紹了故障的定位和處理過程。

1 故障現(xiàn)象

韶關(guān)雷神二次雷達(dá)自建臺(tái)以來運(yùn)行了超過15年,一直比較穩(wěn)定。2016年8月3日20:50,韶關(guān)雷達(dá)站值班人員在巡視過程中發(fā)現(xiàn)雷達(dá)天線停轉(zhuǎn),雷達(dá)無目標(biāo)輸出。在雷達(dá)控制和監(jiān)視系統(tǒng)CMS(Control and Monitor System)上有天線的告警,ABB逆變器上電流、頻率均為0.上雷達(dá)塔基座房檢查,發(fā)現(xiàn)馬達(dá)沒有動(dòng)靜。嘗試重啟雷達(dá)系統(tǒng),重啟后,雷達(dá)馬達(dá)有震動(dòng),但有異響,ABB逆變器上電流、頻率也有數(shù)值,但天線仍未轉(zhuǎn)動(dòng)。之前從未遇到這種故障,為避免故障擴(kuò)大,值班人員中斷了天線系統(tǒng)的供電,請(qǐng)求技術(shù)支援。

2 故障分析

根據(jù)故障現(xiàn)象可初步判斷為雷達(dá)天線系統(tǒng)重大故障,中南空管局設(shè)備搶修技術(shù)人員第二天就緊急趕赴韶關(guān)雷達(dá)站,根據(jù)故障現(xiàn)象和值班員對(duì)故障的描述,技術(shù)人員分析可能的故障點(diǎn)如下:

(1)馬達(dá)故障或者是馬達(dá)齒輪與變速的大齒輪卡死,如圖1所示[3];

(2)雷達(dá)的馬達(dá)是橫裝的,通過橫軸齒輪和縱軸齒輪,將馬達(dá)的橫向轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)化為天線沿縱軸的轉(zhuǎn)動(dòng),大盤有橫軸承和豎軸承,有可能是軸承故障;

(3)其他活動(dòng)部分的機(jī)械故障。

圖1 雷達(dá)大盤剖面圖

3 故障的處理過程

因?yàn)閼岩神R達(dá)已壞,在沒有專業(yè)工具的情況下,技術(shù)人員齊心協(xié)力把重達(dá)二百多公斤的馬達(dá)備件徒手搬上六層高的雷達(dá)塔。技術(shù)人員仔細(xì)觀察雷達(dá)天線并無異樣后,認(rèn)為故障出現(xiàn)在基座大盤的可能性較大。在拆除馬達(dá)后,試著手推天線仍不能轉(zhuǎn)動(dòng)。技術(shù)人員進(jìn)一步診斷故障最有可能由于大盤軸齒輪和軸承處卡死導(dǎo)致。這種故障在維修經(jīng)驗(yàn)豐富的專家看來也是一種挑戰(zhàn),因?yàn)橐汛蟊P主軸和橫軸拆除下來才能判斷故障位置,而要拆除所有基座軸就相當(dāng)于要對(duì)整個(gè)雷達(dá)基座來了一次大解剖。

技術(shù)人員把連著馬達(dá)的橫軸的觀察窗口拆開,輕輕轉(zhuǎn)動(dòng)齒輪,發(fā)現(xiàn)其表面和軸承光滑無磕痕,認(rèn)為其損壞的可能性不大。排除橫軸損壞后,轉(zhuǎn)向排查主軸的問題。由于主軸并無可以直接觀察的窗口,這意味著要看到其上軸承,則需要移動(dòng)上噸重的雷達(dá)天線。

技術(shù)人員依靠?jī)刹恳簤很?,把天線頂離基座。拆除上軸承頂蓋后,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)上軸承并無異樣。把大盤下部的旋轉(zhuǎn)鉸鏈、印制電路旋轉(zhuǎn)變壓器PCR(Printed Circuit Resolver)組件拆掉,在技術(shù)人員拆卸下軸承時(shí),發(fā)現(xiàn)主軸竟然跟著下軸承下墜,以當(dāng)時(shí)人員配置,這個(gè)重量是無法承受的。只好暫停拆除下軸承,大家重新研究基座圖紙,主軸剖面圖如圖2所示。

圖2 大盤主軸剖面圖

經(jīng)過大家對(duì)圖紙的分析和討論,決定繼續(xù)按原計(jì)劃拆卸下軸承,在拆卸過程中,主軸并沒有繼續(xù)往下,在全體人員的共同努力下,順利拆卸了下軸承,找到故障點(diǎn)。故障原因?yàn)橄螺S承上擋板卡環(huán)(圖3中的1)崩了一個(gè)缺口,和主軸的一個(gè)密封圈(圖3中的2)摩擦,產(chǎn)生大量鐵屑,導(dǎo)致主軸卡死,雷達(dá)天線停轉(zhuǎn)。經(jīng)過4天的努力,找到了天線停轉(zhuǎn)的故障點(diǎn),如圖3所示。

圖3 故障點(diǎn)1和2

確定了雷達(dá)天線停轉(zhuǎn)的故障點(diǎn)之后,制定了進(jìn)一步的維修方案:一方面定制新的下軸承上擋板卡環(huán)替換原來磨損嚴(yán)重的;另一方面技術(shù)人員用打磨工具一點(diǎn)一點(diǎn)的將密封圈上面的兩條凹槽里面的鐵屑打磨干凈,因?yàn)楣ぷ骺臻g狹小,只能用很小的砂棒,打磨過程非常緩慢。

當(dāng)密封圈和主軸打磨干凈后,定制的軸承上擋板卡環(huán)也做好了,開始安裝下軸承。這時(shí),發(fā)現(xiàn)直接安裝時(shí)容易導(dǎo)致中心軸同時(shí)往上走,造成橫軸齒輪和縱軸齒輪卡死。技術(shù)人員調(diào)整安裝方法,采取了加工一根槽鋼壓住安裝天線的法蘭并用錘子振動(dòng),終于把下軸承安裝到位。接下來把馬達(dá)安裝到位,加電測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)大盤轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)有異響聲。技術(shù)人員又再次把馬達(dá)拆下來,發(fā)現(xiàn)馬達(dá)的插銷處有螺母松動(dòng)的痕跡,再次擰緊后,異響聲少了很多。接下來把基座恢復(fù),天線安裝到位。

由于維護(hù)過程中拆了天線,并且把旋轉(zhuǎn)鉸鏈,PCR等都拆下來了,雷達(dá)開啟之后,雷達(dá)維護(hù)監(jiān)視器(RMM,Radar Maintenance Monitor) 上 Sitemonitor的方位出現(xiàn)了偏差,技術(shù)人員對(duì)雷達(dá)的方位重新進(jìn)行了調(diào)整,雷達(dá)詢問機(jī)的Video&Timing板提供了方位調(diào)整功能。Video&Timing板上設(shè)有方位偏移量設(shè)置跳線開關(guān)。它們是Video&Timing板上第30~43號(hào)共14個(gè)跳線開關(guān)。跳線30是高位,跳線43是低位。調(diào)整過程如下:

雷達(dá)剛開啟時(shí),sitemonitor的方位角為145.6°,原來正常的方位角為167.8°,延遲了22.2°.根據(jù)公式計(jì)算:

(22.2/360×16 384)+3=1 013

1013轉(zhuǎn)換成14位二進(jìn)制為00001111110101,板上原來設(shè)置的14位二進(jìn)制為11001111001011,將兩個(gè)二進(jìn)制相加得到最終的14位二進(jìn)制數(shù):11011111 000000,將板上LK30—LK43設(shè)置為14位二進(jìn)制:11011111000000.方位調(diào)整好之后,雷達(dá)數(shù)據(jù)恢復(fù)正常。

4 結(jié)束語

韶關(guān)雷神二次雷達(dá)安裝運(yùn)行至今超過17年,設(shè)備逐漸老化,出故障的概率與以往相比大大增加。再加上Raytheon公司已經(jīng)不再提供技術(shù)支持,這就要求設(shè)備維護(hù)人員不但要熟悉各個(gè)板件的功能,更要掌握整個(gè)系統(tǒng)的信號(hào)流程以及設(shè)備的機(jī)械構(gòu)成。當(dāng)遇到故障的時(shí)候,首先要保持頭腦清醒,有清晰的排故思路,避免造成故障的擴(kuò)大化。膽大心細(xì),逐步縮小故障的可能范圍,最終精確定位故障并解決故障。

本文分析了韶關(guān)雷神二次雷達(dá)出現(xiàn)的一種比較少見的大盤故障,對(duì)大盤的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了簡(jiǎn)單介紹,詳細(xì)闡述了故障的排除過程,對(duì)解決類似故障有一定借鑒作用。

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