韓二文
(西安市地下鐵道有限責任公司運營分公司, 710016,西安//高級工程師)
隨著西安地鐵線路成網,2號線客流陡然上升。為了提高列車運力,縮短行車間隔勢在必行,但縮短行車間隔引起隧道活塞風壓增大,從而對站臺屏蔽門的開關產生不利影響。 西安地鐵2號線自2015年7月份增加上線列車后,行車間隔逐步縮短,但也導致站臺屏蔽門系統故障頻發(fā)。
列車在隧道中的行駛與活塞運動相類似。隧道中列車前方的空氣一部分被推向前方,另一部分沿列車與隧道之間的圓筒形空間生成回流?;亓髋c隧道壁面及列車表面產生摩擦,使得回流空氣不能及時散開。列車前方被壓縮的空氣產生特定的壓力變化, 引起空氣動力學效應,并伴隨行車速度的提高而加劇。加大行車密度后,當后續(xù)列車靠近時,由于活塞運動的效果,使被壓縮的空氣其壓力進一步加大,產生很大的隧道風壓。
地鐵車站站臺屏蔽門承受外荷載主要有風壓、人群荷載、沖擊荷載及地震荷載。其中,風壓主要由列車活塞效應和車站空調系統造成。站臺屏蔽門所受的阻力可以簡化為:門機運動時的摩擦力f1;風壓對門扇疊加的阻力f2;門體加速運行時的慣性力f3。
西安地鐵2號線車站站臺屏蔽門單扇滑動門質量為70 kg。門體掛板滾輪組件沿導軌運行,取滾輪滾動軸承摩擦系數為0.02,可算出f1=27.44 N。
f2跟門體關閉的面積有關,設單扇活動門門體尺寸為0.9 m×2.1 m。由于打開部分的站臺屏蔽門面積并不受風壓影響,因此風壓的壓力與門的開度有關。假設:軌道側與站臺側的風壓p=200 Pa(風速按18 m/s計算);w為滑動門寬度;s為滑動門開度;h為滑動門高度;μ為導靴摩擦系數。取w=1.8 m、h=2.1 m、s=0~1.8 m、μ=0.3,則由f2=[ph(w-s)/2]μ,可以粗略推算出門體各開度時,f2波動范圍大致為0~113.4 N,取f2=28.0 N(加速段)。
開門過程中,站臺屏蔽門運行曲線大致分為加速段、勻速段和減速段,其門體最大速度不大于0.5 m/s。關門過程中,站臺屏蔽門運行曲線大致分為加速段、高速段、減速段和低速段。在行程至最后100 mm前,門體速度不大于0.5 m/s;最后100 mm行程,門體速度不大于0.15 m/s。根據對速度曲線的分析計算,門體加速段的加速度不大于1 m/s2;在門體減速段,電機對門體施加反向作用力,電機輸出功率減小,該段對于計算電機最大功率參考意義不大。因此,可以算出在門體最大加速階段,f3=140 N。站臺屏蔽門開、關門速度曲線見圖1和圖2。
圖1 站臺屏蔽門開門速度曲線
圖2 站臺屏蔽門關門速度曲線
故門體所需要的最大推力為:F=f1+f2+f3=27 N+28 N+140 N=195 N。f1可以通過檢修時的機械調整而減少(導靴改造和門機中修都是為了減少這部分摩擦力,但總體上這部分阻力占的比重較小,對故障的改善不明顯)。f2是引起延時關門、二次關門及關門遇障的主要原因,但由于區(qū)間結構、隧道風系統及行車組織等客觀因素造成區(qū)間活塞風和串風等情況,使得該部分阻力不可控。f3是門體加速運行時所需的推力,因門重和門速是確定的,故該推力不變。
通過測試發(fā)現,西安地鐵2號線車站站臺屏蔽門系統的關門推力比門體所需要的最大推力小30%左右。為了最大限度地提高現有站臺屏蔽門系統的開、關門力,曾嘗試修改現有系統門控單元(DCU)軟件參數、改變驅動電機減速機減速比,以及改用從動輪雙電機驅動,但均未達到理想的效果。最終,通過替換現有系統的門頭DCU控制板,調整DCU控制參數及修改關門速度,得以很好地解決了西安地鐵2號線站臺屏蔽門關門最后階段推力不足的問題,降低了站臺屏蔽門故障率。
采用示波器對西安地鐵2號線站臺屏蔽門關門曲線進行檢測時發(fā)現,站臺屏蔽門的直流有刷電機(型號GR63×55,額定電壓48 V,額定電流2.5 A,額定轉速3 200 r/min,額定功率94.1 W)在關門過程高速段的峰值電壓僅為額定電壓的70%左右(約33 V),在關門過程低速段,峰值電壓僅為額定電壓的40%左右(約20 V)。
實際上現有電機額定功率并未安全發(fā)揮,仍有可調整空間。為此,在設備軟件中修改關門速度曲線,使關門時間縮短至3.2 s,關門速度加快,關門推力增大。在調整DCU參數后的測試中,仍出現整側門體中個別門體關門延時、門體超速報警及DCU死機等問題,且高峰期運行時該側出現多個門體關門延時和無法關閉情況,故障率比測試前還高。這說明原設備廠關門曲線已優(yōu)化得非常好,沒有調整空間。如果將關門速度加大,實際關門時會觸碰到紅色保護區(qū)域而造成門體超速死機;如果將關門速度減小,又造成受風壓影響的故障數增多。
西安地鐵2號線站臺屏蔽門門機系統主動輪采用直流有刷電機和10∶1蝸輪蝸桿減速機,減速機前端安裝驅動皮帶輪。如將減速機的減速比增大,則減速機的輸出力矩也會線性增加,從而增加關門推力。但增加減速比后,若要保持原關門速度,則開關門電機轉速需要提高,電機總行程需要加長。
將減速機換成15∶1減速機,在不考慮電機轉速的情況下,電機力矩將增1.27倍。該電機額定轉速為3 000 r/min,現場開關門最高轉速約為2 000 r/min,所以轉速仍有余量。但由于位置環(huán)反饋采集的是電機霍爾信號,改變減速比后,開關門總行程將變?yōu)樵瓉?1 900 mm)的2/3,故需要對霍爾信號進行2/3分頻處理。處理后的開關門總行程將保持不變。
霍爾轉換板試驗發(fā)現,開門時會給出超速報告。其原因是由于改變了電機霍爾脈沖反饋導致電機欠速,造成與原速曲線不一致;DCU為維持速度穩(wěn)定,給電機加電壓,又導致超速,致使系統失穩(wěn)。
在門機系統從動輪上增加1臺獨立的伺服電機系統。該電機在關門時介入,使從動輪電機在力矩控制模式下輸出恒力矩,幫助門機系統克服摩擦阻力。直連加裝400 W電機后,現場安裝測試表明門體正常開關。從具體測試波形看,加裝的從動輪電機已使原門機系統電機出力矩減少(電壓波形下降),可以幫助門機克服部分風壓阻力。
經過測試發(fā)現,門體加裝400 W電機后,門體測試曲線與樣機不同。將電機介入時間從200 ms改為20 ms后,門體運行均正常,無故障記錄。但行車間隔高峰期由原來的4 min調整為3 min 42 s后,加裝400 W電機后門體關門出現延時故障,高峰期出現多起二次關門故障。
通過調研發(fā)現,昆明地鐵站臺屏蔽門系統和西安地鐵相似,且曾實施過DCU整體替換方案來改造克服關門力不足的缺陷。西安地鐵公司隨后對2號線站臺屏蔽門DCU進行替換改造,相當于更換了電機驅動設置,即速度、力矩、時間等參數可以自行重新設置。通過測試發(fā)現,故障率大幅下降(見圖3),且系統穩(wěn)定。
圖3 DCU改造前后站臺屏蔽門故障統計
DCU門控單元更換的基本原則是:利用原系統布線,同時保留DCU的對外連接方式;應預防系統改造過程中可能出現的錯誤,以降低運營風險。其技術參數要求和大體方案如下:
(1) 每扇關門力≤150 N (在門關至行程的1/3后測量);
(2) 關門時,滑動門(每扇)最后行程(100 mm)范圍內的動能 ≤1 J;
(3) 每扇滑動門關門時最大動能≤10 J;
(4) 每扇滑動門的最大速度≤0.6 m/s;
(5) 滑動門開啟時間為2.5~3.5 s,滑動門關閉時間為3~4.0 s,且均可根據現場實際情況進行調整;
(6) 站臺屏蔽門接受命令到滑動門動作時間 ≤0.15 s(包括解鎖時間),門已關閉信號從DCU反饋到站臺屏蔽門的時間≤0.15 s;
(7) 可實現與信號系統的聯動功能,具備對單個門的“隔離、自動、手動”控制功能,具有障礙物探測功能。
原站臺屏蔽門單元供電采用三相AC 380 V轉三相AC 36 V,變壓器為DCU提供驅動電源(見圖4)。
圖4 原站臺屏蔽門變壓器接線圖
三相AC 36 V為DCU提供驅動電源。DCU內部將三相AC 36 V整流成DC 48 V,用于控制門頭燈、電磁閥、電機等外部設備,同時為門機電磁鎖、行程開關,以及應急門及端門行程開關等部件提供電源。變壓器通過安裝板安裝在門機梁內。
改造后的DCU采用直流供電方式,原站臺屏蔽門單元三相AC 36 V電源無法滿足供電要求??紤]到DCU外部設備采用DC 48 V供電,因此需要對門單元供電方案進行改造。為滿足供電要求,同時為降低改造風險和減少現場施工工作量,采用三相AC 380 V轉DC 48 V降壓模塊替換原站臺屏蔽門門頭的三相AC 380 V轉三相AC 36 V變壓器,為門單元提供驅動電源。
電源采用導軌式安裝方式,同時為導軌電源配置安裝板并固定在門機梁內,如圖5所示。
圖5 改造后的電源安裝示意圖
將三相AC 380 V接至門頭電源輸入端,同時將門頭DC 48 V電源輸出端接至門機空氣開關一端,并保留空氣開關另一端至DCU線纜及連接器的連接(見圖6)。目前,該電源方案已在樣機及現場通過了實際驗證。驗證結果表明該電源方案可以保證站臺屏蔽門的正常使用。
a) 改造前門頭變壓器
b) 改造后門頭電源模塊圖6 改造前后的站臺屏蔽門電源實景圖
風壓導致站臺屏蔽門無法可靠關閉的核心原因是風壓過大,造成門控單元進入障礙物模式(甚至死機),而原DCU相關參數又無法調整,故無法滿足實際使用需求。為此,改造方案是采用DCU新產品對等替換原有產品,同時在參數調整上開放,然后通過調整參數來滿足實際使用需求。
改造后新的DCU采用與原DCU類似的安裝方式,即采用DCU加底板組合的安裝方式,并在機械接口、通信接口及電氣接口方面與原DCU接口保持一致,以期降低現場改造風險及施工工作量。
新的DCU內部采用分板方式布置,主要包括核心控制板、接口板、電源板及通信板。采用分板方式布置可以降低后期的維修成本,同時蜂鳴器采用可拆卸方式以便維修。新的DCU內部框圖見圖7。
為解決原DCU 參數無法調整問題,新的DCU 將核心參數對外開放,即可根據實際使用需求進行相關參數調整。
圖7 新的DCU內部框圖
站臺屏蔽門DCU改造后,提升了滑動門關門力,提高了關門最后1/3行程的關門速度,由此成功解決了因風壓增大導致關門力不夠的問題。西安地鐵2號線全線站臺屏蔽門設備故障數較改造前下降48.6%,設備穩(wěn)定運行,確保了地鐵行車安全。
站臺屏蔽門在軌道交通運輸中有著很重要的地位,既有保護乘客安全的作用,也有節(jié)約能源的作用。然而隨著低碳生活越來越被人們接受,地鐵客流有了很大的增加,高密度行車是應對大客流的有效辦法,同時高密度行車導致站臺屏蔽門發(fā)生的問題也越來越多。對站臺屏蔽門進行深入研究,不斷地總結故障處理和技術改進經驗,才能讓站臺屏蔽門更好地服務軌道交通運輸,提高運營安全性。