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LTAG技術專用催化劑SLG-1的工業(yè)應用

2018-08-03 09:48于善青嚴加松龔劍洪郗艷龍高立軍田輝平
石油煉制與化工 2018年8期
關鍵詞:催化裂化煉化芳烴

于善青,嚴加松,龔劍洪,郗艷龍,高立軍,田輝平

(1.中國石化石油化工科學研究院,北京 100083;2.中國石化石家莊煉化分公司)

隨著中國經(jīng)濟結構的調(diào)整,柴油消費增速低于汽油消費增速將成為常態(tài),預計2020年中國汽油消費量約161 Mt,年均增長9%,柴油消費量約180 Mt,年均增長1%,消費柴汽比為1.12。另一方面,為了減少機動車排氣污染,改善空氣質量,國內(nèi)高標準的清潔車用柴油標準陸續(xù)出臺并實施[1]。而國內(nèi)催化裂化技術的普遍應用,會生產(chǎn)大量高芳烴含量、低十六烷值的催化裂化輕循環(huán)油(簡稱LCO)。LCO的組成特性與清潔車用柴油期望的高飽和烴含量、高氫含量、高十六烷值的要求存在較大差距。因此,為了減少或轉化LCO,以適應未來柴油、汽油的需求變化,中國石化石油化工科學研究院(石科院)開發(fā)了LTAG技術,將LCO餾分中的芳烴進行選擇性加氫飽和,使雙環(huán)芳烴加氫飽和為四氫萘型單環(huán)芳烴,再進行選擇性催化裂化,實現(xiàn)最大化生產(chǎn)高辛烷值汽油或輕質芳烴的目的[2-3]。

加氫LCO含有大量的四氫萘型單環(huán)芳烴,很容易作為供氫體發(fā)生氫轉移反應而重新生成雙環(huán)芳烴,成為LCO餾分,很難發(fā)生開環(huán)裂化反應生成烷基苯型單環(huán)芳烴成為汽油餾分[4];另一方面,加氫LCO和新鮮催化裂化原料性質差別較大,生產(chǎn)運行中受工藝和裝置條件的限制,加氫LCO和新鮮原料的催化轉化需要使用同一催化劑,常規(guī)的催化裂化催化劑難以滿足要求。因此,石科院研制開發(fā)LTAG技術專用催化裂化催化劑SLG-1,既能高效地轉化加氫LCO,又能滿足新鮮原料的轉化要求,并在中國石化石家莊煉化分公司(石家莊煉化)Ⅲ套催化裂化裝置上進行了工業(yè)應用。

1 SLG-1催化劑的技術特點

(1) 根據(jù)加氫LCO的催化轉化化學和性質特點,開發(fā)了超穩(wěn)化超小晶胞Y型分子篩,與常規(guī)超穩(wěn)Y型分子篩相比,具有更高的水熱穩(wěn)定性、更小的晶胞尺寸(小于2.443 nm)和更強的B酸中心,能夠顯著降低加氫LCO中四氫萘型單環(huán)芳烴和十氫萘型環(huán)烷烴的氫轉移活性,同時促進環(huán)烷環(huán)的開環(huán)裂化。

(2)協(xié)同組合具有豐富中孔結構和強B酸活性的高可接近性Y型分子篩,促進單環(huán)芳烴和多環(huán)環(huán)烷烴側鏈斷裂。

(3)匹配具有豐富大孔結構和酸中心密度的氧化硅-氧化鋁基質,增強其容炭能力以及對重油大分子的預裂化能力,更好地配合分子篩最大能力發(fā)揮選擇性裂化功能。

(4)開發(fā)的SLG-1裂化催化劑能很好地配合LTAG工藝,既能高效地轉化加氫LCO,又能提高新鮮催化裂化原料油的重油裂化能力,提高汽油收率。

2 工業(yè)試驗裝置及標定情況

石家莊煉化Ⅲ套催化裂化裝置由中國石化工程建設公司(SEI)設計改造,設計加工量為2.2 Mta,反應器和再生器為高低并列式布置,再生器采用單段床層的完全再生技術,反應器采用MIP串聯(lián)提升管。該裝置于2016年2月20日開始投用LTAG技術,2016年3月16—18日對裝置進行了空白標定,空白標定采用CGP-1催化劑。2016年3月19日Ⅲ套催化裂化裝置開始使用LTAG技術專用催化劑SLG-1,SLG-1催化劑按裝置正常消耗進行系統(tǒng)催化劑置換,催化劑補充量約4.0 td,對新鮮原料的催化劑單耗0.6~0.8 kgt,并于2016年11月10—11日對SLG-1催化劑應用效果進行總結標定。

3 結果與討論

3.1 原料油性質

石家莊煉化Ⅲ套催化裂化裝置混合原料包括加氫蠟油和加氫渣油??瞻讟硕ê涂偨Y標定期間混合原料的性質見表1。由表1可以看出:總結標定和空白標定期間混合原料油的密度、殘?zhí)?、金屬含量和餾程等分析數(shù)據(jù)基本相當;從原料油烴類組成數(shù)據(jù)看出,與空白標定相比,總結標定時混合原料的鏈烷烴質量分數(shù)下降了1.3百分點,環(huán)烷烴和單環(huán)芳烴質量分數(shù)分別提高了1.9和1.7百分點,雙環(huán)芳烴質量分數(shù)下降了1.4百分點??偟膩碚f,空白標定和總結標定的混合原料油性質雖略有差異,但具有可比性。

3.2 催化劑的性質

空白標定和總結標定的催化劑性質見表2。從表2可以看出:與空白平衡劑相比,總結標定時平衡劑具有更高的比表面積和孔體積,微反活性略高;總結標定期間平衡劑的金屬釩含量略高于空白標定,金屬鐵、鎳和銻含量基本相當。SLG-1催化劑使用后裝置運行平穩(wěn),表明催化劑的性能符合裝置使用要求。

3.3 主要操作條件

石家莊煉化Ⅲ套催化裂化裝置的主要操作條件見表3。由表3可以看出:空白標定和總結標定期間裝置新鮮進料量分別為218 th和225 th,加氫LCO回煉量分別為30 th和31 th,回煉油量均為7 th;第一反應器出口溫度、原料油預熱溫度、再生器密相溫度基本相當;沉降器壓力和再生器壓力變化不大;外取熱蒸汽量分別為65 th和70 th??梢钥闯?,空白標定和總結標定期間主要操作條件基本一致。

3.4 產(chǎn)品分布

石家莊煉化Ⅲ套催化裂化裝置空白標定和總結標定時的產(chǎn)品分布見表4。從表4可以看出,與空白標定相比,總結標定時干氣產(chǎn)率降低0.09百分點,液化氣收率降低1.58百分點,汽油收率提高4.00百分點,柴油收率減少0.25百分點,油漿產(chǎn)率降低1.30百分點,總液體收率增加2.17百分點,產(chǎn)品分布改善。

1)液體收率=液化氣收率+汽油收率+柴油收率。

3.5 主要產(chǎn)品性質

石家莊煉化Ⅲ套催化裂化裝置空白標定和總結標定時的穩(wěn)定汽油性質見表5。由表5可以看出:兩次標定的汽油餾程和密度接近;與空白標定相比,總結標定時的穩(wěn)定汽油烯烴含量和RON略低,汽油辛烷值桶增加3.46。

1)汽油辛烷值桶=RON×汽油收率。

空白標定和總結標定時的LCO和加氫LCO性質見表6。由表6可以看出:空白標定和總結標定時的LCO密度、氫質量分數(shù)和十六烷值基本相當;從LCO烴類含量可以看出,空白標定和總結標定時的LCO芳烴含量都比較高,二者的質量都很差;與空白標定相比,總結標定時的加氫LCO密度略低、氫含量略高;從加氫LCO的烴類含量可以看出,總結標定時的鏈烷烴和環(huán)烷烴含量略高,芳烴含量低,總的來說,總結標定時加氫LCO性質略好于空白標定,對提高汽油收率有利。

1)單位為μgg。

空白標定和總結標定時的油漿性質見表7。由表7可以看出,空白標定和總結標定期間的油漿密度分別為1 124 kgm3和1 113 kgm3,氫質量分數(shù)分別為6.95%和7.22%,油漿質量都很差。

空白標定和總結標定時的液化氣組成見表8。由表8可以看出,與空白標定相比,總結標定時的液化氣中丙烯含量略有降低,異丁烷含量增加,丁烯含量降低。

4 結 論

SLG-1催化劑是針對LTAG技術開發(fā)的專用裂化催化劑,其既能高效地轉化加氫LCO,又具有較強的新鮮原料重油裂化能力,在石家莊煉化Ⅲ套催化裂化裝置上的工業(yè)應用結果表明,使用SLG-1催化劑后,汽油收率增加4.00百分點,汽油辛烷值桶增加3.46,液化氣收率降低1.58百分點,總液體收率增加2.17百分點,產(chǎn)品分布改善。

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