王 宏,梁 劍,姜福軍
(河北盛華化工有限公司,河北 張家口 075000)
河北盛華化工有限公司現(xiàn)有離子膜法燒堿20萬t/a、電石法聚氯乙烯樹脂20萬t/a及自備熱電站,公司燒堿裝置蒸發(fā)工序采用張家港化工機(jī)械有限公司(現(xiàn)蘇州天沃科技股份有限公司)的三效逆流降膜蒸發(fā)裝置生產(chǎn)50%液堿,濃效降膜蒸發(fā)裝置及片堿裝置生產(chǎn)75%片堿。片堿生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的一些問題沒有可借鑒的經(jīng)驗(yàn),只能依靠公司自己的技術(shù)力量逐步攻克,目前公司片堿生產(chǎn)裝置運(yùn)行平穩(wěn),取得了節(jié)能降耗的可喜成就,其中75%堿殘液堿回收的改造與投運(yùn),降低了片堿的蒸汽消耗,提高片堿的生產(chǎn)效率,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
由32%離子膜堿生產(chǎn)為50%離子膜燒堿蒸發(fā)采用三效逆流降膜蒸發(fā)工藝,具體流程為,32%堿液從Ⅲ效蒸發(fā)器進(jìn)入,經(jīng)Ⅲ效濃縮后進(jìn)入Ⅱ效,經(jīng)Ⅱ效濃縮后再進(jìn)入Ⅰ效,經(jīng)Ⅰ效濃縮后即為50%離子膜燒堿。生蒸汽是從Ⅰ效進(jìn)入,Ⅰ效產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入Ⅱ效,Ⅱ效產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入Ⅲ效作為加熱蒸汽,Ⅲ效產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入Ⅲ效表面冷凝器后冷凝,各效加熱蒸汽冷凝后回收利用。
50%堿液一部分送到成品冷卻器,經(jīng)成品冷卻器換熱后即為成品50%堿液;另一部分送至濃效,堿液在濃效里濃縮后達(dá)到75%,由濃效堿泵送至片堿機(jī),經(jīng)片堿機(jī)冷卻制片后得到最終產(chǎn)品75%片堿。濃效加熱蒸汽采用生蒸汽,濃效產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)入濃效表面冷凝器后冷凝。
由濃效堿泵將75%的濃堿液送至片堿機(jī)的弧形堿鍋中,堿液粘附在轉(zhuǎn)鼓表面被迅速冷卻后,被刮刀片刮下并破碎為均勻的堿片進(jìn)入料倉,包裝后即為成品片堿。在片堿機(jī)停機(jī)時,堿鍋中剩余部分75%的濃堿液,由于進(jìn)入堿鍋內(nèi)75%的濃堿液與片堿機(jī)轉(zhuǎn)鼓生產(chǎn)的片堿量不平衡時,造成堿鍋內(nèi)的濃堿液外溢。這兩部分濃堿液即為75%片堿生產(chǎn)時產(chǎn)生的殘液堿。
改造前75%片堿殘液堿回收的方法是,通過片堿機(jī)的殘液堿回收管道將殘液堿收集到殘液回收罐,再用泵打至原液堿罐(32%堿儲罐),原液堿罐中的液堿送至Ⅲ效蒸發(fā)器進(jìn)行堿液濃縮。由于濃堿進(jìn)入原液堿罐后,原液堿罐中32%堿的濃度發(fā)生變化,并且濃度不固定(由于殘液堿的回收量不定),影響50%堿蒸發(fā)工藝的平穩(wěn)運(yùn)行,蒸發(fā)過程50%堿濃度的控制受到影響;同時由于殘液堿濃度高、堿液溫度高,殘液堿泵(自吸式不銹鋼泵)打堿經(jīng)常出現(xiàn)故障造成堿液外溢,嚴(yán)重腐蝕廠房地面;由于濃堿的比重大、溫度高,自吸泵使用一段時間后自吸能力差,需增加一部分水進(jìn)行稀釋、降溫才能送入原液堿罐進(jìn)行回收,造成蒸汽消耗的增加。改造前殘液堿的回收流程見圖1。
圖1 改造前殘液堿的回收流程圖
為了穩(wěn)定50%堿的蒸發(fā)工藝,提高片堿的生產(chǎn)效率和降低能源消耗,改善75%片堿的生產(chǎn)環(huán)境。將原片堿殘液堿回收工藝進(jìn)行改造,在裝置界區(qū)內(nèi)增加一臺殘液堿罐(鎳質(zhì)),將片堿機(jī)的殘液堿回收至該殘液堿罐中,同時將Ⅰ效的部分50%堿液加入該殘液堿罐中(由于75%液堿的結(jié)晶點(diǎn)低,雖然有保溫和伴熱也可能造成回收殘液堿系統(tǒng)的結(jié)晶,同時由于殘液堿的回收量不定,若殘液堿的回收量少且不加入50%液堿時,殘液堿泵出口氣動閥門關(guān)閉,極有可能造成管道、泵、閥門的結(jié)晶以及殘液堿罐的結(jié)晶),由殘液堿泵后氣動閥控制殘液堿罐的液位,將堿液送到濃效蒸發(fā)器中進(jìn)行濃縮,濃縮成75%液堿后送至片堿機(jī)系統(tǒng),工藝流程見圖2。
圖2 殘液堿回收流程圖
該工藝需調(diào)節(jié)進(jìn)入殘液堿罐的50%堿閥門開度,使進(jìn)入殘液堿罐中的50%堿液流量少于進(jìn)入濃效的堿液流量,當(dāng)濃效降量或停車時需及時關(guān)閉進(jìn)入殘液堿罐的50%堿閥門,生產(chǎn)的自動化程度受到限制。
(1)殘液堿回收系統(tǒng)改造并投入運(yùn)行后,回收的殘液堿不再進(jìn)入原液堿罐,避免了進(jìn)入蒸發(fā)系統(tǒng)32%堿的濃度變化,使50%堿蒸發(fā)工藝操作控制更平穩(wěn),50%堿的產(chǎn)品質(zhì)量更易控制,減少了50%堿質(zhì)量事故的發(fā)生。
(2)避免了由于原自吸式不銹鋼泵殘液泵自吸能力不足需加水稀釋,濃堿被稀釋成稀堿,造成蒸發(fā)用蒸汽的消耗增加,減少了能源的浪費(fèi),提高了片堿生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。
(3)避免了原自吸式不銹鋼泵殘液泵的腐蝕,節(jié)省了泵的維修費(fèi)用,降低了工人的勞動強(qiáng)度。
(4)避免了由于原自吸式不銹鋼泵殘液泵送不出物料造成的堿液外溢,造成的環(huán)境污染和對廠房地面的腐蝕。
(5)殘液堿回收系統(tǒng)改造并投入運(yùn)行后,片堿產(chǎn)量增產(chǎn)10%,節(jié)約蒸汽約0.1t/t片堿,經(jīng)濟(jì)效益可觀。
(1)殘液堿回收罐作為濃效進(jìn)料中間緩沖罐,并將殘液堿回收到此罐中,即50%液堿經(jīng)過Ⅰ效堿泵,一部分去成品冷卻器,換熱后為50%堿成品,另一部分送至濃效進(jìn)料中間緩沖罐再送至濃效濃縮,取消由Ⅰ效堿泵直接送至濃效的堿管道。
(2)濃效進(jìn)料中間緩沖罐的殘液堿泵更換為濃效堿泵(流量需增加),重新配制工藝管道,進(jìn)料量由濃效蒸發(fā)器液位控制,建議改進(jìn)的流程圖見圖3。
改進(jìn)后濃效進(jìn)料、運(yùn)行會更平穩(wěn),工藝自動化程度提高,當(dāng)濃效生產(chǎn)負(fù)荷變化時可遠(yuǎn)程操控,操作更方便。
圖3 殘液堿回收建議改進(jìn)的流程圖