楊五存
(天津天鐵冶金集團棒線廠,河北涉縣056404)
天鐵高線自動打捆機于2009年投入使用,是線材生產(chǎn)中對盤卷進行整理打包的核心設(shè)備,是集機、電、液、氣為一體的高精度設(shè)備,自動化程度較高。其執(zhí)行機構(gòu)驅(qū)動全部采用液壓驅(qū)動,同時在線卷4個成90°的位置打包壓實,以滿足產(chǎn)品的下線、庫區(qū)存放和外發(fā)尺寸要求。該設(shè)備的運行直接影響線卷外形尺寸和包裝質(zhì)量,是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。
天鐵高線使用的自動打捆機是瑞士進口的PCH—4KNA型號臥式打捆機,主要用于自動壓緊和打包,帶有4個打包頭,線卷依靠鉤式輸送機輸進或輸出打包機。打包機包含以下的主要部件:兩個壓板、可動輪、壓實車和提升平臺、喂線系統(tǒng)、線架系統(tǒng)。壓板的水平運動由液壓缸驅(qū)動,與進入的線卷相接觸的壓板上安裝了耐磨板。打包線架系統(tǒng)安裝在一個框架上,懸掛在一個軸上,線架系統(tǒng)依靠液壓電機作與壓板相對水平的運動。提升平臺由2根水平梁組成,打包時從輸送鉤上托起線卷,通過液壓缸驅(qū)動。每根梁上有1根塑料劃線板用于保護線卷,在打包時與平臺接觸,免于損傷線卷。軌道構(gòu)架由2根軌道組成,裝配了耐磨板,壓板的輪子由梁的外邊緣引導,壓力缸安裝在導軌裝置上。
(1)線架使用的流程:滑輪初始位→打包壓實、滑輪緩慢上升→送線、滑輪快速上升→抽緊、滑輪快速下降→壓實車退回、滑輪緩慢下降。在整個生產(chǎn)過程中,線架滑道磨損嚴重,滑輪架、耐磨塊等備件損耗較多,影響生產(chǎn)順利進行。另外,由于線架滑輪磨損嚴重,經(jīng)常致使打包失敗,出現(xiàn)卡線現(xiàn)象,線架滑輪出現(xiàn)問題后只能打三道線,易出亂卷,對產(chǎn)品質(zhì)量造成一定影響,不能滿足客戶質(zhì)量需求。
(2)打捆機在液壓驅(qū)動時,由于高壓力和大流量導致系統(tǒng)溫升,加之現(xiàn)場站所通風有限,冷卻系統(tǒng)能力不足,導致連續(xù)作業(yè)時液壓系統(tǒng)油溫一直保持在50℃左右。尤其進入夏季天氣炎熱,站所溫度過高,油溫可達到55℃左右,液壓系統(tǒng)開始報警,嚴重時油溫高于60℃時,需要停機冷卻3~4 h,才能繼續(xù)生產(chǎn),嚴重影響了生產(chǎn)的順利進行。
(1)在打包線高速送線時,滑輪片繞軸轉(zhuǎn)動,線架滑輪沿著軌道上升,當設(shè)備運轉(zhuǎn)一段時間后耐磨塊磨損量加大,尤其是底部兩個耐磨塊最為嚴重,隨著磨損量的加大,導致線架滑輪與軌道之間夾角從90°開始減小,角度減小后進一步增加磨損強度,形成惡性循環(huán)。線架滑輪上升過程中存在兩處薄弱部位,在滑輪上升過程時軌道始終受到摩擦力作用,同時摩擦力反作用到耐磨塊和線架滑輪上,導致耐磨塊、線架滑輪磨損嚴重,必須進行定期維修和更換備件。
(2)液壓系統(tǒng)溫度升高現(xiàn)象持續(xù)報警,主要問題為夏季氣溫較高,冷卻水系統(tǒng)水質(zhì)濁度升高,現(xiàn)場使用的進口PWO冷卻器長期工作時,管壁表面逐漸積垢,熱性能下降,以致無法滿足冷卻系統(tǒng)散熱需求。而該冷卻器屬于輕質(zhì)高效冷卻器,結(jié)構(gòu)采用焊接形式,導致無法拆裝,進而無法對冷卻器內(nèi)部進行徹底清洗,不能重復利用,而且進口冷卻器價格普遍較高,定期更換會造成大量的備件資金消耗。
(1)為了保證夾角始終保持90°,必須保證打包線對滑輪架拉力作用線在滑輪架的中心,同時限制滑輪架方向上的自由度,只允許滑輪裝配在軌道上上升下降,打包線上升時產(chǎn)生側(cè)向力通過滑輪自重進行平衡,滑輪改造前后的受力分析如圖1所示。
圖1 線架滑輪改造前后的受力分析
根據(jù)受力分析,將打包機線架方鋼形狀軌道改為一組4根10#槽鋼,整根軌道采用焊接形式進行調(diào)整、安裝;軌道下端改為可拆裝式結(jié)構(gòu)連接,方便更換墜線輪和整根軌道可重復使用,既能解決跑偏滑道磨損嚴重的問題,又替代了原來的軌道,降低了備件成本。改造前后的備件消耗見表1。
表1 線架改造前后備件消耗對比
(2)根據(jù)現(xiàn)場的冷卻水管路和油路的布局與參數(shù),采用國產(chǎn)先進ML型板式冷卻器,其抗污能力強,拆解清洗方便簡單,具有安全可靠、壓力損失小、散熱效率高、重量輕的特點。散熱效率的提升,解決了因溫度高導致持續(xù)報警,從而造成停產(chǎn)的問題。
(3)液壓油溫全部使用電磁水閥連鎖控制,對液壓控制系統(tǒng)的程序進行了修訂,油溫度控制范圍縮短至35~45℃,保證了油溫在理想的工作范圍之內(nèi),解決了報警問題。改造前后現(xiàn)場溫度抽檢統(tǒng)計分析見表2。
表2 液壓系統(tǒng)改造前后溫度對比表
針對高速線材自動打捆機線架系統(tǒng)進行改造,改造后明顯降低了備件消耗,提升了軋機作業(yè)時間,增加了產(chǎn)量,另外減少了亂卷廢品的產(chǎn)生,使得合格率由99.78%提升至99.90%以上,達到了同行業(yè)的較高水平,降低了工人勞動強度。對液壓系統(tǒng)溫度控制進行改造后,解決了因油溫過高而停產(chǎn)的問題,提高了打捆機的生產(chǎn)效率、產(chǎn)量及勞動作業(yè)率。