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天鐵6#高爐爐況異常的處置

2018-07-27 09:12胡井陽天津天鐵冶金集團有限公司煉鐵廠河北涉縣056404
天津冶金 2018年3期
關鍵詞:爐況爐缸布料

胡井陽(天津天鐵冶金集團有限公司煉鐵廠,河北涉縣056404)

0 引言

天鐵集團煉鐵廠6#高爐有效容積2 800 m3,由中冶南方有限公司設計,設有30個風口,3個出鐵口,爐缸直徑11.6 m,高徑比Hu/D為2.30,屬于矮胖型高爐。設計中采用BG-Ⅲ串罐無鐘爐頂,溜槽長度3 800 mm,溜槽轉速8.12 r/min,溜槽傾動速度2°/s(下落,可人工調整),1.5°/s(上抬),溜槽傾動范圍10°~45°,傾動精度:±0.1°,爐喉直徑 8 400 mm。6#高爐自開爐以來一直采用中心加焦技術,取得了良好的經(jīng)濟指標。中心加焦的布料制度,有利于原燃料較差的高爐順行,可中心加焦的布料制度,其弊端也很明顯,高爐爐況的抗力差,爐缸易堆積。

1 爐況概述

進入8月下旬,由于原燃料的大幅波動,造成焦炭和燒結礦的冶金性能整體下降,高爐風量呈現(xiàn)逐步減少的現(xiàn)象,風量從4 400 m3/min降到3 900 m3/min。在此期間,高爐的管理者和操作人員通過各項參數(shù)的變化,判斷出高爐的爐缸工作狀態(tài)在逐步變差。根據(jù)以往的生產實踐經(jīng)驗,果斷采取退負荷(負荷4.34→4.13→3.18)、縮礦批(礦批63 t→60 t→55 t)、加錳礦洗爐的治理方案。同時,通過調整爐頂布料矩陣來增加中心焦量,依靠中心焦維持煤氣中心通路,中心加焦量達到了25%~30%,形成中心開放、邊緣過重的煤氣分布。矩陣變化如為

隨著風量的逐步減少,至28日爐況失常,爐況調節(jié)失敗。原因在于中心煤氣流過開,邊緣煤氣流過重,沒有疏導邊緣,邊緣和中心的煤氣分布不匹配,高爐不接受風量,風難以加入,煤氣失去通路,煤氣分布紊亂。

8月29日1時,高爐連續(xù)坐料,煤氣分布紊亂,爐缸工作狀態(tài)嚴重惡化,爐缸中心堆積。負荷退至2.82,礦批縮至 50 t;9 時,高爐休風堵風口(堵 1#、5#、10#、16#、22#、25#風口),縮小風口面積。

高爐的管理和操作人員通過對各項參數(shù)的變化、爐況的演變和治理過程進行綜合分析,制定了解決方案。即采取下部吹透中心,上部放開邊緣,取消中心焦的爐頂布料制度,搭建焦炭平臺,采取平臺+漏斗的布料制度。

2 取消中心加焦操作

2.1 提料線、修正布料傾角、穩(wěn)定邊緣煤氣流

高爐透氣性指數(shù)降低,風量偏小,達不到全風作業(yè)的水平,采取降低料線,料線降到c/o=1.9 m,來降低整個料柱的高度,達到改善透氣性的目的。但邊緣氣流不穩(wěn)定,渣皮脫落頻繁。為保證邊緣的開放,料線從1.9 m提到1.2 m;在爐頂布料參數(shù)程序設定中,根據(jù)料線不同,分為3個修正區(qū)間,即料線0~2 m,2~4 m,4~6 m。區(qū)間寬不利于精確布料,為此料線每40 mm手動修正1°,料線3 m以下38°傾角,料線正常后不再修正,穩(wěn)定邊緣氣流。

2.2 擴礦批,穩(wěn)定煤氣流

高爐爐缸堆積,根據(jù)生產經(jīng)驗,采取了縮礦批、退負荷治理方法,中心加焦量達到了30%左右,形成中心肥大、邊緣過重的煤氣分布,造成高爐頂溫過高,接近300℃,煤氣利用率低,煤氣流不穩(wěn)定。為此,高爐在1.5個冶煉周期內,礦批由50 t擴到62 t,煤氣流逐步穩(wěn)定后,礦批擴至66 t。爐況穩(wěn)定一段時間后,礦批逐步擴至72 t,大礦批的優(yōu)勢顯現(xiàn)出來,爐況穩(wěn)定性增強,煤氣利用率得到提高。

2.3 頂壓的線性控制

頂壓的設定影響著高爐的煤氣分布,以往在加風過程中,頂壓設定是根據(jù)高爐操作者的經(jīng)驗,操作者之間的差異性很大。調整后高爐由定風壓操作轉為定風量操作,頂壓的設定根據(jù)風量的變化,實現(xiàn)操作數(shù)據(jù)化、標準化。風量與頂壓的關系是:正常頂壓比正常風量等于設定頂壓比實時風量。

2.4 取消中心焦,采取平臺+漏斗的布料制度

2.5 善送風制度,取得合理的初始煤氣分布

對于2 800 m3高爐,風量應在1.6~1.7倍的爐容左右,在保證風速的基礎上,擴大風口面積,達到大風量活躍爐缸的目的,獲得了良好的初始煤氣分布。分次調整風口面積,調整風口面積為0.3228 m2→0.3303 m2→0.3393 m2→0.3498 m2。調整后風量達到4 950 m3/min左右,鼓風動能達到110 kW左右,風口風速達到270 m/s左右,風口回旋區(qū)深度達到1.5m左右,風口回旋區(qū)深度的截面積占整個爐缸截面積的近50%,爐缸工作均勻活躍,煤氣分布合理穩(wěn)定。高爐主要參數(shù)變化見表1。

表1 爐況參數(shù)變化

3 取消中心焦的注意事項

高爐取消中心焦后,雖然爐況的抗力增強,但在操作上要更加仔細,在參數(shù)調整上做到數(shù)據(jù)化、標準化,減少操作的隨意性,做到量化。

高爐取消中心焦后,要控制好邊緣煤氣流,在調整布料矩陣時,外環(huán)盡量不要1圈和4圈,比較好的是2圈和3圈。

原燃料是高爐冶煉的基礎,取消中心焦后,更應注意原燃料變化,遇到外圍條件變化,尤其焦炭質量下滑,要及時采取退負荷的措施。

要做到送風制度和裝料制度的統(tǒng)一,必須保證風速達到規(guī)定水平。

4 實際效果

取消中心焦過程中,各項參數(shù)波動不大,爐況平穩(wěn)過渡,成功取消了中心焦。

礦批得到擴大,煤氣利用率得到提高,礦批穩(wěn)定在72 t,煤氣利用率達到49%,達到自開爐投產以來的最好水平。

爐況的穩(wěn)定性增強,抗力得到提高,爐況出現(xiàn)懸料等情況基本杜絕。

采取吹透中心,放開邊緣的爐況治理思路,高爐爐況得到快速恢復。

5 結語

天鐵6#高爐在這次爐況演變和治理的過程中,成功取消中心加焦的裝料制度,為高爐長期穩(wěn)定順行積累了寶貴的經(jīng)驗,高爐操作者和管理者的經(jīng)驗水平也得到大幅提高。

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