蔣 洪 ,單永康 *,郭永剛 ,蒲 銳
(1.西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,四川 成都 610500;2.青海油田采氣一廠,青海 格爾木 816000)
天然氣脫水方法有低溫法、溶劑吸收法、固體吸附法、和膜分離方法[1-2],其中溶劑吸收法脫水是目前天然氣工業(yè)中應(yīng)用最普遍的方法之一[3]。溶劑吸收法是利用親水的溶劑與天然氣充分接觸,使水傳遞到溶劑中從而達(dá)到脫水的目的。甘醇類物質(zhì)對水有極強(qiáng)的親和力,具有較高的脫水深度,是溶劑吸收法最常用的吸收溶劑。在甘醇類吸收劑中,三甘醇(TEG)溶液露點(diǎn)降大,再生容易,攜帶損失小,應(yīng)用最普遍[4-5]。酸性氣田采用三甘醇脫水時,三甘醇不僅對水有很強(qiáng)的吸收性,對酸性組分(H2S、CO2)也具有一定的吸收性能[6],因此酸性組分分布在整個工藝流程中。三甘醇脫水工藝流程屬于開式流程,因此會加大對環(huán)境的污染。通過HYSYS對三甘醇脫水工藝流程進(jìn)行模擬,分析酸性組分的分布情況,并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。
常規(guī)三甘醇脫水工藝如圖1所示。三甘醇脫水流程包括吸收和再生兩部分,原料氣首先進(jìn)入原料氣過濾分離器進(jìn)行分離,以除去氣體中攜帶的液、固雜質(zhì),然后在進(jìn)入吸收塔。在吸收塔內(nèi)部原料氣自下而上流經(jīng)各塔板,與塔頂自上而下的三甘醇貧液逆流接觸。三甘醇溶液吸收天然氣中的水汽,經(jīng)脫水后的天然氣從塔頂流出經(jīng)換熱器、凈化分離器后外輸。吸收水的三甘醇富液自塔底流出,與再生塔頂部的水蒸氣換熱后進(jìn)入三甘醇閃蒸罐,分離出被三甘醇溶液吸收的烴類氣體后,依次經(jīng)過三級過濾器,除去三甘醇溶液在吸收塔中吸收與攜帶的少量固體、液烴、化學(xué)劑及其它物質(zhì),以防止引起三甘醇溶液起泡、堵塞再生系統(tǒng)的精餾柱或使再沸器的火管結(jié)垢。過濾后的三甘醇溶液與貧液換熱后注入到再生塔中對富液進(jìn)行提濃轉(zhuǎn)換為貧液,冷卻后由泵打入吸收塔循環(huán)使用。再生塔尾氣進(jìn)入灼燒爐焚燒后排入大氣。
圖1 常規(guī)三甘醇脫水工藝流程
利用HYSYS對三甘醇脫水工藝進(jìn)行模擬,原料氣氣質(zhì)組成如表1所示。原料氣溫度30℃,壓力7.2MPa,流量1736kmol/h。模擬流程見圖2。HYSYS中所選擇的平衡模型為Peng-Robinson。
表1 原料氣氣質(zhì)組成(干基)
圖2 三甘醇脫水模擬流程
通過HYSYS對三甘醇脫水模擬,主要運(yùn)行參數(shù)如表2所示。酸性組分分布如表3所示。
表2 三甘醇脫水主要運(yùn)行參數(shù)
從表3可以看出,酸性組分在三甘醇脫水工藝中的分布情況如下:
(1)三甘醇富液酸性組分含量達(dá)377.4kg/h,物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)達(dá)13.20%??梢钥闯鋈蚀紝λ嵝越M分有一定的吸收。
(2)閃蒸汽酸性組分含量200.0kg/h,物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)達(dá)82.1%。閃蒸氣主要組分為酸性組分,一級閃蒸對酸性組分的解吸效果明顯。
(3)三甘醇再生氣酸性組分含量177.7kg/h,物質(zhì)的量分?jǐn)?shù)達(dá)13.95%。在三甘醇再生階段,酸性組分釋放,具有一定的解吸作用。
酸性組分在三甘醇脫水工藝的含量受到三甘醇循環(huán)量的影響,在保持三甘醇濃度、重沸器溫度等條件不變的情況下,改變?nèi)蚀嫉难h(huán)量。三甘醇循環(huán)量分別設(shè)置3m3/h、5m3/h、7m3/h,得出酸性組分分布如表4所示。從表4可以看出,隨著三甘醇循環(huán)量的增加,各物流酸性組分含量顯著增加,表明三甘醇對酸性組分的吸收較明顯,三甘醇循環(huán)量對再生系統(tǒng)中酸性組分分布影響較大。
表4 不同三甘醇循環(huán)量酸性組分分布
保持三甘醇脫水工藝中其他參數(shù)不變,改變重沸器溫度,使重沸器溫度分別穩(wěn)定在180℃、190℃、204℃。得出酸性組分分布如表5所示。從表5可以看出,重沸器溫度對酸性組分在三甘醇再生系統(tǒng)中的分布影響不大。
表5 不同重沸器溫度酸性組分分布
閃蒸罐溫度不同,酸性組分在三甘醇中的解吸速度不同,保持其他參數(shù)設(shè)置不變,使得三甘醇富液分別以50℃、60℃、70℃進(jìn)入閃蒸罐。得出酸性組分分布如表6所示。從表6可以看出,隨著進(jìn)入閃蒸罐溫度增加,閃蒸氣中酸性組分增加,再生氣中酸性組分含量降低。
表6 不同進(jìn)閃蒸罐溫度酸性組分分布
對酸性組分在三甘醇分布研究可以看出,酸性組分主要集中在閃蒸氣、再生氣與三甘醇富液中,若直接焚燒后排放難以滿足嚴(yán)格的環(huán)保要求[7]。酸性組分溶于三甘醇既造成pH值下降,又會使TEG變質(zhì)。為解決上述問題,可采取對三甘醇富液進(jìn)行汽提措施[8-9]。甘醇富液汽提方案如圖3所示。在三甘醇吸收塔后設(shè)置富液汽提塔,含酸富液與塔下部進(jìn)入的凈化氣逆流接觸,大部分酸性組分被汽提出,由汽提塔頂返回到脫水吸收塔前的原料氣管線。
圖3 三甘醇富液汽提流程
三甘醇富液汽提工藝的應(yīng)用,大大降低了富液中酸性組分的含量,降低了酸性組分在高溫部分對三甘醇的影響,由于降低了三甘醇中酸性組分的含量,也減少了再生過程中對設(shè)備以及管道的腐蝕。酸性組分含量的降低,也減少閃蒸氣和再生氣對環(huán)境的污染。通過HYSYS對三甘醇富液汽提進(jìn)行模擬可得,閃蒸氣酸性組分含量0.0124kg/h,再生氣中酸性組分含量0.0715kg/h。滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)[10]。HYSYS模擬主要數(shù)據(jù)如表7所示。
表7 三甘醇富液汽提模擬數(shù)據(jù)
針對酸性組分在三甘醇脫水工藝中酸性組分分布研究,可以得出如下結(jié)論:
(1)三甘醇對酸性組分有較強(qiáng)的吸收性,使得在高酸性氣田采用三甘醇脫水時,閃蒸氣以及再生氣酸性組分含量過高,難以達(dá)到環(huán)境要求。
(2)三甘醇脫水工藝中,三甘醇循環(huán)量的增加,使得閃蒸氣、再生氣、三甘醇富液中酸性組分急劇增加,可以看出三甘醇對酸性組分有較強(qiáng)的吸收性。在脫水工藝中,要優(yōu)選出最佳循環(huán)量,以降低三甘醇對酸性組分的吸收,從而降低對環(huán)境的污染。進(jìn)閃蒸罐溫度的大小對閃蒸氣中酸性組分含量的影響較大,重沸器溫度高低對酸性組分的解吸影響較弱。
(3)針對該氣田酸性組分含量較高的特性,提出三甘醇富液汽提方案,在吸收塔后設(shè)置富液汽提塔,降低三甘醇富液中酸性組分的含量,減少對再生裝置的腐蝕,降低廢氣排放對環(huán)境的污染。