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萊鋼1#1 880 m3高爐大修開(kāi)爐實(shí)踐

2018-07-13 07:24:40回全平郭新超
山東冶金 2018年3期
關(guān)鍵詞:萊鋼渣鐵焦比

回全平,郭新超,李 明

(萊蕪鋼鐵集團(tuán)銀山型鋼有限公司 煉鐵廠,山東 萊蕪271104)

1 前 言

萊鋼1#1 880 m3高爐從2004年6月18日開(kāi)爐投產(chǎn),于2017年9月27日停爐大修,安全運(yùn)行13.5 a多,累計(jì)出鐵量達(dá)到2 117.6萬(wàn)t,單位爐容產(chǎn)鐵量為11 264 t,屬于長(zhǎng)壽高爐。因設(shè)備安全與環(huán)保因素,決定對(duì)高爐進(jìn)行大修,于大修116 d后順利開(kāi)爐,爐況恢復(fù)順利,恢復(fù)時(shí)間較短,開(kāi)爐3 d實(shí)現(xiàn)了日達(dá)產(chǎn),煤比達(dá)到130 kg/t,于2018年2月21日實(shí)現(xiàn)月達(dá)產(chǎn)4 750 t/d,日均鐵量較大修前有較大提升,為萊鋼大修停爐開(kāi)爐積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

2 開(kāi)爐前準(zhǔn)備

2.1 設(shè)備檢修

本次大修更換了大量老舊設(shè)備,本體包括爐頂煤氣風(fēng)罩、4個(gè)煤氣上升管膨脹節(jié)、爐體冷卻管道,爐底至風(fēng)口冷卻壁全部更換,部分損壞冷卻壁更換,爐缸碳磚重新砌筑;出鐵場(chǎng)開(kāi)口機(jī)、泥炮換新,除塵系統(tǒng)改造,主溝重新砌筑;渣處理整體更換等。所有檢修均按照計(jì)劃進(jìn)行,并在開(kāi)爐前進(jìn)行反復(fù)聯(lián)動(dòng)調(diào)試,為大修后順利開(kāi)爐提供了有力保障。

2.2 爐缸填充

風(fēng)口以下空間全部用優(yōu)質(zhì)硬雜木進(jìn)行填充,未選用昂貴的枕木。為保證爐缸填充密實(shí),裝料過(guò)程由人工進(jìn)入爐內(nèi)進(jìn)行交叉擺放。期間對(duì)風(fēng)口小套前端進(jìn)行特殊遮擋,防止裝料損壞小套。

2.3 原料準(zhǔn)備

開(kāi)爐原料由主要原料干熄焦、燒結(jié)礦、球團(tuán)礦與熔劑石灰石、硅石、螢石、錳礦組成。并由專(zhuān)人跟蹤運(yùn)輸上料入倉(cāng),確保開(kāi)爐原燃料質(zhì)量達(dá)到要求。各原料成分見(jiàn)表1。

表1 萊鋼1#1 880 m3高爐開(kāi)爐原料成分

2.4 烘爐過(guò)程

2018年1月10日20:00,高爐送風(fēng)烘爐,除3#和15#風(fēng)口留出為工作人員進(jìn)出爐缸以外,其余26個(gè)風(fēng)口均安裝導(dǎo)風(fēng)管至爐底保護(hù)磚500 mm處,并在保護(hù)磚表面用鐵皮進(jìn)行保護(hù),防止將爐底保護(hù)磚吹壞。在爐缸底部安裝熱電偶進(jìn)行升溫監(jiān)控,烘爐時(shí)間確定為8.5 d,最高溫度600℃。冷卻壁與風(fēng)口各套水量按正常生產(chǎn)控制。送風(fēng)時(shí)按正常復(fù)風(fēng)程序送風(fēng)。烘爐時(shí)間與溫度控制如表2所示。

表2 萊鋼1#1 880 m3高爐烘爐控制

2.5 開(kāi)爐裝料原則

按開(kāi)爐方案計(jì)劃,整個(gè)裝料過(guò)程分為9段。第1段裝底焦和硬雜木;第2段裝凈焦;第3段裝空焦;第4~9段裝正常料,當(dāng)料線(xiàn)到達(dá)6.5 m時(shí),開(kāi)始進(jìn)行布料測(cè)試;料線(xiàn)到1.45 m,停止上料,整個(gè)裝料過(guò)程完成。裝料料單見(jiàn)表3。

1)開(kāi)爐料總焦比為3.5 t/t,正常料負(fù)荷逐漸加重;正常料第4~9段爐渣堿度為1.05,空焦堿度1.1,全爐堿度 0.80。理論生鐵成分:[Si]4.00%、[Mn]0.60%、[S]0.03%、[C]3.50%、[Fe]92.00%。

表3 萊鋼1#1 880 m3高爐裝料單

2)元素分配系數(shù):Fe的回收率為99.5%;Mn的回收率為60%;P全部進(jìn)入生鐵;S 15%揮發(fā),85%進(jìn)入渣鐵。

3)爐料壓縮系數(shù):凈焦為15%,空焦為14%,正常料為9%~13%。

4)爐缸風(fēng)口以下硬雜木填充,風(fēng)口以上分別是凈焦、空焦、正常料。配料計(jì)算以風(fēng)口下沿為準(zhǔn)。

3 開(kāi)爐過(guò)程

3.1 送風(fēng)點(diǎn)火

2018年1月21日11:36送風(fēng)點(diǎn)火,開(kāi)爐采取堵12個(gè)風(fēng)口開(kāi)16個(gè)風(fēng)口送風(fēng),送風(fēng)面積為0.180 9 m2;點(diǎn)火時(shí)定風(fēng)壓操作,風(fēng)壓在20 kPa左右,12:05,16個(gè)風(fēng)口全部著火。

3.2 負(fù)荷及料制調(diào)劑過(guò)程

開(kāi)爐上料后第3批料停配石灰石,焦比調(diào)整至760 kg/t,并在中心多加1圈焦炭引導(dǎo)中心氣流,10批料后礦石矩陣在43°外擴(kuò)1檔壓制邊緣。2018年1月21日2:30焦比由760 kg/t調(diào)整為685 kg/t,金屬料負(fù)荷2.5 kg/t,同時(shí)每批料配加錳礦580 kg/批、螢石300 kg/批。上料10批后停配螢石,第22批料焦比調(diào)整為620 kg/t,34批料焦比調(diào)整為550 kg/t。

風(fēng)量2 000 m3/min時(shí)噴煤迎負(fù)荷料,同時(shí)調(diào)整配料堿度為1.26,燃料比按620 kg/t進(jìn)行平衡。由于鐵水物理熱上行較慢,23日6:00第21批料停配錳礦1個(gè)冶煉周期后,鐵水物理熱達(dá)到1 497℃;23日第50批料焦比調(diào)整為480 kg/t,76批料調(diào)整為450 kg/t,期間為疏導(dǎo)中心氣流,將中心圈焦炭加到7圈。24日第17批料焦比調(diào)整為420 kg/t,配料堿度為1.3,配料Si為0.5%,燃料比540 kg/t,基本接近正常生產(chǎn)水平。21—24日料制變化情況見(jiàn)表4。

3.3 渣鐵排放過(guò)程控制

點(diǎn)火送風(fēng)后爐況順行,原計(jì)劃2018年1月22日早7:00累計(jì)風(fēng)量達(dá)到210萬(wàn)m3時(shí)開(kāi)東鐵口出鐵;4:40在送風(fēng)累計(jì)達(dá)到157萬(wàn)m3時(shí),東鐵口開(kāi)始噴渣,隨后切除東鐵口導(dǎo)管堵鐵口憋鐵;但6:30準(zhǔn)備開(kāi)口時(shí),新開(kāi)口機(jī)故障無(wú)法開(kāi)口。8:40西鐵口開(kāi)始噴渣,立即燒掉導(dǎo)出管封住鐵口。因西場(chǎng)干渣場(chǎng)較小的限制,等待處理好開(kāi)口機(jī)再開(kāi)東場(chǎng)鐵口。期間風(fēng)壓上升,風(fēng)量由2 700 m3/min減至2 500 m3/min,直到9:23開(kāi)口機(jī)處理好后打開(kāi)東鐵口,此時(shí)累計(jì)風(fēng)量為241.2萬(wàn)m3。鐵口打開(kāi)后流動(dòng)性較好,渣鐵熱量充足(1 480℃),但出渣鐵較少,15 min后堵鐵口。11:13再次打開(kāi)東鐵口,出渣鐵約20 t,渣鐵流動(dòng)性較好,11:30堵住鐵口。為了預(yù)熱鐵溝,14:13再次打開(kāi)東鐵口,渣鐵流動(dòng)性較好,通過(guò)撇渣器進(jìn)行憋鐵操作。此次出鐵時(shí)間較長(zhǎng),渣鐵明顯較多,熱量充足(1 460℃),直到16:38見(jiàn)噴堵鐵口。隨著鐵口出鐵逐步增加風(fēng)口個(gè)數(shù)并對(duì)應(yīng)提高入爐風(fēng)量(見(jiàn)表5)。

表4 萊鋼1#1 880 m3高爐21—24日料制變化情況

3.4 開(kāi)爐后強(qiáng)化冶煉

降硅是高爐開(kāi)爐后強(qiáng)化冶煉的重要手段,但降硅速度過(guò)快則有可能導(dǎo)致?tīng)t況溫度不足等事故,因此,控制合適的降硅速度尤為重要。此次開(kāi)爐第1爐鐵水含Si量為9.43%,物理熱1 480℃,流動(dòng)性良好,24 h負(fù)荷加至3.57,焦比為550 kg/t。從第3爐鐵開(kāi)始,爐溫下降較快,鐵水含Si量降至2.0%以下,物理熱1 450℃左右,之后Si含量維持在1.0%~1.5%,熱量逐步上升。2018年1月24日鐵水溫度達(dá)到1 530℃,Si含量穩(wěn)定在1%上下,為加風(fēng)創(chuàng)造了條件。鐵水成分見(jiàn)表6。

通過(guò)選擇合理的送風(fēng)參數(shù),動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)料制,匹配好送風(fēng)參數(shù),控制首爐鐵出鐵時(shí)間,控制充足的爐缸溫度等一系列操作技術(shù),實(shí)現(xiàn)了高爐開(kāi)爐后爐況順利恢復(fù),開(kāi)爐第2天順利將風(fēng)口全部捅開(kāi),達(dá)到全風(fēng)量作業(yè)。通過(guò)快速降硅強(qiáng)化冶煉,高爐開(kāi)爐第3天全天產(chǎn)量4 008.86 t,完成了日達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。

表5 萊鋼1#1 880 m3高爐開(kāi)風(fēng)口加風(fēng)情況

表6 萊鋼1#1 880 m3高爐鐵水成分

4 結(jié) 語(yǔ)

開(kāi)爐過(guò)程經(jīng)驗(yàn)總結(jié):1)本次開(kāi)爐安全、順利,整個(gè)過(guò)程沒(méi)有懸料,爐況波動(dòng)較小,實(shí)現(xiàn)了3 d快速達(dá)產(chǎn)達(dá)效。2)入爐焦炭全部使用干熄焦,反應(yīng)后強(qiáng)度>65%,同時(shí)加大焦丁篩分強(qiáng)度,保證了入爐焦炭的質(zhì)量,為高爐順行提供有力保障。3)布料測(cè)試順利,為高爐開(kāi)爐提高了準(zhǔn)確的布料參數(shù)。4)工藝技術(shù)方案制定合理,爐溫、堿度適宜。負(fù)荷過(guò)渡平穩(wěn),渣鐵物理熱充足。通過(guò)分段裝料實(shí)踐,證明2 000 m3高爐多段料布料開(kāi)爐是較為合理的裝料方式。5)開(kāi)爐渣鐵熱量充足,流動(dòng)性較好,為開(kāi)爐順利出鐵和恢復(fù)創(chuàng)造了條件。6)本次風(fēng)口堵泥效果好,未出現(xiàn)開(kāi)爐期間風(fēng)口自動(dòng)吹開(kāi)的現(xiàn)象,保證開(kāi)風(fēng)口加風(fēng)按照計(jì)劃穩(wěn)步進(jìn)行。7)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)料制,負(fù)荷調(diào)整及時(shí),中心氣流的發(fā)展合理,加風(fēng)過(guò)程順利,在保證熱量的前提下快速將爐溫降到正常水平。

開(kāi)爐過(guò)程中的不足:1)裝料過(guò)程中,在布料時(shí)出現(xiàn)料流開(kāi)度跳變,導(dǎo)致料面南北相差近1 m,后補(bǔ)加凈焦30 t填平料面,導(dǎo)致東西鐵口噴渣時(shí)間間隔較長(zhǎng),因此應(yīng)做到開(kāi)爐前充分調(diào)試,避免設(shè)備故障導(dǎo)致上料不穩(wěn)。2)對(duì)新開(kāi)口機(jī)設(shè)備不夠熟悉,未能及時(shí)調(diào)整到位,導(dǎo)致第一次開(kāi)口時(shí)間向后推移,影響首爐開(kāi)鐵口的時(shí)間。3)爐前安裝風(fēng)口中小套時(shí)角度安裝不合適,導(dǎo)致風(fēng)口送風(fēng)面積受影響,風(fēng)口噴煤后煤粉小套前端嚴(yán)重磨損,個(gè)別風(fēng)口無(wú)法噴煤。隨著煤粉噴吹量增加,多個(gè)風(fēng)口小套磨漏,造成高爐被迫休風(fēng)調(diào)整風(fēng)口小套。4)因上料料流開(kāi)度不穩(wěn)定,導(dǎo)致增加焦炭填補(bǔ)料面,造成爐內(nèi)焦炭負(fù)荷比原計(jì)劃負(fù)荷輕,前3爐鐵水爐溫偏高。

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