王江宏,宗紅梅
(1.陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,陜西 西安 710300;2.西安華晶電子技術(shù)股份有限公司,陜西 西安 710077)
多晶硅在生產(chǎn)過程中能耗大。多晶硅錠的品質(zhì)直接影響著太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率以及生產(chǎn)成本。因此研究多晶硅錠的生產(chǎn)工藝有著重要意義。工藝的改善是提升品質(zhì)、降低成本的最直接手段。
在鑄錠的退火工序中進行退火時間、退火溫度的調(diào)整。經(jīng)過退火,硅錠內(nèi)部的應(yīng)力可以大大減少至消除,還能一定程度消除長晶過程中存在的位錯等缺陷,這樣晶體不容易碎裂。即便長晶很順利,退火不當也會造成硅錠的破裂。對于鑄錠生產(chǎn)過程中的任何一個環(huán)節(jié)來說,破裂就等于廢品。
如果僅僅是提純而不需要鑄錠,一個完整的硅錠也比破裂的硅錠便于處理,因此,退火過程是鑄錠生產(chǎn)過程中的一個重要環(huán)節(jié)。
本文采用的多晶鑄錠爐為京運通G6鑄錠爐,加熱方式為頂側(cè)加熱,共5面。本次實驗流程為鑄錠、開方、紅外探傷檢測,所使用設(shè)備明細如下表1。
本實驗采用京運通G6鑄錠爐,統(tǒng)一采用720 kg投料量,通過改變不同的退火溫度進行實驗,對比不同退火溫度、退火時間對硬質(zhì)點占比及成品率的影響。
表1 實驗主要設(shè)備與儀器
將退火溫度按1 250℃、1 275℃、1 285℃、1 300℃、1 310℃、1 325℃分別制備得實驗錠并標示。實驗錠按照正常流程加工后進行紅外探傷,計算硬質(zhì)點數(shù)量以及成品率。
由圖1可以看出,隨著退火溫度從1 250℃升高到1 310℃,所得產(chǎn)品對應(yīng)的硬質(zhì)點含量很低且保持平穩(wěn),但當退火溫度超過1 310℃時,硬質(zhì)點含量急劇提高,在1 325℃左右所得產(chǎn)品的硬質(zhì)點含量超過了15%。整體來說,隨著退火溫度的提高,成品率是下降的,尤其在1 310℃之后,成品率從64%以上迅速下降至54%左右,這可能是由于在此溫度以上產(chǎn)生的大量硬質(zhì)點導(dǎo)致的。
所以,在綜合考慮硬質(zhì)點和成品率的條件下,生產(chǎn)過程中選用1 250~1 275℃之間的退火溫度是比較合理的。
圖1 退火溫度對硬質(zhì)點及成品率的影響
與此同時,也對相應(yīng)的少子壽命進行了研究,由下頁圖2可以看出,退火溫度為1 250℃時得到的產(chǎn)品壽命相對較高,隨著溫度的升高,產(chǎn)品的壽命均出現(xiàn)了不同程度的降低,這可能是由于在冷態(tài)升溫的過程中,越高的溫度會產(chǎn)生更高的熱應(yīng)力,故而會導(dǎo)致產(chǎn)品中產(chǎn)生更多的缺陷,從而對產(chǎn)品壽命產(chǎn)生不利影響。從這個角度考慮退火溫度選擇1 250℃較為合理,最高不要超過1 275℃為宜。
圖2 退火溫度與少子壽命的關(guān)系
退火時間和退火溫度是相互關(guān)聯(lián)的,根據(jù)前面實驗結(jié)論,選擇在退火溫度為1 250℃時,考察退火時間對于硬質(zhì)點占比的影響,二者的關(guān)系如圖3所示。
由圖3可以看出,在退火溫度為1 250℃時,隨著退火時間的延長,硬質(zhì)點占比先降低后急劇升高,在退火時間為4 h所得產(chǎn)品的硬質(zhì)點比例相對較低,大約為0.2%,這和一般生產(chǎn)經(jīng)驗中提到的3~4 h的退火時間是相符的。
圖3 退火時間對硅錠的影響
退火溫度在1 250~1 310℃范圍內(nèi),硬質(zhì)點的含量沒有明顯的變化,但當退火溫度超過1 310℃,硬質(zhì)點含量極具增加;而隨著退火溫度的提高,成品率呈現(xiàn)明顯的下降趨勢,并且退火溫度在1 250℃時,所得產(chǎn)品具有較高的壽命,故最優(yōu)的退火溫度應(yīng)該選擇在1 250~1 275℃之間比較合理。
退火時間對硬質(zhì)點含量也有很大的影響,當退火時間超過4 h時,硬質(zhì)點含量明顯提高,所以生產(chǎn)中保持退火時間在3~4 h比較合理。