范駿威 楊衛(wèi)英 于姝雯
(中國船舶及海洋工程設(shè)計研究院 上海200011)
某船推進系統(tǒng)采用雙機雙槳推進形式,由兩臺16PC2-6V400中速船用柴油機,兩只蓋斯林格聯(lián)軸節(jié),兩臺減速齒輪箱以及兩套帶有可調(diào)槳的軸系組成。近期,該船由于蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)軸向反作用力過大,軸向、徑向和角向補償能力較差等原因,實施了把兩只蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)更換為橡膠彈性聯(lián)軸節(jié)的改裝任務(wù)。改裝完成后在進行改裝系泊和航行試驗過程中,出現(xiàn)了主機在200~270 r/min區(qū)間齒輪箱齒面敲擊的現(xiàn)象。為此,重點對推進系統(tǒng)低轉(zhuǎn)速時的扭轉(zhuǎn)振動計算進行了校核和分析,同時實船進行了扭轉(zhuǎn)振動測量。
某船原推進系統(tǒng)主要由16PC2-6V400中速船用柴油機、蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)、減速齒輪箱以及軸系和可調(diào)槳等組成。16PC2-6V400中速船用柴油機的額定功率為8 800 kW、轉(zhuǎn)速為520 r/min,主機怠速為220 r/min,減速齒輪箱減速比為4.5 : 1。蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)型號為BC110X30-140,額定扭矩為226 kN·m,許用阻尼扭矩為9.9 kN·m,動態(tài)扭轉(zhuǎn)剛度為1.66 MN·m/rad,許用軸向位移4.0 mm,許用徑向位移0.9 mm。根據(jù)推進系統(tǒng)各質(zhì)量的轉(zhuǎn)動慣量和阻尼,可得到扭振計算當量圖(見圖1)。按主機安裝8塊平衡塊,兩缸發(fā)火間隔角為45°,螺旋槳螺距比為零螺距以及滿螺距時的扭振固有頻率計算,所得結(jié)果見表1。齒輪箱振動扭矩圖分別見圖2 -圖5。當轉(zhuǎn)速比r(n/ne)≤0.9時,齒輪箱許用振動扭矩值為柴油機的平均扭矩M=9.55×(Ne/ne)×(n/ne)2,kN·m;在 r=0.9~1.05范圍內(nèi),一般不超過全負荷平均扭矩的30%。[1-2]
r/min由圖2 -圖5可知,在主機工作轉(zhuǎn)速200~300 r/min區(qū)間內(nèi),零螺距、滿螺距工況,齒輪扭矩在1諧次的一階固有頻率處存在峰值,分別為1.7 kN·m、1.6 kN·m。齒輪振動扭矩整體均遠小于齒輪箱理論許用扭振扭矩45 kN·m。
表1 推進系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動固有頻率計算結(jié)果
由于蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)軸向反作用力過大,軸向、徑向和角向補償能力差等原因,該船把蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)更換為LS4820橡膠高彈性聯(lián)軸節(jié)。LS4820橡膠高彈性聯(lián)軸節(jié)的額定扭矩為200 kN·m,許用變動轉(zhuǎn)矩±50 kN·m,動態(tài)扭轉(zhuǎn)剛度800±120 MN·m/rad,相對阻尼系統(tǒng)0.75,許用軸向位移±12 mm,許用徑向位移±14 mm。根據(jù)推進系統(tǒng)各質(zhì)量的轉(zhuǎn)動慣量和阻尼,扭振計算當量圖參見圖1,聯(lián)軸節(jié)的剛度、轉(zhuǎn)動慣量和阻尼改為橡膠高彈性聯(lián)軸節(jié)的相關(guān)參數(shù);按主機安裝8塊平衡塊,兩缸發(fā)火間隔角為45°,螺旋槳螺距比為零螺距和滿螺距時的扭振固有頻率計算結(jié)果見表2;齒輪箱振動扭矩圖分別見圖6以及下頁圖7和圖8。
表2 推進系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動固有頻率計算結(jié)果
從圖6 -圖8可以看出,更換為橡膠高彈聯(lián)軸節(jié)后,在主機工作轉(zhuǎn)速200~300 r/min區(qū)間內(nèi),零螺距工況時,1諧次在第一階固有頻率245 r/min處齒輪扭矩為4.8 kN·m;滿螺距工況時,1諧次在第一階固有頻率200 r/min處齒輪扭矩為2.0 kN·m,其數(shù)值均大于采用蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)齒輪扭矩值,但整體均遠小于齒輪箱理論許用扭振扭矩。
從上述扭轉(zhuǎn)振動計算的情況來看,更換為橡膠高彈聯(lián)軸節(jié)后,雖然一階共振轉(zhuǎn)速處的齒輪扭矩值有所增加,但均小于齒輪箱理論許用扭振扭矩值,因此理論上不應(yīng)發(fā)生齒輪箱齒面敲擊。但實際在系泊和航行試驗時,在主機200~275 r/min時,出現(xiàn)了齒輪箱齒擊現(xiàn)象。
表3 零螺距工況共振轉(zhuǎn)速測試情況r/min
為此,進行了推進系統(tǒng)的扭轉(zhuǎn)振動測量,零螺距工況和聯(lián)控工況的部分測試數(shù)據(jù)見圖9和圖10,固有頻率測量結(jié)果[3]見表3以及下頁表4。兩種工況的扭振固有頻率測試結(jié)果均與零螺距工況的固有頻率計算結(jié)果基本吻合,誤差在5%以內(nèi),這是因為主機在聯(lián)控工況低轉(zhuǎn)速運行時,螺旋槳負荷低。慣量變化小,推進系統(tǒng)的扭振特征頻率與零螺距工況十分接近。
表4 聯(lián)控工況共振轉(zhuǎn)速測試情況r/min
依據(jù)推進系統(tǒng)扭轉(zhuǎn)振動測試數(shù)據(jù),推算得到齒輪扭矩與軸段應(yīng)力值,參見表5以及下頁表6。當實測共振轉(zhuǎn)速為240.9 r/min時,1諧次的齒輪箱扭矩為6.3 kN·m,大于零螺距工況1諧次齒輪箱扭矩計算值(4.8 kN·m)。
表5 零螺距試驗工況扭振測試結(jié)果
表6 聯(lián)控試驗工況扭振測試結(jié)果
齒輪箱齒擊是指當齒輪主動軸變動扭矩超過主機平均輸出扭矩時,齒輪上會出現(xiàn)負扭矩,造成齒面敲擊[4],一般是由扭轉(zhuǎn)振動共振或系統(tǒng)受沖擊引起的[5]。該船可排除系統(tǒng)受沖擊原因,因此初步原因可認為是由于在扭轉(zhuǎn)振動共振轉(zhuǎn)速240.9 r/min時1諧次的齒輪箱扭矩6.3 kN·m超過了主機實際平均輸出扭矩。主機平均輸出扭矩按照理論計算為34.7 kN·m,雖然遠大于6.3 kN·m,但主機低轉(zhuǎn)速運行時,主機各氣缸發(fā)火不均勻,使柴油機實際平均輸出扭矩小于理論值,從而可能造成共振轉(zhuǎn)速處的齒輪變動轉(zhuǎn)矩超過了柴油機平均扭矩,齒輪嚙合過程因扭轉(zhuǎn)而敲擊齒面。
為驗證上述原因,我們對柴油機低轉(zhuǎn)速區(qū)的主機排溫進行了測量記錄,并對一缸熄火工況的振動情況進行了對比分析。
結(jié)合主機扭轉(zhuǎn)振動測試,對主機各氣缸排氣溫度的測量情況見下頁表7、表8所示。可見,在200~270 r/min范圍內(nèi),各氣缸發(fā)火很不均勻。某些缸排溫很低,可近似認為處于熄火狀態(tài),此時主機的輸出平均扭矩必小于理論值(由于原軸系沒安裝遙測功率儀,無法測出扭矩值)。
同時以一缸熄火工況來模擬各氣缸發(fā)火不均勻的情況,經(jīng)計算得到采用橡膠高彈聯(lián)軸節(jié)零螺距工況單缸熄火時齒輪扭轉(zhuǎn)力矩曲線見下頁圖11和圖12。
表7 零螺距工況各氣缸排溫情況
表8 聯(lián)控試驗工況各氣缸排溫情況
可見,在240.9 r/min時,1諧次的齒輪扭矩為8.9 kN·m,雖仍小于齒輪箱理論許用扭振扭矩值34.7 kN·m,但相比正常發(fā)火工況的計算結(jié)果,齒輪箱扭矩明顯增大。
綜上,在240.9 r/min時,1諧次的齒輪箱扭矩測試結(jié)果為6.3 kN·m,大于零螺距工況正常發(fā)火時1諧次的齒輪箱扭矩計算值(4.8 kN·m),小于零螺距工況單缸熄火時1諧次的齒輪箱扭矩計算值(8.9 kN·m),說明主機各氣缸發(fā)火的不均勻性,一定程度影響了齒輪箱扭轉(zhuǎn)振動的穩(wěn)定性。當齒輪箱轉(zhuǎn)矩超過柴油機的平均扭矩(齒輪箱的許用振動扭矩值時),造成齒輪箱齒擊現(xiàn)象的產(chǎn)生。對比蓋斯林格聯(lián)軸器零螺距工況,單缸熄火時,齒輪扭轉(zhuǎn)力矩曲線如圖13所示。單缸熄火(在275 r/min)時,1諧次的齒輪扭矩為10 kN·m,同樣相比正常發(fā)火工況的計算結(jié)果,齒輪箱扭矩明顯增大。但此時由于1諧次固有頻率275 r/min較240.9 r/min高,主機各氣缸發(fā)火不均勻性有所改善。因此在原船采用蓋斯林格聯(lián)軸節(jié)時沒有發(fā)生齒擊現(xiàn)象。
根據(jù)上述原因分析,為解決齒輪箱齒擊問題,一是通過改變聯(lián)軸節(jié)的剛度,使共振轉(zhuǎn)速降低到200 r/min以下,但這將影響交船周期;二是采取主機快速通過共振轉(zhuǎn)速的方法。根據(jù)此次扭振測量,實測共振轉(zhuǎn)速為1.0諧次241.6 r/min,按CCS規(guī)范對轉(zhuǎn)速禁區(qū)的劃定,轉(zhuǎn)速禁區(qū)范圍為16 nc/(18-r)~(18-r)nc/16[6],由此計算的轉(zhuǎn)速禁區(qū)范圍為220~265 r/min。為避開該共振轉(zhuǎn)速,可調(diào)整主機控制策略,快速通過該轉(zhuǎn)速禁區(qū),但由于船東不同意在主機怠速至額定轉(zhuǎn)速區(qū)間內(nèi)設(shè)置轉(zhuǎn)速禁區(qū),故考慮把主機怠速提高到265 r/min。根據(jù)現(xiàn)場觀察,柴油機在275 r/min以上轉(zhuǎn)速時,齒輪箱的齒輪敲擊現(xiàn)象已完全消失,因此最終經(jīng)主機廠同意后,把主機的怠速由原來的200 r/min調(diào)整至280 r/min,使主機在啟動過程中就快速通過了共振轉(zhuǎn)速。
某船推進系統(tǒng)中聯(lián)軸節(jié)的更改帶來的齒輪箱齒擊現(xiàn)象,雖然最終通過調(diào)整主機怠速解決了,但是由此帶來的啟示是對于推進系統(tǒng)低轉(zhuǎn)速區(qū)扭轉(zhuǎn)振動的計算應(yīng)予以特別關(guān)注,尤其對于推進系統(tǒng)不帶離合器,主機直接起動驅(qū)動齒輪箱和軸系螺旋槳的情況,需結(jié)合一缸的扭振幅值綜合考慮。另外,對于低轉(zhuǎn)速區(qū)主機發(fā)火不均勻和調(diào)距槳低轉(zhuǎn)速小螺距時,主機實際輸出平均扭矩小于理論許用振動扭矩計算值的問題,有待后續(xù)進一步研究。
[1] 王祺.內(nèi)燃機軸系扭轉(zhuǎn)振動[M].大連:大連理工大學(xué)出版社,1991:103-128.
[2] 中國船級社.船上振動控制指南[S].北京:人民交通出版社,2000:84-85.
[3] 711所.某船扭轉(zhuǎn)振動測試報告[R]. 2017:7-12.
[4] 施仲篪.輪機學(xué)[M].上海:上海交通大學(xué)出版社,1988:198-199.
[5] 朱樹文.船舶動力裝置原理與設(shè)計[M].上海:上海交通大學(xué)出版社,1985:395-396.
[6] 中國船級社.鋼質(zhì)海船入級規(guī)范[M].北京:人民交通出版社,2012:248-249.