(上海船舶設備研究所,上海 200031)
在船用汽輪發(fā)電機組凝水系統(tǒng)中,用于自動調節(jié)機組冷凝器水位的水位調節(jié)器是一個關鍵設備,冷凝器水位的高低直接影響到冷凝器的工作性能,進而影響整個機組的熱經(jīng)濟性和安全可靠性[1]。水位調節(jié)器應使冷凝器水位在所有工況下均能維持在合理的高度范圍內,從而保證機組運行的穩(wěn)定性。在多型機組中都出現(xiàn)過機組低負載工況下水位無法穩(wěn)定的情況,故障原因則必須具體分析才能確定。因此,在水位調節(jié)器獨立試驗過程中摸清其性能特點,對整機組的試驗及運行大有益處。
作為試驗對象的水位調節(jié)器的結構如圖1所示。水位調節(jié)器的試驗系統(tǒng)完全模擬機組實際的凝水系統(tǒng)。圖2是機組的試驗系統(tǒng)。圖3是水位調節(jié)器的調節(jié)原理圖。
水位調節(jié)器的調節(jié)原理為[2]:當冷凝器水位較高時,將開大通往熱井的排放窗口,大部分凝水排放到熱井,另有少部分凝水通過水位調節(jié)器回到冷凝器;當水位較低時,將開大回水窗口,少量凝水直接排放到熱井,大部分凝水通過水位調節(jié)器回到冷凝器。在機組水位正常時,水位調節(jié)器既不向熱井排水,也不通過熱井向冷凝器補水。當且僅當在開機狀態(tài)下,水位較低,系統(tǒng)無法為冷凝器補水時,水位調節(jié)器閥桿上移,此時,熱井及抽氣器凝水管路過來的凝水全部排放至冷凝器,直到水位恢復正常。
圖1 水位調節(jié)器
圖2 試驗系統(tǒng)原理
圖3 水位調節(jié)器的調節(jié)原理
對水位調節(jié)器進行了初步試驗,由于此時水位調節(jié)器的實際性能未知,且需要摸索流量分配的規(guī)律,因此先對各窗口的最大流量及系統(tǒng)的匹配性進行摸底。試驗時發(fā)現(xiàn):汽耗量在40 t/h以下時,流量計顯示不準確,需要重新設定。試驗結果如表1所示,水位控制目標值為(400±50)mm。
表1 水位調節(jié)器初步試驗結果
根據(jù)試驗結果可以發(fā)現(xiàn):1)進入水位調節(jié)器的流量基本維持在85 t/h左右,表明這一窗口已經(jīng)達到最大流量;2)凝水流量為150 t/h時、汽耗量最低為70 t/h時,水位可以穩(wěn)定,但是考慮到汽耗量流量計顯示問題,這一結果并不完全可靠;在汽耗量低于70 t/h時,水位較難維持穩(wěn)定。
初步試驗表明:在設計計算中,按照機組實際運行條件,那么冷凝器內真空度(表壓)為?0.08 MPa,甚至更高。而在當前試驗條件下,冷凝器內為大氣壓力,即表壓為0 MPa。因此,由水調向冷凝器回水的窗口其前后壓差較實際運行時減小約0.08 MPa,總壓差約為0.47 MPa,減小的壓差約占總壓差的17%。根據(jù)公式若流量系數(shù)與計算時的取定值一致,則回水窗口的流量減少約9%。
熱井向冷凝器補水窗口前后壓差較實際減小0.08 MPa,此外實驗冷凝器安裝高度約為2 m,比實際運行的高度(約為5 m)減少約2 m,。因而造成試驗較運行時前后壓差減小約0.10 MPa,約占總壓差(約0.13 MPa)的85%,補水窗口流量減少約61%。
根據(jù)上述分析,應增大回水及補水的壓差。為了模擬真實情況,并盡可能減小工程量,為冷凝器增加真空泵,真空泵可在試驗時將冷凝器抽真空,以模擬實際運行工況。
增加真空泵后,試驗時在冷凝器內建立真空?0.05 MPa,試驗結果如表2所示,水位控制目標值為(300±50)mm。從表2可以看出:冷凝器內建立真空后,水位調節(jié)器流量特性有明顯改善,但在小流量(<5t/h)時,水位無法保持在設定值。
如上所述,即使在冷凝器建立真空,仍然存在小汽耗量下水位不穩(wěn)定的情況。分析此類套筒閥的結構,發(fā)現(xiàn)一個共性問題,即其在小流量下難以維持穩(wěn)定。套筒與滑閥之間存在一定的間隙,否則無法順暢地相對滑動,此前多臺水位調節(jié)器的卡澀均是因套筒與滑閥不對中或兩者間間隙過小所引起的。而由于間隙的存在,必然會造成一定量的流體從中泄漏。根據(jù)套筒與滑閥的配合尺寸,進行了泄漏流量的計算。套筒與滑閥的配合直徑為135 mm,設計間隙b為0.14 mm ~0.32 mm,泄漏面積A=π×135×b/2,Amin=29.7 mm2,Amax=67.86 mm2。
表2 建立真空后試驗結果
當汽耗量<5t/h時,水位調節(jié)器的排水口全關,補水口全開,此時根據(jù)理論計算水位調節(jié)器向熱井的泄漏量Qth約為1.62 t/h~3.7 t/h,因此實際的間隙泄漏要小于3.7 t/h。根據(jù)估算,機組的空載流量約為4.96 t/h。因此,在機組空載時,泄漏量小于空載流量,即使系統(tǒng)不進行額外補水,也可保證機組在空載時保持穩(wěn)定的水位。
冷凝器建立真空后,各穩(wěn)態(tài)工況及突卸試驗均滿足設計要求,但在突加工況下,必須調節(jié)排系統(tǒng)閥門,增大排至系統(tǒng)的流量才能保持水位穩(wěn)定[3]。水位調節(jié)器排水窗口的實測流量系數(shù)僅為0.64左右,與計算時所取定的0.78相差較多。因此,決定對窗口進行修型,擴大其面積,如圖4所示。
圖4 排水窗口修型(單位:mm)
修型后再次進行試驗,試驗數(shù)據(jù)如表3所示。試驗時真空值為?0.06 MPa,設定水位(300±50)mm,凝水流量約保持為149.2 t/h,排系統(tǒng)水量約保持在70 t/h。在各穩(wěn)態(tài)工況及突加、突卸工況下,水位波動均滿足要求。
本文對某型船用汽輪發(fā)電機組水位調節(jié)器在性能試驗過程中出現(xiàn)的壓差不符合運行情況、小流量下水位持續(xù)下降、突加工況下水位持續(xù)上升共3個故障進行了分析和處理。通過在試驗系統(tǒng)內增加真空泵為冷凝器建立真空、小流量間隙泄漏流量分析、套筒的排水窗口修型并進行試驗,確保水位調節(jié)器具有良好的性能,滿足機組運行要求。該水位調節(jié)器的試驗及故障處理方法可成為后續(xù)設計提供參考。
表3 窗口修型后試驗結果
[1] 許濤, 張鯤羽, 李少軍. 汽輪機凝水調節(jié)的自動控制分析研究[J]. 艦船科學技術, 2016(8): 86-89.
[2] 馬俊, 張為榮. 船用汽輪發(fā)電機組冷凝器的兩種現(xiàn)用水位調節(jié)器的比較[J]. 機電一體化, 2007(6):76-78.
[3] 須一宏, 朱蕾, 靳軍. 小型汽輪機凝水系統(tǒng)的特性匹配與計算[J]. 電站輔機, 2009(6): 16-19, 43.