陸嘉鑫,朱明祥,張凱龍,包水臣
(南京師范大學泰州學院電力工程學院,江蘇泰州225300)
無刷直流電機(BLDCM)廣泛應用于各個領(lǐng)域。理想的BLDCM反電勢為120°平頂?shù)奶菪尾ǎ斎敕讲娏骱罂僧a(chǎn)生恒定轉(zhuǎn)矩,但實際的BLDCM反電勢波形不是規(guī)則的梯形波,也不是正弦波,其轉(zhuǎn)矩系數(shù)隨轉(zhuǎn)子位置角的變化而改變,通以方波電流時會產(chǎn)生低頻轉(zhuǎn)矩脈動。并且,BLDCM采用兩相導通模式控制換相時,存在換相轉(zhuǎn)矩脈動[1]。采用電壓空間矢量脈寬調(diào)制(SVPWM)策略進行調(diào)速控制,具有轉(zhuǎn)矩脈動小和調(diào)速范圍寬等優(yōu)點。但是BLDCM在運行過程中電流矢量控制中交叉耦合項無法完全解耦,導致系統(tǒng)控制精度下降,同時也會出現(xiàn)輸出轉(zhuǎn)矩脈動的現(xiàn)象。
BLDCM具有較小的轉(zhuǎn)動慣量,因而對電流控制性能要求很高。文獻[2]提出采用基于狀態(tài)反饋的電流預測控制法,可以有效地提高電流環(huán)動態(tài)性能進行提高輸出轉(zhuǎn)矩的穩(wěn)定性,但缺點是控制器實現(xiàn)起來比較復雜。文獻[3]提出了一種比例諧振控制器的改進策略,能夠?qū)崿F(xiàn)對輸入信號的無靜差跟蹤,同時能抑制低次諧波以及指定次諧波的干擾。
本文提出一種基于比例諧振(Proportional Resonant,PR)控制的BLDCM調(diào)速方案,與傳統(tǒng)電流控制算法相比,前者不含前饋補償項和解耦項,減少了坐標旋轉(zhuǎn),進而減小控制算法的實現(xiàn)難度,減小輸出轉(zhuǎn)矩脈動。利用MATLAB軟件模擬出基于PR控制的BLDCM調(diào)速方案的運行狀態(tài),驗證該方法的正確性與有效性。
無刷直流電機(BLDCM)由定子三相繞組、永磁轉(zhuǎn)子、逆變器、轉(zhuǎn)子磁極位置檢測器等組成。相關(guān)近似等效后,三相定子變量數(shù)學模型為[4]-[5]:
式中:ua,ub,uc為定子三相電壓;R 為三相繞組電阻;ia,ib,ic為三相電流;p為微分算子;LS為三相定子電感;LM為三相繞組之間互感;ea,eb,ec為三相反電勢。
當 ia+ib+ic=0 時,令 L=LS-LM。將其代入式(1),整理得:
電磁轉(zhuǎn)矩方程可表示為:
式中:ω 為 BLDCM 的角速度(rad/s)。
BLDCM反電勢為梯形,如圖1所示,現(xiàn)以A相反電勢ea為例推導三相反電勢數(shù)學模型:
圖1 A相反電勢和電流波形
式(4)中:ψ(θ)為A相繞組的永磁磁鏈;θ為轉(zhuǎn)子位置角,如圖 2(a)所示;式(5)中:φ(θ)為 A 相繞組磁通;N 為A相繞組匝數(shù);S為繞組在定子內(nèi)徑表面圍成的面積;B(x)為沿x軸承梯形分布的轉(zhuǎn)子永磁體徑向氣隙磁密,B(x)周期為 2π,同時滿足 B(x+π)=-B(x)。結(jié)合式(4)、(5)可得:
式中:ωr為轉(zhuǎn)子角速度;ψm=2NSBm,為A相繞組磁鏈幅值;fa(x)=B(x+π/2)為A相幅值為1的單位反電勢。
假設電機氣隙磁場為標準的梯形波,平頂寬度為120°,則磁密分布B(x)的具體數(shù)學模型為:
式中:Bm為B(x)磁通分布中120°平頂對應的磁通幅值,具體如圖 2(b)所示:
圖2 A相繞組位置及磁通分布
同理可得,B相與C相的反電勢數(shù)學模型為:
根據(jù)Clark和Park變換及其逆變換,可將三相靜止坐標系下定子電壓變量轉(zhuǎn)換成同步旋轉(zhuǎn)坐標系下的d、q電壓分量:
d-q坐標系下轉(zhuǎn)矩公式為:
上式即為BLDCM在矢量控制下的轉(zhuǎn)矩公式,比常規(guī)的永磁同步電機矢量控制的轉(zhuǎn)矩公式更加復雜。在矢量控制系統(tǒng)中,若采用id=0的控制方式,上式可化簡為:
對控制系統(tǒng),PI控制器可以實現(xiàn)零穩(wěn)態(tài)誤差,其傳遞函數(shù)為[6]:
對被控量為交流信號的控制系統(tǒng),其同步旋轉(zhuǎn)坐標系下PI等效的比例諧振(PR)控制器傳遞函數(shù)為:
式中:ω0為諧振頻率,Kp為比例增益,Ki為積分增益。當給定交流信號的角頻率為ω0時,GPR(s)的幅值為:
在實際中,使用一種改進的準PR控制器,其傳遞函數(shù)為:
式中:ωc為準諧振控制的截止頻率。
式(14)的傳遞函數(shù)為s函數(shù),采用PR控制對BLDCM系統(tǒng)進行數(shù)字控制時,對諧振控制器進行離散化,其實現(xiàn)可以使用雙線性變換,公式為:
將式(17)代入式(14),可得:
式(17)中:Ts為采樣周期,式(18)中:
整理后得到控制器的差分方程為:
由式(19)的差分方程可建立系統(tǒng)控制框圖中的比例諧振控制器,其MATLAB實現(xiàn)框圖如圖3所示。
該框圖中,b0、b1、b2、a1和 a2的值與表達式已給出,其中ωe為電機機械角速度,其與諧振頻率一致;error為兩相靜止坐標系下的定子電流分量的給定值和與測量值iα和iβ進行做差比較的結(jié)果,該框圖的輸出可對電流進行接近無差的跟蹤調(diào)節(jié)。圖中z-1為延遲(delay)環(huán)節(jié),可將輸入信號延時一個采樣周期再進行輸出;z-2也是延遲(delay)環(huán)節(jié),其將輸入信號延時兩個采樣周期再進行輸出。
圖3 諧振控制器框圖
本文設計一種基于PR控制器的BLDCM矢量控制策略,其系統(tǒng)控制框圖如圖4所示。
圖4 基于PR控制器的無刷直流電機系統(tǒng)控制框圖
對比傳統(tǒng)PI控制方法可以看出,基于PR控制器的控制系統(tǒng)不含與電機參數(shù)有關(guān)的前饋補償項和解耦項,減小控制算法實現(xiàn)的難度,提高控制系統(tǒng)的魯棒性。
利用MATLAB建立無刷直流電機控制系統(tǒng)的仿真模型[7]。采用基于比例諧振控制策略進行矢量控制。仿真時間設置為 0.1s,系統(tǒng)采樣時間設置為 0.00001s,電機和實驗的參數(shù)見表1。
表1 無刷直流電機模型和實驗參數(shù)
此實驗的主要目的是將本文所提出的比例諧振控制策略與傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器控制策略進行對比,來驗證比例諧振控制策略的輸出轉(zhuǎn)矩穩(wěn)定性。
此實驗中,兩個策略都進行了0.1s的仿真。第一次進行傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器控制策略調(diào)速方案,在t=0s時,給定負載轉(zhuǎn)矩為0,即讓電主軸空載啟動運行,給定轉(zhuǎn)速為1500r/min。當轉(zhuǎn)速穩(wěn)定之后,輸出轉(zhuǎn)矩為0,但其穩(wěn)定時輸出轉(zhuǎn)矩抖動較大且抖動頻率較高,說明該策略在穩(wěn)態(tài)運行時,電機輸出轉(zhuǎn)矩不夠穩(wěn)定。第二次進行比例諧振控制策略,在t=0s時,給定負載轉(zhuǎn)矩為0N·m,給定轉(zhuǎn)速為1500r/min,當電機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,其輸出轉(zhuǎn)矩為0,轉(zhuǎn)矩波動明顯減小。之后進行帶負載的實驗,實驗給定數(shù)據(jù)同前兩次所述,在t=0.05s時給定負載轉(zhuǎn)矩 11 N·m,電機的電磁轉(zhuǎn)矩在 t=0.05s時,增加到11N·m,并且基于比例諧振控制策略的輸出轉(zhuǎn)矩比傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器控制策略輸出轉(zhuǎn)矩穩(wěn)定。此實驗說明:基于比例諧振控制策略的方案在輸出轉(zhuǎn)矩穩(wěn)定性上,無論是空載運行還是帶負載運行,都要優(yōu)于傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器控制策略?;趥鹘y(tǒng)PI調(diào)節(jié)器控制的無刷直流電機的調(diào)速策略空載輸出轉(zhuǎn)矩如圖5所示,帶負載時的輸出轉(zhuǎn)矩如圖7所示,其局部放大圖如圖8所示;基于比例諧振控制的無刷直流電機調(diào)速策略空載輸出轉(zhuǎn)矩如圖6所示,帶負載時的輸出轉(zhuǎn)矩如圖9所示,其局部放大如圖10所示。
圖5 傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器控制空載輸出轉(zhuǎn)矩圖
圖6 比例諧振控制空載輸出轉(zhuǎn)矩圖
圖7 傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器控制帶載輸出轉(zhuǎn)矩圖
圖8 傳統(tǒng)PI控制局部放大圖
圖9 比例諧振控制帶載輸出轉(zhuǎn)矩圖
圖10 比例諧振控制局部放大圖
此實驗的主要目的是將本文所提出的比例諧振控制策略與傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器控制策略進行對比,來驗證比例諧振控制策略在帶負載時的轉(zhuǎn)速跟蹤性能。
此實驗中,首先對傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器控制策略進行實驗。在 t=0s時,給定轉(zhuǎn)速為 1500r/min,在 t=0.5s時,給定負載轉(zhuǎn)矩11N·m,當轉(zhuǎn)速再次穩(wěn)定時,其穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速已經(jīng)無法達到給定轉(zhuǎn)速。第二次進行比例諧振控制策略的實驗,初始條件同前所述,由實驗結(jié)果可知,在此實驗中兩種策略的上升時間基本一致,且都基本無超調(diào)。當t=0.5s時加上負載重新進入穩(wěn)定的過程中,比例諧振控制策略在t=0.055s時就恢復再次達到給定轉(zhuǎn)速,而傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器在t=0.057s才再次達到穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速,故前者能更快的進入穩(wěn)定運行,相比于傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器,前者能對轉(zhuǎn)速實現(xiàn)無差調(diào)節(jié),而后者在穩(wěn)態(tài)時,轉(zhuǎn)速產(chǎn)生跌落,已無法達到給定轉(zhuǎn)速。并且后者的電流諧波總量(THD)為 80.79%,前者的 THD 為 64.72%,前者也明顯優(yōu)于后者,減小THD也有利于增強電機的帶負載能力。
兩控制策略的輸出轉(zhuǎn)速響應如圖11所示,轉(zhuǎn)速局部放大如圖12所示。
圖11 轉(zhuǎn)速響應圖
圖12 轉(zhuǎn)速響應局部放大圖
由上述兩個實驗可得,采用基于比例諧振控制策略的無刷直流電機調(diào)速方案相較于傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器控制方案能使電機達到穩(wěn)態(tài)時,輸出轉(zhuǎn)矩更穩(wěn)定。同時在電機帶負載時,前者能無靜差的跟蹤轉(zhuǎn)速給定值,而后者已經(jīng)無法實現(xiàn)無靜差調(diào)速,穩(wěn)態(tài)精度沒有本文所提出的方案高,并且前者具有更小的電流諧波總量(THD)。
本文針對無刷直流電機輸出轉(zhuǎn)矩抖動和帶負載能力不強等現(xiàn)象,提出了一種基于比例諧振控制的無刷直流電機調(diào)速方案。采用該策略控制電機在穩(wěn)態(tài)運行時,輸出轉(zhuǎn)矩具有更小的抖動頻率,同時還能在帶負載的情況下,實現(xiàn)無靜差調(diào)速。實驗結(jié)果也表明,在將系統(tǒng)的電流環(huán)調(diào)節(jié)器替換為PR控制器的情況下,電機的輸出轉(zhuǎn)矩抖動明顯減??;同時在帶負載能力上,基于比例諧振控制的方案也優(yōu)于傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器控制方案,能夠?qū)崿F(xiàn)電機轉(zhuǎn)速的穩(wěn)態(tài)無誤差的快速跟蹤。因此,無刷直流電機采用基于比例諧振控制的調(diào)速方法既提高了輸出轉(zhuǎn)矩的穩(wěn)定性,也增強了系統(tǒng)的帶負載能力,仿真結(jié)果證明了其可行性與有效性。