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氨壓縮機喘振的原因分析及處理

2018-05-22 03:14:55
氮肥與合成氣 2018年2期
關(guān)鍵詞:分離器氣流入口

張 威

(河南省中原大化集團有限責(zé)任公司,河南濮陽 457000)

河南省中原大化集團有限責(zé)任公司500 kt/a甲醇項目冷凍裝置配套的氨壓縮機組,采用沈陽鼓風(fēng)機集團股份有限公司生產(chǎn)的多級離心壓縮機,型號為MCL807+2MCL805。壓縮機與原動機由膜片聯(lián)軸器聯(lián)接,壓縮機和汽輪機共用底座,整個機組采用潤滑聯(lián)合油站供油[1-2]。原動機采用杭州汽輪機股份有限公司生產(chǎn)的單缸抽汽冷凝式汽輪機,型號為NK25/28/25。

1 氨壓縮機工藝流程

圖1 氨壓縮機工藝流程

氨壓縮機工藝流程如圖1所示。氨壓縮機與工藝系統(tǒng)中的冷卻器05E004、05E008、05E002、01E101及09E001A/B和氨儲罐09T001等設(shè)備組成冷凍回路,為工藝系統(tǒng)提供所需的冷量。正常生產(chǎn)時,冷卻器05E004、05E008閃蒸出的氨氣作為氨氣壓縮機一段入口供氣,經(jīng)入口分離器09S001進入低壓段,分離器前有壓力指示PT09011,壓縮機入口設(shè)有壓力指示PT09030。壓縮機防喘振控制,通過防喘振回路將高壓缸出口氨氣由防喘振閥FV09030調(diào)節(jié),然后返回到入口分離器09S001入口[3-4]。

2 事故經(jīng)過

2008年11月8日,氨氣壓縮機啟動,機組低速暖機后,按升速程序提速,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至2 000 r/min時,壓縮機入口流量指示FI09030在0~18 000 m3之間波動,機組出現(xiàn)異常聲音,確認(rèn)機組發(fā)生喘振。因為之前曾出現(xiàn)2次入口分離器09S001啟動壓差大(具體原因不明),機組發(fā)生喘振,升速到一定轉(zhuǎn)速后恢復(fù)正常。為此,經(jīng)請示后手動加快轉(zhuǎn)速,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至4 800 r/min時,壓縮機出口壓力PT09035指示為0.84 MPa、PT09011指示為0.76 MPa、PT09030指示為0.17 MPa(量程為0~0.2 MPa);當(dāng)轉(zhuǎn)速接近5 000 r/min時,入口分離器09S001壓差已接近0.7 MPa,表明此時分離器不通,機組一直處于喘振狀態(tài),被迫打閘停機。

3 原因分析

3.1 喘振的定義

當(dāng)離心壓縮機工作在設(shè)計點時,氣流的進氣角基本上等于葉輪葉片的進幾何安裝角,氣流順利進入流道,不會出現(xiàn)吸附面層脫離。當(dāng)流量減少時,氣流軸向速度減小,沖角增大,氣流射向葉片的工作面,使非工作面出現(xiàn)脫離。由于氣流在非工作面上是擴壓流動,出現(xiàn)的脫離很容易擴張,所以流量減小時,脫離發(fā)生明顯;當(dāng)流量減小到某臨界值時,脫離嚴(yán)重擴張,以致充滿流道的大部分區(qū)域,使損失大大增加,破壞了正常流動,此時流量下降,沖角增大。由于進口氣流本身的不均勻性和加工存在的問題,造成了各葉片間的幾何結(jié)構(gòu)存在微小差異,導(dǎo)致總會在某一個或幾個葉片上最先發(fā)生氣流脫離,形成一個或幾個脫離區(qū),稱為“脫離團”。發(fā)生氣流脫離葉片附近的流動情況惡化,出現(xiàn)了明顯的流量減小區(qū),受阻滯的氣流使上述葉片附近的氣流方向發(fā)生改變,引起流向轉(zhuǎn)向后面葉片的氣流沖角增大,轉(zhuǎn)向前面葉片上的沖角減小。由于工況改變,流量明顯減小,出現(xiàn)嚴(yán)重的旋轉(zhuǎn)脫離,流動情況大大惡化。葉輪雖仍在旋轉(zhuǎn)對氣體做功,但不能提高氣體壓力,壓縮機出口壓力明顯下降。如果壓縮機后面的管網(wǎng)容量較大,其背壓的反應(yīng)不敏感,就會出現(xiàn)管網(wǎng)中的壓力大于壓縮機出口的壓力,進而引起倒流現(xiàn)象的發(fā)生。氣流由壓縮機出口向進口倒灌,一直到管網(wǎng)中的壓力降至低于壓縮機出口壓力為止。當(dāng)?shù)沽魍V?,氣流在葉片的作用下正向流動,壓縮機又開始向管網(wǎng)供氣,經(jīng)過壓縮機的流量增大,壓縮機恢復(fù)正常工作。但當(dāng)管網(wǎng)中的壓力不斷回升,恢復(fù)到原來水平時,壓縮機正常排氣又受到阻礙,流量又下降,系統(tǒng)中的氣體又產(chǎn)生倒流。如此循環(huán),在整個系統(tǒng)中發(fā)生了周期性的軸向低頻大振幅的氣流振蕩現(xiàn)象,稱之為“喘振”。

3.2 喘振形成的原因

壓縮機喘振是指當(dāng)壓縮機流量減少到一定時出現(xiàn)的一種不穩(wěn)定工作狀況,即壓縮機的氣體流量和排氣壓力周期性地低頻、大幅波動,引起機組強烈振動的現(xiàn)象。壓縮機喘振的原因歸結(jié)為兩方面:①壓縮機流量減少造成的葉柵氣流的旋轉(zhuǎn)失速和擴展出現(xiàn)的喘振;②壓縮機與管網(wǎng)工作不協(xié)調(diào),表現(xiàn)為壓縮機流量不高于喘振流量和壓縮機排氣壓力低于管網(wǎng)氣體壓力[5-6]。

喘振的發(fā)生首先是由于變工況時壓縮機葉柵中的氣動參數(shù)和幾何參數(shù)不協(xié)調(diào),形成旋轉(zhuǎn)脫離,造成嚴(yán)重的旋轉(zhuǎn)失速;但并不是旋轉(zhuǎn)失速都一定會導(dǎo)致喘振的發(fā)生,喘振還與管網(wǎng)系統(tǒng)有關(guān)。喘振發(fā)生有內(nèi)、外兩方面的因素:從內(nèi)部來說,由于離心式壓縮機在一定條件下流動情況大大惡化,出現(xiàn)了強烈的旋轉(zhuǎn)失速;從外部來說,與管網(wǎng)的容量及管網(wǎng)特性線有關(guān)。外部的影響因素很多,如存在:①系統(tǒng)壓力高,工藝系統(tǒng)憋壓等;②壓縮機進口吸入流量低,入口過濾器阻塞,入口工藝氣減少或切斷;③機械部件損壞或脫落,機械密封、平衡盤密封、O形環(huán)等部件安裝不全,安裝位置不準(zhǔn)確或者脫落,形成級間竄氣、部件脫落堵塞葉輪、止逆閥失效或破損等;④操作失誤,未遵循“升壓先升速,降速先降壓”的原則,升壓過快或失速,防喘振調(diào)節(jié)不當(dāng);⑤工況改變,壓縮機進入喘振區(qū),蒸汽管網(wǎng)波動、工藝氣參數(shù)變化等,未能及時調(diào)節(jié);⑥工藝介質(zhì)組分等介質(zhì)狀態(tài)變化造成喘振。

3.3 喘振的特征和危害

喘振的特征有:①壓縮機工作極不穩(wěn)定,工藝氣體參數(shù)出現(xiàn)周期性的大幅波動;②有強烈的周期性氣流噪音,出現(xiàn)氣流吼叫聲;③極其強烈的振動,機體、軸承等的振幅急劇增加。

管網(wǎng)容量越大,喘振頻率越低,喘振能力越大,危害性越大。喘振的危害有:①可能損壞壓縮機零部件,如密封、O形環(huán)等,甚至引起動靜零部件碰撞,對止推軸承產(chǎn)生沖擊力,破壞軸承油膜穩(wěn)定及軸端密封,造成軸端氣體泄漏等;②可能影響機器安裝質(zhì)量,破壞各部分調(diào)整好的間隙值,甚至引起軸的變形,并造成機器在以后的運行中振動加?。虎劭赡苁挂恍﹥x表失靈或準(zhǔn)確度降低;④可能造成工藝管路部件(如管道過濾器)損壞。

4 事故原因分析

結(jié)合壓縮機喘振時工藝參數(shù)的變化查找機組喘振的原因,結(jié)果發(fā)現(xiàn)是因為壓縮機入口分離器09S001出現(xiàn)堵塞,之前曾打開檢查過該分離器,未發(fā)現(xiàn)問題;分析堵塞的原因,可能是09S001出口除沫網(wǎng)有結(jié)晶物從而造成流道堵塞。之后利用停車機會,對機組入口氨冷器05E004、05E008進行檢查,發(fā)現(xiàn)05E004、05E008均發(fā)生泄漏,在05E004、05E008入口管線及封頭處發(fā)現(xiàn)大量的白色結(jié)晶物,經(jīng)分析確認(rèn)為富含二氧化碳的工藝循環(huán)甲醇進入冷凍系統(tǒng),減壓后析出的二氧化碳與氨發(fā)生反應(yīng),生成了碳酸氫銨結(jié)晶物。

5 事故防范及措施

5.1 機組停機后對09S001堵塞的處理

(1) 用高溫鍋爐給水通過09S001底部導(dǎo)淋向內(nèi)部充水溶解結(jié)晶物,拆除頂部安全閥排氣,關(guān)閉壓縮機入口大閥,防止熱氣體進入壓縮機。

(2) 當(dāng)頂部排出水后,關(guān)閉充水閥,靜候2 h,使結(jié)晶物充分溶解,排水后用工廠空氣吹除干凈,分離器管線復(fù)原。

(3) 機組恢復(fù)開車,機組啟動升速過程中,注意對分離器底部排放。正常運行中檢測氨冷凍回路單元,所有換熱器應(yīng)做好記錄。

5.2 預(yù)防喘振的措施

(1) 機組正??刂埔WC壓縮機流量大于其喘振流量,檢查入口管線管路不受阻,升降負(fù)荷應(yīng)遵循“升壓先升速,降速先降壓”的原則。

(2) 工藝上要控制好入口氣體組分和參數(shù),防止出現(xiàn)組分含量下降、壓力下降或溫度上升過快等現(xiàn)象,工藝系統(tǒng)壓力要保持穩(wěn)定,防止出現(xiàn)超壓、憋壓。

(3) 機組啟動過程中,要注意調(diào)整各段的流量,避免出現(xiàn)高壓段阻塞、低壓段超壓等現(xiàn)象。

6 結(jié)語

通過對氨壓縮機喘振進行分析,找出了機組喘振的原因,結(jié)合入口分離器堵塞的現(xiàn)象進行查找,最終找到了引起堵塞的根源,徹底解決了喘振的問題。引起壓縮機喘振的原因很多,結(jié)合機組喘振發(fā)生時的具體工藝參數(shù)進行分析,并結(jié)合機組喘振的特性采取了防止喘振的措施,為今后處理機組喘振打下了堅實的基礎(chǔ)。

參考文獻

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