龍貴福
(貴州開磷息烽合成氨有限責(zé)任公司,貴州貴陽 551100)
2015年6月3日,貴州開磷息烽合成氨有限責(zé)任公司三硝生產(chǎn)部水處理車間綜合循環(huán)水水質(zhì)分析數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常:pH為6.03,濁度為117.8 mg/L,有機(jī)磷質(zhì)量濃度36.99 mg/L,堿度為49.17 mg/L,且水體發(fā)白;于是水處理車間對系統(tǒng)水源進(jìn)行檢測分析,同時加大用堿量至250 kg/班,但綜合循環(huán)水水質(zhì)仍未得到有效控制。2015年6月 7日,綜合循環(huán)水pH下降至4.20,水處理車間再加大用堿量至350 kg/班,綜合循環(huán)水pH人為調(diào)節(jié)至9.17;6月8日,綜合循環(huán)水pH又急劇下降至4.20,水處理車間又加大用堿量至500 kg/班,綜合循環(huán)水pH仍然控制不住,綜合循環(huán)水pH繼續(xù)下降至3.72,水處理車間安排綜合循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行置換,打開綜合循環(huán)水排污閥加大排水,同時加大綜合循環(huán)水的補(bǔ)水以提高綜合循環(huán)水pH;6月 9日,綜合循環(huán)水pH又下降至3.23,綜合循環(huán)水偏酸性不能控制。經(jīng)組織相關(guān)部門人員開會分析,懷疑是硝酸、硝酸銨裝置有硝酸泄漏,于是安排硝酸、硝酸銨裝置停車查漏,同時對綜合循環(huán)水再次進(jìn)行置換;6月10日,綜合循環(huán)水pH上升至7.67;6月11日,綜合循環(huán)水的pH恢復(fù)至正常指標(biāo),綜合循環(huán)水系統(tǒng)停止置換。
硝酸、硝酸銨裝置綜合循環(huán)水pH降低的主要原因有:①補(bǔ)充水水源發(fā)生污染;②藥劑投加不當(dāng),如沖擊性加入大量強(qiáng)酸性水穩(wěn)劑;③循環(huán)水采用加酸處理時,加酸量失控;④硝酸、硝酸銨裝置設(shè)備管道泄漏;⑤循環(huán)水中氨氮含量偏高[1-3]。
生產(chǎn)部、車間針對以上引發(fā)原因中,采取“排他法”進(jìn)行一一排查,排查結(jié)果如下:①對硝酸、硝酸銨裝置使用綜合循環(huán)水的設(shè)備進(jìn)行查漏,沒有發(fā)現(xiàn)泄漏點,排除硝酸、硝酸銨裝置設(shè)備管道泄漏硝酸引起綜合循環(huán)水pH降低。②水處理車間綜合循環(huán)水裝置沒有采用加酸處理工藝,排除綜合循環(huán)水加酸量失控引起綜合循環(huán)水pH降低。③采用的水穩(wěn)劑為J80,水處理車間控制加藥量為70~100 kg/次,而廠家的指導(dǎo)指標(biāo)為50~100 kg/次,排除水穩(wěn)劑投加不當(dāng)引起綜合循環(huán)水pH降低。
通過排除分析,造成綜合循環(huán)水pH降低的原因集中在補(bǔ)充水及綜合循環(huán)水氨氮含量上。水質(zhì)情況分析(2015年6月1-12日)見表1。
通過補(bǔ)水源頭水質(zhì)取樣分析數(shù)據(jù),硝酸、硝酸銨裝置綜合循環(huán)水中氨氮含量上升的根源在于高塔加熱蒸汽盤管有漏點,后做了補(bǔ)漏處理。
表1 水質(zhì)情況分析
造成本次硝酸、硝酸銨裝置綜合循環(huán)水pH下降的根源在于水處理車間跟蹤綜合循環(huán)水各項指標(biāo)不到位,處置力度不夠,在一定條件下引發(fā)綜合循環(huán)水水質(zhì)惡化,綜合循環(huán)水中的氨氮會在冷卻系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生劇烈的硝化反應(yīng),硝化菌群適宜在pH為6.0~9.5、溫度為5~40 ℃的條件下生長,生成硝酸根,則水質(zhì)呈酸性,同時影響氯化型殺菌劑的作用;而氨氮是硝化菌、亞硝化菌進(jìn)行硝化反應(yīng)所必須的營養(yǎng)源,綜合循環(huán)水系統(tǒng)具有硝化菌、亞硝化菌生長所需的良好條件,綜合循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機(jī)的空氣量大,供養(yǎng)充足,且冷卻塔巨大的表面積為生物膜提供了良好的生長場地,具有良好的細(xì)菌生長繁殖條件。再者,氨氮可與次氯酸發(fā)生反應(yīng),降低氧化性殺菌劑的殺菌效率,而氨的硝化產(chǎn)生硝酸,降低了堿度,同時也緩解磷酸鈣垢的沉積,從而造成綜合循環(huán)水pH降低、水體發(fā)白。
參考文獻(xiàn)
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