許 明
(中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司(以下簡(jiǎn)稱華鶴煤化)設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為300 kt/a合成氨、520 kt/a大顆粒尿素。氣化裝置采用美國(guó)GE能源水煤漿加壓氣化技術(shù),氣化爐2開1備,氣化壓力為6.5 MPa(表壓),采用四級(jí)閃蒸流程,原料煤使用鶴崗本地區(qū)優(yōu)質(zhì)煙煤,采用濕法棒磨制漿,低壓煤漿泵選用上海福斯特離心泵,高壓煤漿泵選用德國(guó)菲魯瓦雙軟管隔膜泵。該氣化裝置于2015年4月6日一次性投料成功。由于鶴崗煙煤的高灰分、高灰熔點(diǎn)特性,給氣化裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行帶來巨大的挑戰(zhàn)。通過總結(jié)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),氣化爐操作溫度選定為1 350 ℃,此溫度十分接近煤漿灰熔點(diǎn);進(jìn)行工藝優(yōu)化調(diào)整后,確保了氣壓裝置安全、高效的穩(wěn)定運(yùn)行。2016年華鶴煤化的產(chǎn)量為364 kt合成氨、608 kt尿素,合成氨和尿素分別達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量的121.3%及116.9%。
華鶴煤化現(xiàn)階段采用了3種精洗煤(H- 11、H- 13、H- 16),其中H- 11、H- 13的煤源、煤質(zhì)穩(wěn)定,H- 16煤質(zhì)時(shí)有波動(dòng)且出現(xiàn)過供煤中斷的情況。選擇精洗煤作為原料煤,可有效減少外界雜質(zhì)混入煤中,避免煤漿灰分不必要的增加;精洗煤的全水分較高,且存在一定程度的浮動(dòng),但內(nèi)在水分較為穩(wěn)定,不會(huì)影響原料煤的成漿性,制漿時(shí)需關(guān)注磨機(jī)出料槽煤漿分析數(shù)據(jù)和低壓煤漿泵電流,并及時(shí)進(jìn)行水煤比調(diào)整,確保制得穩(wěn)定的高濃度煤漿[1-3]。3種原料煤的工業(yè)分析見表1。
表1 3種原料煤的工業(yè)分析
由表1可知:鶴崗煙煤具有優(yōu)異的成漿性,華鶴煤化采用的原料煤內(nèi)在水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)均在2%左右、哈氏可磨指數(shù)接近50,適合制得高濃度煤漿;在生產(chǎn)運(yùn)行中添加劑選用木質(zhì)素系,其加入比例為原料煤分析基的0.025%,制得煤漿濃度為65%~67%,黏度為0.2~0.6 Pa·s,煤漿穩(wěn)定性良好[4]。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),此種高濃度煤漿在黏度高于0.8 Pa·s時(shí),表現(xiàn)為流動(dòng)性差、易產(chǎn)生硬沉積,曾出現(xiàn)過高壓煤漿泵入口吸入量不足引起的燒嘴壓差低、高壓煤漿泵出口壓力高且與煤漿爐頭壓力差值大引起的管線振動(dòng)大。通過技術(shù)改造和嚴(yán)格控制煤漿穩(wěn)定性后,問題得到解決。
鶴崗地區(qū)煙煤的高灰分、高灰熔點(diǎn)特性突出,即在相同溫度下,灰渣的黏度主要取決于煤灰的組成以及各組分間的相互作用。CaCO3在高溫下化學(xué)性質(zhì)活潑,產(chǎn)生的CaO可與耐火磚主要成分Cr2O3發(fā)生反應(yīng),并形成低熔點(diǎn)共聚物,故石灰石是引起耐火磚侵蝕消耗的主要物質(zhì)之一。另外,較低的灰分可以減少無機(jī)物對(duì)于耐火磚的沖刷。3種原料煤煤灰的組成與灰熔點(diǎn)比較見表2。
表2 3種原料煤煤灰的組成與灰熔點(diǎn)比較
注:DT變形溫度,ST軟化溫度,HT半球溫度,F(xiàn)T流動(dòng)溫度,CRC焦渣特性
由表2可知:軟化溫度ST在1 350~1 500 ℃、流動(dòng)溫度FT在1 400~1 500 ℃,按MT/T 853—2000分類,煤灰既屬于較高軟化溫度灰,又屬于較高流動(dòng)溫度[5]。為保持較低的氣化爐操作溫度,并滿足氣化爐液態(tài)排渣,必須添加助溶劑,以降低煤灰的灰熔點(diǎn)。
圖1 H- 11加4%石灰石煤灰黏度曲線
根據(jù)煤科院北京分院提供報(bào)告中的表3和圖1,綜合高灰分和高爐溫操作對(duì)運(yùn)行的影響,將石灰石添加比例確定為原料煤分析基的4%~5%,并關(guān)注每天灰熔點(diǎn)的變化,及時(shí)調(diào)整助溶劑的加入比例,將煤漿灰熔點(diǎn)(FT)控制在1 350 ℃以下,氣化爐操作溫度控制在1 340~1 360 ℃、甲烷體積分?jǐn)?shù)在(1 000~1 500)×10-6,由此帶來的好處是可有效延長(zhǎng)耐火磚的使用壽命,并提高了有效氣率。值得一提的是,將爐溫控制在接近灰熔點(diǎn)的操作方法,并未造成渣口頻繁堵塞,這打破了水煤漿加壓氣化在爐溫選擇上高于煤漿灰熔點(diǎn)50~100 ℃的傳統(tǒng)操作。
表3 添加不同比例助熔劑的對(duì)比
(1) 為了研究和控制煤漿灰分,選取1個(gè)月的運(yùn)行數(shù)據(jù),共29個(gè),去掉1個(gè)最大值、1個(gè)最小值,原料煤灰分最高為14.42%,最低為10.63%,平均值為12.43%,煤漿灰分平均17.6%,灰熔點(diǎn)平均1 333.74 ℃。由于使用高灰分煤漿,嚴(yán)重影響耐火磚和設(shè)備管線的使用壽命,制約著氣化裝置連續(xù)運(yùn)行周期,因此選取H- 11和H- 16進(jìn)行配煤摻燒運(yùn)行,比例為2∶1。當(dāng)原料煤灰分降至11.6%時(shí),煤漿濃度和黏度均較好,石灰石添加比例可降至3%,灰熔點(diǎn)控制在1 330 ℃,煤漿平均灰分降至14.5%;也曾因H- 16煤質(zhì)、煤源不穩(wěn)定恢復(fù)為單一煤種制漿的情況。據(jù)有關(guān)資料,在相同的水煤漿氣化條件下,若原料煤灰分的絕對(duì)含量降低1%,分析基比煤耗約降低0.33%,比氧耗約降低0.72%。因此,降低煤漿灰分不僅有助于提高氣化爐的氣化效率,還可減輕灰渣對(duì)耐火磚的侵蝕和磨損,降低黑水中的固含量,減緩黑水對(duì)管道、閥門及設(shè)備的磨損,經(jīng)濟(jì)效益明顯[6]。
(2) 氣化粗渣一定程度上反映出碳轉(zhuǎn)化率和氣化爐內(nèi)熔渣狀態(tài)。氣化裝置粗渣多為小顆粒球狀、無拉絲呈烏黑色,也有少量塊渣略帶墨綠色,說明熔渣在渣口處流動(dòng)較好。根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),粗渣殘?zhí)计骄禐?.05%,按工藝包設(shè)計(jì)值2.6%~12.5%,屬較低范圍,表明碳轉(zhuǎn)化率較好。每生產(chǎn)1 000 m3(標(biāo)態(tài))有效氣(CO+H2)的煤耗為600 kg(即比煤耗),也證明了這一點(diǎn)。
(3) 隨著氣化爐運(yùn)行周期的不斷延長(zhǎng),工藝燒嘴磨損逐步加劇,不可避免地產(chǎn)生燒嘴噴射霧化效果變差,為保障煤漿的充分燃燒和氣化爐連續(xù)液態(tài)排渣,根據(jù)實(shí)際工況對(duì)氣化爐操作進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。此時(shí)要關(guān)注有效氣體成分、氣化爐托磚板熱耦溫度以及氣化爐爐壁溫度,做到對(duì)渣口壓差的嚴(yán)格把控,要有預(yù)見性地進(jìn)行操作調(diào)整,如提高中心氧比例,可逐步由正常運(yùn)行的17.5%提高至19.0%,加強(qiáng)霧化效果;關(guān)注渣樣形態(tài)和殘?zhí)?,適當(dāng)增加氧煤比,提高氣化爐操作溫度,使煤漿充分燃燒,確保氣化爐有較高的碳轉(zhuǎn)化率。在正常工況操作要求下,調(diào)整負(fù)荷時(shí)要緩慢,穩(wěn)定煤漿濃度和氧煤比,減小氣化爐溫度、系統(tǒng)壓力的波動(dòng)等,可有效避免渣口堵塞,至今未出現(xiàn)因渣口堵塞而造成的氣化爐停車。
(4) 煤漿濃度的提升有助于提高氣化效率和有效氣產(chǎn)量,根據(jù)運(yùn)行數(shù)據(jù)核算得到結(jié)論:煤漿濃度每增加1%,CO體積分?jǐn)?shù)約增加0.6%,H2體積分?jǐn)?shù)約增加0.1%。每生產(chǎn)1 000 m3(標(biāo)態(tài))的有效氣(CO+H2)氧耗降低4.4 m3(標(biāo)態(tài)),煤耗約降低3.4 kg;此外,在煤漿濃度不變的情況下,適當(dāng)降低氣化爐的操作溫度,也有助于提升有效氣體成分。華鶴煤化有效氣成分達(dá)到84.5%以上(干基氣),屬同行業(yè)領(lǐng)先水平。因此,制得高濃度煤漿和選擇適當(dāng)?shù)臍饣癄t操作溫度,可獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
(5) 針對(duì)不同的外部條件和耐火磚損傷消耗的不同規(guī)律,將氣化爐耐火磚的損傷分為塊狀剝落、燒蝕損壞、沖蝕損壞、化學(xué)侵蝕等。在氣化爐生產(chǎn)運(yùn)行中,沖蝕和化學(xué)侵蝕是不可避免的,唯有保持向火面耐火磚上適當(dāng)厚度的渣層,使其以渣抗渣、阻斷高溫還原氣體與其直接接觸,達(dá)到減少損耗的目的。氣化爐耐火磚由中鋼耐火材料公司生產(chǎn),為了提高耐火磚的使用壽命,除了嚴(yán)把耐火磚自身性能與筑爐質(zhì)量,還通過盡量降低煤漿灰分、石灰石的添加量,將氣化爐爐溫控制在較低溫度下操作,并采用了延長(zhǎng)系統(tǒng)運(yùn)行周期、減少開停車頻率等方法。實(shí)際運(yùn)行中,筒體向火面磚使用壽命約為16 000 h,拱頂向火面磚的約為20 000 h,錐底向火面磚的約為11 000 h。
(1) 鶴崗地區(qū)冬季最低溫度可達(dá)-38 ℃,冬季原煤儲(chǔ)存與使用較為困難,原料煤外在水分含量高,易結(jié)冰、架橋堵塞煤倉(cāng)。雖然每個(gè)煤儲(chǔ)斗設(shè)計(jì)有2個(gè)煤倉(cāng)、4個(gè)低壓氮?dú)馀?,但因振打效果不理想,時(shí)常發(fā)生雙煤倉(cāng)架橋堵塞,造成磨煤機(jī)被迫停機(jī),操作人員需拆手孔進(jìn)行疏通。針對(duì)此種情況,對(duì)磨煤廠房加裝氣暖,保證適宜的廠房溫度;同時(shí),對(duì)煤倉(cāng)加裝電磁振動(dòng)器,每個(gè)煤倉(cāng)下料口至煤給料機(jī)插板閥之間安裝1個(gè),使用效果較佳,解決了冬季煤倉(cāng)易堵塞架橋的問題。
(2) 原設(shè)計(jì)的石灰石給料機(jī)為螺旋式輸送機(jī),最大輸送能力為2 t,無法滿足單臺(tái)磨機(jī)和雙爐運(yùn)行的使用量;且螺旋式輸送機(jī)不適宜輸送易結(jié)塊、黏性物料,煤、石灰石、磨煤水三者加料口是連通的,磨煤水溫度約為40 ℃,水汽上升遇石灰石結(jié)塊,堵塞下料管線和給料機(jī)。技術(shù)改造是將原給料機(jī)更換為皮帶式輸送機(jī),保留原有星型給料器和插板閥;從磨機(jī)給水調(diào)閥后引一路管線至石灰石下料口,并與石灰石下料管形成一定角度,原設(shè)計(jì)磨機(jī)加水口停用,使水噴入石灰石下料管,沿內(nèi)管壁螺旋下降,將石灰石沖入磨機(jī)。改造后已無石灰石堵塞,用量可滿足單臺(tái)磨機(jī)、雙爐運(yùn)行,為磨機(jī)提供了寬裕的檢修時(shí)間。
(3) 低壓煤漿泵采用立式離心泵,設(shè)計(jì)最大流量65 m3/h、轉(zhuǎn)速1 500 r/min,運(yùn)行初期煤漿濃度控制較低約61%,單泵運(yùn)行穩(wěn)定。制漿調(diào)整、優(yōu)化操作后,煤漿濃度逐漸提升至66%,低壓煤漿泵出現(xiàn)電機(jī)易過載、轉(zhuǎn)速無法提升、打量不足等情況。經(jīng)與設(shè)備生產(chǎn)廠家協(xié)商,將電機(jī)功率由30 kW 更換為45 kW,并優(yōu)化變頻器調(diào)節(jié)程序,提高了低壓煤漿泵輸送能力。
(4) 燒嘴壓差一直是同行業(yè)的嚴(yán)控指標(biāo),通過燒嘴壓差的變化可初步判斷工藝燒嘴的磨損情況和霧化效果。裝置運(yùn)行初期,時(shí)常有硬物卡塞
高壓煤漿泵進(jìn)出口單向閥,出現(xiàn)燒嘴壓差低并伴有較大幅度波動(dòng),嚴(yán)重影響系統(tǒng)的安全生產(chǎn)。檢修時(shí)對(duì)高壓煤漿泵單向閥閥球和密封件進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)卡塞異物多為鐵制品。雖煤儲(chǔ)運(yùn)輸煤皮帶上部有電磁除鐵器,但因金屬混入煤中,并不能全部去除,另外磨機(jī)內(nèi)鋼棒磨損也會(huì)形成鐵屑。經(jīng)過剖析原因后,對(duì)磨煤機(jī)出口滾筒篩進(jìn)行改造,增設(shè)了永磁除鐵器20個(gè),其規(guī)格為80 mm×160 mm,滾筒篩共4個(gè)格,將其布置在磨機(jī)出漿的前2格內(nèi)壁上,并且不同格的除鐵器交錯(cuò)布置,定期倒停磨機(jī)對(duì)永磁除鐵器進(jìn)行清理,既解決了高壓煤漿泵單向閥卡塞問題,又減輕了低壓煤漿泵葉輪的磨損。
使用鶴崗地區(qū)煙煤為原料煤,內(nèi)水含量低,成漿性優(yōu)異,制得煤漿濃度高,有助于氣化效率的提高。高灰分、高灰熔點(diǎn)煤質(zhì)需加助溶劑以降低灰熔點(diǎn),煤漿灰分的增加會(huì)導(dǎo)致氧耗、煤耗增大,因此助溶劑加入比例應(yīng)適當(dāng)選擇小值;可采用配煤摻燒的方法,降低灰分和灰熔點(diǎn),并進(jìn)一步減少助溶劑的加入量。氣化爐操作溫度可接近或低于灰熔點(diǎn)(FT),主要根據(jù)灰渣黏溫特性曲線,保持在此操作溫度下灰渣的黏度在5~15 Pa·s范圍內(nèi),同時(shí)較低的操作爐溫可以有效提高耐火磚使用壽命。
參考文獻(xiàn)
[1] 賀永德.現(xiàn)代煤化工技術(shù)手冊(cè)[M].2版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2011.
[2] 彭新文.灰分含量對(duì)GE水煤漿氣化的物耗影響[J].化工進(jìn)展,2011,30(9):1946- 1950.
[3] 蔡書琴,杜俊.水煤漿配煤試驗(yàn)研究與應(yīng)用[J].化肥工業(yè),2015,41(4):31- 34.
[4] 韓喜民.水煤漿水冷壁氣化爐運(yùn)行和摻燒高灰熔點(diǎn)煤總結(jié)[J].氮肥技術(shù),2013,34(3):18- 22.
[5] 劉增勝.大型煤制合成氣技術(shù)進(jìn)展[J].化肥工業(yè),2010,37(4):14- 19.
[6] 汪壽建.國(guó)內(nèi)外新型煤化工及煤氣化技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析[J].化肥設(shè)計(jì),2011,49(1):1- 5.