石 玉
(國家電投集團(tuán)山西鋁業(yè)有限公司,山西 原平 034100)
氧化鋁生產(chǎn)工藝復(fù)雜,主要的生產(chǎn)方法大致可分為堿法、酸法、酸堿聯(lián)合法、電熱法、高壓水化學(xué)法等五種。目前工業(yè)上普遍采用堿法生產(chǎn)氧化鋁,按生產(chǎn)過程的特點(diǎn),堿法又分為拜耳法、燒結(jié)法和拜耳-燒結(jié)聯(lián)合法(包括并聯(lián)、串聯(lián)、混聯(lián)聯(lián)合法等)。堿法生產(chǎn)氧化鋁是用堿(NaOH或Na2CO3)處理鋁礦石,使礦石中的氧化鋁和堿反應(yīng)制成鋁酸鈉溶液。礦石中的鐵、鈦等雜質(zhì)和絕大部分的二氧化硅則成為不溶性的化合物進(jìn)入固體殘?jiān)?。拜耳法生產(chǎn)氧化鋁工藝基本可分為6個(gè)工序,分別為原礦漿制備、高壓溶出、赤泥沉降、晶種分解、氫氧化鋁焙燒、母液蒸發(fā)等,其中高壓溶出是氧化鋁生產(chǎn)的核心工序,目的在于將鋁土礦中的氧化鋁水合物溶解成鋁酸鈉溶液。主要包括預(yù)脫硅、隔膜泵房、溶出機(jī)組、空壓站等區(qū)域。
近年來,鋁行業(yè)低迷,原材料價(jià)格上漲,鋁業(yè)寒冬愈演愈烈,各企業(yè)舉步維艱。如何從內(nèi)部著手壓降成本,從細(xì)處、力所能及的地方為公司精益生產(chǎn)、降本增效提供支持,成為企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。通過現(xiàn)場的不斷摸索,搜集相關(guān)資料,向同行業(yè)借鑒,對脫硅循環(huán)母液流程進(jìn)行優(yōu)化,減少了閥門操作,縮短了倒泵及操作時(shí)間,有效的降低了電耗;溶出機(jī)組壓煮器填充方式改變,實(shí)現(xiàn)兩段填充,減少了填充時(shí)間,縮短了檢修工期。經(jīng)過現(xiàn)場的不斷運(yùn)行和完善為降本增效及氧化鋁產(chǎn)量的提高創(chuàng)造了有利條件[1]。
預(yù)脫硅是將原磨來的原礦漿,用進(jìn)料泵送至兩組單管預(yù)熱器,經(jīng)單套管加熱到100℃左右,進(jìn)入脫硅槽,槽中安裝有攪拌裝置,并有一根提料風(fēng)管伸至槽子底部,將料漿提至出料口。一般經(jīng)過8個(gè)脫硅槽,槽子之間有一定的高位差,礦漿依次自壓至出料槽,在隔膜泵進(jìn)口管處與蒸發(fā)送來的循環(huán)母液混合為溶出隔膜泵供料,為了保證隔膜泵進(jìn)口壓力的穩(wěn)定,一般在出料槽后還設(shè)一個(gè)緩沖槽,由返料泵在出料槽和緩沖槽之間形成個(gè)循環(huán)流程,來保證出料槽的料位穩(wěn)定。原有流程母液由蒸發(fā)母液泵Pc401/402送至溶出脫硅堿液槽,堿液槽規(guī)格為8*14m,再使用堿液泵Pc104/105/106用二備一啟動方式運(yùn)行,通過堿液泵變頻調(diào)整加入隔膜泵進(jìn)口,實(shí)現(xiàn)隔膜泵進(jìn)口料漿與母液的混合,調(diào)整至合格的溫度,同時(shí)降低料漿溫度,來實(shí)現(xiàn)整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)指標(biāo)的控制。倒泵時(shí)需相應(yīng)調(diào)整母液流程,開關(guān)6道DN250的閘閥,存在工藝?yán)速M(fèi)且此流程繁瑣、操作工作量大、堿脆易造成管道泄漏威脅安全生產(chǎn)。
圖1 改造前母液流程圖
經(jīng)過流程改造,利用蒸發(fā)現(xiàn)有母液泵及母液管道,將母液進(jìn)入隔膜泵進(jìn)口。增加3臺DN250閘閥來實(shí)現(xiàn)蒸發(fā)母液泵流程切換工作,溶出隔膜泵進(jìn)口堿液管道增加3臺DN200氣動調(diào)節(jié)閥門實(shí)現(xiàn)每臺隔膜泵母液配比需求調(diào)整控制,同時(shí)隔出2臺堿液槽,實(shí)現(xiàn)流程簡化、省略操作、節(jié)能降耗。
據(jù)統(tǒng)計(jì),每臺堿液泵額定功率75KW,通過電流折算,實(shí)際功率約57KW,停用兩臺母液泵年可節(jié)約用電99.86萬KW.H,節(jié)約3臺堿液泵備品備件費(fèi)用約2.5萬元,生產(chǎn)成本降低的同時(shí),員工的對堿液泵切換工作量也大大的降低,每日可節(jié)約點(diǎn)巡檢、操作時(shí)間30分鐘。
氧化鋁高壓溶出機(jī)組根據(jù)生產(chǎn)情況,結(jié)合系統(tǒng)液量,每45-50天對系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行周期性檢修、清理。并對易損易耗件進(jìn)行更換,對到使用壽命或泄露閥門進(jìn)行更換,投隔壓煮器,對閃蒸槽過料管、孔板、耐磨錐進(jìn)行檢查更換,對蒸汽系統(tǒng)、水系統(tǒng)、料系統(tǒng)檢修檢查。待機(jī)組物料、蒸汽、冷凝水系統(tǒng)檢修完畢后,需用系統(tǒng)物料對壓煮器群進(jìn)行填充。根據(jù)沉降區(qū)域?qū)Τ两挡鄣闹芷谛郧袚Q,沉降倒槽時(shí)沉降槽位較低,沒有大量的一次洗液,制約溶出壓煮器群的填充,直接影響溶出機(jī)組開車出料時(shí)間。為保證溶出機(jī)組壓煮器群及時(shí)填充,通過查找生產(chǎn)工藝流程中基建時(shí)的廢舊管道,改造部分管道并添加閥門、利用沉降返砂泵流程對機(jī)組進(jìn)行填充。
通過現(xiàn)場查看、結(jié)合管道走向首先打通沉降返砂泵進(jìn)高壓機(jī)組Ra115/116壓煮器間過料管流程。溶出機(jī)組20米在填充總管Ra115/116壓煮器間安裝填充總閥,并在填充總閥后接入高壓風(fēng)流程,便于熟料填充完畢后,對管道內(nèi)部積余料進(jìn)行吹掃,確保徹底放料。高壓機(jī)組周期性檢修完畢后,預(yù)熱段、加熱段壓煮器用熟料填充,保溫段壓煮器用一次洗液填充,實(shí)現(xiàn)兩段料漿填充機(jī)組,縮短填充時(shí)間。
經(jīng)統(tǒng)計(jì):溶出高壓機(jī)組兩個(gè)系列每年周期性倒組檢修共計(jì)17次,每次機(jī)組填充由以往填充時(shí)間4小時(shí),縮短至現(xiàn)在兩段填充2小時(shí)。節(jié)約填充時(shí)間共計(jì)34小時(shí),折合氧化鋁產(chǎn)量約1866噸。每年沉降區(qū)域切換洗滌槽2次,每次切換過程中將影響一次洗液供送,約8小時(shí),期間一次洗液無法對溶出周期性倒組后的機(jī)組填充,折合氧化鋁產(chǎn)量約435噸。兩段填充方式實(shí)施后,消除了沉降沒有一次洗液機(jī)組無法填充的弊端,減少了倒組檢修時(shí)間,加快了溶出機(jī)組開車出料速度,為完成全年生產(chǎn)目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)[2]。
氧化鋁生產(chǎn)工藝多種多樣,工藝流程錯綜復(fù)雜,牽一發(fā)而動全身。通過對氧化鋁溶出預(yù)脫硅循環(huán)母液流程、高壓溶出機(jī)組壓煮器填充方式優(yōu)化,降低了電耗,解放了勞動力,節(jié)約了備件消耗,縮短了倒組檢修時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了降本增效,促進(jìn)了氧化鋁產(chǎn)量的提高,確保了氧化鋁系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,為后續(xù)氧化鋁工藝流程優(yōu)化開拓了思路。相信通過氧化鋁生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)外部雙向控制,氧化鋁生產(chǎn)成本會得到有效控制,產(chǎn)量將進(jìn)一步提高,鋁業(yè)將會迎來自己的春天。
[1]郭萬里等,《氧化鋁制取工》,山西人民出版社,2006.6;
[2]付高峰等,《氧化鋁生產(chǎn)知識問答》,冶金工業(yè)出版社,2007.5