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500kA 電解鋁系列成功降低陽極碳耗實(shí)踐

2018-05-09 06:40姜玉敬
世界有色金屬 2018年4期
關(guān)鍵詞:原鋁炭塊電解槽

張 虎,姜玉敬

(新疆嘉潤資源控股有限公司,新疆 瑪納斯 832200)

炭陽極是鋁電解生產(chǎn)的主要原料之一。炭陽極各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)直接影響到電解槽的正常生產(chǎn)和原鋁的產(chǎn)量、質(zhì)量、碳耗、和電耗等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。電解槽陽極幾何形狀、尺寸以及電解生產(chǎn)中的陽極管理、陽極電流密度、電解生產(chǎn)技術(shù)操作條件、電流效率等諸多因素皆與陽極消耗有關(guān)。炭陽極的過量消耗,不僅會增加鋁的生產(chǎn)成本,嚴(yán)重的會影響電解槽正常工作參數(shù),甚至造成病槽。優(yōu)質(zhì)的陽極可使電解過程穩(wěn)定,取得較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。降低炭陽極的消耗,可延長陽極的使用天數(shù),有助于提高電解槽集氣效率,對提高勞動生產(chǎn)率以及改善環(huán)境起到了積極作用[1]。

大型鋁電解預(yù)焙陽極電解槽陽極碳耗問題一直是鋁電解生產(chǎn)管理重點(diǎn),隨著2017年環(huán)保督查趨嚴(yán),炭塊市場價(jià)格已接近5000元/t,已占鋁錠生產(chǎn)成本的19%左右,因此,對陽極消耗進(jìn)行技術(shù)挖潛增效極為重要,尤其是對于沒有配套碳素的電解鋁企業(yè)。

針對本公司系列電流、設(shè)定電壓運(yùn)行實(shí)際情況,從陽極尺寸、工藝技術(shù)條件、換極周期、操作標(biāo)準(zhǔn)等方面逐項(xiàng)優(yōu)化匹配,最終達(dá)到大幅降低陽極毛耗的目的。

1 陽極消耗的機(jī)理[2]

1.1 陽極反應(yīng)過程

炭陽極電解中化學(xué)方程式如下:

反應(yīng)式(1)為假定電流效率為100%時(shí),生產(chǎn)1mol的鋁能生成3/4mol的CO2,這相當(dāng)于生產(chǎn)1噸鋁在陽極氣體中100%為CO2氣,其排放量為1.22噸,同時(shí)消耗333kg的炭陽極。當(dāng)只有反應(yīng)(2)進(jìn)行時(shí),陽極理論炭耗量為667kg/噸-Al。當(dāng)陽極生成的氣體有30%為CO時(shí)(一般生產(chǎn)情況如此),陽極理論炭耗量為393kg/噸-Al。按我公司電流效率90.5%計(jì)算,理想炭凈耗=333/90.5%=368kg,因電解質(zhì)液面以上才被空氣中氧氣所氧化,因此氧化部分不計(jì)入凈耗。

1.2 關(guān)于陽極消耗的其它幾個概念

實(shí)際消耗。在鋁電解生產(chǎn)過程中,炭素陽極除了要維持上述反應(yīng)而消耗以外,還有許多額外的影響因素導(dǎo)致陽極的消耗,這些因素引起的炭耗總和稱為實(shí)際消耗。一般為420~500kg/噸-Al。

毛耗和凈耗。生產(chǎn)1噸原鋁所消耗的陽極炭塊的總量(包括殘極)稱陽極毛耗。除去殘極后每生產(chǎn)1噸原鋁所消耗的陽極炭塊量稱為陽極凈耗,凈耗也就是煉鋁的實(shí)際消耗。

2 國內(nèi)500kA同槽型電解鋁廠陽極消耗

國內(nèi)大槽型鋁廠陽極毛耗統(tǒng)計(jì)情況

近兩年大槽型鋁廠均在致力于降低陽極毛耗,皆取得較為不錯的成果,但仍有潛力可挖。

3 陽極毛耗高的原因

3.1 陽極質(zhì)量

陽極質(zhì)量不穩(wěn)定,電阻率居高不下,長期接近65μΩm,高質(zhì)量陽極的電阻率會更低,達(dá)到50μΩm。陽極炭塊質(zhì)量指標(biāo)陽極電壓降為0.4v,國際陽極電壓降先進(jìn)指標(biāo)為0.3v,某廠現(xiàn)場跟蹤陽極壓降有時(shí)高達(dá)0.48v。與國標(biāo)對比,質(zhì)量不穩(wěn)定而且超標(biāo)。與國外指標(biāo)有巨大差距,尤其顯現(xiàn)在微量元素雜質(zhì)的控制[3]。因石油焦及瀝青質(zhì)量參差不齊,陽極各組分構(gòu)成不合理時(shí),將造成陽極極易掉渣,也是造成陽極毛耗偏高的原因。

3.2 陽極尺寸設(shè)計(jì)不精細(xì)

從換極質(zhì)量和運(yùn)行情況來看,中縫陽極炭塊棱角處防氧化措施不到位,炭塊棱角處氧化嚴(yán)重,尤其是打擊頭處的四組陽極,因此,與其讓棱角處陽極炭塊氧化增加碳耗,不如在設(shè)計(jì)上考慮在棱角處進(jìn)行優(yōu)化來達(dá)到提高陽極電流密度的目的??紤]到既能降低碳耗、適當(dāng)提高陽極電流密度,又能保證中縫處間距太大不好封極,陽極炭塊四周的棱角存在增大倒角的可能。

3.3 陽極換極周期設(shè)置不合理

設(shè)置陽極周期時(shí),需綜合考慮原鋁質(zhì)量、陽極毛耗之間的變化關(guān)系,部分配套有碳素廠的企業(yè)因殘極可用于生產(chǎn)生炭塊,添加比例不高于20%,換極周期設(shè)置比較短,偏向于原鋁質(zhì)量的提升,造成陽極毛耗偏高,但綜合效益不受影響。陽極毛耗指標(biāo)對于未配套碳素的企業(yè)來說就尤為重要,殘極只能作為副產(chǎn)品外賣,大幅貶值。而國內(nèi)很多電解鋁企業(yè)換極周期的設(shè)置均參考部分擁有碳素廠的國企數(shù)據(jù)。

3.4 陽極炭塊高度

在換出的殘極厚度相當(dāng)?shù)那疤嵯拢繅K高度越高殘極率越低,這是顯而易見的。炭塊高度增加將造成壓降增加,但在當(dāng)前國內(nèi)人工成本日漸上升的背景下,換極周期越短,電解車間換極工作量越大,工藝車隊(duì)運(yùn)輸量和組裝車間各工序工作量均越大,因此需要綜合計(jì)算炭塊高度增加進(jìn)而壓降增加新增成本和工作量減少降低成本的關(guān)系。

4 降低陽極毛耗的可能性

本公司電解槽為500kA大型預(yù)焙陽極電解槽,于2012年投產(chǎn),投產(chǎn)初期按設(shè)計(jì)炭塊尺寸進(jìn)行采購,使用1750×740×620非開槽炭塊,換極周期30天,陽極毛耗達(dá)到517kg/t.Al,陽極毛耗偏高,存在極大的挖潛增效潛力。

5 降低陽極毛耗的措施

5.1 優(yōu)化陽極尺寸

2014年8月在設(shè)計(jì)院提供的炭塊尺寸基礎(chǔ)上,在不影響應(yīng)力分布的前提下對陽極炭塊邊角進(jìn)行圓滑處理[4],在其它技術(shù)條件不改變的情況下,系列電流500kA,陽極毛耗從517kg/t.Al降低至509kg/t.Al,一個年產(chǎn)45萬噸系列(下文涉及到的系列均指45萬噸年產(chǎn)能)每月降低成本135.4萬元。

5.2 重新核算換極周期

開始使用620mm高度的陽極時(shí),換極周期30天,出來的殘極比較厚,平均厚度達(dá)到17cm,而碳碗深度為13cm,若生產(chǎn)比較平穩(wěn),殘極厚度控制在14cm最為經(jīng)濟(jì),存在3cm左右的浪費(fèi),根據(jù)實(shí)際情況,2015年7月份開始在一個區(qū)進(jìn)行試驗(yàn),換極周期從30天延長至31天,經(jīng)過2個周期觀察生產(chǎn)平穩(wěn),原鋁質(zhì)量穩(wěn)定,之后推廣至整個系列,系列電流500.5kA,陽極毛耗從509kg/t.Al降至496kg/t.Al,一個系列在原基礎(chǔ)上每月再次降低成本220萬元。

5.3 提高陽極炭塊厚度至640mm并嚴(yán)格控制單重

2016年8月份為進(jìn)一步降低陽極毛耗,了解到國內(nèi)部分碳素廠能生產(chǎn)高度640mm的陽極炭塊,在對炭塊供應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研后,我們開始進(jìn)行640mm陽極的試使用,原620mm陽極炭塊在使用31天后的殘極仍有不到一天的浪費(fèi),約浪費(fèi)1.4cm,加上新增加的2cm,完全夠再使用2天,因此同步將換極周期從31天延長至33天,同樣經(jīng)過2個換極周期的觀察,生產(chǎn)平穩(wěn)、原鋁質(zhì)量穩(wěn)定,推廣至整個系列,系列電流501kA,陽極毛耗從496kg/t.Al降至485kg/t.Al,一個系列在原基礎(chǔ)上每月再次降低成本186萬元。

生產(chǎn)過程中,我們通過大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)每月采購的640mm炭塊平均單重均大幅超過設(shè)計(jì)值1180kg,而經(jīng)過調(diào)查,部分炭塊尺寸在長寬上面出現(xiàn)正偏差,導(dǎo)致采購總重增加,但周期不能延長,碳耗偏高的問題,通過商務(wù)談判增加炭塊質(zhì)量要求條款,11月份開始640mm炭塊平均單重均保持在1189kg左右,同樣使用33天,系列電流501kA,陽極毛耗從485kg/t.Al降至480kg/t.Al,一個系列在原基礎(chǔ)上每月再次降低成本84.6萬元。

16年8月 16年9月 16年10月 16年11月 16年12月炭塊平均單重(kg) 1202 1200 1198 1189 1190

5.4 提高陽極炭塊厚度至660mm并嚴(yán)格控制炭塊耐壓強(qiáng)度[5]

同上,2017年4月份通過考察,正在合作的炭塊廠家能給我公司供應(yīng)高度660mm陽極,通過分階段試驗(yàn),換極周期從33天延長至目前的35天,系列電流501kA,陽極毛耗從480kg/t.Al降至467kg/t.Al,一個系列在原基礎(chǔ)上每月再次降低成本244.4萬元。

但在使用高度660mm的陽極時(shí),生產(chǎn)出現(xiàn)一個問題,炭塊在一個周期未結(jié)束的生產(chǎn)過程中頻繁出現(xiàn)掉塊、掉角、橫向縱向裂紋,造成碳耗升高和原鋁質(zhì)量下滑,我們通過理論分析,確定問題出在炭塊耐壓強(qiáng)度這項(xiàng)參數(shù)上,通過商務(wù)談判增加炭塊質(zhì)量要求條款,嚴(yán)格控制炭塊耐壓強(qiáng)度,在一個區(qū)進(jìn)行試驗(yàn)后效果非常好,不再出現(xiàn)以上現(xiàn)象,推廣至全系列均未再出現(xiàn)大面積質(zhì)量問題。

5.5 強(qiáng)化電流對陽極毛耗進(jìn)行微調(diào)

通過以上四步,陽極毛耗已降至全國先進(jìn)水平,殘極厚度已非常薄,通過大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),殘極厚度平均為14.5cm左右,為進(jìn)一步降低碳耗,我們考慮爐底沉淀較多,將系列電流逐步調(diào)整至502.5kA,最終穩(wěn)定住,直至現(xiàn)在,陽極毛耗略微再有一點(diǎn)下降,目前系列原鋁質(zhì)量中Fe含量維持在0.095%左右,保持較好。

6 結(jié)語

通過上文所述的五個步驟,我公司陽極毛耗從最開始的517kg/t.Al降至目前的467kg/t.Al,一個系列每月降低成本940萬元,每年降低成本11280萬元,效益巨大。若國內(nèi)炭塊生產(chǎn)廠家對焙燒爐進(jìn)行升級后能生產(chǎn)合格的高度700mm以上炭塊[6],陽極毛耗能進(jìn)一步得到降低。

[1]朱丹青.電解鋁降低陽極碳耗的途徑與措施[J].輕金屬,2008 (8) :25-28.

[2]劉業(yè)翔,李劼,姚士煥,肖勁,賴延清等.現(xiàn)代鋁電解[M].2007:591- 592.

[3]張景強(qiáng).400kA鋁電解槽降低預(yù)焙陽極消耗的探討[J].中國有色冶金,2015 ,44 (2) :41-44.

[4]張虎.鋁電解槽陽極炭塊 :中國,ZL 2013 2 0528875.X[P].2014-07-23.

[5]劉業(yè)翔,李劼,姚士煥,肖勁,賴延清等.現(xiàn)代鋁電解[M].2007:10-12.

[6]劉光勇,戚宗華,李慶新等.750mm超高陽極的研制與制備工藝過程中的難點(diǎn)淺析[J].新疆有色金屬,2016,8(2):92-95.

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