(徐州華潤電力有限公司,徐州 221000)
近年來,隨著國家對電力行業(yè)節(jié)能減排要求的不斷提高,節(jié)能技術(shù)改造成為火電機組節(jié)能降耗的重要方式,銅山華潤電力有限公司2×1000 MW超超臨界機組通過羅茨-水環(huán)真空泵技術(shù)改造,優(yōu)化了真空系統(tǒng)泵組運行方式,在達到節(jié)能降耗目的的同時,也增加了企業(yè)的綜合收益。
銅山華潤電力有限公司2×1000 MW機組,汽輪機為上海電氣集團引進西門子技術(shù)制造的超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式、雙背壓、八級回熱抽汽汽輪機,汽輪機型號為N1000-26.25/600/600(TC4F)。汽輪機抽真空系統(tǒng)共配置3臺50%容量的水環(huán)式真空泵,每臺真空泵分別抽吸高、低壓側(cè)凝汽器,采用兩運行一備用方式,型號為AT3004E。機組啟動時,三臺真空泵可并列運行,能夠更快地建立真空,縮短機組啟動時間[1]。
目前銅山華潤電力有限公司1000 MW機組真空泵兩運一備,每臺真空泵單獨抽吸1臺凝汽器。真空泵工作水為開式水冷卻,夏季工況下,循環(huán)水溫較高,真空泵工作水溫在42 ℃左右,真空泵的工作水在40~50 ℃之間會大量汽化,真空泵因大量抽吸自身工質(zhì)汽化產(chǎn)生的水蒸氣,排擠了真空泵原有的抽氣量,造成真空泵工作效率嚴重下降,抽真空能力嚴重不足,進而影響凝汽器真空。
原設(shè)計抽真空設(shè)備主要用作汽輪機啟動初期的快速建立真空,要求在短時間內(nèi)達到機組啟動要求,但實際正常運行中,存在性能過?,F(xiàn)象。因此,在正常運行中,可考慮通過以小泵替代大泵的方式達到節(jié)能目的。另外,由于水環(huán)泵效率較低,僅約30%左右,而羅茨真空泵效率可達70%。因此,使用高效真空泵組替代低效真空泵組能夠達到節(jié)能降耗的目的。
本次改造是在原抽真空母管上并聯(lián)安裝兩臺羅茨-水環(huán)真空泵組,具體方案如圖1所示。在機組啟動時,按原來運行方式將原有抽真空設(shè)備投入運行,以便快速建立真空。在機組正常運行,真空穩(wěn)定狀況下,羅茨-水環(huán)真空泵組投入運行,原抽真空設(shè)備退出作為備用。此時系統(tǒng)內(nèi)的蒸汽和不凝結(jié)氣體進入羅茨真空泵,經(jīng)加壓后經(jīng)換熱器冷凝進入下級水環(huán)真空泵,由于提高了水環(huán)真空泵的入口壓力,可以保證水環(huán)真空泵在高效狀態(tài)下連續(xù)穩(wěn)定運行[2]。
圖1 改造后真空泵組系統(tǒng)
當機組真空系統(tǒng)發(fā)生泄漏,羅茨-水環(huán)真空泵組在檢修或設(shè)備故障使其出力不足以維持凝汽器真空時,可將原有抽真空設(shè)備快速投入運行,滿足抽真空要求。目前,原有的3臺真空泵為兩運一備方式,改造后機組正常運行時以羅茨-水環(huán)真空泵組維持真空為主,可實現(xiàn)兩運三備。且通過完善熱控邏輯,設(shè)備之間設(shè)有可靠的聯(lián)鎖控制系統(tǒng),使得改造后,真空系統(tǒng)耗電量明顯降低的同時,設(shè)備的可靠性也得到大幅提高。
熱控方面需要增加羅茨泵、水環(huán)泵、電動閥等控制設(shè)備;真空、水位、溫度等測點;同時,在DCS畫面上增加羅茨水環(huán)泵操作畫面及相關(guān)聯(lián)鎖邏輯。
(1)增加原真空泵聯(lián)鎖按鈕,羅茨泵停止后且與原水環(huán)式真空泵聯(lián)鎖按鈕投入,自動聯(lián)啟原真空泵。(2)增加羅茨泵啟動和停止邏輯,啟動允許條件為“水環(huán)泵運行”。自動啟動條件為“水環(huán)泵運行”與入口蝶閥后“真空值高于或等于-90 kPa”。自動停止條件為“羅茨泵電機故障”或“水環(huán)泵停止”或入口蝶閥后“真空值低于-90 kPa”或“羅茨真空泵機組入口蝶閥關(guān)信號與水環(huán)泵停止”任一條件。(3)增加水環(huán)泵啟動和停止邏輯,啟動允許條件為“汽水分離器液位在80~200 mm之間”。停止允許條件為“羅茨真空泵機組入口蝶閥關(guān)信號”與“羅茨泵停止”。自動停止條件為“水環(huán)泵電機故障”。(4)增加補水電磁閥動作相關(guān)邏輯,汽水分離器高液位230 mm,正常液位130 mm,低液位40 mm,低液位時補水電磁閥開啟;達到正常液位補水電磁閥關(guān)閉,高液位與低液位會發(fā)出報警。
羅茨-水環(huán)真空泵運行,當出現(xiàn)羅茨泵跳閘,水環(huán)泵應聯(lián)鎖跳閘,否則水環(huán)泵單獨運行,入口壓力降低,將導致水環(huán)泵振動大現(xiàn)象。
正常檢查時,應注意水環(huán)真空泵、羅茨真空泵振動正常、無摩擦、無異音、電機電流正常不超限,壓力表、水位計、油位計等表計在正常范圍內(nèi)[3]。
單臺機組使用的兩臺原真空泵運行總電流為320 A,羅茨真空泵改造后,兩臺羅茨-水環(huán)泵組的總運行電流約為110 A左右,表1為原真空泵與羅茨-水環(huán)泵組運行參數(shù)對比。每小時節(jié)約的電量約為117 kW·h,按機組年利用小時數(shù)6 000 h計算,單臺機組可節(jié)約70萬kW·h,節(jié)電效益明顯。如表1所示。
表1 原真空泵與羅茨-水環(huán)泵組運行參數(shù)對比
原真空泵工作水為開式水冷卻,在夏季工況下,開式水溫度偏高,真空泵工作水會產(chǎn)生汽化造成真空泵效率嚴重下降,從而影響凝汽器真空。改造后的羅茨-水環(huán)真空泵組具有防止汽蝕功能,羅茨泵的抽吸能力可建立15~20 kPa的壓差,而羅茨泵的排氣經(jīng)過換熱器冷凝后進入水環(huán)泵的入口,大大提高了水環(huán)泵的入口壓力,有效地解決了真空泵汽蝕問題。
羅茨-水環(huán)真空泵組在我司百萬機組的成功改造并投入應用,不僅降低了廠用電量,提高了設(shè)備運行可靠性、安全性,也為羅茨-水環(huán)真空泵組在其他機組的改造提供了實踐和參考。