摘要:渭河電廠#4爐經(jīng)低氮燃燒器改造后,在2016年以前,經(jīng)常出現(xiàn)爐膛負壓波動甚至頻繁滅火現(xiàn)象,影響了生產(chǎn)安全經(jīng)濟運行。經(jīng)過今幾年不斷完善,提出改進意見,在2017年未發(fā)生一次滅火現(xiàn)象,我做一下分析和討論。
關(guān)鍵詞:火電廠;低氮燃燒器改造;鍋爐滅火;改進分析
一、4號鍋爐簡介
#4鍋爐型號SG—1025/16.7—M315亞臨界壓力中間再熱自然循環(huán)汽包爐,于1991年7月25日投產(chǎn)。本鍋爐型式為單爐膛π型露天布置、燃煤、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、四角布置切圓燃燒、亞臨界壓力、中間一次再熱、自然循環(huán)汽包鍋爐。
爐膛深為12.5米,寬為13.26米,其深寬比為1∶1.06。爐頂棚管中心標(biāo)高為58米。水平煙道的底部由折焰角以30°水平夾角向后上方延伸至5.2米處形成。垂直煙道由中隔墻隔為并聯(lián)雙煙道。
二、4號爐改造后的低氮燃燒器
采用高級復(fù)合式空氣分級低NOx燃燒技術(shù)的直流擺動式低氮燃燒器,共四組,分別布置在爐膛四角標(biāo)高為19.785米至29.255米處(風(fēng)殼底部到頂部)。在爐膛四角標(biāo)高為33.53米至36.16米處布置有4層分離燃盡風(fēng)。主風(fēng)箱設(shè)有6層強化著火煤粉噴嘴,在煤粉噴嘴四周布置有燃料風(fēng)(周界風(fēng))。在每相鄰2層煤粉噴嘴之間布置有1層輔助二次風(fēng)噴嘴及1層偏置二次風(fēng)噴嘴。在主風(fēng)箱上部設(shè)有1層緊湊燃盡風(fēng)噴嘴,在主風(fēng)箱下部設(shè)有2層二次風(fēng)噴嘴。低氮控制主要采用緊湊燃盡風(fēng)(CCOFA)、可水平擺動的高位燃盡風(fēng)(SOFA)、預(yù)置水平偏角的輔助二次風(fēng)噴嘴(CFS)及水平濃淡強化著火煤粉噴嘴來保證NOx排放要求。在CD、EF層二次風(fēng)噴口內(nèi)布置有大油槍,A層一次風(fēng)噴口內(nèi)布置小油槍。每個煤粉噴口及每個油槍噴口布置有火焰監(jiān)測探頭。
三、首次改造后存在問題
#4爐進行了低氮燃燒器改造。同步進行了熱風(fēng)改乏氣送粉、引增風(fēng)機三合一改造、送引風(fēng)機變頻器改造,再熱器增加了受熱面。低氮燃燒改造后解決了再熱汽溫偏低問題,原煙NOx由1000mg/m3左右降到了450mg/m3左右。
但是出現(xiàn)了爐膛負壓大幅波動以致鍋爐滅火、局部爆燃問題;燃燒切圓經(jīng)常反轉(zhuǎn)問題;大負荷再熱汽溫偏高、再熱減溫水量過大問題;主汽溫偏低問題。后來對低氮燃原因仍沒有確定性的認識,需要從低氮燃燒器結(jié)構(gòu)上、運行調(diào)整上兩方面著手,繼續(xù)采取相應(yīng)措施,進行分析、探討,以徹底解決爐膛負壓波動問題。
四、低氮燃燒器二次改造
將主燃燒器中每個角端部風(fēng)HAA層、直吹風(fēng)AB層、直吹風(fēng)BC層、直吹風(fēng)DE層共4層二次風(fēng)噴嘴改為順時針偏轉(zhuǎn)6°的設(shè)計;直吹風(fēng)CD層、直吹風(fēng)EF層共2層二次風(fēng)噴嘴改為順時針偏轉(zhuǎn)4.5°以增加啟旋氣流的動量和動量矩,保持爐膛燃燒穩(wěn)定。
利用B修將114排低溫再熱器出口段和57排高溫再熱器入口段去掉2.7米,一次風(fēng)逆時針角度全部去掉,改為對沖,二次風(fēng)增加角度。
五、低氮燃燒器三次改造后
1、#4爐B修期間取消B層一次風(fēng)管的濃淡分離器最后一塊葉柵,進一步增強分離器出口淡粉氣流的剛性。見下圖:
運行調(diào)整同時適當(dāng)增大了風(fēng)量,#4爐大負荷負壓波動造成的鍋爐滅火大為減少,低負荷仍有滅火。
六、4號鍋爐存在問題
1 爐膛負壓波動原因
#4爐爐膛負壓波動,基本都是在參數(shù)非常穩(wěn)定的情況下發(fā)生,沒有任何征兆。現(xiàn)對爐膛負壓波動原因有以下認識:
1)折焰角塌灰影響(負壓測點在折焰角上方側(cè)墻)。
2)局部風(fēng)粉混合不好,火焰突然熄滅并再次引燃。
3)托底風(fēng)不足、爐膛負壓偏小,煤粉旋轉(zhuǎn)氣流瞬間停滯、反轉(zhuǎn)。
4)吸風(fēng)機出力不足,大負荷時爐膛負壓偏小,造成煙道積灰。
2燃燒切圓反轉(zhuǎn)現(xiàn)象
1)切圓反轉(zhuǎn)現(xiàn)象
順時針切圓,甲側(cè)主汽溫高、乙側(cè)主汽溫低,氧量相對于風(fēng)量偏大;逆時針切圓,乙側(cè)主汽溫高、甲側(cè)主汽溫低且整體汽溫偏低,氧量相對于風(fēng)量偏小。從微油火焰電視看,逆時針旋向?qū)嶋H為順時針。
2)切圓反轉(zhuǎn)原因
#4爐低氮燃燒器經(jīng)過多次改造后,帶有反切角度的有FF、COOFA二次風(fēng)。SOFA1、SOFA2人為調(diào)整為反切5°。在FF、COOFA,甚至SOFA不開啟的情況下,關(guān)閉一個一次風(fēng)擋板、大的負壓波動、啟停制粉系統(tǒng)等仍會導(dǎo)致燃燒切圓反轉(zhuǎn)。由于一次風(fēng)噴嘴是百葉窗式水平濃淡,形成自然反切。當(dāng)某一工況(低負荷多)一次風(fēng)動量大于二次風(fēng)動量時,燃燒切圓就會發(fā)生反轉(zhuǎn)。這也是低負荷關(guān)閉某一個一次風(fēng)擋板能讓反向切圓變正的原因。
3、二次風(fēng)特性調(diào)整
1)HAA/LAA
作為最下層二次風(fēng),同時作為起旋二次風(fēng),在任何運行方式下都應(yīng)保持一定開度,有利于順時針切圓穩(wěn)定,且從底部加大補風(fēng),可適當(dāng)補充主燃燒區(qū)二次風(fēng)不足。
2)偏置二次風(fēng)CFS
偏置二次風(fēng)開大有助于形成順時針切圓,減少水冷壁結(jié)焦傾向,提高甲側(cè)氧量,也有助于降低原煙NOx,但是過大的偏置風(fēng)開度,相當(dāng)于減少了主燃燒區(qū)輔助二次風(fēng),使得主燃燒區(qū)更為缺風(fēng)。
3)周界風(fēng)
周界風(fēng)設(shè)計是隨給粉機轉(zhuǎn)速增減開關(guān)的。實際中發(fā)現(xiàn),多層周界風(fēng)開度50%時可明顯提高主汽溫度。周界風(fēng)有增強一次風(fēng)剛性左右,也有防止火焰偏斜、燒壞噴嘴左右,還可適當(dāng)補風(fēng)。
4)高位燃盡風(fēng)(SOFA)
燃盡風(fēng)總量過大,開大有助于降低原煙NOx、提高汽溫,但也會造成主燃燒區(qū)燃燒強度降低。適當(dāng)關(guān)小高位燃盡風(fēng),有助于增大主燃燒區(qū)二次風(fēng)量,提高二次風(fēng)箱差壓,穩(wěn)定燃燒。
5)緊湊燃盡風(fēng)(COOFA)、FF二次風(fēng)
COOFA、FF處于爐膛燃燒最強區(qū)域,開大有助于提高爐膛溫度,從而提高主再汽溫。COOFA、FF還有反切20°,開大可以提高乙側(cè)氧量。
4、制粉系統(tǒng)運行方式問題
低負荷推薦丙丁排運行,煤粉火嘴比較集中、原煙NOx也好控制,高負荷乙丙丁排運行。目前存在的問題是丙丁排運行時低負荷主再汽溫偏差,而且煤質(zhì)差、環(huán)境溫度低時脫硝入口煙溫偏低,SCR會跳閘。
低負荷乙丙排運行,汽溫、脫硝入口煙溫基本有保障,但是只有兩個完整煤層,不利于穩(wěn)定燃燒。
七、4號爐燃燒調(diào)整方案
1、二次風(fēng)擋板開度參考以下調(diào)整原則:穩(wěn)定底部燃燒,提高二次箱差壓。
1)最下層偏置二次風(fēng)保持50~100%,其余偏置二次風(fēng)開度20%。
2)丁排運行時HAA、LAA保持全開;丁排停運時,HAA、LAA開度不低于30%。
3)單層燃盡風(fēng)(SOFA)開度最大70%,參考原煙NOx、汽溫調(diào)節(jié);200MW及以下負荷,SOFA風(fēng)保留2~3層,總開度不大于200%;
4)隨負荷增加,逐漸開大SOFA風(fēng),260MW以上大負荷SOFA風(fēng)開啟3~4層,每層開度50~70%;
5)需要開啟COOFA風(fēng)調(diào)整汽溫、氧量偏差時,優(yōu)先使用FF二次風(fēng)調(diào)整,COOFA風(fēng)開度不大于50%。
2、總風(fēng)量和蒸汽流量接近1比1對應(yīng)關(guān)系,當(dāng)氧量和總風(fēng)量對應(yīng)關(guān)系偏差過大時,以風(fēng)量為準(zhǔn)。燃燒切圓順時針反轉(zhuǎn)為逆時針時,選擇低負荷兩臺排粉機運行時,關(guān)閉1到2個#1角一次風(fēng)門的方法進行調(diào)整,短時間可以投油穩(wěn)燃。
3、遇到燃料量突增時(連續(xù)加負荷、給粉機竄粉、啟動磨煤機等),注意風(fēng)量跟上,采取開大主燃燒器區(qū)二次風(fēng)、增大氧量偏置、手動增大風(fēng)量,及時停運異常給粉機、降低主汽壓力設(shè)定等減少燃料量的措施。遇到煤質(zhì)變差時,注意適當(dāng)增大風(fēng)量。
4、主、再汽溫應(yīng)維持在額定值附近,不得低于520℃,汽溫偏低時主燃區(qū)擺角最大可調(diào)至70%。
5、FGD出口NOx小時均值按35~45mg/m3控制,以減少噴氨量;整點前、后5分鐘NOx小時均值嚴禁超高限。煤質(zhì)正常時,原煙NOx排放值控制在350mg/m3以下。
6、低負荷以丙丁排(脫硝入口煙溫偏低時乙丙排)為主要運行方式,其余負荷以乙丙丁排為主要運行方式。負荷低于220MW(不帶供熱)且AGC指令繼續(xù)減負荷時應(yīng)及時停運丁磨煤機,盡快停運丁排粉機,避免200MW(不帶供熱)以下負荷三臺排粉機運行。
7、排粉機出口風(fēng)壓按3.8~4.0kPa控制,磨煤機出口溫度按73~78℃控制,盡量維持高限。走近路風(fēng)時,排粉機出口溫度按140℃控制。
8、低負荷最下層給粉機應(yīng)保留對角運行或全停,禁止單角運行、頻繁啟停操作,以穩(wěn)定底部燃燒。最下層給粉機因故障單角運行時應(yīng)投油穩(wěn)燃。
9、氧量偏差大時單側(cè)最低氧量按2.0%控制。甲、乙側(cè)氧量偏差過大時應(yīng)通過COOFA、FF開度及噴燃器擺角、燃盡風(fēng)單角擺角調(diào)整,大負荷還可以通過啟停給粉機調(diào)整氧量偏差。
10、制粉系統(tǒng)啟、停及倒風(fēng)操作要緩慢,給煤機轉(zhuǎn)速增減要緩慢,防止對燃燒造成較大影響。
11、粉倉粉位按5.5~7.0米控制,盡量維持較高粉位,防止給粉機來粉不正常。
12、給粉機轉(zhuǎn)速控制在450r/m~550r/m燃燒比較好,不宜低于400r/m、高于600r/m。低負荷高轉(zhuǎn)速少給粉機、高負荷低轉(zhuǎn)速多給粉機。
13、煤粉細度按16~20%控制,過粗時及時調(diào)整。
八、結(jié)束語
#4爐通過技術(shù)改造及采用相應(yīng)措施這兩方面著手,至2017年未發(fā)生一起鍋爐滅火現(xiàn)象,把#4爐首次低氮燃燒器改造后頻繁滅火問題得到徹底解決,為機組的安全經(jīng)濟運行提供了有力保障。
參考文獻:
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[2]章洋.200MW發(fā)電機組鍋爐爐膛負壓波動分析及處理[J].寧夏電力,2015(03):69-72.
作者簡介:
王小忙 男 漢族 陜西省三原縣人 學(xué)歷:本科 職稱:助理工程師,研究方向:熱能動力 單位 :陜西渭河發(fā)電廠