王滿學 ,劉建偉 ,何靜 ,王永煒 ,鄒楓
(1.西安石油大學化學化工學院,陜西 西安 710065;2.中國石油吐哈油田分公司工程技術研究院,新疆 鄯善 838202;3.陜西延長石油(集團)有限責任公司研究院,陜西 西安 710075;4.中國石化中原油田分公司工程技術管理部,河南 濮陽 457001)
隨著水力壓裂技術的不斷進步,壓裂規(guī)模越來越大,用水量從原來的每井次100 m3提高到10 000 m3以上。在壓裂作業(yè)后,這些壓裂液組分、泥砂、油氣和地層水等隨破膠液一起返排到地面。如果這些廢液處理不當,會對井場周圍土壤、植被和地表水造成一定程度的影響。隨著《安全生產(chǎn)法》和《環(huán)境保護法》等相關法規(guī)的實施,相關部門要求企業(yè)在生產(chǎn)的每個環(huán)節(jié)零排放,這促使油田采取相應技術措施,對壓裂返排的廢液進行回收處理和再利用。
水基壓裂返排液的重復使用技術(即水基壓裂液重復使用技術)是近年來興起的一項“節(jié)能、降耗、綠色、環(huán)保”型壓裂液技術,該技術利用處理后的返排液配制壓裂液,既回收利用返排液中的水資源,同時又盡可能利用其中的有效化學劑,做到了降低壓裂綜合成本、保護環(huán)境和資源的充分利用,是今后水基壓裂液技術的一個發(fā)展方向。
從目前文獻報道來看,水基壓裂液重復使用技術存在定義界定不清、技術術語使用混亂、技術水平落后,且沒有統(tǒng)一的技術評價標準等問題,因此,有必要對水基壓裂液重復使用技術現(xiàn)狀進行梳理,對其未來開發(fā)研究方向進行思考。
2002年,Halliburton公司研究開發(fā)了一種可重復使用的低相對分子質量瓜爾膠壓裂液體系[1]。具體方法是:采用特殊的工藝將普通大分子的瓜爾膠切割成20~30段小分子,除去其中纖維素和蛋白質等水不溶物,提高瓜爾膠在水中的溶解性;以改性瓜爾膠為增稠劑,硼酸鹽為交聯(lián)劑,不需要破膠劑,依靠地層礦物來調節(jié)壓裂液的酸堿性,實現(xiàn)控制壓裂液快速交聯(lián)和破膠。更重要的是,改性的瓜爾膠分子鏈在破膠過程中沒有被破壞,保證了回收處理后的返排液在壓裂施工后能繼續(xù)配制壓裂液,并且所制備的壓裂液性能與黏彈性表面活性劑壓裂液相類似,現(xiàn)場施工效果也優(yōu)于新配制的壓裂液。
2004—2009年, D.V.S.Gupta 等[2-3]采用重力分離、熱處理、堿洗和絮凝沉淀等常規(guī)的水處理工藝,分別對不同類型的破膠返排液進行回收處理,然后采用清水對處理后的返排液進行稀釋,使水質滿足配制壓裂液要求,實現(xiàn)了壓裂返排液的回收和重復利用。
2013年,L.Fontenelle 等[4]提出采用電凝法和化學添加劑聯(lián)合處理的方式對壓裂返排液處理,實現(xiàn)了返排液的重復利用。
2013年,Q.Y.Jiang 等[5]利用陶瓷膜過濾和離子交換法對壓裂返排液進行了處理,有效消除了可溶性固形物,提高了排液水的外觀,使處理后的壓裂返排液水質滿足重復配制壓裂液的水質要求。
通過對壓裂返排液初步處理,實現(xiàn)了對廢液中水資源的回收利用,但未對返排廢液中大量的有用化學劑進行回收、利用。
國內也對水基壓裂液重復使用技術進行了研究和現(xiàn)場試驗。依據(jù)該技術在國內研究和應用情況[6-18]分為3個階段:第1階段是通過對普通瓜爾膠壓裂返排液進行氧化、絮凝等處理,先從返排液中“取水”,然后再配制壓裂液的水基壓裂液重復使用技術初級階段,其技術特點是對壓裂返排液中的水進行回收,未對其中大量的有效組分進行利用,同時在對壓裂返排液進行回收處理過程中又產(chǎn)生二次污染;第2階段是通過對改性瓜爾膠壓裂返排液進行回收處理,利用返排液中部分化學劑組分,減少了二次利用時添加劑的加量,降低了壓裂液制備成本;第3階段是采用新型水基壓裂液重復使用技術,充分利用壓裂返排液中的有效資源,顯著降低壓裂液的制備成本和廢物對環(huán)境的危害,是水基壓裂液重復使用技術的最高階段和終極目標。
以制備水基壓裂液重復使用技術的增稠劑為主線,介紹壓裂液重復使用技術研究及其應用現(xiàn)狀。
2006年,管保山等[6-8]首先采用一種特殊的制造工藝,降低瓜爾膠相對分子質量,同時在瓜爾膠分子鏈上引入親水性基團,重新得到一種易水解和小分子的瓜爾膠CJ2-3。以CJ2-3為稠化劑、硼離子為交聯(lián)劑,制備了在地層內可自動破膠的能回收利用的一種新型水基凍膠壓裂液。0.35%CJ2-3壓裂液基液(pH值為8.5)黏度僅12 mPa·s,且壓裂液的熱剪切性能穩(wěn)定。在回收處理后的返排液中通過補加各種添加劑,再重新制備可回收壓裂液,其性能與原始壓裂液一致。該技術在長慶油田進行了3口油井壓裂施工,壓裂液的返排率高達92.9%。
2006年,莊照鋒等[9]從交聯(lián)與非降解性破膠劑機理及非降解性破膠途徑出發(fā),探討了羥丙基瓜爾膠/硼凍膠壓裂液回收再利用的可行性,分析了該體系的壓裂液凍膠在無通用破膠劑情況下的非降解性破膠機理。通過討論使用緩釋酸及3種非降解性破膠方法,作者認為非降解性破膠不會影響低相對分子質量壓裂液的回收和再利用。通過重新調節(jié)回收處理后的破膠返排液pH值,實現(xiàn)破膠液的再利用。該技術對減少環(huán)境污染、節(jié)約生產(chǎn)成本、提高壓裂施工效果,具有重要的現(xiàn)實意義。
2011年,李謙定等[10]針對南泥灣采油廠壓裂施工后返排液多、處理費用高等問題,研究了以羥丙基瓜爾膠為稠化劑、硼砂為交聯(lián)劑、緩釋型SS-1為破膠劑,制備可重復利用的壓裂液方法。在室內的具體研究方法是:將破膠液與原基液按不同體積比混合制備成新基液,然后向混合液中加入交聯(lián)劑和破膠劑等,實現(xiàn)對破膠液進行再利用。室內實驗結果表明,采用此方法制備的壓裂液可以滿足現(xiàn)場施工要求(60 s內交聯(lián),3 h后破膠)。
2014年,為解決壓裂作業(yè)水資源缺乏和返排液難處理的問題,熊穎等[11]采用生物降解技術制備相對分子質量為30×104~50×104的低分子瓜爾膠,并采用空氣懸浮成膜法制備出了一種膠囊破膠劑;通過利用pH值控制硼酸鹽離解,來改變瓜爾膠壓裂液的交聯(lián)狀態(tài),實現(xiàn)其在酸性條件下的非降解性破膠。壓裂液在破膠后,瓜爾膠分子結構未被破壞,可實現(xiàn)破膠液重復交聯(lián)使用的目的。同年,蒲祖鳳等[12]通過改變傳統(tǒng)改性瓜爾膠壓裂液體系的交聯(lián)和破膠思路,實現(xiàn)了改性瓜爾膠壓裂液的多次回收和重復利用。
2015年,劉立東等[13]針對東北油氣田壓裂液返排液量大,凈化處理成本高,對環(huán)境污染嚴重的問題,專門設計并研發(fā)了移動式污水處理裝置,開展對壓裂返排液處理和再制備壓裂液研究。通過對處理液的水質分析發(fā)現(xiàn):處理液中存在的大量二價金屬離子,使得BCG稠化劑不能溶脹起黏,影響壓裂液的抗溫性;難去除的硼酸根離子,使得配制的HPG基液提前交聯(lián)形成凍膠,影響壓裂施工。通過對不同添加劑的優(yōu)選和用量優(yōu)化,BCG-1非交聯(lián)締合型壓裂液可以較好解決上述技術問題,達到壓裂破膠液重復利用的目的。
李小玲等[14]研究了采用合成的具有表面活性的多效高分子聚合物制備新型可回收壓裂液的方法。通過實時調整聚合物主劑的質量濃度,實現(xiàn)了壓裂破膠液可回收、降阻水、低黏液及攜砂液的功能。截至2014年底,該壓裂液已成功應用于蘇里格氣田工廠化作業(yè)78口直井,取得了較好的改造效果。
何明舫等[15]針對以往氣田使用的一次性壓裂液返排液中稠化劑被深度降解破壞,回收后不能重復利用等問題,研發(fā)了一種聚合物和表面活性劑復合型可回收壓裂液,初步形成了以EM50/50S生物膠可回收壓裂液體系為核心、以“混凝沉淀+過濾殺菌+污泥脫水”為主體的壓裂返排液精細回收處理技術,滿足蘇里格氣田大開發(fā)對高效、綠色環(huán)保型壓裂新技術的需求。
李旦等[16]研究了以低分子聚合物FYC-2為增稠劑的壓裂液體系,實現(xiàn)了壓裂液的低殘渣(80 mg/L)、自動破膠且重復利用的目的。在延長油田西區(qū)采油廠成功應用3口井。
山樹民等[17]針對靖邊氣田儲層孔喉半徑較小、排驅壓力較低、壓裂液易滯留造成儲層傷害等問題,開展了可回收壓裂液體系研究。該技術選用長碳鏈高分子、非離子表面活性劑烷基酚聚氧乙烯醚、丙烯酸酯等復合物作稠化劑,采用陰離子表面活性劑作助劑,同時在分子中引入能增加分子鏈剛性的環(huán)狀結構物質,制備了一種新型可回收壓裂液(0.45%稠化劑+0.5%助排劑+0.35%助劑)。室內評價表明:在120℃條件下,可回收壓裂液抗剪切性良好,減阻率57.8%,巖心傷害率小于15%,同時具有低黏高彈性的特點。對靖邊57口井壓裂效果進行統(tǒng)計,結果表明,壓裂返排液的回收再利用率為94.26%。
王改紅等[18]利用將蔗糖經(jīng)微生物發(fā)酵得到一種微生物多糖稠化劑XYCQ-1與水混合,依靠分子間相互作用,形成一種可攜砂、能回收利用的清潔壓裂液。破膠液回收利用的方法是:通過水質調節(jié)劑XYTJ-1,絡合回收破膠液中超量的Ca2+,Mg2+,使水質達到現(xiàn)場配液的水質要求,然后再重新配制壓裂液,實現(xiàn)破膠液的重復利用。
通過對國內外水基壓裂液重復使用技術研究與應用文獻的分析發(fā)現(xiàn),目前重復使用的水基壓裂液技術仍然存在許多亟待解決的技術難題。這些技術難題可歸納為3點:
1)未實現(xiàn)水基壓裂液重復使用技術目標。通過對現(xiàn)有水基壓裂液重復利用技術現(xiàn)狀和現(xiàn)場試驗情況的梳理發(fā)現(xiàn),目前現(xiàn)場采用的水基壓裂液重復使用技術仍然處在從返排液中“取水”然后再配制壓裂液的水基壓裂液重復使用技術初級階段。室內研究明顯滯后于現(xiàn)場應用步伐,是制約新技術大規(guī)模現(xiàn)場應用的主要原因。
2)返排液處理工藝不合理,影響壓液返排液中有效物的回收,增加壓裂成本。由于對壓裂返排液處理和返排液中有效化學劑再利用缺乏系統(tǒng)研究,致使2種工序彼此相互脫節(jié),現(xiàn)場實施達不到廢液處理和再利用設計目標,是造成資源不必要浪費的主要因素。采用傳統(tǒng)的絮凝、氧化降解等水處理工藝對壓裂返排液進行處理,造成大量的有用組分被當成“廢物”除掉,造成了資源的浪費;同時在處理壓裂返排液過程中,重新加入大量的化學藥劑,不但增加了壓裂整體成本,又產(chǎn)生了新污染。
3)壓裂液恢復性和抗鹽效果差是制約返排液重復使用的最大障礙。開發(fā)一種抗鹽性好,成膠破膠“可逆”的新型水基壓裂液體系,是解決水基壓裂液重復使用技術難題的關鍵。
1)水基壓裂液重復使用技術影響因素很多,市場化需要解決的技術難題也很多。壓裂液成膠破膠“可逆”是實現(xiàn)水基壓裂液重復使用技術的關鍵;水基壓裂液重復使用技術室內研究滯后于現(xiàn)場應用,是影響新技術大規(guī)模推廣應用的主要原因,因此,需要投入大量的人力和物力,完善和推進新技術早日市場化。
2)水基壓裂液重復利用技術是由壓裂液重復使用技術和返排液高效處理技術組成的一種復合技術,兩者相互影響,缺一不可。在新技術研究開發(fā)過程中,通盤考慮壓裂液技術開發(fā)與壓裂后返排液的回收和再利用、環(huán)境安全和生產(chǎn)成本等因素,有益于提高技術應用效率,降低壓裂綜合成本。
3)針對水基壓裂液重復使用技術名詞表述混亂,技術水平參差不齊,且沒有統(tǒng)一的技術評價標準可供參考等問題,建議盡快完善技術指標,制定水基壓裂液重復使用技術評價標準,以規(guī)范和促進新技術快速發(fā)展。
4)隨著國家對水資源和環(huán)境保護力度的日益增強,更加清潔和環(huán)保型壓裂液技術在我國油氣田開發(fā)中的作用日趨重要,也必將成為今后油氣藏開發(fā)技術的熱點。
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