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影響熟料強(qiáng)度的因素分析

2018-04-08 04:36:52□□
建材技術(shù)與應(yīng)用 2018年1期
關(guān)鍵詞:生料回轉(zhuǎn)窯熟料

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(太原獅頭中聯(lián)水泥有限公司,山西 太原 030056)

引言

我公司熟料生產(chǎn)線采用雙系列、低壓損五級預(yù)熱器及噴騰在線式分解爐,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8 m×72 m,于2014年建成投產(chǎn)至今,其間熟料強(qiáng)度波動(dòng)較大,2014~2017年熟料年平均理化結(jié)果見表1。

本文通過對我公司歷年來的熟料生產(chǎn)情況進(jìn)行分析,由數(shù)據(jù)庫查找出影響熟料28 d強(qiáng)度的因素,提出了進(jìn)一步提高熟料強(qiáng)度的措施,并收到了良好效果。

表1 熟料年平均理化結(jié)果

從表1可知,在熟料KH、SM值基本穩(wěn)定的情況下,熟料28 d抗壓強(qiáng)度波動(dòng)較大,最大波動(dòng)為7.3 MPa,另外氧化物MgO含量波動(dòng)也較大,最大波動(dòng)為0.9%。2017年熟料28 d抗壓強(qiáng)度為51.5 MPa,是歷年來的最低值,其對應(yīng)的MgO含量為3.61%,也是歷年來最高值。28 d強(qiáng)度與MgO含量的對應(yīng)關(guān)系見圖1。由圖1可見,熟料28 d強(qiáng)度隨MgO含量的波動(dòng)較大。

圖1 熟料28 d強(qiáng)度與MgO含量的關(guān)系

1 2017年熟料強(qiáng)度分析

分析2017年熟料強(qiáng)度過低的影響因素,為排除其他次要因素的干擾,故取其間具有可比性的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,以進(jìn)一步查找影響熟料強(qiáng)度的原因。2017年的熟料月平均理化結(jié)果見表2。對表2以熟料28 d強(qiáng)度降序排列后,生成28 d強(qiáng)度與MgO含量的對應(yīng)關(guān)系見圖2。

由圖2可見,2017年熟料28 d強(qiáng)度隨著MgO含量的升高而降低,其中8月份和10月份的強(qiáng)度分別為49.3 MPa、54.9 MPa,對應(yīng)的MgO含量分別為4.02%、3.46%。

2 生料化學(xué)成分的影響

2.1 MgO含量

適量的MgO使液相量增加,黏度下降,熟料的易燒性得到改善,有利于A礦的形成。但MgO含量過高會(huì)使熟料液相出現(xiàn)的溫度降低并增加液相量,表面張力也大大降低,降低燒成溫度。在預(yù)分解窯中,由于燒成溫度很高,過高的MgO就變成了有害成分,因?yàn)樗c預(yù)分解窯要求的液相量低且黏度高的情況相反,使得熟料提前結(jié)粒,這些提前結(jié)粒的熟料到達(dá)燒成帶后,由于熱量從顆粒表面?zhèn)鞯絻?nèi)部需要一定時(shí)間,再加上預(yù)分解窯物料運(yùn)動(dòng)速度快,造成A礦形成及發(fā)育不良。由于低液相黏度本身對A礦有熔蝕作用,反映在巖相結(jié)構(gòu)上,A礦輪廓不清,成分晶體邊緣輪廓變得模糊不清,雖然早期強(qiáng)度較高,但28 d強(qiáng)度較低,這一點(diǎn)從表1和表2中也可以得以驗(yàn)證。故MgO含量過高會(huì)降低熟料28 d強(qiáng)度。

表2 2017年熟料月平均理化結(jié)果

圖2 熟料28 d強(qiáng)度與MgO含量的關(guān)系

2.2 Al2O3含量

在熟料礦物形成過程中,Al2O3與其他氧化物反應(yīng)主要生成C3A和C4AF,二者的水化速度快,為保證熟料3 d強(qiáng)度的主要礦物質(zhì),其液相量和液相黏度會(huì)隨著Al2O3含量的增加而增加,適量有利于熟料中C3S的形成,過量則液相量急劇增加,同樣使物料在進(jìn)入燒成帶之前就結(jié)粒過大,并且其液相黏度增加,不利于氧化物的擴(kuò)散化合,使得C3S的形成和發(fā)育受阻,從而影響熟料28 d強(qiáng)度。由表1和表2可見,Al2O3平均含量較為穩(wěn)定。

2.3 Fe2O3含量

Fe2O3與其他氧化物反應(yīng)生成C4AF,也是提供熟料3 d強(qiáng)度的貢獻(xiàn)者,并且液相量隨其含量的增加而增加,液相黏度則下降,其影響熟料煅燒及C3S生成的機(jī)理類似于MgO。由表1和表2可見,F(xiàn)e2O3平均含量較為穩(wěn)定。

3 熟料煅燒與冷卻

眾所周知,各參數(shù)的穩(wěn)定是保證回轉(zhuǎn)窯熱工制度穩(wěn)定的前提。在操作中,入窯生料喂料量控制在350~360 t/h;入窯生料分解率控制在92%~95%;窯尾溫度控制在1 050~1 100 ℃;窯速控制在4.0~4.2 r/min;頭煤和尾煤用量及比例控制合理;篦冷機(jī)操作穩(wěn)定,料層控制合理,冷卻效果良好。從DCS系統(tǒng)采集的數(shù)據(jù)分析,回轉(zhuǎn)窯傳動(dòng)電流平穩(wěn),窯皮長度適中,現(xiàn)場熟料結(jié)粒細(xì)小、均齊,燒成系統(tǒng)未出現(xiàn)過還原氣氛。

4 結(jié)語

我公司水泥熟料生產(chǎn)線2017年7月至9月熟料28 d強(qiáng)度急劇下降,正是由于熟料中MgO含量過高所致,而2017年10月熟料的28 d強(qiáng)度有所提高,也正是因?yàn)槠渲械腗gO含量有所下降,故熟料中MgO含量應(yīng)≯3.5%,才能保證熟料的28 d強(qiáng)度。而我公司熟料中的MgO主要是由石灰石質(zhì)原料帶入的,依據(jù)現(xiàn)有的原燃材料分析結(jié)果折算,應(yīng)控制石灰石質(zhì)原料中的MgO含量≯2.6%。

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