張高峰,鄒 虎,陸繼歡
(蕪湖新興鑄管有限責任公司,安徽 蕪湖 214000)
WX08 鋼用于生產(chǎn)汽車發(fā)電機爪極,其成品碳含量目標要求0.05%以下。蕪湖新興煉鋼流程采用“BOF-LF-CC”工藝生產(chǎn)WX08鋼,該工藝需要轉爐吹煉終點碳含量在0.03%以下方可放鋼,存在的主要問題是:(1)鋼水過氧化嚴重,對轉爐爐襯侵蝕嚴重;(2)消耗大量鋁脫氧合金,鋼液中存在大量Al2O3夾雜物,容易導致產(chǎn)品B類夾雜物嚴重超標;(3)鋼水碳含量較高,且波動幅度大。為了控制鋼水的碳含量及提高鋼水的潔凈度,蕪湖新興定采用“BOF-RH-LF-CC”雙精煉工藝生產(chǎn)低碳WX08鋼,充分發(fā)揮 RH爐對鋼水進行脫碳、LF 爐對鋼水進行深脫硫的精煉功能[1-2]。
RH輕處理是在4-20 kPa低真空度下對成品碳含量在0.01%-0.05%范圍內的低碳鋼處理方法,此類鋼出鋼碳含量可以控制在0.05%-0.06%,從而降低鋼水氧化性,提高轉爐爐襯使用壽命和金屬收得率[3]。以下對RH輕處理過程脫碳規(guī)律進行研究,旨在摸索工業(yè)生產(chǎn)過程RH進站鋼水條件,提高RH處理效率,充分發(fā)揮快節(jié)奏生產(chǎn)的優(yōu)勢。
WX08鋼化學成分要求見表1。
RH爐設備基本參數(shù)見表2。采用RH輕處理模式時,開啟 3級或4 級真空泵,真空度分別為4 kPa、8 kPa。
RH真空脫碳反應式為[4]:
[C]+[O]={CO}
(1)
(2)
式(2)中KCO與T的關系為:
(3)
當溫度為1600 ℃時,由(2)、(3)式可得:
[%C][%O]=0.0024PCO
(4)
在RH真空條件下,[C]、[O]反應生成CO氣體,由于降低了氣相中CO的分壓,使[C]和[O]的反應向著生成CO氣體的方向進行。圖1表示在1600 ℃時不同壓力條件下,[C][O]之間的平衡關系。由圖1可見,隨著氣相中一氧化碳分壓下降,氧的脫碳能力逐步增大。RH 真空脫碳是在真空室壓力很低、即在高真空狀態(tài)下進行的。在實際生產(chǎn)中真空脫碳更重視動力學條件的改善,以縮短脫碳時間,滿足煉鋼整體生產(chǎn)節(jié)奏的需要。
RH真空脫碳是利用氣泡泵原理使鋼液在真空室和鋼包之間產(chǎn)生循環(huán)流動,靠鋼水中的氧在真空室中進行脫碳, 其中鋼水碳含量[C]t通常按下式規(guī)律變化[5]:
w[C]t=w[C]o×exp(-Kc×t)
(5)
由式(5)變換可得
ln(w[C]o/ w[C]t)=Kc×t
(6)
式(6)中:[C]t—在t時刻的碳含量,%;[C]o—初始碳含量;t—脫碳時間;Kc—表面脫碳常數(shù),1/min。
在真空脫碳過程中, 真空室內存在三個反應位置, 即熔池表面、 氬氣泡表面和熔池中,全部反應由三個反應環(huán)節(jié)控制, 即由液相向氣相界面?zhèn)髻|、 在氣液界面的反應、由氣液界面向氣相的傳質, 三個控制環(huán)節(jié)決定了RH真空處理的脫碳速率。對于低碳鋼的生產(chǎn), 脫碳速率與鋼水初始條件、 鋼水容量、 循環(huán)流量、 真空室內真空度、鋼水溫度等因素有關,在其它條件不變的情況下,鋼包初始氧濃度直接影響 RH脫碳速率[6-7]。在真空室壓力迅速降低的過程中,隨著提升氣體流量增加,循環(huán)流量增加, 可提高脫碳速率。 鋼水循環(huán)量的計算公式 (森辛治公式)[8]:
Q=114G1/3d4/3[ln(P0/P)]1/3
(7)
式(7)中: Q—環(huán)流量,t/min;G —環(huán)流氣體流量,Nm3/min;d—插入管內徑,m;P —槽內壓力,kPa;Po—大氣壓,kPa。
對RH進站鋼水及RH輕處理過程鋼水每隔2分鐘進行測溫、取樣及定氧,其結果見表3。從表3中可以看出,隨著真空度下降,鋼水[C]含量和[O]含量也不斷下降。
由式(6)可以看出,在RH脫碳過程中,ln(w[C]0/w[C]t)與t具有線性關系,其斜率為Kc。對于RH輕處理工藝來講,脫碳過程可以視為深脫碳工藝的脫碳前期,即可認為Kc為常數(shù)[9]。對RH輕處理過程ln(w[C]0/w[C]t)與t關系進行作圖(見圖2所示),從圖2中可以看出,ln(w[C]0/w[C]t)與t呈明顯的線性關系,Kc值為0.1475 min-1。
RH輕處理脫碳目標是將鋼水碳含量降低至0.03%左右,從而保證鑄坯成分w(C)≤0.05%。將Kc=0.1475,w([C]t)=0.03代入式(6),可得出RH輕處理最短脫碳時間tmin與進站碳含量w[C]0的關系為式(8)。
tmin=6.78ln(33.3w[C]0)
(8)
實際生產(chǎn)中,根據(jù)RH進站鋼水成分,利用式(8)計算得到RH輕處理最短脫碳時間,從而指導生產(chǎn)崗位確定合適的脫碳時間。
針對不同RH進站鋼水氧值條件,分別對RH進站鋼水及RH輕處理過程鋼水每隔2分鐘進行測溫、取樣及定氧,其結果見表4、表5。
從表4中可以看出,當RH前鋼水氧值較低時,盡管通過延長抽真空時間至10 min及降低真空度至4 kPa,鋼水碳含量仍降低有限,脫碳量僅為0.015%。從表5中可以看出,當RH前鋼水氧值較高時,盡管鋼水碳含量很低,但隨著真空度的降低,鋼水碳含量也不斷下降,抽真空時間4 min后,脫碳量為0.017%。不同RH前氧值條件下,鋼水[C]含量隨真空處理時間變化規(guī)律見圖3所示。
從圖3中可以看出,在真空處理前4 min,RH前氧值為331 PPm時鋼水脫碳速率最高,這是因為當RH前氧值偏低時,鋼水[O]含量成為脫碳反應的限制性環(huán)節(jié),當RH前氧值偏高時,鋼水[C]含量成為脫碳反應的限制性環(huán)節(jié)。因此,為了提高RH輕處理脫碳效率,RH進站鋼水[C]含量應控制在0.045%-0.065%,鋼水[O]含量控制在300-500 PPm。
鋼水喂入鋁線一方面進行合金化,另一方面對鋼水進行脫氧,若反應生成的Al2O3不能完全上浮被鋼渣吸附,就會成為鋼液中主要的內生夾雜物。工業(yè)生產(chǎn)中通常用酸溶鋁比值(w(Als)/w( Alt))來反應鋼液的潔凈度,其中w(Als)表示鋼水酸溶鋁含量,w( Alt)表示鋼水全鋁含量。w(Als)/w( Alt)比值越高,表明鋼水純凈度越高,鋼水中Al2O3夾雜物越少。
RH輕處理結束后,根據(jù)不同出站氧含量對鋼水喂入不同量的鋁線,鋼水鋁含量情況見表6所示。從表6中可以看出,RH出站時氧值越高,為達到與RH出站氧值低時喂鋁線后的鋼水鋁含量,需增加鋁線的喂入量,即RH出站時氧值越高鋁合金的收得率低。另外,RH出站時氧值越高,w(Als)/w( Alt)比值越低,這表明鋼液中Al2O3夾雜物含量越多,鋼液潔凈度相對較差。因此,為提高RH處理結束喂鋁線后鋼液潔凈度,應降低RH出站時鋼水[O]含量。工業(yè)生產(chǎn)中通常將w(Als)/w( Alt)比值控制在0.90以上,因此,RH出站時鋼水[O]含量應控制在150 PPm以下。
基于第4節(jié)分析RH前氧值對脫碳速率的影響及RH出站氧值對鋼液潔凈度的影響,有針對性提出工藝優(yōu)化措施:
(1)轉爐吹煉終點控制:吹煉終點C控制在0.04%-0.07%,終點溫度控制在1660-1690 ℃,終點氧含量控制在400-700 PPm。
(2)轉爐爐后控制:對于終點氧含量在700 ppm以下的爐次不加碳粉,終點氧含量700-800 ppm的爐次加13 kg碳粉,終點氧大于800 ppm的爐次加26 kg碳粉;出鋼前中期分批加入200-300 kg白灰。
(3)RH爐輕處理控制:進站定氧測溫后頂升起準備抽真空,目標氧含量300-500 PPm,脫0.01%碳需氧量約為130 ppm,吹氧時氧回收率按70%計算;輕處理模式只啟動到三、四級真空泵,真空室壓力在4.0-8.0 kPa范圍內,抽真空時間不大于10 min。
(4)RH出站控制:真空處理結束后進行定氧測溫,目標氧含量控制在150 PPm以下,在RH喂線平臺喂入150-200 m鋁線,鋼水每增加100 PPm氧含量,多喂入100 m鋁線。
(1)轉爐吹煉一倒[O]含量控制情況
RH-LF雙精煉工藝及LF單精煉工藝生產(chǎn)WX08鋼時轉爐吹煉一倒[O]含量分布比例見圖4所示。
從圖4中可以看出,RH-LF雙精煉工藝轉爐吹煉一倒[O]含量80%分布在400-700 PPm;LF單精煉工藝轉爐吹煉一倒[O]含量78%分布在700 PPm以上。RH-LF雙精煉工藝生產(chǎn)WX08鋼時降低了轉爐吹煉終點氧含量,這有利于減輕過氧化鋼水對轉爐爐襯的侵蝕,延長轉爐使用壽命。
(2)WX08鋼軋材C、S含量及非金屬夾雜物
RH-LF雙精煉工藝及LF單精煉工藝生產(chǎn)WX08鋼時成品C、S含量及非金屬夾雜物統(tǒng)計見表7。
從表7中可以看出,采用RH-LF雙精煉工藝時,成品C含量均在內控范圍內,且成品硫含量相對較低;成品非金屬夾雜物級別也相對降低,這表明RH-LF雙精煉工藝有利于夾雜物的去除,從而提高鋼液潔凈度。
(1)RH輕處理過程ln(w[C]0/w[C]t)與t具有線性關系,其斜率Kc為0.1475 min-1,根據(jù)RH進站鋼水成分,可計算出理論最短脫碳時間。
(2)RH前氧值偏低或偏高時,RH輕處理過程脫碳反應均受到限制,為了提高RH輕處理脫碳效率,RH進站鋼水[C]含量應控制在0.045%-0.065%,鋼水[O]含量控制在300-500 PPm。
(3)RH出站時氧值越高鋁合金的收得率越低,w(Als)/w( Alt)比值越低。為提高RH處理結束喂鋁線后鋼液潔凈度,RH出站時鋼水[O]含量應控制在150 PPm以下。
(4)根據(jù)研究結果有針對性提出工藝優(yōu)化措施,工業(yè)實踐表明,采用RH-LF雙精煉工藝生產(chǎn)WX08鋼時,降低了轉爐吹煉終點氧含量,成品非金屬夾雜物級別也相對降低。
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