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張河灣蓄能電站調(diào)速器電氣柜升級改造

2018-03-24 21:27:19朱傳宗李永杰
水電站機電技術(shù) 2018年12期
關(guān)鍵詞:主配測頻調(diào)速器

張 甜,朱傳宗,張 帆,李永杰,趙 鈺

(河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300)

1 升級改造概況

張河灣公司調(diào)速器系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為ALSTOM,型號為NEYRPIC 1500,分主用箱1 500 N和備用箱1 500 S。我廠機組調(diào)速器設(shè)備屬于上一代產(chǎn)品,一些重要設(shè)備開始出現(xiàn)局部器件損壞。且調(diào)速器控制器型號較老,備品采購周期長,面臨設(shè)備停產(chǎn)的隱患。同時,調(diào)速器外圍設(shè)備的更新?lián)Q代,如維護用計算機,已不再使用MS-DOS系統(tǒng),且通信接口基本不提供RS232串行通信接口。2017年3月我廠更換3號機組轉(zhuǎn)輪,為了保證調(diào)速系統(tǒng)的可靠運行,提高調(diào)節(jié)性能,因此需要對我廠3號機組調(diào)速器電氣柜進行升級改造,以應(yīng)對設(shè)備的正常損耗和備件采購困難,提高機組健康運行水平。

2 改造后調(diào)速器系統(tǒng)的原理及特點

2.1 系統(tǒng)基礎(chǔ)模塊冗余配置

新的調(diào)速器系統(tǒng)分為UPC控制模塊和SPC操作模塊,UPC負責(zé)調(diào)節(jié),SPC主要負責(zé)動作執(zhí)行,控制接力器。冗余配置提高了系統(tǒng)的可靠性,當主用箱發(fā)生故障,備用箱可實現(xiàn)無擾動切換,這樣即使有一個通道有故障發(fā)生,也不會影響機組運行,極大提高了機組可靠性。

2.2 控制電源冗余

新電調(diào)柜設(shè)計電源1路直流220 V輸入、1路交流220 V輸入,兩路電源分別取自不同的來源,互相不影響,充分保證了柜子的帶電可靠性。為了規(guī)范柜內(nèi)用電,統(tǒng)一轉(zhuǎn)換成直流24 V。柜內(nèi)統(tǒng)一電源直流24 V,這種設(shè)計可以提高設(shè)備維護的可操作性,同時也規(guī)范了柜內(nèi)元件電源等級。

2.3 測頻原理

TSLG采用齒盤信號測速和PT測頻兩種不同方式對機組頻率進行測量,兩種方式可以確保機組頻率的準確性以及可靠性。而且采取了冗余配置,每個測速都有1路齒盤和1路PT。機組運行過程中,以PT信號測頻為主,如果一旦PT故障,會自動跳轉(zhuǎn)為齒盤測速。機組處于開機開始階段時,PT測頻信號幅值較低,不能達到要求,采用齒盤測速作為機組頻率數(shù)值,當機組進入空載后,采用PT測速作為機組頻率。

2.4 調(diào)速器的人機界面

采用Windows平臺,原來的MS-DOS系統(tǒng)已經(jīng)淘汰:沒有連接電腦,操作復(fù)雜,調(diào)整參數(shù)只能記住原來的編號,保存數(shù)據(jù)只能通過組合鍵實現(xiàn)?,F(xiàn)在人機界面操作簡單,內(nèi)容豐富。連接調(diào)試電腦可實時查看調(diào)速器的數(shù)據(jù)、曲線還有故障信息。舊系統(tǒng)需要用專用的編程器才能修改調(diào)速器參數(shù),很不方便,在TSLG,參數(shù)的整定和修改非常便捷方便,運行狀態(tài)的實時查看和轉(zhuǎn)換也很方便。

3 改造后調(diào)速器的現(xiàn)場試驗

3.1 電調(diào)柜調(diào)試要求

靜態(tài)測試:柜體上電后柜內(nèi)元件工作正常,各相連的外圍設(shè)備電壓正常,盤柜與監(jiān)控系統(tǒng)及現(xiàn)地設(shè)備信號對點正確無誤,儀表現(xiàn)場整定正確。

動態(tài)測試:外圍設(shè)備隨操作把手選擇切換,運行正常,現(xiàn)地設(shè)備傳動正確無誤。監(jiān)控系統(tǒng)遠方設(shè)備傳動正確無誤。

首先進行電氣柜外觀檢查,接線檢查。符合相關(guān)規(guī)程規(guī)范要求,所有儀表、電子元件均接線正常,裝配正常,所有電纜接線及柜內(nèi)走線符合國家及國網(wǎng)公司盤柜及二次回路接線施工及驗收規(guī)范相關(guān)要求。盤柜外觀完好,無磕碰損壞。盤柜表面各儀表設(shè)備、指示燈、操作把手外觀完好,功能正常。柜內(nèi)元件完好無損壞。

連接調(diào)試電腦,在筆記本電腦本地連接的TCP/IP協(xié)議里面設(shè)定IP地址和網(wǎng)關(guān)。IP地址設(shè)定為:10.10.10.50,網(wǎng)關(guān)設(shè)定為:255.255.255.0機組處于停機狀態(tài)下,在調(diào)試員(START UP)的等級下進行。進入選擇輸入/輸出界面,與監(jiān)控配合,強制所有的模擬量和邏輯量的輸入、輸出,確認與監(jiān)控通信暢通,檢查信號正確。

3.2 無水試驗

(1)導(dǎo)葉位置傳感器的位置在合適的位置,并在TSOFT中標定各傳感器全關(guān)全開位置。每次拆除接力器時,無需用尺子標記,只要回裝后接力器行程反饋SE-RAW數(shù)值在0~10 000之間即可。記錄接力器全開全關(guān)數(shù)據(jù),通過軟件自動標定。給定GAIN及OFFS值。

還有一種簡單的調(diào)整行程的方法:選擇SPC calibration 自動計算,修改參數(shù),但這種方法可能不太準確,沒有自己標定的準確。

(2)調(diào)整導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律時間

3號機導(dǎo)葉關(guān)閉時間由原來的15 s改為10 s。先通過測量原來節(jié)流片孔徑、比較原來關(guān)閉時間與現(xiàn)在修改后的時間,算出需要修改的節(jié)流片孔徑大小。把接力器節(jié)流片孔徑按照計算數(shù)據(jù)進行擴孔粗調(diào),后將主配閥節(jié)流片孔徑擴孔細調(diào)。期間每調(diào)整一次,管路建壓,通過電調(diào)柜控制導(dǎo)葉開關(guān)動作,記錄動作曲線,比較時間。根據(jù)試驗結(jié)果,再進行調(diào)整。如此反復(fù)調(diào)整了4次,再通過調(diào)整泄油閥的位置,最終順利將導(dǎo)葉關(guān)閉時間由原來的15 s改為10 s。同理,對導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律電磁閥AD100的節(jié)流片進行調(diào)整,將導(dǎo)葉延時關(guān)閉時間從10 s改為8.5 s。

(3)調(diào)整主配和接力器的位置

先令 VA_OSP=0,設(shè) OR=X(定值),尋找主配中位,調(diào)好后,修改接力器參數(shù)。修改主配時階躍一正一負,幅值先小后大,修改接力器時階躍一正一負,幅值先大后小。給了階躍之后,觀察曲線是否出現(xiàn)超調(diào)量以及響應(yīng)時間等確定PID的參數(shù)(同理,調(diào)整空載及并網(wǎng)狀態(tài)下的PID的參數(shù)KP、Ti、Td)。

(4)模擬開停機

外接頻率發(fā)生器,進行機組模擬開機、并網(wǎng)、關(guān)機各種工況轉(zhuǎn)換流程測試以及故障試驗。

主配反饋、接力器反饋、ADT都為冗余配置,1個故障,只報警不跳機,備用變主用。2個都故障才跳機。主用故障跳開后,即使故障恢復(fù),主通道處于TEST模式,不能自動復(fù)歸,只有人工手動激活主通道才可以正常使用。水頭信號現(xiàn)在取自監(jiān)控MODBUS,一旦丟失,默認水頭CH_REPLI=322 m。

3.3 有水試驗

(1)發(fā)電方向、抽水方向首次開、停機

調(diào)速器在遠方手動位置,開啟導(dǎo)葉。轉(zhuǎn)速上升過程中檢查轉(zhuǎn)速信號是否正確。收到開、停機指令時能否正常工作。調(diào)整PID參數(shù),檢查導(dǎo)葉的曲線特性。

(2)發(fā)電方向自動開、停機

監(jiān)控發(fā)出發(fā)電工況開機及停機命令,檢查開、停機流程的正確性,以及導(dǎo)葉的動作特性。

(3)發(fā)電工況調(diào)相及熱穩(wěn)定試驗

監(jiān)控發(fā)出發(fā)電工況開機及調(diào)相命令,檢查工況轉(zhuǎn)換流程的正確性。熱穩(wěn)定試驗運行4 h,測定機組穩(wěn)定運行性能。

(4)發(fā)電工況甩負荷試驗

單機甩負荷 4次(25%、50%、75%、100%)試驗完后隔離機組,檢查甩負荷后機組狀態(tài)。

(5)抽水工況調(diào)相、濺水功率保護試驗、水泵工況熱穩(wěn)定試驗

監(jiān)控發(fā)出水泵工況開機及調(diào)相命令,檢查工況轉(zhuǎn)換流程的正確性。熱穩(wěn)定試驗運行4 h,測定機組穩(wěn)定運行性能。

(6)一次調(diào)頻試驗

試驗?zāi)康模簷z驗機組A修后一次調(diào)頻設(shè)計正確和參數(shù)配置正確;通過試驗,調(diào)整相關(guān)參數(shù)使機組一次調(diào)頻性能指標滿足各項規(guī)定要求;通過試驗,驗證機組在網(wǎng)頻大幅波動工況下,機組參與一次調(diào)頻動作的安全性。

一次調(diào)頻試驗主要指標要求:

網(wǎng)頻偏差死區(qū):±0.033 Hz

永態(tài)轉(zhuǎn)差率:≤4%

一次調(diào)頻響應(yīng)時間:≤3 s

一次調(diào)頻穩(wěn)定時間:≤60 s

一次調(diào)頻90%幅值飛升時間:≤15 s

4 升級改造試驗運行中出現(xiàn)的問題

2017年7月9日凌晨3號機抽水起機過程中,SFC拖動起機出現(xiàn)一個諧波,導(dǎo)致PT測頻測出一個非常高的轉(zhuǎn)速。電氣制動117%動作。PT測頻精度高,由晶振測得轉(zhuǎn)速,出現(xiàn)諧波時,會無法避免的測得一個假的特別高的轉(zhuǎn)速?,F(xiàn)將PT測頻退出ADT測速。ADT測速主備用每個只剩一個傳感器,建議再增加2個齒盤測速傳感器,增加冗余配置。

2017年7月9日電調(diào)柜出現(xiàn)VA1-SAT distributing 1 valve saturation 報警,是由于主配中的圓盤不平導(dǎo)致在動作過程中有一些行程偏移量,主配正常-1~1,現(xiàn)在超出-1的位置限定,需修改GAIN和OFFS的值,重新標定主配位置,消除報警(報警不影響機組正常起機運行,已消除)。

5 結(jié)語

通過機組試驗以及一段時間的運行,確實證明改造后的調(diào)速器控制系統(tǒng)操作方便,人機界面友好,3號機轉(zhuǎn)輪更換后,開度特性發(fā)生變化,其他性能曲線試驗也都符合標準,一次調(diào)頻功能可以更好地為電網(wǎng)服務(wù),經(jīng)過升級改造的調(diào)速器系統(tǒng)運行可靠,操作維護簡單方便, 有效提高了工作效率及機組穩(wěn)定性。

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