丁 鑫
(山西霍寶干河煤礦有限公司,山西 臨汾 041600)
綜采工作面在回采期間受采動(dòng)壓力、構(gòu)造應(yīng)力以及超前支撐壓力影響,工作面煤壁易出現(xiàn)片幫,加大了工作面端面空頂距,從而造成端面空頂處出現(xiàn)破碎、局部冒頂現(xiàn)象。端面破碎頂板若不及時(shí)采取控制措施,在支架前探梁與煤壁之間形成壓力集中區(qū),隨著端面距加大,壓力對(duì)端面處頂板破壞更加嚴(yán)重。本文以209工作面為例,工作面過(guò)斷層期間,對(duì)端面破碎頂板采取注漿+撞楔超前支護(hù)進(jìn)行聯(lián)合控制維護(hù),保證工作面安全回采。
山西霍寶干河煤礦有限公司209工作面位于二采區(qū),工作面北東端為井田邊界,南西端為二采區(qū)回風(fēng)巷,北西側(cè)均為實(shí)體煤,南東側(cè)為2-100工作面采空區(qū)。209工作面設(shè)計(jì)走向長(zhǎng)度914m,傾向長(zhǎng)度183m,工作面回采煤層為1#、2#合并煤層,平均厚度為3.9m,采用綜合機(jī)械化回采工藝,全部垮落法處理采空區(qū)。工作面直接頂主要以灰色泥巖為主,平均厚度為1.59m,該巖石堅(jiān)固系數(shù)f=3.0,易破碎,在應(yīng)力作用下巖層易出現(xiàn)失穩(wěn)現(xiàn)象;基本頂主要以灰白色的K8細(xì)粒砂巖為主,平均厚度為7.9m。
209工作面回采至540m處揭露一條正斷層F146,斷層落差為1.5m,傾角為40°,斷層貫通整個(gè)工作面煤層,對(duì)回采有較大影響。工作面回采至525m處時(shí),工作面頂板出現(xiàn)局部破碎、煤壁片幫現(xiàn)象,預(yù)計(jì)工作面回采至斷層帶處時(shí)煤壁片幫將更嚴(yán)重。
在過(guò)斷層帶期間,端面處頂板應(yīng)力相對(duì)集中,巖層自身形成的關(guān)鍵承載圈會(huì)出現(xiàn)失穩(wěn)趨向。隨著端面空頂距加大,承載圈越來(lái)越不穩(wěn)定,當(dāng)端面處頂板在無(wú)有效支護(hù)時(shí),外界作用大于關(guān)鍵承載圈承載能力,承載圈失去承載作用,端面處頂板出現(xiàn)破碎、冒頂現(xiàn)象。為了提高端面處頂板穩(wěn)定性,必須對(duì)關(guān)鍵承載圈內(nèi)的巖體進(jìn)行加固。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)端面處破碎頂板施工深部巖層觀察孔發(fā)現(xiàn),頂板破碎巖體主要以直接頂?shù)哪鄮r為主,破碎區(qū)域在0.4~2.2m范圍內(nèi),破碎巖體堅(jiān)固系數(shù)f<0.8,巖體完全失去膠結(jié),這是端面處頂板出現(xiàn)冒頂?shù)闹饕颉?/p>
(1)工作面割煤后移架前,在工作面端面處頂板施工一排注漿鉆孔,鉆孔間距3.0m,鉆孔深度5.0m,鉆孔與頂板成6°夾角布置。
(2)鉆孔施工完后,用高壓注漿設(shè)備向鉆孔內(nèi)注射馬麗散粘劑,在注射過(guò)程中必須確保注射速度均勻,注射壓力不低于4.0MPa。
(3)在注漿過(guò)程中發(fā)現(xiàn)頂板及工作面煤體出現(xiàn)漿液滲透現(xiàn)象時(shí),立即停止注漿并及時(shí)采用砂漿進(jìn)行封孔處理。
(4)注漿3h后方可繼續(xù)回采。工作面回采2m后施工第二排注漿鉆孔,與第一排在水平面上交錯(cuò)布置。依次類推,直至工作面過(guò)斷層帶。
端面處頂板破碎區(qū)域注漿后,雖然提高了局部巖體穩(wěn)定性,但是隨著工作面推移,端面處頂板巖體不能及時(shí)維護(hù),同樣會(huì)發(fā)生頂板冒落事故。通過(guò)施工撞楔超前支護(hù)對(duì)端面處頂板進(jìn)行短時(shí)間支護(hù),為工作面移架提供時(shí)間。
(1)為了減少采煤機(jī)割煤過(guò)程中損壞切割部,撞楔超前支護(hù)采用長(zhǎng)度為3.5m,直徑為22mm樹(shù)脂鋼錨桿。
(2)工作面破碎頂板注漿后,采用手持式鉆機(jī)在工作面頂板處施工一排鉆孔,鉆孔深度為5m,直徑為28mm,鉆孔間距為3m,鉆孔垂直工作面煤壁布置,且成組布置在液壓支架前探梁前方。
(3)待工作面所有鉆孔施工完后,在鉆孔依次填裝錨固劑、樹(shù)脂鋼錨桿,并采用鉆機(jī)進(jìn)行錨固,每個(gè)鉆孔填裝2支錨固劑。
(4)撞楔超前支護(hù)施工完后,工作面回采移架時(shí),支架頂梁緊貼撞楔超前支護(hù)且?guī)阂萍?,?dāng)工作面回采2.0m后施工第二排撞楔超前支護(hù)。
(1)209工作面端面破碎頂板施工仰角注漿支護(hù)后,通過(guò)觀察孔發(fā)現(xiàn)頂板破碎巖體在0~1.8m范圍內(nèi)穩(wěn)定性有很大提高,巖體堅(jiān)固系數(shù)f提高至2.0,但是由于受重力影響,在鉆孔底部破碎巖體穩(wěn)定性提高幅度不大,巖石堅(jiān)固系數(shù)f為1.2左右;在注漿支護(hù)后工作面在過(guò)斷層期間未出現(xiàn)頂板破碎、局部冒頂現(xiàn)象。
(2)209工作面施工撞楔超前支護(hù)后,在構(gòu)造應(yīng)力作用下煤壁片幫時(shí),撞楔超前支護(hù)會(huì)對(duì)端面空頂處頂板進(jìn)行臨時(shí)支護(hù),避免了工作面割煤后、移架前之間時(shí)間段內(nèi)頂板發(fā)生冒頂事故,對(duì)空頂處頂板起到了臨時(shí)超前支護(hù)作用。
(3)干河煤礦對(duì)209工作面端面破碎頂板采取注漿、撞楔超前支護(hù)等聯(lián)合維護(hù)措施后,工作面移架過(guò)程中未出現(xiàn)倒架、支架頂梁插頂現(xiàn)象,提高了支架移架效率,同時(shí)工作面在斷層帶期間回采速度達(dá)5.5m/d,提高了回采效率,保證了工作面回采安全。
山西霍寶干河煤礦有限公司在二采區(qū)209工作面過(guò)斷層回采過(guò)程中,對(duì)端面破碎頂板采取“注漿+撞楔超前支護(hù)”聯(lián)合支護(hù)措施,實(shí)踐證明,采取聯(lián)合支護(hù)措施后,提高了端面處破碎頂板穩(wěn)定性,解決了破碎頂板移架難等難題,提高了工作面回采效率,保證了回采安全,取得了顯著成效。