邱建忠,肖若進(jìn),周啟育
(溫州技師學(xué)院,浙江 溫州 325000)
現(xiàn)存的LED燈管老化測試,主要是通過人工將燈管一根一根安裝在老化架上,并將老化架一層一層安裝在支架上(如下圖1所示)。這種方式首先需要人工制作老化架、支架并對其進(jìn)行安裝,待老化結(jié)束后,又需人工將燈管從老化架及支架上拆卸下來;且這種傳統(tǒng)的LED燈管老化測試只能實現(xiàn)一次通電進(jìn)行一種電壓測試的效果,若要進(jìn)行其他電壓的測試,還需要人工進(jìn)行移動并接上不同電壓的電源。這種老化方式絕大部分依靠人力,不僅耗時,費力,生產(chǎn)成本高,且拆卸、搬運這些燈管時還存在安全隱患,市場亟需一種LED燈管老化測試生產(chǎn)線代替人工,提高效率。
圖1 T8燈管老化架
本文以此為出發(fā)點,以機械代人,通過機械進(jìn)行老化測試,不僅能減少人力耗費,還能有效提高老化效率,并且機械相比較人而言更容易進(jìn)行管理。通過生產(chǎn)線的研發(fā),實現(xiàn)如下功能:(1)整條老化線上設(shè)置不同電壓的老化區(qū),單程就能實現(xiàn)多種電壓的老化測試。(2)老化線上的不同電壓區(qū)的電壓值能根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)節(jié)。(3)有效的工作時間,能保證長時間的工作。
根據(jù)LED燈管老化測試生產(chǎn)線的功能要求,本生產(chǎn)線的整機結(jié)構(gòu)如圖2及圖3所示。
圖2 LED燈管老化線整體外觀
圖3 老化系統(tǒng)平面圖
LED燈管老化測試線基本平面圖如圖3所示,是一條左右循環(huán)式流水線,主要由倍速鏈傳動機構(gòu)、移栽平臺、工裝板、阻擋裝置等組成。(1)倍速鏈傳動機構(gòu):整條老化線的傳動機構(gòu),用于工裝板的移動,由多臺減速電機驅(qū)動。(2)移栽平臺:用于將工裝板從老化區(qū)運輸?shù)缴狭?、卸料區(qū)或?qū)⒐ぱb板從上料、卸料區(qū)運輸?shù)嚼匣瘏^(qū)。(3)工裝板:工裝板是直接放置在鏈條滾輪上方的承載物,被輸送的物料或工件直接放置在工裝板上。(4)阻擋裝置:使工裝板在需要進(jìn)行工序操作的位置上停止前進(jìn),這種阻擋機構(gòu)稱為止動機構(gòu),一般是專門的氣缸,稱為止動氣缸。
圖4 系統(tǒng)控制框圖
圖4為系統(tǒng)控制框架圖,圖5所示為老化系統(tǒng)的整體控制流程圖,以單塊工裝板單周流程進(jìn)行說明。當(dāng)設(shè)備啟動后,減速電機驅(qū)動倍速鏈傳動機構(gòu)使運輸線運動,當(dāng)運輸線上某塊工裝板到達(dá)上料卸料區(qū)尾端,并進(jìn)入光電開關(guān)E3JK-R4M1檢測范圍內(nèi)。由于光電開關(guān)E3JK-R4M1為鏡面反射型,光電開關(guān)信號被阻斷,PLC內(nèi)部繼電器檢測到信號被阻斷動作,移栽平臺前阻擋裝置頂升同時移栽平臺推桿電機啟動。由于阻擋裝置的頂升后續(xù)的工裝板不會繼續(xù)前進(jìn),且因為傳輸帶的傳動機構(gòu)為倍速鏈傳動,工裝板只會在倍速鏈上打滑,不會阻礙倍速鏈的運動。當(dāng)移栽平臺將工裝板轉(zhuǎn)入老化區(qū)后,經(jīng)過一定時間后移栽平臺回到原位推桿電機停止,阻擋裝置收回,進(jìn)入老化區(qū)的工裝板會在不同的四個老化區(qū)域進(jìn)行老化測試。每塊老化區(qū)的電壓通過PLC控制固態(tài)繼電器SSR-25 DA來提供,而各老化區(qū)實際電壓值通過安裝在電氣柜外部的液晶交流數(shù)顯式電壓表D85-20來顯示,固態(tài)繼電器的輸出側(cè)分別接有容量7kVA的可調(diào)變壓器TDGC2-J以及導(dǎo)電槽,當(dāng)固態(tài)繼電器導(dǎo)通后,通過可調(diào)變壓器與固態(tài)繼電器的連接將輸出電壓傳輸給導(dǎo)電槽,導(dǎo)電槽與工裝板接觸,工裝板上的老化架得電導(dǎo)通。當(dāng)工裝板進(jìn)入老化區(qū)尾端碰到行程開關(guān),左右移栽平臺就會頂升,將工裝板頂起同時尾端的阻擋裝置也會頂升,阻擋裝置頂升后與上料卸料區(qū)同樣用于阻擋其他工裝板繼續(xù)前進(jìn)。經(jīng)過一定時間后左右移栽平臺電機啟動將工裝板轉(zhuǎn)入上料卸料區(qū),電機停止,以及左右移栽平臺和阻擋裝置收回,工裝板通過倍速鏈繼續(xù)前進(jìn),當(dāng)工裝板經(jīng)過工位時,如果工位有信號輸入,相應(yīng)阻擋裝置就會頂升,使工裝板無法前進(jìn)原地打滑,同時對工裝板上的老化架的燈管進(jìn)行卸載,卸載完成后再將新的燈管裝載在老化架上,裝載完成后解除工位信號,阻擋裝置收回,工裝板開始新的老化流程。
圖5 老化系統(tǒng)控制流程圖
PLC上電后,自動對程序進(jìn)行初始化,并等待啟動信號。當(dāng)啟動信號輸入后,PLC內(nèi)的M100啟動標(biāo)志位得電,通過對變頻器進(jìn)行控制,減速電機啟動帶動傳輸帶運行,同時老化區(qū)阻擋裝置電磁閥Y10~Y14得電,根據(jù)觸摸屏對電磁閥通斷時間的設(shè)置,電磁閥自動通斷。啟動的同時老化線兩側(cè)的移栽平臺處于等待狀態(tài),當(dāng)有工裝板進(jìn)入時自動將工裝板轉(zhuǎn)入另一區(qū)域內(nèi)。當(dāng)按下急停按鈕,老化線全部設(shè)備停止運行,只有松開急停按鈕后才能將老化線重新啟動。整體工作流程如圖6所示,硬件連接如圖7所示。
圖6 工作流程圖
圖7 硬件連接圖