(中國(guó)水利水電第三工程局有限公司,陜西 西安 710077)
目前,埋弧自動(dòng)橫焊技術(shù)在石油、化工、冶金、核工業(yè)、海洋工程等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛運(yùn)用,該技術(shù)具有自動(dòng)化程度高、經(jīng)濟(jì)合理、焊縫成形美觀、操作簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),但在水電行業(yè)實(shí)屬空白。
隨著我國(guó)抽水蓄能電站建設(shè)高峰期的來(lái)臨,壓力鋼管制造安裝工程占比逐年呈現(xiàn)上升趨勢(shì),將埋弧自動(dòng)橫焊技術(shù)引進(jìn)水電行業(yè)壓力鋼管制造安裝領(lǐng)域,特別是大直徑壓力鋼管制造安裝施工,已經(jīng)顯得十分必要。
由于新技術(shù)引進(jìn)過(guò)程中,焊接工藝評(píng)定的失敗,使技術(shù)研發(fā)工作進(jìn)入瓶頸期,攻克此項(xiàng)技術(shù)難題已迫在眉睫,故2014年5月12日成立QC小組,主要承擔(dān)焊接工藝評(píng)定研究的技術(shù)攻關(guān)工作。
QC小組簡(jiǎn)介見(jiàn)表1。
表1 QC小組簡(jiǎn)介
QC小組活動(dòng)計(jì)劃見(jiàn)表2。
a.埋弧自動(dòng)橫焊技術(shù)自動(dòng)化程度高、經(jīng)濟(jì)合理,具有很大的行業(yè)推廣價(jià)值。
b.焊接工藝評(píng)定為后續(xù)正式焊接施工提供工藝保證,是焊接施工前的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
表2QC小組活動(dòng)計(jì)劃
c.前期焊接工藝評(píng)定工作受挫,使科研課題的開(kāi)展進(jìn)入了瓶頸期,亟待攻關(guān)。
查找近年來(lái)抽水蓄能電站相關(guān)資料:
a.彭水電站壓力鋼管母材為WDL610,直徑為14m,縱縫、環(huán)縫均采用手工電弧焊,加勁環(huán)采用CO2氣體保護(hù)焊,洞內(nèi)安裝采用手工電弧焊。
b.張河灣抽水蓄能電站壓力鋼管上平段及豎井段直徑為5.2~6.4m,焊接方法采用埋弧自動(dòng)焊、手工電弧焊及CO2氣體保護(hù)焊。
c.西龍池抽水蓄能電站壓力鋼管直徑為3.5~6.0m,焊接方法采用埋弧自動(dòng)焊、手工電弧焊。
d.呼和浩特抽水蓄能電站壓力鋼管直徑為4.6~5.4m,焊接方法采用埋弧自動(dòng)焊、手工電弧焊及CO2氣體保護(hù)焊。
e.浙江仙居抽水蓄能電站壓力鋼管直徑為4.6~6.2m,焊接方法采用埋弧自動(dòng)焊、手工電弧焊及CO2氣體保護(hù)焊。
f.河北豐寧抽水蓄能電站壓力鋼管直徑為2.4~5.8m,焊接方法采用埋弧自動(dòng)焊、手工電弧焊及CO2氣體保護(hù)焊。
從上面實(shí)例可以看出,在水電壓力鋼管制造安裝領(lǐng)域,對(duì)于鋼管縱縫和環(huán)縫焊接,多采用手工電弧焊、CO2氣體保護(hù)焊、埋弧自動(dòng)焊(平焊)等焊接工藝。目前國(guó)內(nèi)水電行業(yè)對(duì)此技術(shù)暫無(wú)研究,沒(méi)有可供參考的技術(shù)參數(shù)和經(jīng)驗(yàn)。
新技術(shù)引進(jìn)過(guò)程中,前期焊接工藝評(píng)定的失敗,使技術(shù)研發(fā)工作進(jìn)入瓶頸期,攻克此項(xiàng)技術(shù)難題已迫在眉睫。
QC小組活動(dòng)目標(biāo)是完成焊接工藝評(píng)定,攻克技術(shù)難題,為后續(xù)科研項(xiàng)目開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。
小組成員設(shè)定課題目標(biāo)后分別從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)、透徹的剖析,并總結(jié)出了12個(gè)末端因素如圖1所示。
圖1 埋弧自動(dòng)橫焊焊接工藝評(píng)定魚(yú)刺圖
小組成員通過(guò)對(duì)圖1中總結(jié)的12條末端因數(shù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、檢測(cè)取證、原因分析。召開(kāi)了小組總結(jié)會(huì),對(duì)12條末端因素進(jìn)行了分析、論證、逐一排除,并確定了造成埋弧自動(dòng)橫焊焊接工藝評(píng)定試板失敗的要因。詳見(jiàn)表3。
表3 要 因 分 析
結(jié)論:通過(guò)對(duì)12條末端因素分析論證后,確定施工人員經(jīng)驗(yàn)不足、設(shè)備精度失準(zhǔn)、坡口形式不合理是影響埋弧自動(dòng)橫焊焊接工藝評(píng)定失敗的要因。
小組成員通過(guò)開(kāi)展廠家調(diào)研、石化行業(yè)實(shí)地考察、技術(shù)分析、可行性研究,最終根據(jù)影響埋弧自動(dòng)橫焊焊接工藝評(píng)定失敗的三項(xiàng)要因制定了對(duì)策,見(jiàn)表4。
表4 對(duì) 策 計(jì) 劃
2014年11月25日邀請(qǐng)石化行業(yè)專家,并簽訂技術(shù)協(xié)議進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)(12月1日—12月31日)、指導(dǎo)操作,使操作人員熟練新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝。
通過(guò)培訓(xùn)后操作人員能夠熟練橫焊機(jī)型、設(shè)備性能、調(diào)試參數(shù)注意事項(xiàng)及范圍,使操作更規(guī)范、數(shù)據(jù)參數(shù)選擇更合理、設(shè)備平穩(wěn)運(yùn)行。
a.針對(duì)行走軌跡開(kāi)展技術(shù)研究發(fā)現(xiàn):?導(dǎo)向指示的紅外線激光束屬于供電式發(fā)射不穩(wěn)定,時(shí)有時(shí)無(wú),時(shí)強(qiáng)時(shí)弱,跳躍式,偶爾光束粗細(xì)發(fā)生變化,影響槍頭吐絲軌跡;?導(dǎo)向行走機(jī)構(gòu)為單向固定式,根據(jù)夾角距離軌道微小偏差會(huì)影響槍頭波動(dòng)。
b.根據(jù)技術(shù)研究發(fā)現(xiàn)的上述問(wèn)題,針對(duì)行走機(jī)構(gòu)進(jìn)行了技術(shù)改進(jìn):?更換導(dǎo)向指示用的紅外線激光器,選擇激光可調(diào)式自帶紐扣鋰電池,供電平穩(wěn),激光穩(wěn)定,無(wú)波動(dòng),同時(shí)要求調(diào)節(jié)射程15cm范圍內(nèi)光束極細(xì),可達(dá)到2mm;?改進(jìn)導(dǎo)向行走機(jī)構(gòu)為萬(wàn)向可調(diào)式,使導(dǎo)向輪具備360°任意旋轉(zhuǎn),降低軌道微小偏差影響槍頭波動(dòng)值。
c.對(duì)影響設(shè)備行走軌跡相關(guān)結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,整機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試。
圖2 帶鈍邊雙單邊Y形坡口
a.根據(jù)傳統(tǒng)的“帶鈍邊雙單邊Y形坡口”開(kāi)展埋弧自動(dòng)橫焊焊接工藝評(píng)定,初始確定坡口夾角α=30°(見(jiàn)圖2),探傷出現(xiàn)未焊透和夾渣缺陷;增大坡口夾角分別為β=45°、γ=60°時(shí)仍會(huì)出現(xiàn)局部夾渣缺陷。
b.摒棄傳統(tǒng)坡口形式限制,創(chuàng)新坡口形式。重新命名為“帶鈍邊非對(duì)稱K形坡口”,改變?cè)袑?duì)接坡口單邊直角形式,增加小角度坡口,使焊接熔池表面的熔渣更容易排出,徹底解決了工藝評(píng)定試板焊接夾渣缺陷(見(jiàn)圖3)。
綜上所述:通過(guò)3種對(duì)策實(shí)施后,重新進(jìn)行埋弧自動(dòng)橫焊工藝評(píng)定試板的焊接,焊縫探傷合格,經(jīng)力學(xué)檢測(cè)合格,成功完成了焊接工藝評(píng)定。
通過(guò)QC小組對(duì)策實(shí)施后,重新進(jìn)行埋弧自動(dòng)橫焊工藝評(píng)定試板的焊接,經(jīng)焊縫探傷合格,同時(shí)各項(xiàng)力學(xué)檢測(cè)數(shù)據(jù)合格,成功通過(guò)了焊接工藝評(píng)定。實(shí)踐證明,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,徹底解決了科研技術(shù)難題,為后續(xù)開(kāi)展科研項(xiàng)目奠定基礎(chǔ),完成了小組活動(dòng)目標(biāo)。
表5 焊接工藝評(píng)定試板
在QC小組成員的共同努力下,通過(guò)創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)、研發(fā)新技術(shù)共節(jié)約了成本約288萬(wàn)元,產(chǎn)生了很大的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)濟(jì)分析如下:
a.QC小組活動(dòng)前經(jīng)濟(jì)分析。江蘇溧陽(yáng)抽水蓄能電站地處江蘇省溧陽(yáng)市,電站安裝6臺(tái)單機(jī)容量250MW的可逆式水泵水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量1500MW。其中鋼管制作安裝工程量為2.05萬(wàn)t,2011年4月電站主體工程開(kāi)工,2017年建成投產(chǎn),建設(shè)工期80個(gè)月。
采用原手工焊條電弧焊費(fèi)用見(jiàn)表6,費(fèi)用由材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備及電費(fèi)等組成,其中人工費(fèi)用較大。
表6 采用焊條電弧焊施工費(fèi)用
b. QC小組活動(dòng)后經(jīng)濟(jì)分析。采用埋弧自動(dòng)橫焊技術(shù)工藝費(fèi)用見(jiàn)表7,費(fèi)用由材料費(fèi)、人工費(fèi)、設(shè)備及電費(fèi)等組成,人工費(fèi)用明顯降低,雖然設(shè)備費(fèi)用較大,但是隨著壓力鋼管工程量增大,攤銷后的每米單位價(jià)格降低近一半。
表7 采用埋弧自動(dòng)橫焊施工費(fèi)用
續(xù)表
采用新技術(shù)——埋弧自動(dòng)橫焊施工費(fèi)用與原手工焊條焊接施工費(fèi)用比較,由于埋弧自動(dòng)橫焊焊接熔覆率高、需要焊工少、電費(fèi)消耗小,單個(gè)管節(jié)以9.2m直徑計(jì)算,可以節(jié)省費(fèi)用約6700元。埋弧自動(dòng)橫焊綜合為平均305元/m,手工焊條焊綜合單價(jià)為537元/m,按照本工程約1萬(wàn)m焊縫計(jì)算,可以節(jié)省資金約232萬(wàn)元;另外,獨(dú)立設(shè)計(jì)研制了一種新型試驗(yàn)裝置,具有焊接工藝評(píng)定、生產(chǎn)性試驗(yàn)、焊工培訓(xùn)三種功能,節(jié)省費(fèi)用約56萬(wàn)元,合計(jì)節(jié)省資金約288萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
埋弧自動(dòng)橫焊技術(shù)具有焊接質(zhì)量穩(wěn)定、一次探傷合格率高、現(xiàn)場(chǎng)文明施工得到顯著改善等優(yōu)點(diǎn),對(duì)于工程提高功效、縮短工期、降低成本意義重大。
由于采用埋弧自動(dòng)橫焊技術(shù)施工,減小了人為因素的影響,外觀成型更加美觀,內(nèi)部無(wú)損探傷一次合格率也明顯優(yōu)于傳統(tǒng)手工焊,焊接質(zhì)量?jī)?yōu)良,質(zhì)量效益顯著。采用埋弧橫焊焊接的鋼管,TOFD探傷一次合格率平均為99.6%、優(yōu)良率為100%,遠(yuǎn)高于手工焊合格率98.3%、優(yōu)良率97.5%的水平。另外現(xiàn)場(chǎng)工效大大提高,對(duì)縮短現(xiàn)場(chǎng)施工工期意義重大。
采用焊條電弧焊焊接,需要搭設(shè)專門施工腳手架,電焊機(jī)多、線路復(fù)雜,安全隱患多,采用埋弧自動(dòng)橫焊技術(shù),操作工人在設(shè)備內(nèi)施工,安全系數(shù)高,現(xiàn)場(chǎng)文明施工也大大提高,安全效果突出。
通過(guò)QC小組活動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新,徹底解決了科研技術(shù)難題,為后續(xù)開(kāi)展科研項(xiàng)目奠定基礎(chǔ),通過(guò)溧陽(yáng)電站工程施工實(shí)踐證明,埋弧自動(dòng)橫焊施工技術(shù),與傳統(tǒng)焊條電弧焊比較,具有技術(shù)先進(jìn)、生產(chǎn)率高、焊接質(zhì)量?jī)?yōu)良、成本低、有利于安全文明等優(yōu)點(diǎn)。埋弧自動(dòng)橫焊技術(shù)自動(dòng)化程度高、經(jīng)濟(jì)合理,在水電站大型壓力鋼管施工中具有很大的推廣運(yùn)用價(jià)值,如果在行業(yè)推廣實(shí)施后,將大大降低工程造價(jià)和縮短建設(shè)工期,對(duì)于推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、升級(jí)改造,意義重大。水電行業(yè)引進(jìn)壓力鋼管埋弧自動(dòng)橫焊技術(shù)具有積極的現(xiàn)實(shí)意義,填補(bǔ)了行業(yè)空白,可以為類似施工提供了豐富的經(jīng)驗(yàn),為我國(guó)水電資源全面開(kāi)發(fā)提供有力的施工技術(shù)支持。因此本課題研究具有顯著的社會(huì)效益。
經(jīng)歷了本次QC小組活動(dòng)后,小組成員的個(gè)人綜合能力得到了顯著提高,增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、提高了企業(yè)團(tuán)隊(duì)合作精神、增強(qiáng)了解決問(wèn)題的信心。
圖4 無(wú)形價(jià)值自我評(píng)估雷達(dá)圖
a.有效落實(shí)施工考核獎(jiǎng)懲制度,加強(qiáng)質(zhì)量考核,調(diào)動(dòng)施工人員的積極性。
b.編制《埋弧自動(dòng)橫焊焊接工藝規(guī)程》,裝訂成冊(cè),人手一冊(cè)。
c.施工人員和質(zhì)控、技術(shù)人員定期進(jìn)行交流、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),尋找更優(yōu)的解決方案。
d.每個(gè)月進(jìn)行一次質(zhì)量宣講和技術(shù)交底,提高施工人員的質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)素質(zhì)。
e.將QC成果內(nèi)容進(jìn)行發(fā)表,促進(jìn)同行間的信息交流,進(jìn)行資源共享。
f.依托本QC小組活動(dòng)創(chuàng)新研究了多功能試驗(yàn)裝置,對(duì)操作人員的技能進(jìn)行深入培訓(xùn),使每個(gè)人都能熟練使用新設(shè)備,并獲得兩項(xiàng)專利技術(shù)。
?一種埋弧橫焊試驗(yàn)裝置(發(fā)明受理專利號(hào):ZL 2015 10603439.8)。
?一種埋弧橫焊試驗(yàn)裝置(實(shí)用新型授權(quán)專利號(hào):ZL2015 20733516.7)。
g.實(shí)現(xiàn)QC小組活動(dòng)目標(biāo)后,積極開(kāi)展新技術(shù)研發(fā)工作,目前已將埋弧自動(dòng)橫焊技術(shù)投入施工生產(chǎn)過(guò)程中。
通過(guò)本次QC小組活動(dòng),對(duì)影響埋弧自動(dòng)橫焊焊接工藝評(píng)定的各種因素進(jìn)行了梳理,并對(duì)其主要影響因素提出了針對(duì)性的解決措施,通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,徹底解決了科研技術(shù)難題,完成了本小組活動(dòng)目標(biāo),即完成了焊接工藝評(píng)定,攻克了技術(shù)難題,為后續(xù)科研項(xiàng)目開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
QC小組對(duì)本次活動(dòng)中成功的做法和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié),并將活動(dòng)中取得的科研成果成功應(yīng)用到后續(xù)施工生產(chǎn)中,采用新技術(shù),提高了生產(chǎn)率、焊接質(zhì)量、降低了生產(chǎn)成本。
經(jīng)歷本次QC小組活動(dòng),使小組成員的質(zhì)量意識(shí)、個(gè)人能力、團(tuán)隊(duì)精神又有了進(jìn)一步的提升,為今后繼續(xù)開(kāi)展QC小組活動(dòng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在今后的抽水蓄能電站壓力鋼管制安施工中,我們將繼續(xù)利用QC活動(dòng)的方式開(kāi)展科技創(chuàng)新、提高工程質(zhì)量、創(chuàng)建精品工程、樹(shù)立公司品牌形象。
《水電站埋弧自動(dòng)橫焊焊接工藝評(píng)定的研究》課題現(xiàn)已順利結(jié)題,這種新的管理模式促進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新,取得的效果顯著。下一階段,QC小組將進(jìn)行《提高下彎段漸縮彎管安裝精度》的課題研究,繼續(xù)推廣QC小組活動(dòng),以期提高工程質(zhì)量。