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地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜區(qū)域底板注漿孔施工技術(shù)及應(yīng)用

2018-03-10 03:12
中國礦山工程 2018年1期
關(guān)鍵詞:鉆場層位套管

李 論

(山西嵐縣昌恒煤焦有限公司,山西 嵐縣 035200)

1 工作面地質(zhì)情況

昌恒煤礦9101工作面在掘進期間揭露兩條斷層且落差較大,其產(chǎn)狀分別為F297°∠60°H=7.5~10m±、F110°∠60°H=6~10m±,恰好形成地壘構(gòu)造。特別是后者與機巷交角較小,機巷沿其走向掘進200m才逐漸分開,造成機巷在掘進期間留有0.5~2.0m厚不等的煤底,在斷層帶附近底板則留有厚達4m的構(gòu)造煤。

在工作面兩順槽共施工了5個奧灰水文孔,經(jīng)取芯分析得出,底板下20~30m處有兩層砂巖,富水性較強,淺部出水量5~20m3/h,深部出水量20~30m3/h。奧灰層位位于底板下平均70m。該工作面屬于帶壓開采區(qū)域,斷層落差大,具有帶壓危險性?;夭汕埃ㄟ^音頻電透視探測得出工作面內(nèi)部底板存在4處低阻異常區(qū),其中1號異常區(qū)正好處于斷層F110°∠60°H=6~10m±構(gòu)造帶留有底煤處(即機巷12-2鉆場附近部分),因此,為貫徹落實“有采必探、先治后采”的原則,以防可能導(dǎo)通底板砂巖裂隙水和奧灰水,消除水患,確保安全生產(chǎn),采取鉆探并進行底板注漿加固。

2 施工方法

機巷12- 2鉆場附近正處于地質(zhì)構(gòu)造帶,底煤較厚,高達4m,又屬于物探異常區(qū),決定設(shè)計7個孔,具體參數(shù)如表1。

表1 探孔具體參數(shù)

2.1 前期施工

因考慮巷道底板構(gòu)造煤穩(wěn)定性差,容易漏漿、跑漿,先對鉆場底板進行加固,施工了 6個底板加固孔,孔深4.5~6m,以孔徑為φ19mm進行注漿加固,注漿以水泥和水玻璃為材料,出現(xiàn)跑漿現(xiàn)象,說明底板加固效果不好。

本工程使用ZY- 1250型液壓鉆機施工大孔,開孔孔徑為φ127mm,施工至15m,下入φ90mm套管,注漿固管,試壓合格后變徑φ58mm直至終孔。出現(xiàn)固管與注漿質(zhì)量均不合格,達不到要求。

后經(jīng)過分析,認為在施鉆過程中,鉆桿對煤巖層有擾動作用,致使煤巖層分界面易產(chǎn)生裂隙,導(dǎo)通水源。經(jīng)過強化現(xiàn)場管理,合理安排工序,統(tǒng)籌布置作業(yè),嚴格按照措施,開孔、固管、凝固、試壓,對鉆場附近底板裂隙發(fā)育處提前加密打小孔,注漿加固,最后施工42個長短不一的加固孔,有效地阻止了從巷道的幫部和底部跑漿的現(xiàn)象。

2.2 中期鉆孔施工

打小鉆進行加固底板起到了一定作用,但在固管完畢后需重新定位,定位不好容易造成鉆桿和套管碰撞,一方面破壞固管效果,另一方面對加固的止?jié){墊產(chǎn)生二次擾動,嚴重影響注漿效果。

采取帶管鉆進,減少對底板的擾動,簡化了工序,節(jié)省了時間,提高了效率,大大增加了成孔率。

2.3 后期鉆孔施工

工程設(shè)備和技術(shù)參數(shù)基本不變,仍使用ZY- 1250型液壓鉆機。4個孔中只有31#孔按設(shè)計正常施工,26#、27#、29#孔方位、傾角不變,孔深分別調(diào)整為45.75、52.5、47.25m,取消施工28#、30#、補機12-1孔。所有孔均采用水灰比為1∶1的水泥漿固管,凝固時間72h,然后以4MP壓力試壓30min,合格后,變徑58mm鉆進,直至終孔。9101機巷12- 2鉆場各探孔套管長度、鉆孔參數(shù)和鉆孔出水情況如表2、表3和表4所示,異常區(qū)鉆孔水泥消耗如表5所示。

表2 9101機巷12- 2鉆場鉆探各鉆孔套管長度

表3 9101機巷12- 2鉆場鉆探各鉆孔參數(shù)

表4 9101機巷12- 2鉆場物探異常區(qū)鉆孔出水情況

本次鉆探歷時39d,共施工4個鉆孔計175.5m,均采用2NBB- 4.5- 9/6- 3- 15煤礦用變量泥漿泵注入水灰比為1∶1水泥漿進行固管注漿、封孔注漿。跑漿時,采用雙液漿(水玻璃和水泥漿混合液,比例(0.4~1)∶1,根據(jù)出水量大小調(diào)整配比)或摻3%速凝劑的水泥漿封堵裂隙。共使用水泥83.4t、水玻璃8.25t、速凝劑40袋,放水17 000m3。

表5 9101機巷12- 2鉆場物探異常區(qū)鉆孔水泥消耗統(tǒng)計

注:①水泥采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥,每袋50kg;②表中“其他”包括打地坪、底板加固孔注漿、鉆場內(nèi)外封堵裂隙注漿等。

探明12- 2鉆場底板下5~10m、14~17m、22~24m和27~30m層位富水性強,其中5~10m層位鉆孔最大涌水量達3.5m3/h,孔口水壓小于0.1MPa;14~17m層位鉆孔最大涌水量達15m3/h,孔口水壓小于0.1MPa;22~24m層位鉆孔最大涌水量達14m3/h,孔口水壓0.4MPa;27~30m層位鉆孔最大涌水量達32.3m3/h,孔口水壓0.4MPa。

3 施工效果

(1)在巷道底板共施工42個加固小孔,形成了止?jié){墊,有效地阻止了漏漿跑漿現(xiàn)象,效果明顯。

(2)帶管鉆進提高了成孔率,加快了施工進度。

(3)深淺孔結(jié)合加快了注漿效果。

4 結(jié)語

由于本次鉆探地處斷層帶,底板破碎,裂隙發(fā)育,且富水性強,導(dǎo)致鉆探施工時間長,效率不高,但積累了經(jīng)驗,為下一步工作提供了借鑒,并在11號鉆場和10號鉆場實踐應(yīng)用,取得了良好的效果,主要有如下方法。

(1)施工小鉆。鉆探施工地點底板留有底煤或位于斷層附近,造成底板破碎,鉆探施工前,必須在鉆探地點施工底板加固孔,對底板進行加固;并保證鉆場底板硬化厚度不低于200mm。

(2)帶管鉆進。底板破碎,傳統(tǒng)下套管方式易塌孔,通過采用巖芯管配合取芯鉆頭鉆進的方法,減小鉆頭對孔壁的破壞,提高鉆孔質(zhì)量,保證一次成孔,縮小固結(jié)套管時間,提高工作效率,加快施工進度。

(3)巖層深淺孔結(jié)合。煤層底板富水性較強,但層位不同,施工長度不同的鉆孔,分層分段進行注漿,增大擴散半徑。

(4)近斷層走向打孔。在斷層附近區(qū)域,沿著其走向施工,盡量增大鉆孔和斷層面的接觸面積,能提高注漿效果。

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