歐陽凱,胡 浩,張宇強
(銅綠山礦,湖北 大冶 435101)
隨著技術(shù)的發(fā)展,選礦生產(chǎn)作業(yè)中采用自動化控制越來越多,其重要性也越來越明顯,與傳統(tǒng)的生產(chǎn)作業(yè)相比,自動化控制可以降低選礦過程中的人工成本、簡化操作過程、提高勞動生產(chǎn)率、降低能耗、穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量等。銅綠山礦在新建的選礦擴能系統(tǒng)中與丹東東方測控合作,對整個生產(chǎn)工藝采用自動化控制,建成了一套適應(yīng)于生產(chǎn)的控制系統(tǒng)。目前,這套系統(tǒng)已運行兩年多的時間,自動化系統(tǒng)和設(shè)備經(jīng)過了生產(chǎn)檢驗,基本滿足了生產(chǎn)的需要。系統(tǒng)實現(xiàn):①設(shè)備的遠程/就地開停車,可在控制室和現(xiàn)場起停,減輕了工人的勞動強度,人員配置也得到優(yōu)化;②工藝參數(shù)及時直觀顯示,調(diào)度人員和操作人員可及時了解流程各階段情況,快速反應(yīng)調(diào)整設(shè)備,確保各工藝指標(biāo)達標(biāo);③自動化系統(tǒng)的運用,定值給礦系統(tǒng)、設(shè)定液面控制,減少了人工操作的偏差;④皮帶的順序連鎖開停車,取消了老式的操作柜面板指示屏,在電腦和大屏幕上顯示各皮帶的狀態(tài),并且增加了更多的功能,使操作人員監(jiān)視更加直觀,操作更加靈活、方便。
由于原設(shè)計只是滿足基礎(chǔ)性要求,在自動化、信息化方面還有一定的不足,功能比較單一,只能滿足一般的控制功能,目前正在現(xiàn)有自動化的基礎(chǔ)上進行進一步的升級改造。
集散式控制系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)相當(dāng)成熟,其先進性及功能都可以滿足選礦生產(chǎn)的需要。本系統(tǒng)采用霍尼韋爾PLC分布式I/O,控制器和分布式I/O站采用以太網(wǎng)連接,所有IO站都是通過以太網(wǎng)現(xiàn)場總線與主控制器相連接,系統(tǒng)具有很高的擴展能力,完全適應(yīng)于苛刻的工業(yè)場合。系統(tǒng)的電源、控制器、服務(wù)器以及網(wǎng)絡(luò)具有較高的可靠性。在面對具體控制對象上,自動控制系統(tǒng)主要采用的是DP通訊方式進行控制,主要表現(xiàn)為工頻設(shè)備全部是DP通訊,變頻設(shè)備的啟停和調(diào)整控制是硬接線,信號反饋是DP通訊,儀表全部采用硬接線。具體的控制方案如下。
碎礦控制方案如圖1??刂品桨缚紤]到老的操作習(xí)慣,采取了一些類似以前開車步驟,又增加一些方便快捷的方式,如一鍵開車、一鍵停車等,同時對于特殊的設(shè)備,進行單獨的設(shè)置,滿足特殊情況下的使用。自動控制方面,使板式給礦機和皮帶給礦與圓錐破碎機連鎖成閉環(huán),實現(xiàn)自動控制。通過檢測破碎機的破碎腔料位以及功率,判斷目前破碎機的負荷,然后變頻調(diào)節(jié)板式給礦機速度以改變給礦量,實現(xiàn)破碎機的擠滿式給礦控制,實現(xiàn)破碎機生產(chǎn)效率最大化。在對皮帶的保護上,設(shè)置皮帶跑偏、撕裂保護,發(fā)生問題時能及時保護皮帶。對于生產(chǎn)中需要監(jiān)視的環(huán)節(jié),除了采用視頻監(jiān)控外,還安裝了各種傳感器,如礦倉的料位、輸送的礦量,操作人員可以直觀了解生產(chǎn)現(xiàn)場情況,及時處理各種問題,大大提高了生產(chǎn)率。
圖1 碎礦控制方案圖
磨選控制方案如圖2。選礦的磨礦和浮選設(shè)備數(shù)量多,分布面大,除了要對所有的設(shè)備進行監(jiān)控外,還要根據(jù)工藝的需要做好自動控制及優(yōu)化方案。從球磨機的給礦開始,為適應(yīng)入磨礦石性質(zhì)的變化,礦量的給定值應(yīng)在一定范圍內(nèi)變化,礦石好磨時礦量給定值增加;礦石難磨時礦量給定值減少。通過磨音檢測,分析磨音頻譜,判斷磨機的負荷料位,再對磨機的功率進行檢測作為修正,多個因素相結(jié)合進行分析,判斷出磨機的料位,適當(dāng)控制給礦量,使磨機料位始終在最佳的范圍內(nèi)。磨礦濃度控制和磨機的給水控制,通常根據(jù)給礦量、磨機的磨礦濃度要求,預(yù)先計算出目標(biāo)給水量作為磨機給礦水的控制基準(zhǔn)值。采用電動調(diào)節(jié)閥控制其流量,在保證能將給礦沖入磨機的前提下,控制給礦水流量將磨機內(nèi)的礦漿濃度控制在工藝要求的范圍內(nèi)。旋流器溢流粒度控制采用粒度儀檢測,將溢流粒度的信號輸入控制系統(tǒng),通過調(diào)節(jié)磨機的給礦量、磨礦濃度、旋流器的排礦水實現(xiàn)提高旋流器溢流粒度的合格率與穩(wěn)定性的目的。在這些控制中所涉及的參數(shù)相互關(guān)聯(lián)相互影響,除了要用專用的控制器進行優(yōu)化外,還需根據(jù)現(xiàn)場的實際情況進行校正調(diào)節(jié),使之符合生產(chǎn)實際需要。
圖2 磨選控制方案圖
浮選槽液位設(shè)定值與礦石處理量的多少、浮選狀態(tài)以及產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)。根據(jù)工藝指標(biāo),結(jié)合浮選槽的礦量、浮選濃度、產(chǎn)品質(zhì)量等因素,采用紅外線或激光的方式,通過浮球的反射點測量液位的高度,與設(shè)定值比較,控制汽動調(diào)節(jié)閥,調(diào)整閘板高度,進而控制液面高度。
浮選作業(yè)相關(guān)的設(shè)備,與工藝相關(guān)聯(lián)進行分組,采用連鎖控制,方便工人的操作。對于一些獨立的設(shè)備,如泵池水泵,使之與液位連鎖進行自動控制。
脫水的設(shè)備較少,主要是濃縮系統(tǒng)的控制??刂坪细駶舛鹊V漿,防止溢流水跑渾。以濃縮機底流濃度和濃縮機界面高度為目標(biāo)值,通過對底流泵轉(zhuǎn)速和絮凝劑添加量進行控制,使?jié)饪s機界面高度穩(wěn)定并輸出合格礦漿。
自動化控制在選礦工藝中的應(yīng)用,對于提高勞動生產(chǎn)率、提高選礦回收率、降低成本、減輕勞動強度的作用越來越重要。通過不斷的發(fā)展,相關(guān)技術(shù)已經(jīng)成熟,其中一些關(guān)鍵技術(shù)在生產(chǎn)應(yīng)用中已取得了很大的成功,成為選礦生產(chǎn)中不可或缺的一部分,隨著技術(shù)的發(fā)展,將有更多的自動化技術(shù)應(yīng)用于選礦生產(chǎn)。