姜洪波,李世珺,姚 銳,黃明然
(中國有色集團(tuán)撫順紅透山礦業(yè)有限公司,遼寧 撫順 113321)
紅透山銅礦充填系統(tǒng)于1973年建立,在國內(nèi)屬于較早建立水砂充填系統(tǒng)的礦山。礦山經(jīng)過近60年的開采,目前總的開拓深度已經(jīng)達(dá)到1 600m以上,單中段水平長度超過2 500m,與此同時(shí),各中段管路長度不一,差異很大,充填管線總長度約5 000m,致使充填倍線變化大,從而造成充填料輸送過程中管路內(nèi)壓力大,經(jīng)常引起上向管路連接處壓開、墊片壓壞、爆管等事故,嚴(yán)重干擾生產(chǎn)。
礦山通過優(yōu)化系統(tǒng)管路布局和干式充填工藝技術(shù)的研究與應(yīng)用[1],使充填系統(tǒng)管路爆管的情況得到了較好的緩解。
紅透山礦充填系統(tǒng)管路由于管線長、跨越中段多,管路分多期安裝,材質(zhì)各異,故障點(diǎn)多,堵管和管路爆裂是其中最典型也是最容易出現(xiàn)的問題。當(dāng)系統(tǒng)某處發(fā)生了故障時(shí)就必須全線停車,進(jìn)行搶修處理,這樣直接影響生產(chǎn)效率。跑砂嚴(yán)重時(shí),還可能帶來災(zāi)難性后果。產(chǎn)生這些問題的原因主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
(1)管路落差大,充填倍線變化復(fù)雜。紅透山礦為典型的深部開采礦山,最底部采場充填管路末端出口(標(biāo)高-767m)與最上端進(jìn)料口(標(biāo)高+253m)間落差超過1 000m;與此同時(shí),各中段管路長度不一,差異很大,充填管線總長度約5 000m,致使充填倍線變化大[1],如在-347m中段以上不大于2,在-467m中段以下充填倍線為4~6。-467m中段以下為主要生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域,礦體急劇向東側(cè)伏,多數(shù)中段充填管路水平長度超過400~500m,越往深部發(fā)展,單中段水平管路長度預(yù)期將繼續(xù)增大。
(2)管線模式固定,改造困難。礦山經(jīng)過近60年的生產(chǎn),目前,結(jié)束的和正在采礦的共有近20個(gè)中段,系統(tǒng)充填管路垂直的連接方式,都是通過在各中段間施工的直徑為100mm的上向巖石鉆孔連接,因此,很難采用改變巖石孔徑和管路直徑的辦法來調(diào)整管線技術(shù)參數(shù)。
(3)管路連接及使用管材存在缺陷。由于部分中段管路及其構(gòu)成部件不能承擔(dān)其內(nèi)部過大的輸送壓力,在各中段管路連接的上、下向及管線的連接部位,如彎頭、法蘭盤、橡膠圈等部位,易造成擠壓破壞,需要經(jīng)常維修,成本高,勞動(dòng)強(qiáng)度大。
系統(tǒng)管路使用的材料主要有兩類,主干管路使用鋼管內(nèi)襯鑄石管,分支管路則廣泛采用厚壁鋼管。主干的襯鑄石管雖然耐磨性能好,但安裝復(fù)雜,勞動(dòng)強(qiáng)度大,一旦鑄石片有碎裂,極易造成堵管事故;而分支鋼管容易磨損,使用期限短,更換頻繁。
針對上述管路爆管這一核心問題,主要采取優(yōu)選適宜充填管材和均勻分布管內(nèi)壓力的辦法解決。
為解決爆管問題,首先考慮管路材質(zhì)優(yōu)化方案。礦山經(jīng)過實(shí)踐應(yīng)用比較,對鑄石管、陶瓷復(fù)合管、襯膠管和超高分子鋼緊襯耐磨復(fù)合管等4種不同管材,全面分析其特點(diǎn),確定了不同的應(yīng)用范圍。
(1)鑄石管。具有耐磨性能好、成本低的突出優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是材料笨重,管路壓力大時(shí)易出現(xiàn)鑄石片炸裂現(xiàn)象,可適用于部分充填系統(tǒng)水平主管路。該類管材目前在紅透山礦已經(jīng)很少使用。
(2)陶瓷復(fù)合管。該管路將陶瓷的高硬度和鋼優(yōu)良性能集于一體,具有硬度高、耐磨損、耐腐蝕、耐高溫、抗沖擊等良好的綜合性能,使用壽命是普通鋼管的3~5倍,在相似產(chǎn)品中成本較低;缺點(diǎn)仍然是較為沉重,有時(shí)鋼管內(nèi)襯陶瓷也有脫落現(xiàn)象,造成管路堵塞。既適用于主管路也可用于充填分支管路。該類管材目前在紅透山礦應(yīng)用最為普遍。
(3)襯膠管。具有耐磨、耐酸、耐水解老化,抗沖擊等優(yōu)點(diǎn),但是也存在襯膠容易脫落甚至局部撕裂現(xiàn)象,容易堵管,而且成本較高,使用壽命是普通鋼管的6~8倍。該類管材應(yīng)用較少,部分用于紅透山礦的管路上、下向連接處的彎頭。
(4)超高分子鋼緊襯耐磨復(fù)合管。具有陶瓷復(fù)合管的一般優(yōu)點(diǎn),有高塑性的優(yōu)異性能,使用壽命是普通鋼管的8~10倍,但成本較高。該類管材適應(yīng)性強(qiáng),目前在紅透山礦的應(yīng)用有增加的趨勢。
根據(jù)理論計(jì)算和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),確定礦山充填系統(tǒng)水平管路的合理上限長度應(yīng)為400m左右,并以此作為充填網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化依據(jù)[2]。參數(shù)及計(jì)算如下。
礦山尾砂充填料的充填濃度平均為60%,充填量V1=50m3/h,容重ρv=1.95t/m3,固體密度ρk=2.7t/m3。流體密度ρ1=1/(0.6/2.7+0.4)=1.613t/m3,秒流量Q=V1×ρv/(60%×ρ1×3 600)=0.019m3/s;流體體積濃度CV=(0.6/2.7)/(0.6/2.7+0.4)=0.355。尾砂平均粒徑0.089mm,其中+0.106mm占22.45%。
根據(jù)以上條件,在管道平整的情況下,充填濃度60%時(shí)單中段水平輸送距離S=中段高度×料漿密度/(水力坡度×系數(shù))-中段高度= 425m。
礦山原有充填主干系統(tǒng)主要位于13~14勘探線附近,井下-407m中段以上的采礦作業(yè)區(qū)域,充填管路水平距離長度均在300m以內(nèi),不再需要優(yōu)化改造。
其下部的生產(chǎn)中段,充填管路水平距離長度都超過上述長度上限,因此由-407m中段起開始進(jìn)行系統(tǒng)管路布局調(diào)整。相關(guān)的充填管路調(diào)整持續(xù)多年,歷經(jīng)4個(gè)階段,使得整體系統(tǒng)逐漸得到完善,見圖1。
(1)第一次減壓改造。由于-467m中段以下礦體向東急劇側(cè)伏,原有充填管路已經(jīng)無法對-587m中段部分采場進(jìn)行充填,系統(tǒng)管路由-407m中段起開始向東平移調(diào)整,綜合考慮充填倍線的合理性,改造的同時(shí)將-347m中段充填系統(tǒng)管路一并平移,平移后單中段水平管路延伸增加,緩解垂直壓力,起到降壓作用,相應(yīng)深部中段水平管路也向東平移。
圖1 充填管路減壓示意圖
(2)第二次減壓改造。對-407m中段充填管路進(jìn)行平移。經(jīng)過兩年的運(yùn)行,隨著-587m中段19號勘探線以西采場采礦結(jié)束,充填管路又一次暴露出對-587m中段東部采場充填能力不足問題。本次減壓改造充分考慮將來深部中段采場充填問題,將-407m中段上向平移330m,達(dá)到單中段水平距離設(shè)計(jì)上限。經(jīng)過本次減壓管路改造后,解決-587m中段22采以西所有采場的充填問題。
(3)第三次減壓改造。隨著礦山生產(chǎn)能力的提高和采礦作業(yè)地點(diǎn)向東部集中,充填管路面臨滿負(fù)荷運(yùn)行,考慮充填料漿濃度和分支管路長度、安裝條件、安裝成本等諸多問題,決定適當(dāng)放寬單中段水平管路上限,達(dá)到510m,一次性解決了-587m中段所有采場的充填問題,同時(shí)也為深部中段水平管路平移創(chuàng)造條件。實(shí)際運(yùn)行表明,單中段水平管路局部超過400m也是可行的,從采場的充填濃度和膠結(jié)地面看,滿足了采礦要求。
(4)第四次減壓改造。本次改造涉及多個(gè)中段水平管路同時(shí)平移。即-527m中段平移300m,-587m中段平移230m,-647m中段平移280m,-707m中段平移260m。此次改造,將上述4個(gè)中段管路同時(shí)改造,一次性解決當(dāng)前采礦所涉及到的所有作業(yè)點(diǎn)的充填問題。
端部采場由于所處的位置是在充填系統(tǒng)管路的最末端,在采場充填期間,管路的壓力最大,充填系統(tǒng)的爆管率也是最高的。礦山通過對端部的分層充填法采場進(jìn)行干式充填工藝研究[2],有效減少了末端采場充填量和時(shí)間,減少了系統(tǒng)管路的爆管故障率。
(1) 實(shí)例一:-767m中段25采,上向尾砂分層充填法采場,采場面積2 900m2,采用木支護(hù)以后,施工上向回采孔,孔深3m。采場采礦和出礦是分東西兩個(gè)區(qū)域進(jìn)行的,當(dāng)西側(cè)采礦出礦結(jié)束以后,立即對采場西側(cè)進(jìn)行廢石充填。此時(shí),采場西側(cè)的廢石充填工作和采場東側(cè)的出礦作業(yè)同時(shí)進(jìn)行。采場東側(cè)出礦結(jié)束后,再對東側(cè)進(jìn)行廢石充填,廢石充填結(jié)束后,對采場進(jìn)行尾砂充填。地面膠結(jié)厚度由原來的500mm減少到100mm。
(2)實(shí)例二:-827m中段20采,充填法采場,采場面積1 100m2,采場分為上下盤兩部分,下盤寬脈部分面積800m2,采用上向回采孔施工,一次性落礦,采礦后用鏟運(yùn)機(jī)出礦。上盤窄脈部分300m2,礦脈平均寬度1.8m,采用水平壓眼采礦,利用電耙子出礦。采場全部采礦、出礦結(jié)束后,進(jìn)行溜井密閉施工和廢石充填工作,只充填100mm厚的膠結(jié)地面。
實(shí)踐證明,通過采用分層充填法全廢石干式充填技術(shù),使采場分層充填廢石量由原來的40%提高到90%。地面尾砂膠結(jié)厚度由500mm減少到100mm,單個(gè)采場地面膠結(jié)減少水泥用量200t,而且提高了地面膠結(jié)強(qiáng)度。
由于減少了采場水砂膠結(jié)總量,使充填系統(tǒng)故障率降低62.5%,減少維修和清理巷道污染費(fèi)用10萬元,減少水泥成本10萬元,廢石運(yùn)輸費(fèi)用10萬元。每分層充填減少30萬元投入,按照3個(gè)分層/年計(jì)算,單個(gè)采場總的充填成本減少90萬元。
充填系統(tǒng)管路爆管的問題是深井礦山常見的技術(shù)問題,充填深邊部采場時(shí),水平管路較長、管內(nèi)壓力較大,是充填系統(tǒng)管路爆管的主要原因之一。紅透山礦在深井開采條件下,面對充填系統(tǒng)管路構(gòu)成復(fù)雜的情況,通過合理選用充填管材,科學(xué)調(diào)整充填管路的水平長度,使爆管的情況得到基本緩解,系統(tǒng)綜合故障率降低80%以上。礦山通過對上向尾砂分層充填法采用干式充填工藝技術(shù),有效地提高充填地面質(zhì)量,在降低充填成本的同時(shí),最大程度地降低了充填系統(tǒng)管路的爆管幾率,有利于礦山礦產(chǎn)資源清潔生產(chǎn)。值得具有同樣問題的深采礦山參考應(yīng)用。
[1] 劉 勇,王 俊,等.充填采礦工程設(shè)計(jì)手冊[M].北京:礦山工業(yè)科技出版社, 2008.41,105.
[2] 費(fèi)子文,張濟(jì)中.采礦手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1990.251,272.