王斌
摘要 本文針對(duì)山東華能威海發(fā)電廠#4機(jī)組自動(dòng)電壓控制系統(tǒng)( AVC)運(yùn)行中常見(jiàn)問(wèn)題進(jìn)行粗淺分析,并尋找最佳解決方案,最終發(fā)電廠的無(wú)功出力、變電站和用戶的無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備以及變壓器的分接頭根據(jù)電力調(diào)度指令進(jìn)行自動(dòng)閉環(huán)調(diào)整。試驗(yàn)得出的一些結(jié)果對(duì)同類型機(jī)組有一定的參考價(jià)值。
【關(guān)鍵詞】AVC 電網(wǎng) 發(fā)電機(jī) 變壓器 分接頭
隨著大機(jī)組、超高壓電網(wǎng)的形成,電壓不僅是電網(wǎng)電能質(zhì)量的一項(xiàng)重要指標(biāo),而且是保證大電網(wǎng)安全穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要因素。自動(dòng)電壓控制系統(tǒng)(AVC)就是在自動(dòng)裝置的作用下,發(fā)電廠的無(wú)功出力、變電站和用戶的無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備以及變壓器的分接頭根據(jù)電力調(diào)度指令進(jìn)行自動(dòng)閉環(huán)調(diào)整。從而改變了以往只能依靠發(fā)電廠和調(diào)度中心下達(dá)的無(wú)功電壓曲線指標(biāo),人工調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)無(wú)功出力的局面。
1 概況
山東省電網(wǎng)省調(diào)己安裝AVC裝置的并網(wǎng)發(fā)電廠的機(jī)組AVC投運(yùn)率進(jìn)行考核,考核按月統(tǒng)計(jì)每臺(tái)機(jī)組AVC投運(yùn)率,投運(yùn)率以98%為合格標(biāo)準(zhǔn),全月AVC投運(yùn)率低于98%的機(jī)組進(jìn)行電量考核。而威海電廠#4機(jī)組AVC裝置投運(yùn)率僅為68%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于電網(wǎng)規(guī)定的98%的要求,這樣,既不利于電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行,又不利于威海發(fā)電廠#4機(jī)組經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
調(diào)查山東華能威海發(fā)電廠2017年1~6月份#4機(jī)組AVC裝置投運(yùn)情況并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)見(jiàn)表1。
2 現(xiàn)狀分析
為了深入了解#4機(jī)組AVC裝置投運(yùn)率低的情況,對(duì)引起#4機(jī)組AVC裝置投運(yùn)率低的原因進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,調(diào)取了2017年1月~6月造成#4機(jī)組AVC裝置退出的原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì),根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類,見(jiàn)表2。
從圖表中可以看到,AVC調(diào)節(jié)系統(tǒng)故障次數(shù)為42次,占總故障次數(shù)的62.68%,是造成華能威海發(fā)電廠#4機(jī)組AVC裝置投運(yùn)率低的主要問(wèn)題癥結(jié),只要將AVC調(diào)節(jié)系統(tǒng)故障次數(shù)降低了,就可以大大提高#4機(jī)組AVC裝置投入率。
而影響#4機(jī)組AVC裝置投入主要原因有以下兩條:
(1)省調(diào)AVC主站與電廠AVC子站通訊故障;
(2)高壓廠變分接頭檔位選擇不合理。
根據(jù)這兩條原因逐一進(jìn)行分析:
(1)為了查明原因,首先從遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng)中調(diào)取2017年1月華能威海發(fā)電廠AVC子站與調(diào)度中心AVC主站任一時(shí)段電壓數(shù)據(jù),繪制頻率直方圖1。
直方圖呈三頂鋸齒狀排列,說(shuō)明華能威海發(fā)電廠AVC子站與調(diào)度中心AVC主站通訊出現(xiàn)了明顯的問(wèn)題,導(dǎo)致AVC調(diào)節(jié)系統(tǒng)不能正常工作,從而頻繁閉鎖退出運(yùn)行。為了找到癥結(jié),技術(shù)人員對(duì)華能威海發(fā)電廠AVC子站與調(diào)度中心AVC主站進(jìn)行調(diào)試。開始強(qiáng)制RTU裝置內(nèi)AVC子站的遙信點(diǎn)進(jìn)行對(duì)點(diǎn),然后消強(qiáng)制RTU裝置內(nèi)AVC子站的遙信點(diǎn)進(jìn)行對(duì)點(diǎn),調(diào)度中心AVC主站頻繁無(wú)法收到華能威海發(fā)電廠AVC子站的遙信和遙測(cè)信號(hào),造成調(diào)度中心AVC主站與華能威海發(fā)電廠AVC子站狀態(tài)當(dāng)?shù)乇O(jiān)控后臺(tái)的實(shí)際狀態(tài)不符。最后又通過(guò)抓取報(bào)文和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),遠(yuǎn)動(dòng)裝置重新啟動(dòng)時(shí)間約為30s后,硬件通訊端口就打開處于監(jiān)聽(tīng)狀態(tài),但通訊進(jìn)程需要4min后才能夠完成,在此期間,遠(yuǎn)動(dòng)通訊裝置進(jìn)程未完全啟動(dòng)的情況下,一旦發(fā)現(xiàn)有外部報(bào)文( RTU發(fā)送過(guò)來(lái)的通信報(bào)文)介入,遠(yuǎn)動(dòng)裝置會(huì)自動(dòng)將端口關(guān)閉。遠(yuǎn)動(dòng)裝置關(guān)閉后會(huì)使RTU的通訊主站軟件判斷為通訊失敗,如此反復(fù)幾次后,RTU裝置軟件將判斷為遠(yuǎn)動(dòng)裝置未激活不再發(fā)出詢問(wèn),導(dǎo)致通訊故障。
3 結(jié)論
RTU與遠(yuǎn)動(dòng)通訊裝置間出現(xiàn)的故障是導(dǎo)致省調(diào)AVC主站與電廠AVC子站通信故障直接原因。
從SIS系統(tǒng)中調(diào)取2017年1月#4機(jī)組主變高壓側(cè)220KV母線電壓(共600點(diǎn)),去除電壓振蕩、功率因數(shù)不合格已經(jīng)導(dǎo)致電壓不合格的其他原因,該月份電壓合格點(diǎn)數(shù)僅僅為387點(diǎn)。最大值Xmax=3 7V,最小值Xmin=215.6V,極差R=Xmax-Xmin=34.3V。
本容量n=600,組數(shù)K=1+3.3221g (n)≈10.2,為了作圖更加精確,取整數(shù)K=12,組距h=R/K≈3。
從SIS系統(tǒng)中調(diào)取2017年1月#4機(jī)組高廠變低壓側(cè)6KV母線電壓(共600點(diǎn)),從樣本中得知電壓符合標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)數(shù)是600點(diǎn),去除電壓振蕩、功率因數(shù)不合格已經(jīng)導(dǎo)致電壓不合格的其他原因,該月份電壓合格點(diǎn)數(shù)僅僅為387點(diǎn)。最大值Xmax=6.6V,最小值Xmin=6.3V,極差R=Xmax-Xmin=29.3V。
結(jié)論:由于#4機(jī)高廠變分接頭檔位選擇為6檔(即15.75-2.5% /6.3KV)選擇不當(dāng),在廠用母線電壓達(dá)到6.6KV上調(diào)節(jié)閉鎖時(shí),機(jī)組無(wú)功及機(jī)端電壓距離閉鎖上線值還有很大裕量,嚴(yán)重影響了AVC的無(wú)功調(diào)節(jié)能力。
4 整改措施
(1)省調(diào)AVC主站與華能威海發(fā)電廠AVC子站通信故障。重新設(shè)計(jì)RTU通訊軟件判斷鏈路重啟時(shí)間??紤]到遠(yuǎn)動(dòng)裝置的軟硬件啟動(dòng)時(shí)間無(wú)法改變,因此將RTU通訊主站軟件內(nèi)判斷鏈路重啟后詢問(wèn)時(shí)間由30s重新設(shè)計(jì)為5min,用來(lái)躲過(guò)遠(yuǎn)動(dòng)通信進(jìn)程4min的啟動(dòng)時(shí)間,并在RTU中對(duì)遠(yuǎn)動(dòng)裝置發(fā)送過(guò)來(lái)的報(bào)文幀做延時(shí)和濾波處理。
(2)重新計(jì)算高廠變變比,并對(duì)高廠變分接頭檔位進(jìn)行選定。按照制定對(duì)策時(shí)得出的#4高廠變15.75-2.5%/6.3KV變比使得#4機(jī)6KV母線趨于越高線的情況下,而#4主變及發(fā)電機(jī)出口電壓仍有很大裕度的結(jié)論,對(duì)變壓器檔位按變比折算后發(fā)現(xiàn),將#4高廠變的變比調(diào)節(jié)為15.75/6.3KV可以降低#4機(jī)高壓廠用電母線電壓,也就是將#4高廠變分接頭檔位由6檔(15.75-2.5%/6.3KV)改變?yōu)?檔( 15.75/6.3KV)可以提高220KV母線電壓調(diào)節(jié)范圍。
改進(jìn)后,從SIS系統(tǒng)中調(diào)取#4機(jī)組高廠變低壓側(cè)6KV母線電壓(共600點(diǎn)),從樣本中得知電壓符合標(biāo)準(zhǔn)的點(diǎn)數(shù)是600點(diǎn),去除電壓振蕩、功率因數(shù)不合格已經(jīng)導(dǎo)致電壓不合格的其他原因,電壓合格點(diǎn)數(shù)為570點(diǎn)。最大值Xmax=2 31V,最小值Xin=222V,極差R=Xmax-Xmin=9V。#4機(jī)組AVC裝置投入率由原來(lái)的68%提高到現(xiàn)在的99.05%,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
5 經(jīng)濟(jì)效益
按照電網(wǎng)《兩個(gè)細(xì)則》對(duì)發(fā)電企業(yè)AVC投入率的考核要求計(jì)算:
AVC投入率=AVC投運(yùn)時(shí)間/機(jī)組運(yùn)行時(shí)間x100%(投入率以98%為標(biāo)準(zhǔn)),AVC投入率低于98%按以下公式計(jì)算:
(98%-λ投運(yùn))/100Xw(λ投運(yùn)為機(jī)組投運(yùn)率,W為該機(jī)組上網(wǎng)電量)
AVC投入率的考核電量最高不超該機(jī)組上網(wǎng)電量0.1%,在計(jì)算AVC投入率時(shí),要扣除因電網(wǎng)原因造成的AVC裝置退出時(shí)間。
電量計(jì)算:華能威海發(fā)電廠#4機(jī)2017年7~12月上網(wǎng)電量為5.39998億千瓦時(shí)98%-67.8%/100x5.39998億=1673993.8千瓦時(shí)。
經(jīng)濟(jì)核算:大約為1673993.8x0.29= 48.5458萬(wàn)元。
6 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)改進(jìn)后,#4機(jī)AVC裝置運(yùn)行穩(wěn)定可靠,投入率每天全部合格,可以確定實(shí)施效果有效可靠,保證了設(shè)備長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。