張 旭,高欽翔,李 青,朱正龍
(遵義師范學(xué)院工學(xué)院,貴州遵義563006)
空調(diào)系統(tǒng)四大核心部件是壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器、節(jié)流部件,連接銅管作為冷媒介質(zhì)在四大部件之間流通循環(huán)的必要通道,其配管管型的減振設(shè)計(jì)一直是工程師無法繞開的問題,管路振動是空調(diào)故障中的首要破壞因素之一,根據(jù)調(diào)查可知,壓縮機(jī)殼體的振動傳遞及管內(nèi)工作流質(zhì)的擾動[1]是引發(fā)配管振動的原因,嚴(yán)重時(shí)會加速銅管疲勞斷裂及空調(diào)制冷劑泄漏問題,影響空調(diào)的功能和安全,降低空調(diào)使用壽命。因此,如何對空調(diào)進(jìn)行配管設(shè)計(jì)及試驗(yàn)整改,以達(dá)到減振效果,具有較大的實(shí)際意義。[1]
對管道系統(tǒng)的振動研究,于麒麟等[2]利用有限元方法對空調(diào)配管進(jìn)行了模態(tài)分析,并改進(jìn)了管路設(shè)計(jì);黃輝等[3]利用有限元方法研究了銅管壁厚及殘余應(yīng)力對銅管模態(tài)頻率及振型的影響;張曉偉等[4]利用有限元方法研究了銅管壁厚及阻尼配重對銅管減振效果的影響;魯華平等[5]利用試驗(yàn)激勵的方法研究了空調(diào)機(jī)組的時(shí)域響應(yīng)數(shù)據(jù)。目前還很少出現(xiàn)采用模態(tài)錘擊試驗(yàn)法[6]對振源結(jié)構(gòu)進(jìn)行振源識別、固有頻率分析診斷的案例,較少發(fā)現(xiàn)采用模態(tài)試驗(yàn)及有限元模態(tài)分析方法相結(jié)合的快速整改方法。
本文以某空調(diào)機(jī)組[7]為研究對象,結(jié)合模態(tài)分析及模態(tài)試驗(yàn)對空調(diào)配管進(jìn)行了研究,驗(yàn)證了以模態(tài)試驗(yàn)結(jié)果為診斷依據(jù),以模態(tài)分析結(jié)果為參考依據(jù)的配管設(shè)計(jì)與優(yōu)化方法的準(zhǔn)確性,對產(chǎn)品改進(jìn)優(yōu)化、提高質(zhì)量具有重要意義。
空調(diào)配管系統(tǒng)在工作時(shí)發(fā)生振動,主要受壓縮機(jī)吸氣口和排氣口低頻氣流激勵,在管道上產(chǎn)生壓力脈動(尤其是管道的折彎、變截面和閥門處)導(dǎo)致管道振動。由于配管結(jié)構(gòu)主要承受壓縮機(jī)振源的激勵,非出口的定頻渦旋壓縮機(jī)額定轉(zhuǎn)速一般在2900r/min,所以配管結(jié)構(gòu)的固有頻率及振型主要關(guān)注壓縮機(jī)激勵主頻率±10%附近的共振影響頻帶,即44~53Hz。
為了探究壓縮機(jī)激勵是否與配管系統(tǒng)發(fā)生共振,采用有限元方法對配管系統(tǒng)進(jìn)行模態(tài)分析。本分析主要考察管路振動特性,對機(jī)組簡化完非必要部件后,建立有限元模型(圖1)。將壓冷凝接管端、壓縮機(jī)支撐底腳、氣液分離器底腳、殼管底腳施加固定約束。所有銅管采用殼單元,并使用子空間迭代法對管系結(jié)構(gòu)進(jìn)行求解,提取前20階模態(tài)的固有頻率,如圖2所示。
根據(jù)模態(tài)分析結(jié)果顯示,共振帶內(nèi)共有5階固有頻率,但振型最大位移非雙系統(tǒng)下的吸氣管與排氣管管型,設(shè)計(jì)較好的避開了43~53Hz共振帶的影響,無運(yùn)行共振風(fēng)險(xiǎn)。
但在試驗(yàn)樣機(jī)測試階段,雙系統(tǒng)下的吸氣管與排氣管皆出現(xiàn)明顯振動超標(biāo)問題,為此開展了對應(yīng)模塊機(jī)試驗(yàn)整改問題的深入研究。
采用LMS Test Lab.12A[8]對渦旋壓縮機(jī)、吸氣管、排氣管在制冷和制熱工況(高電壓、額定電壓、低電壓)下分別進(jìn)行了頻譜測試和模態(tài)錘擊測試。對渦輪壓縮機(jī)3個(gè)機(jī)腳及頂蓋3個(gè)位置進(jìn)行了振動測試,如圖3所示,相應(yīng)的頻率測試結(jié)果如圖4所示。
圖4所示,渦旋壓縮機(jī)有轉(zhuǎn)動1倍固有頻率47Hz、轉(zhuǎn)動2倍固有頻率95Hz、馬達(dá)1階力波頻率100Hz,轉(zhuǎn)動3倍固有頻率141Hz。吸氣管在壓縮機(jī)馬達(dá) 1階力波頻率 100Hz,和轉(zhuǎn)動3倍固有頻率141Hz出現(xiàn)振動幅值遠(yuǎn)大于壓縮機(jī)本體的現(xiàn)象,100Hz和141Hz處有可能存在共振。相應(yīng)的,排氣管在141Hz處有可能存在共振。
為了探究壓縮機(jī)吸氣管及排氣管振動值超標(biāo)是否為共振原因?qū)е?,進(jìn)一步開展了吸氣管及排氣管的模態(tài)錘擊測試,吸氣管及排氣管的固有頻率識別結(jié)果如圖5和圖6所示。
圖5所示,吸氣管固有頻率102Hz與壓縮機(jī)馬達(dá)1階力波頻極為接近,吸氣管固有頻率136Hz與壓縮機(jī)轉(zhuǎn)動3倍頻141Hz較為接近,充分說明了吸氣管振動超標(biāo)問題是100Hz和141Hz處共振問題導(dǎo)致。
圖6所示,排氣管固有頻率是53.5Hz和71Hz,較好的避開了壓縮機(jī)1倍、2倍、3倍轉(zhuǎn)頻的影響,因此在圖4中出現(xiàn)的排氣管在三倍頻的幅值放大原因應(yīng)該是吸氣管共振的波及影響。所以吸排氣管超標(biāo)問題的解決方案是吸氣管避開100Hz和141Hz的共振影響。
根據(jù)吸氣管原方案的模態(tài)錘擊試驗(yàn)及模態(tài)分析結(jié)果,確定吸氣管管型更改方案上要避開100Hz和141Hz的共振影響,同時(shí)還要防止2倍頻96Hz的影響,因此確定了將吸氣管固有頻率降低10Hz的設(shè)計(jì)更改方向。
根據(jù)原方案的模態(tài)分析結(jié)果,找到與吸氣管固有頻率136Hz較為接近的吸氣管振型129Hz為參照,通過吸氣管第2彎的向下延伸,使其達(dá)到吸氣管固有頻率降低至118Hz左右的效果,如圖8所示。
該更改方案下發(fā)試制并試驗(yàn)驗(yàn)證后,圓滿解決了該機(jī)組吸排氣管的應(yīng)變超標(biāo)問題。
該渦旋壓縮機(jī)空調(diào)系統(tǒng)配管在設(shè)計(jì)階段采用了有限元分析及模態(tài)試驗(yàn)相結(jié)合的手段,高效解決了壓縮機(jī)吸排氣管路的共振問題,現(xiàn)總結(jié)如下:
(1)只關(guān)注渦旋壓縮機(jī)1倍轉(zhuǎn)頻附近的方法不夠嚴(yán)謹(jǐn),渦旋壓縮機(jī)的特征頻率應(yīng)該包含1倍轉(zhuǎn)頻、2倍轉(zhuǎn)頻、馬達(dá)一階力波頻率、3倍轉(zhuǎn)頻。
(2)模態(tài)分析結(jié)果與模態(tài)錘擊試驗(yàn)識別結(jié)果具有較好的吻合度,例如吸氣管129Hz比模態(tài)錘擊136Hz小了7Hz,主要是有限元分析模型簡化及試驗(yàn)測試的雙重誤差影響。
(3)對于管路振動問題整改,應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注壓縮機(jī)吸排氣管口與吸排氣管的振動幅值放大比例關(guān)系,良好識別共振現(xiàn)象。
(4)結(jié)合FFT頻譜原因分析,找到FEA模態(tài)分析結(jié)果對應(yīng)的振型及頻率,并以此頻率為參照進(jìn)行整改,使整改的方法具有準(zhǔn)確性。